2023年度品質部管理評審報告

2021-03-04 09:40:40 字數 3640 閱讀 6915

2023年上半年度板卡品質部管理評審報告

一. 事業部體系檔案的運作情況:

1. 上半年檔案的完善和修訂:

在今年4月份開始,體系辦組織並發起全公司推行iso9001:2008版質量體系活動,

本次活動中,板卡事業部積極參與並組織相關部門投入,將前期的程式檔案(12份),作業規範(16份)在事業部內部進行討論,補充並結合實際運作進行重新修訂和完善,使檔案更符合對工作的指導和監督,取得了明顯效果,於6月初,已經全部列印會簽並正式發布。

在過去2. 工藝及檢驗標準檔案不斷完善:

上半年度,發行檢驗標準8份,工程技術指導檔案116份,對生產和產品檢驗起了及時的支援作用,讓產線和品質部的生產和檢驗有據可依,同時對oem產品,特別是「視緯通」產品設立專項跟進,不斷完善體系檔案的建設,檔案的正規及時有效發放,相關技術檔案資料的補充完善,截止到7月底,基本完善。

3. 小結:

在今年7月份的內部質量審核中,對體系檔案發出修改意見的僅有《**商管理流程》和《採購流程》,對部分條款進行補充和完善,從審核結果看,本事業部的檔案制度基本完整,體系運作基本符合iso9001:2000版體系要求,整個體系執行有效、適宜。

4. 事業部內部質量審核:

a. 不符合項統計:

b. 不符合項分布:

5. 主要問題點

從內部質量審核的結果來看,主要存在的問題有如下方面:

a. 對標準流程不熟悉,沒有按照流程要求作業;

b. 質量記錄的填寫不規範,沒有記錄檢驗結果,沒有做記錄或者不規範記錄問題;

c. 產品的狀態標識不規範或無標識;

d. 設計輸出或評審不規範,資料不準確問題;

e. 糾正預防措施沒有及時驗證關閉,填寫原因分析和對策膚淺無效

6. 改善對策

1)從今年6月份開始,公司體系辦組織開展了所有管理人員都必須要求對流程檔案,員工對操作指導必須熟練記憶,並組織進行考試,提公升大家對檔案的學習了了解;

2)事業部各部門組織對檔案的學習和抽查;

3)通過品質部ipqc的巡查,對違反工藝檔案要求的操作提出並及時糾正;

4)通過品質週會和檢討會對違反公司體系流程的行為進行糾正,對影響生產和品質人員按照獎懲條例進行處理,維護體系的良性發展;

5)通過客戶第三方審核,結合公司內部質量審核,外審,發出糾正預防措施,維持體系的有效執行.

二. 事業部/部門質量/環境/有害物質管理目標達成;

上半年目標中僅**t的爐後ppm沒有達標,主要問題是虛焊、連焊 、偏移、立碑、少件.其它分目標均達成。

二. 有害物質管理體系總結

1. 目標達成情況:

2. 主要不合格專案:

3. 主要問題點:

a. 鉛超標集中在1月份和2月份,其中2月份為5單,國內購買物料共5單,當時立即進行處理並要求**商提供改善對策並到廠家核實rohs管控情況,後來幾個月就沒有了。

b. cr超標和br超標:該問題主要是我司測試儀器條件限制,檢測出來的是總含量,無法分解到歐盟要求管控的物質,針對該問題,iqc向廠家發出「rohs檢測確認函,並要求廠家提供檢測sgs報告。

4. 小結:

通過半年相關資料的統計,在**t和dip段,包括客戶均沒有反饋投訴rohs不符合的問題,相關不良能在iqc和現有處理方法截出,上半年沒有發生rohs不符合問題。

三. 客戶投訴統計分析:

顧客年度投訴統計彙總

顧客投訴主要專案,改善措施有效性綜合總結

1. 板卡***客戶投訴達成情況:

2023年上半年客戶投訴次數為61次,平均每月10.2次,達到公司目標15次,較2023年的19.3次大幅下降,在客戶滿意度方面也取得了相當好的成績.

2023年度客戶投訴推移圖

相關責任歸屬為:

其中:工廠生產及品質問題為12批次,主要有如下幾點問題:

a、客戶投訴板卡少件、連焊、虛焊、插座反向較多。

具體改善對策:

1、 對修補段員工進行技能現場培訓,以虛、連焊類似不良品現場培訓,並將不良品作為反面教材對qc進行培訓。

2、 對工藝進行更改,建議在插座焊點面各焊點之間增加白油,從工藝上解決此問題。

3、對**t機器做好周保養工作,增加清潔吸嘴次數,專人定期校驗飛達的精度;

4、對人員通過培訓、考核合格,持證才可以上崗。

5、固定套膜人員做到定崗定位。

b、客戶投訴軟體型號混淆、軟體拷貝空白等不良現象。

具體改善對策:

