塑料公司質量改進專案總結報告

2021-03-04 09:45:59 字數 3801 閱讀 5849

2023年度塑料公司產品質量提公升專案總結

一、專案背景:

10冷年塑料公司產品到貨質量水平退步明顯,尤其是到貨批次與檢驗不良率嚴重偏離目標;經研究決定,特成立專案組,立項解決塑料件產品存在的質量問題,以滿足11冷年公司生產和品質要求。

二、專案目標:

根據公司「3019」質量工程規劃的要求,專案週期內目標設定如下:

1. 塑料件到貨批次不良率14100ppm,

2. 塑料件到貨檢驗不良率6280ppm,

3. 塑料件上線散點不良率700ppm;

三、因子排查:(排查影響專案到貨批次不良目標的因子)

1、產品系列分層:影響塑料件到貨批次質量水平的重點機型是:v系列、418系列和38款。

2、三大不良機型的不良專案分層:

結論:通過排查,影響塑料件產品到貨質量水平的關鍵物料是v系列、418系列、38款櫃機系列的底座、出風主體和中框,主要質量問題是破裂、刮花、海綿貼上質量、變形和尺寸不符,專案組將圍繞這些質量問題開展具體的改進工作。

四、專案目標完成情況:

專案指標1:原材料上線散點不良率,目標達成。

專案指標2:原材料到貨批次不良率,目標未達成(模具互配精度不足,台階、間隙問題頻發)

專案指標3:原材料到貨檢驗不良率,目標未達成。

五、專案主要工作及取得的成效:

1、模具壽命、精度問題調查整改:由塑料公司技術部主導開展,排查了公司內部現用的模具壽命,對產品質量的影響,以及同行業注塑模具的相關質量資訊,將影響模具的關鍵因素與同行標桿進行比對分析,制定了整改計畫,對塑料公司的模具進行優化和整改,並完善了模具管理制度。

→專案輸出:《影響模具的關鍵因素調查報告》、《同行業注塑模具有關資訊調查報告》、《塑料公司模具壽命、超期使用模具資訊的調查報告》、《結構精度存在異常的模具分析報告》,《模具管理制度》,優化方案及整改後的相關實物。

該項工作的意義:掌握了塑料公司現有模具的精度和使用情況,發現了因模具缺陷造成的質量風險,為進一步與採購、技術中心溝通,申請產品模具改良,模具淘汰與新開模/備模提供了重要依據。

2、保溫貼上質量改善:專案組採取了貼海綿作業手法標準化和海綿條原材料改善兩項措施,對v系列中框、418系列中顯底座和大金25/30機主體的海面貼上質量問題(鬆脫和起翹)進行改進,改善後海綿貼上質量問題得到有效控制,不良到貨批次由改善前的***批下降到***批,上線散點不良由改善前的***下降到改善後的***;

① 貼海綿、泡沫作業手法標準化:由塑料廠品質部組織生產部裝配班長,到**現場確認不同塑料廠家海綿、泡沫貼上質量,找出差距後重新規範員工作業手法,制定作業標準書進行培訓指導。

②海綿原材料單面膠改雙面膠:經比對其他廠家,同時在現場試用驗證後,專案組決定該現用的單面膠保溫為雙面膠保溫,不僅可提高保溫棉粘性,同時雙面膠保溫容易操作,又可以提高作業效率,現已有4種型號的產品使用雙面膠保溫棉,包裝材料廠已按要求供貨;

規格物料編碼產品

187*20*5 p386100051 大金25/30機出風主體密封條

333*25***386100233 v75款中框下風口保溫棉

300*20*5p3*******8 v75款中框上風口保溫棉

200*20*8 p3*******6 418中顯底座密封棉

③海綿原材料到貨質量檢驗:專案前期缺少對海綿到貨質量的有效管控,只有在貼海綿作業過程中才能發現海綿粘性不夠(往往是批量性的粘性差),影響貼棉質量;為改善此狀,塑料公司派出2名檢驗員到原檢部學習檢驗方法和檢驗裝置操作方法,從5月開始對海綿到貨質量進行檢驗,檢驗合格品才能入庫。

2、產品模具改良:改善針對38款尺寸問題、418二折底後面筋位影響貼棉質量,v系列面板台階間隙等重要問題,涉及模具改善24項,1項過程新增:51櫃機33款底座破裂,

