300MW機組一次風機變頻改造效果分析

2022-06-17 14:54:04 字數 2384 閱讀 1689

蘇波楊福強郝勝崗

(山西漳澤電力股份****蒲洲發電分公司,山西永濟 044503)

摘要:介紹了山西漳澤電力股份****蒲洲發電分公司#2爐一次風機高壓變頻改造及應用情況,通過變頻改造前後不同負荷情況下相關資料和執行引數的對比,得出變頻改造專案對降低一次風機電耗、實現電機軟啟動,減小啟動電流,降低啟動條件,改善執行環境,延長電機壽命,提高廠用系統的安全執行、減少節流損失,減少風道的振動與磨損等方面有明顯的的效果,同時也為其它風機實施變頻改造提供了實踐經驗。

關鍵詞:300mw機組鍋爐一次風機變頻改造

1 前言

火電廠風機類負載通常是按滿負荷工作且帶一定裕量來選型的,然而,實際工作中風機大部分時間並非執行於滿負荷狀態。常用擋板、導葉、靜葉、動葉來調節風量,大量電能消耗在節能損失中。近幾年來,隨著高壓大容量變頻器技術日趨成熟,**不斷下降,可靠性不斷增強,大容量風機改為變頻調節已成為火電廠不斷降低廠用電率、應對經營壓力,實現減虧增盈和節能發電,提高自身發展的有效手段。

山西漳澤電力蒲洲發電分公司鍋爐所用一次風機額定功率為1800kw,本身裕量很大,再加上煤質不穩定、斷煤情況頻繁發生等具體情況,機組負荷一般在60%-100%之間變化,發電機輸出功率變化,鍋爐的送風量相應變化,一次風機出力調整採用改變擋板開度來調節。兩台一次風機經常處於較低的效率工況下執行,即使滿負荷,一次風機進口導葉開度也不到40%。不論風壓需求大小,風機都要全速運轉,大量的能量消耗在了風機進口導葉的節流損失中,並且風機執行時風道振動和噪音很大,勞動作業環境很差。

另外非同步電動機在啟動時啟動電流一般達到電機額定電流的5-7倍,對廠用電形成衝擊,同時強大的衝擊轉矩對電機和風機的使用壽命存在很大不利影響。為解決上述問題,經反覆調研論證,決定先對#2爐兩台一次風機進行變頻改造,以實現減少廠用電消耗、提高風機效率、降低噪音的目標。

2 專案概述

#2爐一次風機變頻裝置選用高-高方式、採用h橋串聯方案,變頻裝置額定容量2250kva、額定電壓6kv、額定電流220a,由北京利德華福公司生產。配用ykk630-4型電動機,額定功率1800kw、額定電壓6kv、額定電流208a、額定頻率50hz,由瀋陽電機廠製造。電機無調速裝置,其調節方式為入口擋板調節系統。

本次改造專案中,每台一次風機配置一套高壓變頻裝置,利用變頻器來改變電動機的轉速,以此來調節一次風機的風量和風壓。為了保證系統的可靠性,變頻器加裝自動工頻旁路裝置,變頻器異常時,變頻器停止執行,電機可以直接自動切換到工頻下執行,一次原理接線圖如下:

變頻裝置電氣閉鎖設定採用硬接線實現,主要設定如下:

1)變頻控制櫃兩路220vac電源互相聯鎖,一路電源中斷後,另一路電源自動投入。

2)變頻裝置高壓進線電源開關qf1跳閘後聯跳變頻器出線開關qf3。

3)變頻裝置旁路開關qf2與變頻器出線開關qf3互相閉鎖,兩個開關只不允許同時合閘。

4)變頻裝置的允許合閘接點閉鎖變頻裝置高壓進線電源開關qf1的合閘迴路。只有變頻器允許合閘時,變頻裝置高壓進線電源開關qf1才能合閘。

3 改造前後運**況對比

1)啟動情況。改造前一次風機空載啟動時,啟動電流高達1000a左右,給廠用母線造成很大衝擊,#1、2機組分別發生一次因啟動一次風機造成廠用聯絡開關過流跳閘事件,給廠用系統的安全執行帶來不利因素。改造後一次風機採用變頻軟啟動,啟動電流250a左右,啟動過程平穩,執行噪音減小,基本上沒有大的衝擊。

2)運**況。機組正常執行時,兩台一次風機均執行,提供冷一次風和熱一次風,電機負荷隨一次風量變化而變化,改造前採用調節入口檔板節流來實現,改造後出入口檔板全開,通過改變電機轉速來實現,有關執行引數見下表(隨機取數)

(1)改造前有關執行引數

由上表和上圖看以看出,隨著機組負荷增加,一次風量和電機電流逐漸增大,風機電耗逐漸下降,風機電耗在1.21%-0.83%之間。

(2)改造後有關執行引數

由上表看出,風機電耗在0.69%-0.43%之間。

(3)改造前後節能效果對比情況

備註:由於山西漳澤電力蒲洲發電分公司採用中速磨製粉系統,受煤質影響較大,一般情況下只需4臺磨煤機執行,在煤質較差情況下,機組300mw負荷時可能需要啟動5臺磨煤機,使一次風機出力增大較多,因此機組300mw負荷執行工況分析存在客觀因素的影響。

4 改造效果

1)變頻改造後實現軟啟動,減小啟動電流,降低了啟動條件,改善了執行環境,延長電機壽命,提高了廠用系統供電可靠性。

2)改造後,風機出力調整由檔板節流方式改為電機自動調速方式,減少了節流損失,減少了風道的振動與磨損。

3)改造前後節能效果顯著。不同負荷情況下,風機電流基本上整體下降43%左右(預計節電率為40%左右),機組負荷率90%以下節能效果明顯,改造後將使機組發電廠用電率下降0.45%-0.

52%,保守計算,按每台機組年發電16億千瓦時,每年可節省廠用電720—830萬千瓦時,按電價0.25元/kw·h計算,可節約人民幣180-200萬元,本次改造專案總投資440萬元,預計約2.5年可收回成本,執行形勢好轉情況下,預計2年即可收回成本(不計折舊、電價變化等)。

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