1、pmc在按排生產時,同一客戶兩種不同的軟體盡可能不要按排在一條線生產2、同一線體只按排一種機型生產,當有清線測試時,必須區分清楚,統一轉到包裝工位3、生產線對不同軟體的板標識清楚,並隔離開放置;

4、ipqc不間斷檢查包裝工位板的狀態

5、fqc在抽檢時要對生產線多種軟體的情況進行特殊檢查。

c、散熱片鬆動。

具體改善對策:

1. 製作散熱片風乾點檢表,規定加好散熱片必須存放30分鐘以後,包裝員檢查是否完全牢固後在進行包裝,跟線ipqc進行監督。

2. 將加散熱片工位改在過波峰前,利用過波峰的溫度加速風乾散熱油,從而達到固定散熱片目的。

3. 包裝員包裝前檢查散熱片有無鬆動和脫落。

4. fqc抽檢重點檢查散熱片是否鬆動,脫落。

2. oem 產品客戶投訴達成情況:

2023年上半年客戶投訴次數為13次,平均每月2.2次,達到公司目標每月≤3次目標。

相關責任歸屬劃分:

其中:工廠生產及品質問題為5批次,主要有如下幾點問題:

a、未按照工藝要求生產,引腳長,插座反等問題,;

b、散熱片脫落、鬆動.

c、電性不良

d. 少件、連焊、虛焊等不良。

研發設計問題為4批次,主要有如下幾點問題:

a.技術檔案錯誤,導致生產的產品不符合客戶要求:

如:lvds屏線轉接板插座反面、按鍵板白色插座反、遙控板led燈反向,安宇rc1389l-lcd三合一卡座,usb插座插反面,客戶不便安裝

b.軟體問題:

長虹rc8202cl-lcdtv 出倉掉碟, ***畫面于擾,不良80%;

rc719du-f2插拔耳機座3-5次無外音輸出,不良50%.

四. 糾正、預防措施實施有效性報告

來料檢驗、製程控制、最終檢驗、客戶驗貨年度總結(產品監視與測量分析報告)

重大品質事故年度總結

2. 製程異常問題統計:

在製程出現偏離質量目標或有一定代表性不良時,品質部會及時發出『糾正預防措施表』,通過該手段的管控,製程直通率和產品返修都有不同程度的下降,通過良好的pdca迴圈,每個月發出的「糾正預防措施表」數量在逐月減少,取得了明顯效果。

五. 重大品質事故年度總結

上半年重大品質事故為0

六. 本部門對公司管理體系的合理化建議及持續改進目標、方向

1) 重新檢討和策劃rohs管控體系:

目前的現狀:目前的rohs運作和管控僅僅是防禦型,存在居多的不可控性。

a. **t車間: rohs 生產線和非rohs產線經常交替使用;鋼網的使用也經常轉用;

b. 3f oem車間:同乙個車間,有鉛產線和無鉛產線並存,拉線頻繁是有鉛和無鉛變動,使用的工裝和烙鐵存在交叉汙染的可能,甚至出現有鉛和無鉛定單都在同一條拉上生產,頻繁轉拉。

c. 公司目前沒有對rohs物料和非rohs物料建立管控體系,在沒有嚴分開;物料標識和狀態不明顯;

d . 原材料確認中,存在**商物料sgs報告過期,部分**商沒有提供sgs報告或沒有與公司簽定rohs符合協議,一直在供料的情況。

品管部2023年度管理評審報告

根據2007年度客戶年審提出的問題點,公司需要改善的地方有7項,其中品管部有直接關係的有2項,但嚴格按照程式檔案要求,需要完善的工作將更多,如2008年度產品質量趨勢 進料檢驗 製程巡檢 成品檢驗情況,量器具儀器管理,嚴重質量異常或事故等 為更好地配合公司做好2008年度管理評審工作,針對本部門實際...

2023年度管理評審報告

二 前後延伸,實現 鏈質量水平全面提公升 1 完善制度流程,不斷提公升 商管控力度 為了強化對 商的管控水平,我部進一步修訂了 商綜合管理細則 發至22個目標廠家要求整改,並分期組織對22家目標 商的22名檢驗員進行培訓,同時針對瓶蓋的特殊性制定了 瓶蓋原料 商評價 原料採購 檢驗等指導細則 對瓶蓋...

2023年度管理評審報告

深圳市世紀一統五金塑膠製品 一 對質量方針 質量目標的適宜性和有效性檢討 總經理 管理者代表 陳生 劉志成 公司自推行iso9001 2008質量管理體系以來,建立 品質第一,服務至上,交期準時,客戶滿意 的質量方針,結合以往一貫注重產質量量和公司聲譽的傳統,對現有質量管理體制進行了符合iso標準要...