國產300MW汽輪機改造效果分析

2022-11-10 11:12:03 字數 6054 閱讀 6145

第25卷第2期發電沒備

2011年3月

mar.2011

國產300 mw汽輪機改造效果分析

王威威,陳鴻偉

(華北電力大學能源與動力工程學院,保定071003)

摘要:介紹了某電廠國產300 mw機組的改造措施,對機組效率、供電煤耗、機組熱耗、迴圈效率及廠

用電率等效能試驗資料進行了分析比較。結果表明,該機組高、中、低壓缸通流部分改造後,機組效率及經濟

性顯著提高。

關鍵詞:汽輪機;通流部分;熱耗率;機組效率

中圖分類號:tk263

文獻標識碼:a

文章編號

1 機組概況

表i汽輪機原設計引數和經濟指標

某電廠汽輪機為型中間再熱凝汽式汽輪機,係某汽輪機廠製造的引進

優化型汽輪機,額定輸出功率為300 mw。汽輪機為單軸、高中壓合缸、兩排汽結構,回熱抽汽共設8段,依次供給3臺高壓加熱器、1臺除氧器、2臺給水幫浦汽輪機和4臺低壓加熱器用汽。由於設計、製造以及機組老化等方面原因,機組各項經濟指標未能達到預期的設計要求,汽輪機功率

明顯不足,因而進行了一系列的改造。

汽輪機原設計引數和經濟指標見表1。

2 存在問題

注:1)tha指機組額定輸出功率。

機組由於通流部分老化及受粗糙度影響,偏離

狀態下汽輪機熱耗率為比

設計型線較大,且由於原設計動、靜葉片與實際

設計值高11.77,即1441.49

製造出廠的有偏差,使機組功率出廠後就達不到

kj/(kwh);供電煤耗率為比設設計值,對汽輪機的效率也有較大的影響。根據

計值高在

改造前效能試驗資料並經修正,在迴圈系統隔離

tha工況時,實測得到高壓缸效率為80.263 ,

收稿日期

作者簡介:王威威(1986一),女,碩士研究生,主要從事電站熱力過程及執行優化方面的研究。

重心旋參第25卷

比設計值87.418低7.1559/6;中壓缸效率為板上,汽封的徑向間隙為零;高壓1~12級動葉片、

90.689%,比設計值92.069 低1.37%;低壓缸效靜葉片由73型汽輪機葉型改為73b型汽輪機葉

率為78.075 ,比設計值89.535%低l1.46l。

型;高壓隔板套由73型改為73b型,中分面緊固螺3 改造方法

栓的規格為m72;高壓隔板汽封由三齒改為四齒;

高、中壓(高壓12級)葉頂汽封由73型平齒彈性汽為了提高機組效率,降低煤耗,電廠利用大封改為73b型迷宮彈性汽封;高壓進汽平衡環五圈修機會,對高、中壓缸和低壓缸通流部分進行現

汽封中有兩圈採用錯位汽封,高壓排汽平衡環三圈代化改造。改造維持現有鍋爐、發電機不變,維

汽封中有一圈採用錯位汽封;高壓進汽平衡環五圈持現有汽輪機軸承支撐系統、滑銷系統不變,在汽封以及低壓缸端部汽封採用蜂窩汽封。

保留汽輪機基礎、汽輪機外缸的前提下進行改

(4)中壓1~9級動葉片、靜葉片葉型由73型

造,主要有:

改為73b型;73b中採用了先進的「後部載入」葉(1)採用最新的設計理念——全三維熱力設

型,並精心選擇了前後緣直徑及合理匹配了出口逆計技術,新設計葉型比老葉型有較高的氣動效率,壓段長度與逆壓梯度值,73b與73比較,流動性能新葉型表面氣動特性更優良,其氣動布局後載入有明顯提高,流動總損失降低了21.8 。中壓(中

