油井老井試油事故及處理措施分析

2022-05-31 11:24:04 字數 4607 閱讀 3077

摘要:隨著長慶油田勘探開發的迅速發展,新井部署密度逐漸增大,因此,油井老井的維護和再次試油成為今後油田發展一種趨勢,老井試油壓裂工作量也會隨之快速增長,文章簡要介紹了近年來老井重上井試油壓裂過程中遇到的一些特殊情況,以及相應的解決措施,從而總結出一套老井試油改進意見,確保油井老井試油的順利開展。

關鍵詞:老井;試油壓裂;解決措施;改進意見

長慶油田屬於低滲透油田,該類油田經過初次試油壓裂後單井產量逐漸遞減,必須通過後期的注水或對新老層系重複壓裂來穩產和增產。但是,油井注水到一定時期後,油井產量依然會遞減比較嚴重,這就需要對油井新老層系進行重複試油壓裂。於此同時,該類老井經過了長期的投產採油,井筒內壁會產生腐蝕或變形,落物,並且開採目的層系嚴重虧空,產生很大負壓等複雜情況,在老井試油壓裂過程中必須考慮一切不確定因素,採取適當的預防措施,才能順利的完成施工任務,達到油井老井的增產目的。

1 老井井筒處理

曾經試油壓裂作業過的老井,井筒往往存在套管腐蝕結蠟、水泥塞、橋塞、支撐劑或其他落物等情況,有的井層套管外無固井水泥,直接影響到試油工作的順利進行。老井進行再次試油壓裂作業前必須進行鑽塞、衝砂、封堵、打撈、固井、封竄等特殊技術處理,使井筒內暢通,套管外不竄,才能滿足試油壓裂工藝要求。若乙個環節沒有做到,就會出現事故複雜,嚴重影響了施工質量。

油井老井試油作業前必須要對已長期生產後的套管進行通井及刮削作業,驗證井筒是否發生變形和清理套管內壁的附著物,如果發現套管變形,就要採取措施,進行套管整形,確保套管暢通。

2 壓裂管柱結構優化

對於油井老井試油壓裂入井的管柱是多樣化的,主要根據原有層系和目的層系之間的位置而定,但是遵循的一條原則就是在確保工程安全的前提之下設計下入。老井壓裂管柱結構主要分為以下3種:

①施工目的層位於已開啟原層系底部,或著位於已開啟2個原層系之間,則可以選擇三封套壓鑽具,如圖1、圖2所示。

入井鑽具結構為:球座(帶鋼球)+1#封隔器+導壓噴砂器1個(目的層位置)+2」7/8外加厚油管**根+外加厚調整短節+2#封隔器+2」7/8外加厚油管**根+3#封隔器+水力錨+2」7/8外加厚油管至井口。

②施工目的層位於已開啟原層系頂部,則可以選擇雙封選壓鑽具,如圖3所示。

入井鑽具結構為:球座(裝鋼球)+1#封隔器1個+導壓噴砂器1個(目的層位置)+2」7/8外加厚油管**根+2#封隔器1個+水力錨+2」7/8外加厚油管至井口。

③施工目的層位為多層的,則可以選擇不動管柱和雙封選壓組合鑽具,如圖4、圖5所示。

入井鑽具結構為:球座(裝鋼球)+1#封隔器+導壓噴砂器(目的層位置)+2」7/8外加厚油管**根+2」7/8外加厚調整短節+雙公球座(φ4 2 mm)+2#封隔器+a級kht-100滑套導壓閥+2」7/8外加厚油管**根+3#封隔器+水力錨+2」7/8外加厚油管至井口。

根據不同井的具體情況,選擇一套適當的入井鑽具結構可以達到事半功倍的效果,但是相反,如果入井鑽具與工藝不相匹配,會造成井下複雜,處理難度很大。

3 老井試油事故案例分析

長慶油田油井老井試油2口井典例,通過試油壓裂改造,其中一口井產量達到工業油流標準,但是在試油過程中由於壓裂工藝和鑽具的配備出現了問題,造成卡鑽工程事故。

3.1 裡**井

裡**井,2023年6月2日完鑽,完鑽井深2 510.0 m,人工井底2 494.89 m。

採用244.50 mm表層套管(下深316.93 m)+139.

