石鋼1高爐降低焦比生產實踐

2022-09-23 14:36:04 字數 2655 閱讀 4122

關鍵詞高爐精料操作焦比

石鋼1#高爐(380m3)於2023年10月投產,至今已是第二代爐役。通過轉變觀念,改善入爐原燃料質量和改進高爐操作制度,降焦工作取得了顯著的成績。入爐幹焦比由2023年12月份的 470.

64 kg/t 降到了2023年1-9月份的371.6 kg/t 。本文闡述幾點在生產實踐中自己總結的東西。

1、精料工作

1.1.1 改善焦炭質量

隨著噴煤量增加,礦焦比不斷增大,料柱塊狀區的透氣性變差,高爐冶煉週期變長,焦炭的氣化反應、渣焦反應、鐵焦反應增強,高爐下部的透氣性變差,影響高爐順行,進而影響產量和消耗。因而,焦炭質量的提高直接關係到降焦操作的實現。幾年來焦炭質量逐步得到重視,從最初的肥焦(二級下限)到現在我們公司自產的一級幹熄搗固焦,焦炭質量有明顯的改善,焦炭灰分、硫分逐年下降m40由原來的76%提高到89%,反應性32.

10反應後強度62.31為降焦工作穩固了基礎。

1.1.2 提高燒結礦質量

燒結礦是高爐主要原料之一,近幾年煉鐵廠為提高燒結礦質量,投資建設了二次混勻料場,利用堆取料機對原料進行混勻,確保物料均勻,燒結礦成分穩定,鹼度穩定,從84.9%提高到85.89%,轉鼓指數由72.

78%提高到73.0%,保證結礦物的質量。

2023年新建豎爐球團系統投產,解決了外購球團質量差,成分不穩定、**不及時等問題,改善了爐料結構,保證熟料比例,增加了調劑手段。

表1 1#高爐歷年原料情況

1.1.4 加強篩分

為降低入爐粉末,一是加強塊礦篩分,塊礦未上倉之前,對塊礦在原料場進行預篩分。提前對塊礦過篩。二是對槽下振篩進行改造,減小振篩坡度,增加爐料在振篩上的停留時間。

倉口下增添下料擋板,控制料流,延緩下料速度。三是對槽下除塵各振篩加強密封,強化除塵效果。四是加強人員管理,每半小時清理一次篩網,如有陰雨天氣對原料影響較大時,則兩人輪換堅守崗位清理振篩。

2、高爐操作

2.1 裝料制度

控制合理的煤氣流分布,維持合適的操作爐型,是高爐長期穩定順行的基礎,也是降本節焦的前提。1#高爐爐體上部區域性結厚,是影響布料破壞高爐正常生產和長期穩定順行的一大頑症。實踐中採取多環布料、礦雙環焦三環、中心加焦發展中心氣流,抑制邊緣氣流,降低了爐頂溫度,減少了粉末入爐向爐牆粘結的條件,防止了爐牆結厚。

2023年後沒有再因爐喉結厚休風炸瘤。實踐證明了多環布料的效果是顯著的。穩定邊緣、中心兩股氣流,從而穩定合理的操作爐型。

多環布料調節靈活多變,滿足了失常及正常爐況的調劑需要。擴大礦批,前期同外廠比較,1#高爐的礦批明顯偏小,不足以穩定煤氣流。2023年在原料逐步改善的基礎上,1#高爐擴大礦,增加料層厚度,延長爐料的煤氣預熱時間,穩定煤氣流提高煤氣利用率,1#高爐將礦批逐步由10t左右擴大14t,煤氣分布均勻穩定,爐況更加順行,煤氣利用進一步得到改善,煤氣利用率達到44%左右。

2.2 送風制度

隨著原燃料的變化,裝料制度的調整,維持適宜的鼓風功能是至關重要的。送風制度是基礎,只有上下部合理結合,根據原燃料變化,及時調整布料,才能使爐況穩定順行,降低焦比。一代爐役後期,根據爐體冷卻系統破損情況,轉變觀念仔細研究,通過縮小風口面積、加長風口長度,維持適宜的鼓風功能和合理的操作爐型,綜合焦比並沒因冷卻系統的破壞有顯著的提高。

2.3 熱制度

堅持穩定的熱制度是降本節焦的主要手段。大煤量情況下,維持合適穩定的熱制度是非常重要的。爐溫過低,軟熔帶下移,會影響操作爐型的穩定,因為低爐溫操作,為了保證生鐵質量,必須提套爐渣鹼度,一旦爐況波動,就可能導致爐身中下部結厚,爐缸堆積。

2023年之前1#高爐就出現過因原燃料變差,爐溫過低造成爐缸堆積及爐涼等爐況失常現象。但爐溫長期過高就會影響焦比,所以近幾年來通過穩定爐溫,嚴格操作方針,爐溫控制在0.30%~0.

05%之間,提高鐵水物理熱,增強渣鐵流動性,保證了爐缸活躍,並得到了低矽冶煉節焦的目的。

2.4造渣制度

1#高爐長期以來(al2o3)偏高,爐渣流動性差,脫硫就更為困難,我們通過提高燒結礦中mgo含量,提高渣鐵物理熱,適當降低爐渣鹼度,一般控制在r1.10~1.15之間,確保了生鐵質量及良好的渣鐵流動性。

2.5高風溫

高風溫有利於降低焦比,特別是有利於提高煤粉燃燒率,增加噴煤量,1#高爐嚴抓熱風爐操作,熱風爐拱頂溫度由1300℃提高到1350℃,廢棄溫度由350℃提高到380℃。提高風溫得到了良好的效果,風溫使用由原來的1120℃提高到現在平均熱風溫1140℃。

2.6 富氧、大噴煤

隨著公司大製氧機的投產,1#高爐富氧至4000m3/h左右,富氧率達到5.46 %。通過對現有噴煤裝置能力進行挖潛,嚴抓原煤質量,規定製粉-200目的煤粉達到80%以上,並且增加了無煙煤比例,提高了置換比。

3、加強渣鐵處理

1#高爐單鐵口,不放上渣,渣鐵處理對爐況穩定順行影響很大。修撇渣器,修主溝經常導致高爐憋風。為了減少這些影響,首先是加強爐前管理,出鐵廠改造增加備用撇渣器,縮短出鐵間隔,延長出鐵時間,緩解了爐內壓力。

為降低焦比提供了有利條件。

4、降低修風率

隨著崗位包機點檢的實行,因裝置原因的非計畫休風逐步得到控制。通過合理的控制煤氣流分布,穩定操作爐型,也減少了風渣口的破損,進一步降低了休風及慢風時間,對高爐爐況穩定順行,提高各項經濟技術指標創造了優良的基礎。

5、結語

精料是基礎,是降低焦比的前提條件。高爐只有優化原料,減少入爐粉末,焦比才能降低。進一步研究高爐操作制度,學習其他廠家的先進理念,更新思想,敢於創新。

創造更好的焦比是完全沒有問題的。

參考文獻 《煉鐵》 《高爐知識問答》

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