特性對控制通道渦的早期發展和減少二次渦損失

壓9級)葉頂汽封也由73型平齒彈性汽封改為有益引。

73b型迷宮彈性汽封。

(2)調節級採用新設計噴嘴,噴嘴組由73型

(5)低壓缸一號內缸5、6段抽汽口螺栓適當

的48個通道結構改造為73b型的126通道結構。縮短,並採用熱緊形式,消除中分面的變形,工藝孔

葉頂汽封改為73b型汽封(硬齒汽封),更換後噴嘴由現在的兩孔形式改為單孔形式,將低壓進汽法蘭

組動葉頂部為2道徑向汽封,增加1道軸向汽封,

改為階梯法蘭。在內缸水平中分面增加密封鍵;在

徑向汽封間隙為1ram;兩側噴嘴室(上半、下半)與低壓1、2號隔板套螺栓適當縮短,增大螺栓直徑,內缸之間增加撓性補償板。

並採用熱緊螺栓。

(3)在高壓外缸下半與高壓隔板套間安裝擋汽板;在高壓隔板套和汽缸下半增加一道彈性徑向4改造效果

汽封,其汽封體採用焊接方式固定在高壓外缸擋汽

機組改造前後的資料對比見表2e。

表2汽輪機改造前後不同工況下試驗資料對比表

注:1)管道效率在迴圈系統隔離狀態下取98%,在實際狀態下(迴圈系統不隔離)取99 。

第2期王威威,等:國產300mw汽輪機改造效果分析

從表2可以看出,經通流部分改造後的汽輪機在tha工況(熱耗保證工況)、迴圈系統隔離狀態下的熱耗率_4]經修正後為

h);比改造前下降8.16,即高、中、低壓缸效率比改造前分別提高4.047 、

0.917和l1.812 ;機組帶負荷能力由改造前增加到改造後機組

功率得到大幅度提公升。汽輪機改造後設計額定

功率315 mw,改造後該機vwo工況(三閥全

開)輸出功率為經引數修正後功率

可達356.75mw。經試驗得到的通流部分改造後最大連續輸出功率(tmcr工況)經修正後為355 mw,達到廠家提供的熱力特性計算書給定值(330 mw)。經通流部分改造後夏季工況試驗

得到,經二類修正後機組連續輸出功率為318.36mw,達到廠家設計值315 mw。

5 改造後汽輪機變工況特性的確定

5.1汽輪機組熱耗率變化特性

根據表2實際執行狀態(熱力迴圈系統不隔

離)下得到的經引數修正後的熱耗率和功率,擬合得到熱耗率與功率關係曲線,見圖1。-二\

褂]\大修後、

最-.--

大修前\

]一議丌但i

功率/mw

圖1汽輪機組熱耗率與功率關係曲線

迴圈系統不隔離工況,經引數修正,大修後負荷為時的熱耗率為

(kwh),比大修前熱耗率降

低額定負荷315 mw時機組熱耗率為比設計值高6.678 ,即

5.2機組廠用電率變化特性

由表2中廠用電率和發電機端功率,分別擬

合得到大修後迴圈系統不隔離工況,試驗及修正後廠用電率與發電機端功率關係曲線,見圖2。

大修後在時的廠用電率為

3.765 ,比大修前4.45 低0.685 ;還計算得

到額定負荷315mw時機組廠用電率為3.546 ,比設計值5.36 低1.814 。

姍咖咖啪

試驗 [

旃i.修正後[1l

l旺ll

lllll、li

l』 l 【l

lilj

i功率/mw

圖2汽輪機廠用電率與功率關係曲線

5.3機組供電煤耗變化特性

根據表2大修後實際執行工況(迴圈系統不隔離)計算結果分別擬合得到,試驗和經二類(參

數)修正後供電煤耗與發電機端功率關係曲線,

見圖3。

-、li_

『—一大大}前後試§g一次.大:修j修1舌菏他正』[i●

.、一『.

』。『一

x;. _ ●● 一

●』 ●-.寢

一一功率/mw

圖3供電煤耗與功率關係曲線

計算得到大修後時經引數修正後供電煤耗為比大修前修正後供電煤耗下降了33.16 g/

(kwh);還可以計算出在大修後

負荷時供電煤耗為比大修前

在同一負荷得到的修正後供電煤耗360.38 g/

(kwh)下降了扣除改造後鍋

爐效率提高和廠用電率降低因素影響,實際得到3號汽輪機組經改造和大修後供電煤耗下降了

在機組改造後、額定負荷315

mw時供電煤耗為比設計值

仍高機組迴圈熱效率變化特性

根據表2正常執行工況(迴圈系統不隔離)

