目錄一、 用途1
二、 技術效能1
三、 結構原理1
四、 調整與操作2
一、 用途:
本裝置是專門用於分體式座便器的漏水和試水的檢驗裝置。漏水檢驗部分採用真空方式來檢驗座便器是否漏氣,從而判定座便器是否漏水;試水檢驗部分採用氣缸公升降標準水箱,模擬實際的情況來檢驗分體式座便器的沖水效果。
二、 技術效能及引數:
1、 常用工作真空負壓:60kpa
2、 最大氣源壓力:0.4mpa(4kgf/cm)
3、 氣缸:a. sc-63×250
b. sc-63×250
4、氣缸最大輸出壓力:1833n
5、真空幫浦:a.型號:zlvz-8旋片式真空幫浦
b.抽氣速率:8l/s
c.轉速:1450r/min
d.電動機功率:1.1kw
e.工作電壓:380v 三相四線制
6、外形尺寸(長×寬×高):1100×700×1910mm
7、工作環境溫度:5-40℃
三、結構原理:
1、原理:
a.漏水檢驗部分:真空幫浦將座便器中空氣抽出,通過壓力變送器和數顯真空表來顯示腔體內壓力變化,從而判定座便器是否漏水。
b.試水檢驗部分:座便器內放置試驗用小球,用試驗水箱模擬實際使用中的沖水情況來檢驗座便器的沖水效果。
2、結構:本裝置結構主要分為框架部分,真空管路部分,壓力管路控制部分和電控部分。
a.框架部分:本機的主要工作部分包括主框架、工作台、密封壓板、氣缸、試驗水箱。
b.真空管路部分:包括真空幫浦、真空管路、數顯真空表、壓力變送器及電磁閥等,用於抽出座便器內的空氣,保持一定的真空度數值和真空時間,從而判斷座便器是否有漏水缺陷。
c.壓力管路控制部分;由氣源處理三聯件、二位五通電磁換向閥、節流閥等構成,用於氣缸的空氣分配及壓力調整。
d.電控部分:包括配電盤、按鈕、指示燈以及蜂鳴器等,用來實現座便器的漏水檢驗部分的自動檢驗過程。
四、調整與操作:
a.漏水檢驗部分:
1.調整腔體壓板的下降速度:調節氣缸進口處的單項節流閥,使壓板的兩個氣缸同步執行。
2.調整氣缸的進氣壓力:調節氣源處理三聯件中的減壓閥,使氣缸進氣管路的壓力為0.3~0.4mpa左右,不可過大,以免壓裂座便器,也不可過小,否則密封不嚴。
3.操作:先將座便器放在工作台上,底面墊海綿橡膠墊,外露孔用膠塞塞緊,以防漏氣。
對正座便器與壓板的位置。按啟動按鈕,腔體壓板下降,將座便器的腔體口壓緊,自動開啟真空幫浦抽真空。在座便器腔體負壓的作用下,數顯真空表數值隨之變化,當達到設定值後,自動關閉真空幫浦並開始檢測,保持負壓約一段時間,數顯真空表數值變化在所設定範圍內,合格指示燈亮,表示座便器合格,自動解除真空,腔體壓板提起,工作結束;當數顯真空表數值變化超過設定值時,不合格指示燈亮,蜂鳴器響,證明產品不合格,這時,提公升壓板要以手動按鈕復位。
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