投料試車方案

2021-03-04 01:55:58 字數 2729 閱讀 8212

*****公司300萬噸/年****專案投料試車方案

**石化公司

二○○九年七月

根據國家環保局《全國酸雨和二氧化硫汙染防治規劃》(2023年5月),到2023年,全國so2排放總量比2023年減少 10%,控制在 2295萬噸以內;甘肅省so2排放總量控制在54.9萬噸以內。對於石油石化等非電力行業的企業,允許的so2排放總量以汙染源so2排放標準對應的值確定許可量。

目前蘭州石化公司已具有1050萬噸/年**加工能力,但隨著**加工量的增大、**硫含量增加以及國家環保標準的進一步嚴格,目前so2排放總量已超過國家及甘肅省所分配給蘭州石化公司的允許so2排放總量7500噸/年要求。而且隨著加工高硫**比例的增加,so2排放量還將呈上公升趨勢。降低so2排放總量已成為解決制約蘭州石化公司進一步發展的主要問題。

目前,蘭州石化公司so2最大汙染源就是動力鍋爐的煙氣和重油催化裂化裝置的再生煙氣。重油催化裂化裝置的再生煙氣so2 排放量約佔蘭州石化公司so2排放總量的40%,而且其so2排放濃度已遠高於gb16297-1996 中的550mg/m3要求。因此中國石油天然氣股份****蘭州石化公司新建一套規模為44.

4×104nm3/h的催化煙氣脫硫裝置,對300萬噸/年重油催化裂化裝置再生煙氣進行治理。

該專案實施後,300萬噸/年重油催化裂化裝置so2排放量可由5400噸/年減少到264噸/年,蘭州石化公司so2排放總量將由9944 噸/年減少到4808噸/年,完全達到「十一五」末國家環保局規定的so2排放總量減排10%(即6750噸/年)的目標要求。同時可降低催化煙氣顆粒物(粉塵)排放濃度,改善蘭州城區的的空氣質素,大大降低so2和粉塵等汙染物對居民以及企業職工身體健康的危害,具有非常顯著的社會效益;也可提高蘭州石化公司對加工**硫含量的適應性,具有一定的經濟效益。

1.1.1工藝流程

本裝置按流程分為3個部分:煙氣系統、洗滌吸收系統和廢水處理系統。

煙氣系統:

煙氣從重油催化裂化裝置co鍋爐後已有煙道接出經進口蝶閥,通過新建煙道進入吸收塔(c1201),在靠近原煙囪的原煙道上(以下稱旁路煙道)也設定蝶閥。

當進入脫硫裝置的煙氣溫度過高或煙氣脫硫裝置故障停運時,旁路煙道上的蝶閥開啟,煙氣旁路煙道進入原煙囪排放;反之,進入脫硫裝置的煙氣正常或脫硫裝置裝置故障排除後,此時脫硫裝置進口蝶閥開啟,旁路煙道上的蝶閥關閉,脫硫裝置進入正常執行狀態,脫硫後的煙氣從吸收塔(c1201)上方的煙囪排放。

洗滌吸收系統:

洗滌吸收系統包括吸收劑的供給,脫硫系統工藝用水的供給和洗滌吸收系統三部分。

(1)吸收劑供給

由蘭州石化公司外購固體鹼,由工廠化學藥劑站配置成18%的naoh溶液,用管道送至脫硫界區內新建的鹼液儲罐(t1201),該儲罐容量在24h內可以完全可以滿足脫硫所需,在鹼液儲罐(t1201)附近設定鹼液輸送幫浦(p1201a/b),為脫硫裝置吸收塔(c1201)和廢水處理系統的氧化罐(r1301a/b)提供鹼液,鹼液由管線輸送。

(2)洗滌吸收系統

洗滌吸收系統是煙氣脫硫系統的核心,主要包括吸收塔(c1201)、噴嘴、旋轉汽液分離器(v1201)、漿液迴圈幫浦(p1202a/b/c)和煙囪(v1202)等設施、裝置。吸收塔(c1201)分為激冷區、吸收區、汽液分離器區以及煙囪等部分。煙氣水平地進入到吸收塔(c1201)的噴淋激冷區(設4個激冷噴嘴),在此部分由激冷噴嘴噴淋迴圈漿液,形成與煙氣進入方向垂直的高密度水簾,煙氣與迴圈液充分接觸,大大降低煙氣溫度並使之飽和,並脫除較大顆粒粉塵和大部分so3。

降溫並飽和後的煙氣上公升到吸收區,吸收區設定噴嘴(三層12個),迴圈液的 ph值控制在7.0,迴圈漿液通過吸收塔漿液迴圈幫浦(p1202a/b/c)送入噴嘴進行噴淋。迴圈漿液和煙氣充分混合,煙氣中的二氧化硫、顆粒物以及其他酸性氣體被吸收、洗滌,煙氣得到淨化。

脫硫後的煙氣上公升進入旋轉氣液分離器(v1201),煙氣經汽液分離後,分離水從氣液分離器底部落入塔底部,脫水後的淨煙氣經上部煙囪(v1202)(塔底至煙囪頂約70公尺高)排入大氣。吸收液的補充和迴圈部分主要包括補充水、鹼液補充、迴圈液的迴圈以及吸收液排放等。

● 補充水

為平衡吸收過程中蒸發和排液損失的液體,洗滌吸收系統需要補充工藝水(本裝置使用新鮮水)來滿足工藝的要求,吸收塔(c1201)補充水流量為71.8m3/h。為保持吸收塔(c1201)內迴圈液的液位,通過液位計控制補充水管道上的調節閥,調節進入塔內的補充水的水量。

● 鹼液

由於系統的吸收劑是18%naoh,吸收二氧化硫的過程是乙個簡單的中和反應,為保持吸收塔(c1201)中吸收液的ph滿足吸收二氧化硫的要求,18%naoh需連續不斷的補充到吸收液中。漿液迴圈幫浦管路上裝有ph計,ph控制器通過鹼液輸送幫浦(p1201a/b)(一用一備)調節閥調節進入吸收塔(c1201)的鹼液量,使ph值控制在7左右。

● 吸收液迴圈

脫硫系統的吸收液是由三颱吸收塔漿液迴圈幫浦(p1202a/b/c)(兩用一備)完成迴圈的,吸收液儲存在吸收塔(c1201)底部,由吸收塔漿液迴圈幫浦(p1202a/b/c)分別送到噴淋激冷區和噴淋吸收區的噴嘴,迴圈過程中監測液體的壓力和ph 值。

● 吸收塔(c1201)排液

在正常執行過程中,應控制迴圈吸收液中ss、氯離子、tds含量,若經測定,上述指標超指標時,迴圈系統需要排放部分吸收液,保證脫硫的效率,排放液通過吸收塔漿液迴圈幫浦(p1202a/b/c)送到廢水處理系統的澄清器(d1301),排放量是根據工藝的需要手動設定的,並由閥門來控制排放量。為優化工藝操作,排放量需要監測並進行記錄。

● 緊急冷卻水

煙氣進入吸收塔(c1201),為防止進入吸收塔(c1201)的煙溫過高,在吸收塔(c1201)入口前設定煙氣緊急冷卻系統,當煙氣溫度超高時,就會使塔內操作溫度公升高,使溫度控制閥動作,開啟緊急冷卻水進口閥門,對煙氣進行噴水降溫。

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