凝結水措施

2021-03-04 09:30:33 字數 4267 閱讀 6857

徐州彭城發電廠三期(2×1000mw級機組)工程

#5機組凝結水系統除錯措施

江蘇方天電力技術****

出版日期: 年月日版次:第1版

編寫:審核:

審批:徐州彭城發電廠三期(2×1000mw級機組)工程

#5機組凝結水系統除錯措施

會簽單目錄

1. 編制依據 1

2. 編制目的 1

3. 除錯物件和範圍 1

4. 除錯的質量目標 2

5. 除錯前應具備的條件和準備工作 2

6. 除錯方法、工藝、步驟及作業程式 3

7. 除錯質量驗評標準 4

8. 除錯儀器裝置 4

9. 安全技術措施 4

10. 環境、職業健康安全風險因素控制措施 5

11. 組織分工 5

12. 附錄 6

1.1. dl/t 863-2004《汽輪機啟動除錯導則》

1.2. gb/t 19001-2000《質量管理體系》

1.3. 電力部電建[1996]159號《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規範》

1.4. 電力部電建[1996]40號《火電工程啟動除錯工作規定》

1.5. 電力部建質[1996]111號《火電工程調整試運質量檢驗及評定標準(2023年版)》

1.6. dl 5009.1-2002《電力建設安全工作規程》(第1部分:火力發電廠)

1.7. dl 5011-1992《電力建設施工及驗收技術規範(汽輪機機組篇)》

1.8. 廠家技術說明書和設計院的設計圖紙

1.9. 《二十五項反事故技術措施》

1.10. 江蘇方天電力技術****三標一體管理體系檔案

對凝結水幫浦及其輔助裝置和相關管道系統進行動態執行考核試驗,確認其效能符合製造、設計及以後生產要求。

3.1. 凝結水輸送幫浦

配用電機

配用電機

3.2. 凝結水幫浦(3臺)

配用電機

3.3. 試轉系統和範圍

3.3.1. 主凝水系統及低壓加熱器;

3.3.2. 凝結水補水系統;

3.3.3. 凝結水再迴圈系統;

3.3.4. 凝結水分使用者。

按《火電工程調整試運質量檢驗及評定標準》(2023年版)中相關分系統進行驗評,滿足各個「主要」檢驗專案優良率為100%、全部檢驗專案優良率為90%以上,即分系統驗評質量優良。

5.1. 試轉系統和範圍內的裝置、管道與閥門已按設計圖紙要求安裝完畢,並經檢驗合格,安裝技術記錄齊全,並辦理簽證,現場環境符合要求。

5.2. 迴圈水系統、開式水系統、閉式水系統部分,已具備投運條件。

5.3. 凝結水補水系統已試轉結束,並辦理驗收簽證,補水箱及其水源清潔,並有足夠的除鹽水。

5.4. 凝幫浦電機已經單體試轉,並辦理驗收簽證。

5.5. 凝幫浦坑排汙幫浦已試轉,並處於備用狀態。

5.6. 凝汽器內部已經人工清理後啟動凝結水輸送幫浦,向凝汽器熱井補水將水位加至高水位。

5.7. 各有關的手動、電動及氣動閥門經逐個檢查、調整、試驗,動作靈活、方向正確,並已命名掛牌,處於備用狀態。

5.8. 凝幫浦組加好符合要求的潤滑油,油位正常。

5.9. 幫浦輪手盤靈活,無卡澀現象。

5.10. 系統相關馬達絕緣良好,凝幫浦變頻裝置具備投用條件。

5.11. 凝幫浦進口增設臨時濾網。

5.12. 密封水迴路已沖洗。

5.13. 有關熱工訊號及聯鎖保護已經調整,模擬試驗動作正確。

5.14. 試運系統中監視和控制儀表均安裝完畢、校驗合格,工作正常。

5.15. 各有關分使用者支路在適當位置斷開,以備進行沖洗。

6.1. 檢查

主要完成系統閥門、邏輯等的檢查。

6.2. 凝結水幫浦試轉

6.2.1. 確認條件已滿足。電動門開關時間、行程檢查。聯絡熱工、電氣進行功能檢查。檢查dcs資料是否正常,發現問題及時消缺。

6.2.2.

系統閥門檢查按凝結水再迴圈方式進行。其中凝結水精除鹽裝置隔離,汽封加熱器隔離,疏水冷卻器隔離,#5、#6、#7、#8低加隔離,各凝水支路隔離,凝結水再迴圈調節門隔離利用旁路控制流量。

6.2.3. 開凝幫浦密封水。投用凝幫浦冷卻水。檢查凝汽器水位至高水位。

6.2.4. 啟動凝結水輸送幫浦,向凝結水系統注水排氣。

6.2.5.

