一台600MW機組通流改造後異常振動診斷及處理

2022-11-11 09:21:03 字數 4540 閱讀 6000

第44卷第3期2015年9月

熱力透平

sep 2015

文章編號

一台600mw相組通流改造後異常振動詮斷及處理

吳文健 ,張浩權 ,李衛軍

(1.國網浙江省電力公司電力科學研究院,杭州310014;2.國網浙江省電力公司,杭州310007)

摘要:介紹了一台600mw機組在通流改造後除錯階段出現異常振動情況,通過試驗分析認為,高中壓轉

子動靜碰磨、低壓轉子存在動不平衡且其支撐動剛度低、軸瓦供油不足是誘發振動不穩定的原因。經調整軸封汽溫度、轉子現場動平衡及油管路處理等措施後,機組振動得到了處理,可為600mw機組改造後的振動故

障診斷提供參考。

關鍵詞:600mw機組;異常振動;碰磨;動平衡

中圖分類號:tk267

文獻標識碼:a

早期投產的國產600 mw汽輪機組效率低、可靠性差,且普遍存在著轉子質量不平衡、轉子支

組在通流改造後的啟動過程中就出現了高中壓轉

撐動剛度低、轉子動靜碰磨、發電機轉子熱彎曲等

振動故障影響了機組的安全性和經濟性。隨著新技術、新材料的發展,機組通過通流改

子動靜碰磨、低壓轉子振動大、4號瓦軸振不穩定

等振動問題,通過對振動試驗分析診斷,及時處理了振動問題,可供其他600mw機組的改造參考。

造,可極大提高600mw機組的經濟性和可靠性。1995年至2008年,浙江省內投產的18臺600

1概述mw汽輪發電機組通過通流改造,效率可提高

2 ~3 ,功率可提公升至

浙江省內600mw機組的通流改造仍在進行中,目前已有6臺機組成功地由600 mw提公升至660 mw,其中5臺由阿爾斯通公司完成,1臺由上海汽輪機廠完成,其效率、可靠性均有明顯的改善。但在機組通流改造過程中,因製造、安裝等原

某廠4號機組汽輪機由東方汽輪機****製造,是亞臨界一次中間再熱、單軸、衝動、三缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪機,型號為

為響應國家節能減排號召,2014年由阿爾斯通公司對汽輪機高、中、低壓缸實施通流改造,採用先進的汽輪機通流設計理念,對汽輪機本體通流部分進行了全面優化設計。高、中壓缸

因,出現了一些振動問題。某廠一台600 mw機

收稿日期

修訂日期:2015一o7一o9

通流均採用衝動式技術,高壓缸通流級數增為

作者簡介:吳文健(1968一),男,浙江義烏人,1993年浙江大學能源系研究生畢業,工學碩士,高階工程師,在國網浙江省電力公司電力科學

研究院工作,主要從事汽輪機發電機組振動故障診斷及處理工作

illl團■

第3期r/rain時,在不同的真空下,5號、6號瓦軸振分別

為號、6號瓦振為

[am。5號、6號瓦軸振、瓦振均以1x份量為主,

且機組在啟動、停機過程中,5號、6號瓦軸振、瓦振各轉速下的振動基本一致。

2)該600mw機組由於整體剛度較弱,在啟

動期間若真空度過高(>一94 kpa),容易出現動

靜碰磨,誘發機組軸系振動大幅上公升。4號機組真空由一98 kpa調整至一93 kpa,5號、6號瓦的

軸振變化不大,可排除低壓缸缸體下沉或變形等引起動靜碰磨的可能性。

3)由圖4、圖5可知,5號、6號瓦在時的軸振、瓦振均在100 um以上,即瓦振

與軸振值相當,可見低壓轉子的5號、6號瓦的動

剛度偏低或存在結構共振現象。文獻e23」 。中提到,東方汽輪機****的汽輪機低壓轉子軸瓦為蓋振,且普遍偏高,均為45~60m;但本台機組的瓦振為120 m以上,比同類機組要高得

多。由於現場對低壓轉子的動剛度偏低或結構共

振現象很難處理,而且5、6號瓦的振動以基頻分

量為主,可以採用精確動平衡手段,進一步降低激振力,在軸承動剛度不變的情況下,降低機組軸振

和瓦振 _4。3.3振動處理

利用機組停機消缺時,在低壓轉子末級葉輪

5號瓦側加重月8日啟動後的資料見表3,5號、6號瓦軸振均小於55[am,5號、6號瓦

振分別為在同類機組中為較小。

4 4號瓦瓦溫高與振動波動大的診

斷及處理

4.1振動現象

2014年12月7日12:11,定速

後,dcs顯示4號瓦x向、y向軸振分別為但408dpsi測得軸振分別為振動資料見表3,4號瓦x向軸振的頻譜圖見圖6。

表33號、4號瓦x向軸振資料列表

時間12:11:43

12:11:59

12:14:29

12:15:14

3x軸振

95/47 z1

4x軸振

固iiiiii|

一台600mw機組通流改造後異常振動診斷及處理.三

鼉寶2圖6定速時4x的振動頻譜圖

4.2振動分析及診斷

1)4號機組定速後,3號、4號瓦軸振的基頻分量分別為但1.25hz

分量分別在一260 m之間波動。軸振和瓦振會同時出現主頻為基頻、倍頻和低頻(半頻或轉子一階臨界轉速頻)的振動,而干擾訊號多為頻率接近零的直流分量_5l4,即3

號、4號瓦軸振可能存在干擾訊號。但機組轉速小於時,3號、4號瓦x向軸振以工頻分量為主,無1.25 hz的分量;機組轉速大於時,3號、4號瓦x向軸振的工頻振動較小,且較穩定,並出現了1.25 hz分量振動。但訊號干擾應和轉速無關,可3號、4號瓦x向軸振的1.25頻率的低頻振動與轉速有關;3號、4號瓦軸振波動為訊號故障的可能性較小。