3、產品破裂、斷扣問題整改:該問題是專案過程新增的專案,自2月下旬起,產品(主要是底座和面板)破裂和斷扣不良品數急劇增加,塑料公司及時加強了內部生產過程和倉儲物流管理,效果不明顯;鑑於現狀,品質中心、生產工藝和塑料公司一起,調查了二廠上線前領料線作業情況,發現現場確實存在產品防護隱患,經與二廠溝通後,制定了物料車防護性改善、明確產品堆碼要求等措施,同時塑料公司內部進一步採取產品隔離防護和物流架轉運措施,(v系列產品打包時用整張大紙板隔離,m系列產品打包時在用4張小紙板隔離支撐筋,試驗底座v使用物流架包裝效果),一系列措施實施後,產品破裂和斷支撐筋問題已由3月的587ppm下降到6月的164ppm,效果明顯。

→改善水平:

→改善案例:

4、產品變形問題整改:改進的重點是對塑料公司現用的100多套木質定型架進行材料公升級優化,提高產品定型效果和一致性。現已把m、v、p 系列的面板、底座、主體等主要機型的50多套舊定型架更換成ppc板新定型架(由於使用ppc板製作定型架需要的時間比使用木質的多幾倍時間,所以需逐步完善)。

木質定型架產品定型一致性差 ppc材料定型架定型效果穩定性強

5、底座毛刺問題整改:編制《底座毛刺清理操作指南》南並現場指導員工操作,規範員工清理底座毛刺的手法具,在4-6月份毛刺不良得到比較好的控制,**廠上線毛刺不良率每月呈下降趨勢,從質量月開展前3月份的214ppm下降到6月份的90ppm,降幅達到接近60%。且相比10年同期降幅明顯。

→ 11年3-6月份原材料上線毛刺不良趨勢圖(不良率呈穩定下降趨勢)

6、物流架申購和推廣使用:

實施要點:根據公司產品質量要求,對物流架代替紙箱包裝的可行性進行分析後,成功申購首批200多個物流架投入使用(用於各系列的面板、v系列的底座、33款櫃機上面板),有效降低了紙箱包裝造成的產品破裂、變形等不良,提高了產品質量,尤其是33款櫃機上面板使用物流架轉運後,葉片斷裂問題得到了有效控制,效果非常明顯,下一步會繼續申購物流架,投入到更多產品中去使用。

專案輸出:《塑料公司用物流架代替紙箱包裝的可行性分析》、m、v系列底座、主體包裝作業指導書,《物流架質量檢測改善分析報告》

物流架存放的33款櫃機上面板紙箱存放的33款櫃機上面板

六、專案投入的成本及產生的經濟效益

1、專案直接收益:**線11年1-7月份上線挑選不良品累計9607件,比10年同期15130件減少5057件,按每件塑料件單價平均為30元/件計算,減少的直接經濟損失為:

5057件×30元/件=151710元

2、專案投入:模具更改費用、新增工具投入費用、新定型架製作費用、保溫棉更改投入費用、工藝變更產生的費用。模具更改優化的費用因涉及到財務方面的資料,且一時無法統計出來,需後期相關部門查證;

①新增**:170把×16元/把=2720元;

②新定型架:55套×350元/套(含製作人工費用)=19250元;

③工藝檔案更改產生費用:2000元(估算);

④418系列與v系列單面膠保溫棉改雙面膠:,418系列保溫棉提價0.015元/套,v系列提價0.

045元/套,1-7月塑料公司418系列與v系列分別供貨59552套和948022套,增加的保溫棉費用為:0.015元/套×59552套=893.

28元、0.045元/套×948022套=42660.99元。

3、專案產出效益:

=151710-2720-19250-2000-893.28-42660.99

=84185.73元

七、專案工作經驗:

1、專案前期的周密策劃和領導的高度重視是專案成果的保障;

2、只有改變一線基層管理幹部的思想和態度,才能提高執行力,保證過程有效性;

3、資源投入(工裝、檢測資源等)和員工質量意識培養都必須兼顧,才能使產品質量穩步提公升;

八、專案不足和下一步工作:

不足:1、缺少一套高效的測評機制,對生產車間的班線長績效進行測評;

2、模具改良、新開模、備模等工作進度緩慢,導致產品尺寸不符質量問題頻發,直接影響了到貨批次水平;

下步工作:1、召開專案總結大會,認證總結經驗與不足;

2、繼續開展專案工作,對存在的質量問題做進一步分析,制定改進計畫。

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持續改進專案總結報告 新產品開發除外 專案名稱 單位專案負責人 聯絡人聯絡 填報日期年月日 一 專案定義 二 專案前問題的狀況或相關指標的情況 近一年的實際指標完成情況。該項中包含與專案相關資訊及資料採集,該階段在整個專案中的地位也是舉足輕重。只有可靠的資料和資訊才能為尋找改進措施提供可靠的依據,很...

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