70 mm油層套管(下深2 509.8 m)完井。

2023年7月24日~2023年9月14日進行試油,共試油2層:①長82,②長81。

經過3年的採收,決定開發新層系長4+5層。

2023年6月18日下三封套壓鑽具壓裂長4+51下段,壓後反衝徹底後,上提鑽具遇卡,最高拉力達到65 kn,活動鑽具2 h,無解卡現象。現場決定直接倒繩做抽汲準備,下一步進行抽汲降管柱液面解卡。

6月22日抽汲液面降至1 650 m,倒繩上提鑽具,解卡成功,起鑽換雙封選壓壓裂鑽具。木**井:

木**井,2023年9月7日完鑽,完鑽井深2 550.0 m,人工井底2 528.37 m。

採用244.50 mm表層套管(下深228.48 m)+139.

70 mm油層套管(下深2 549.82 m)完井。

2023年10月19日~2023年11月28日進行試油,共試油3層:①長91,②長81,③長4+52。

經過4年的採收,決定開發新層系長4+5層。

2023年6月26日用φ118 mm×1.8 m通井規通井至2 528.20 m,未見異常。

6月30日用活性水50 m3反迴圈洗井,幫浦壓5 mpa,排量500 l/min,無返出液體,隨後起鑽檢查通井規,無刮痕。

7月3日下雙封選壓鑽具壓裂長4+51層:2 110.0~2 112.0 m,加砂:10 m3,壓後反衝徹底後,上提鑽具遇卡,最高拉力達到

65 kn,活動鑽具1 h,無解卡現象。現場決定直接倒繩做抽汲準備,下一步進行抽汲降管柱液面解卡。壓裂鑽具位置:

kfz-115水力錨2 101.63 m,上k344-115封隔器2 102.29 m,φ23 mm導壓噴砂器2 112.

67 m,下k344-115封隔器2 113.40 m,球座2 113.83 m。

7月7日抽汲液面降至1 350 m,倒繩上提鑽具遇卡,最高拉力達到65 kn,活動鑽具2 h,無解卡現象,研究決定繼續倒繩做抽汲準備,講油管內液柱降至2 100 m。

7月10日抽汲液面降至2 100 m,倒繩上提鑽具遇卡,最高裡達到68 kn,活動鑽具4 h,無解卡現象。

7月13日用活性水72 m3,反迴圈洗井,幫浦壓9 mpa,排量600 l/min,返出液體50 m3,返出液含有少量砂粒雜質,衝至無砂粒後,上提管柱未解卡,活動鑽具2 h,用活性水30 m3,反迴圈洗井,幫浦壓11 mpa,排量550 l/min,返出液體30 m3,進出口水色一致,上提管柱無效,活動3 h未解卡。

7月18日油管內下空心抽油杆進行管內衝砂作業,700型水泥幫浦車正迴圈衝砂,用活性水44 m3,油管內正迴圈衝砂,幫浦壓18 mpa,排量200 l/min,衝至2 100.5 m,返出液體44 m3,攜帶少量砂粒雜質。

7月27日組織1 400型主壓車進行油管內衝砂作業,用活性水90 m3,幫浦壓38 mpa,排量250 l/min,返出液體90 m3,返出液攜帶少量泥沙,衝至無砂粒雜質,起出空心抽油杆,活動鑽具無效。

7月28日用活性水60 m3正迴圈衝砂,幫浦壓由25 mpa降至

12 mpa,排量400 l/min,返出液體50 m3,返出少量泥沙和井壁附著物,衝至無雜物後,用活性水40 m3反迴圈衝砂,幫浦壓20 mpa,排量300 l/min,返出液體18 m3,返出少量泥沙和井壁附著物。活動鑽具,未解卡。