2)機組定速後,3號、4號、5號

瓦溫分別為號瓦瓦溫比3

號瓦、5號瓦瓦溫高17℃、14℃。中低對輪中心

較差,可能導致該瓦與相鄰瓦瓦溫偏差較大。同

時,定速後,3號、5號瓦溫較穩定;4號瓦溫在7 rain內爬公升至102℃,還未穩定。這

表明4號瓦的安裝情況不良,或供油不足,使得4

號瓦穩定性差。

3)4號瓦軸振探頭安裝在上軸瓦上,軸瓦低頻擺動誘發4號瓦軸振**現1.25hz的低頻分量可能性較大。機組開停機時,轉速大於時,停頂軸油幫浦;轉速小於時,

頂軸油幫浦執行。停頂軸油幫浦後,4號瓦進油不暢

或供油不足誘發3號、4號瓦軸振**現1.25 hz

大幅波動分量的可能性更大。

(下轉第219頁)

汽動給水幫浦油膜振盪故障分析與治理熱力透平

始沒有意識到會是沉降造成軸承穩定性變差,導致幾次檢修沒有解決問題。後來通過外特性振動

試驗和揚度測量才發現機組存在不均勻沉降。本次治理的另乙個重要經驗就是在特殊情況下可以

考慮對以往的檢修資料進行適當的改變。由於機組發生了不均勻沉降,軸系的原始狀態發生了變化,原先廠家的頂隙標準即使調到下限也不能消除油膜渦動,這種情況下我們果斷地突破了頂隙050

1o0150

的下限值,但仍滿足施工技術規範的要求,取得了

頻率/hz

圖6治理後瀑布圖

非常好的治理效果,希望能夠為廣大讀者在類似故障的治理中提供參考經驗。

參考文獻:

[1]施維新.汽輪發電機組振動及故障[m].2版.北京:中國電力

出版.2008.

勢特徵等診斷依據,並介紹了變油溫試驗這一分辨油膜渦動故障的試驗方法。隨後本文結合示意圖詳細描述了油膜渦動振動故障中油膜壓力差的

形成原因和軸頸渦動的作用機理,希望能夠使讀

者對油膜渦動故障有進一步的了解和更深入的認

識。[2]趙長存,盧盛陽,王建.汽動給水幫浦小汽輪機油膜渦動的分析

及處理_j].河北電力技術

[3]張新勇,段滋華,張牢牢.滑動軸承油膜渦動及油膜振盪研究

[j].太原理工大學學報

在此次振動故障的治理過程中首先獲得的一

個經驗就是要考慮到機組的不均勻沉降因素。由於本台小汽輪機的支撐結構為整體式,所以一開

[4]張學延.汽輪發電機組振動診斷[m].北京:中國電力出版社,

2008

(上接第214頁)

封汽引數等措施後,消除了高中壓轉子動靜碰磨。

2)因低壓轉子動剛度低,以及製造、安裝等因素,低壓轉子的軸振、瓦振均較大。採用現場動平衡方法,降低了5號瓦、6號瓦的振動、瓦振。

3)4號瓦油流不暢、進油量不足等問題,致使4號瓦軸振大幅波動、瓦溫爬公升。處理後,4號瓦

4.3處理措施

停機後對4號瓦油管路進行檢查,發現4號瓦進油管堵板未拆除,將其拆除。

處理後,2014年12月08日,定速號瓦、4號瓦的振動且以

ix分量為主,3號瓦、4號瓦、5號瓦的瓦溫分別為瓦溫、振動起來均較好。

軸振小於50 um,瓦溫為80℃,均很穩定。

參考文獻:

5 結論

該600 mw機組通流改造後,本文通過對其異常振動的成功處理,使得各瓦振動均在優良範圍內,確保了機組安全穩定執行,同時積累了豐富的現場處理經驗,為今後同類機組改造、安裝、除錯提供參考。

[1]吳文健.浙江省內國產化600mw汽輪發電機組振動綜合處

理[j].浙江電力

[2]陸頌元.600mw汽輪發電機組振動缺陷剖析lj].汽輪機技

術[3]童小忠.大型汽輪發電機組摩擦彎軸振動的試驗研究[j].汽

輪機技術

[4]徐百成.9fa燃氣輪機高中壓轉子碰磨振動的分析預處理

_j].浙江電力

1)機組在啟動過程中,高中壓轉子動靜碰磨是引起1號、2號瓦振動爬公升的原因。經調整軸

is]張學延.汽輪發電機組振動診斷[m].北京:中國電力出版

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