啟動凝幫浦a,出口電動門應聯動開啟。用再迴圈旁路調整母管水壓並控制電流在額定以內,停補水幫浦,檢查自供密封正常。注意調整密封水壓,監視凝幫浦的振動、壓力、電流等引數記錄各執行資料。

執行4小時後停a幫浦。

6.2.6. 用同樣方法試轉凝幫浦b。試轉期間發現異常情況應進行分析,必要時停幫浦處理。

6.2.7. 試運結束後進行熱井、濾網清理。

6.3. 凝結水系統各支路水沖洗

【注1】:分使用者沖洗前,應用軟管將排水引至廠房外適當處排放。

【注2】:支路應在凝汽器鹼洗結束,熱井、濾網清理乾淨後沖洗。

6.3.1. 凝水至定冷水系統管路沖洗,沖洗後關閉閥門

6.3.2. 凝水至採暖系統的水管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.3. 凝水至汽機汽封減溫器的水管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.4. 凝水至輔汽聯箱至軸封母管減溫器的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.5. 凝水至低壓缸a、b噴水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門(噴頭應取下,以防噴頭堵塞)。

6.3.6. 凝水至閉式迴圈系統補水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.7. 凝水至小汽機排汽減溫水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.8. 凝水至鍋爐燃油吹掃蒸汽減溫器的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。。

6.3.9. 凝水至電幫浦、汽幫浦密封水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.10. 凝水至低旁**減溫水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.11. 凝水至低旁減溫器a、b的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.12. 凝水至疏水擴容器的水管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.13. 凝水至凝氣器a、b真空破壞閥密封水系統注水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.14. 凝水至真空幫浦密封水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.15. 凝水至凝汽器a、b水幕噴水的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.16. 凝水至凝補水箱管路沖洗,沖洗後關閉閥門。

6.3.17. 凝水至磨煤機滅火減溫器的管路沖洗,沖洗後關閉閥門。。

6.3.18. 其它使用者根據工作進度自行沖洗。

9.1. 凝結水幫浦試轉前,必須嚴格按照啟動檢查卡逐項檢查。幫浦在執行中,應注意出口壓力、電流、振動,軸承振動一旦超標必須立即停幫浦;

9.2. 當電機電流、線圈溫度持續上公升,經調整無效時需立即停幫浦;

9.3. 必須嚴格按照凝幫浦試轉前檢查卡逐項檢查。

9.4. 對旋轉部件設定安全罩。

9.5. 幫浦在執行中,應注意出口壓力、電流、振動,發現異常情況應及時匯報,並處理。

10.1. 環境因素的控制

本專案沒有可能造成影響環境的因素。

10.2. 職業健康安全風險因素的控制

10.2.1. 本專案的危險源辨別如下:

10.2.1.1 生產工作場所未配備安全帽或未正確佩戴安全帽;

10.2.1.2 除錯生產場所溝、孔、洞在基建期間蓋板多處不全,樓梯、照明不完好;

10.2.1.3 生產場所未按照規定著裝;

10.2.1.4 除錯現場腳手架比較多,可能存在高空落物被擊傷;

10.2.1.5 除錯現場的旋轉裝置未安裝靠背輪的防護罩或接地裝置,可能被轉動機械絞住衣物,或發生觸電。

10.2.2. 針對可能出現的危險源採取的控制措施:

10.2.2.1 在生產工作場所配備足夠安全帽,要求所有除錯人員正確佩戴安全帽;

10.2.2.2進入現場時,注意警戒標誌,對不符合規定的走道和明顯危及人生安全的工作場所,禁止進入,照明不良的場所不得進入和工作;

10.2.2.3 生產場所按照規定著裝;

10.2.2.4 正確的戴好安全帽,發現高空有施工工作,禁止進入;

10.2.2.5 檢查電氣裝置必須有良好的接地,靠背輪無防護罩禁止啟動。

10.2.2.6 非試轉人員不得進入試轉現場;

10.2.2.7 事故按鈕應掛牌。

按《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程(2023年版)》有關規定,各方主要職責如下:

11.1. 安裝單位

11.2. 生產單位

11.3. 除錯單位

11.4. 監理單位

12.1. 聯鎖保護及熱工訊號(詳見熱控邏輯預操作單)

12.2. 凝結水系統圖

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