8月1日用活性水18 m3,正迴圈洗井,幫浦壓7 mpa,排量600 l/min,返出液體18 m3,進出口水色一致,用活性水32 m3,反迴圈洗井,幫浦壓22 mpa降至6 mpa,排量600l/min,返出液體28 m3,返出無砂粒。活動鑽具,未解卡。

8月2日使用脫扣震擊方法解卡,短節拉高至4 m,拉至60 kn脫扣下擊,震擊2次,鑽具解卡,起鑽後發現鑽具懸重下降8 kn,判斷井內油管斷裂,起鑽檢查。

8月3日起鑽完,發現第161根油管嚴重變形,並斷裂,為了進一步確定魚頭的位置和形狀,決定下鉛印驗證。

8月4日下鑽161根油管和乙個鉛印,探魚頭位置1 532.26 m,起鑽觀察鉛印痕跡和起出的油管斷裂處一樣,斷面長度為102 mm,厚30 mm。

8月7日下反扣鑽桿159根,外徑120 mm×內徑80 mm×長度0.6 m的反扣母錐1個,下至1 532.26 m處遇到魚頭,用液壓鉗反轉造扣2次,確定抓住魚頭並造扣,起鑽檢查母錐,斷裂油管並未打撈起來,只是打撈出一截嚴重變形的魚頭斷面。

8月8日~8月10日下反扣鑽桿159根,外徑120 mm×內徑80 mm×長度0.6 m的反扣母錐1個,下至1 532.68 m處遇到魚頭,用液壓鉗反轉造扣2次,確定抓住魚頭並造扣成功,起鑽檢查母錐,成功打撈出斷裂油管。

8月11日~10月13日,多次用雙滑塊打撈矛打撈出完整油管60根,用套銑筒和反扣母錐先後倒出kfz-115水力錨,2個k344-115封隔器,乙個導壓噴砂器和球座。

此次處理事故複雜歷時97 d,嚴重影響了生產進度,造成大量的資源浪費。

4 事故複雜原因分析

長慶油田油井老井試油中複雜事故的發生,研究後發現事故發生的主要原因有以下幾點:

①入井管具不合格。由於油井試油求產必須要進行抽汲作業,因此鋼絲繩對油管內壁有一定的磨損,長期不檢測油管壁厚度,勢必會發生井下事故複雜。

②沒有制定合理的壓裂施工鑽具結構。由於老井長期的採收作業,致使儲層虧空嚴重,產生一定的負壓,底部封隔器的型號不應該採取壓差式的,應該選用y221封隔器或打可撈式電纜橋塞封隔下段。

③在正迴圈洗井油管暢通,反迴圈洗井套管蹩壓的情況下,由於油管均為舊油管,應該控制幫浦壓不超過15 mpa。

④老井試油井井筒由於多年的油氣侵蝕,井壁會附著大量的膠結物質,通過壓裂後井壁上的膠結物質會鬆動並掉落至大直徑鑽具處,容易形成卡鑽。

⑤由於施工目的層儲層物性較差,壓裂之後返排會攜帶出一部分支撐劑進入井筒,掉落至大直徑鑽具處,形成卡鑽。

5 結語

①長慶油田大發展過程中,為了實現增產的目的,不斷拓寬勘探開發領域,為了增產和穩產,老井試油必將成為今後的一項重要業務,前景十分廣闊。

②老井試油由於經過多年的採收,井筒會發生一些變化,比如井筒變形和井壁結蠟以及腐蝕,因此,驗證老井井筒的暢通性和清潔性尤為重要。

③加強入井材料的管理,開工前必須對施工隊伍油管進行檢測,對於不合格的管材予以及時更換。

④嚴格篩選施工隊伍,老井試油要選擇質量管理好、技術素質相對高的施工隊伍作業,把住關鍵環節,防患於未然。

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