計算結果分別擬合得到,大修後迴圈系統不隔離工況,試驗和經二類(引數)修正後迴圈熱效率與

發電機端功率關係曲線,見圖4。

39.5

39.o38.5

褂38.0

_37.5

■_霰37.0酶36.5

l▲-k-|i鏨j三賒f

360i. 復

廣35.5

170190

210230

250270

290310330

功率/mw

圖4機組迴圈熱效率與功率關係曲線

(下轉第124頁)

發也沒備

第25卷

定的作用。

表1 執行方式優化和系統改造前後

4.2爐底加熱系統的改造

機組主要指標對比

由於聯合迴圈機組的調峰特性,非兩班制停

指標2006年2009年

機(即非晚上停機,第二天早上啟機的方式)情況發電量/(kwh)

非常多。為減少非兩班制停機後熱爐放水造成上網電量

綜合廠用電量

工質損失、再次啟動前上水過程中的耗水、消耗綜合廠用電率/

2.517

2.344

除氧蒸汽和化學藥劑、輔機耗電和執行操作量,

發電氣耗率

在餘熱鍋爐的高、中、低壓蒸發器底部分別加裝

發電標煤耗/

301fgkw一1h、

一一。.

一522 547

一一…一一一

了爐底加熱系統,利用輔汽管道疏水作為加熱蒸

汽**。非兩班制停機後,維持餘熱鍋爐高、中、(

供電氣耗率/

o.198 599

m3kw 1h一

,』…『。。

低壓系統不放水,待餘熱鍋爐自然洩壓至

供電標準煤耗/

3o60.1mpa時,分別投入高、中、低壓爐底加熱系統

h ill.

/_『6o7 711

229.883_-

_…。一

679以維持汽包壓力。這樣,可以有效地減少非兩班

除鹽7k耗量

制停機後需要對餘熱鍋爐進行放水等問題。另

外,投入爐底加熱後,也可避免啟動過程中鍋爐5 結語

爐水加熱起壓的過程,並提早將輔助蒸汽切換至由本爐中壓系統供給,從而進一步減少啟動成

從上述分析可以知道,109fa燃氣一蒸汽聯

本。這種方式還可較好地解決餘熱鍋爐低壓省合迴圈機組經過多次優化改造,在節能降耗、提

煤器鰭片管在停機後不進行熱爐放水時的鏽蝕

高機組執行水平方面取得了成功,可供同類機組問題。

借鑑。4.3改造效果

參考文獻:

執行方式優化和系統改造前後機組主要指[1]馬方磊燃氣蒸汽聯合迴圈啟動方式優化的經

標對比見表1。

濟分析r_i1.發電裝置

(上接第117貞)

計算得到,大修後時,經引數h計算,每千瓦小時可節約標準煤22.9 g,每年可

修正後機組迴圈熱效率為38.924 ,比大修前節約標準煤按2oo8年12月標煤單價35.716提高了3.208%。同時計算還得到,在651元/t計算,一年可節省燃料費2202.2萬元。

額定負荷3l5mw時機組迴圈熱效率為同時每年可減少向大氣中排放煙塵量58.69t、

39.11,比設計值41.14 低2.o3 。

so2量量325.61t;由此可節省煙

通過計算得到,不同負荷時汽輪機組熱耗塵排放費1.615萬元、so。排放費35.69萬元、no率、廠用電率、供電煤耗和機組迴圈熱效率,由這排放費20.565萬元,這樣投資僅需一年零三個月些曲線得到的供電煤耗率,不包括啟停機和輔助就可以**,如在以後執行中年平均發電負荷得蒸汽投入所引起煤耗增加值。

到提高,執行小時增加,**年限還會減少。

6 結語

參考文獻:

以上試驗資料表明,機組在執行負荷為

[1]李維特,黃保海.汽輪機變工況熱力計算[m].北京:中國電

300.17 mw時,改造後比改造前供電煤耗下降了力出版社,2001.

扣除改造後鍋爐效率提高和廠[2]沈士一.汽輪機原理[m].北京:中國電力出版社,1992.

[3]裘烈鈞.大型汽輪機執行[m].北京:中國電力出版

用電率降低因素影響,實際得到3號汽輪機組經社,i994.

改造後供電煤耗下降了按3號

[4]曹祖慶.汽輪機變工況特性[m].北京:水利電力出版

機組2008年平均負荷222 mw、年執行小時6654

社,1991.

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