無脫硫旁路煙道電廠調研報告

2022-05-28 17:33:05 字數 2216 閱讀 8374

東北郊電廠調研報告

為更好學習無脫硫煙氣旁路電廠的實際運**況及脫硫系統執行中對機組的影響,10月24日至26日發電部和生技部共4人到天津東北郊電廠進行了調研。

一、調研情況

1、電廠概述。東北郊電廠全稱為天津國電津能熱電****,位於天津市東麗區大畢莊、華明鎮,機組容量2×330mw。該廠脫硫裝置,採用一爐一塔、煙塔合一的先進技術,進行全煙氣脫硫,脫硫系統無ggh和增壓風機。

電除塵器為兩室五電場,輸灰採用正壓濃相氣力輸灰。機組使用煤種為褐煤,燃煤含硫量在1%左右,鍋爐啟動採用等離子點火。

2、無脫硫旁路機組啟動順序:

由於機組採用煙塔合一技術,脫硫系統不設煙氣旁路和ggh。為減少鍋爐啟、停煤油混燒時對脫硫系統及冷卻塔的汙染,要求鍋爐啟動前脫硫系統必須投入執行,同時在鍋爐啟動前電除塵器和干除灰系統已具備投入條件,電除塵器大樑絕緣支柱套管及放電極絕緣室加熱提前24小時投入。在鍋爐點火時,投入電除塵器第

一、二電場,控制二次電壓小於閃絡電壓並限流執行,防止電除塵器的內部燃燒。其具體步驟是:①檢查、試驗原煙道事故噴淋系統;②啟動吸收塔攪拌器系統;③啟動氧化空氣系統;④吸收塔給漿調節系統投自動;⑤確認引、送風系統具備啟動條件後,啟動漿液迴圈系統;⑥啟動除霧器沖洗系統;⑦投靜電除塵器電場,低壓模式執行,保證吸收塔入口煙塵濃度不超過55mg/nm3,否則,應調整電場執行引數;⑧啟動引送風機,鍋爐點火啟動。

3、脫硫系統跳主機的邏輯做了以下兩條:

1 脫硫系統漿液迴圈幫浦全部跳閘;防止高溫對吸收塔防腐材料及除霧器的破壞。

2 脫硫系統入口煙氣溫度高於175℃。主要防止高溫煙氣對除霧器的破壞(除霧器為pp材料,能承受的最高溫度在80℃左右)。

4、該廠為避免粉塵對脫硫系統的影響,機組啟動時各電場電流極限調整值如下:

5、脫硫除灰系統在小修期間進行的改造:

①除灰系統出力不足,對除灰系統進行增容改造,另增加了一條輸灰管線。

②脫硫石膏漿液排出系統增容改造。原設計出力偏小,此次改造增大了石膏漿液排出幫浦的出力;同時對石膏旋流站進行了改造,旋流子數量能滿足一運一備的要求,大幅度提高了脫水系統的可靠性。

③對電除塵進行了高頻電源的改造,節能幅度達60%以上。

二、收資收穫:

通過本次到無脫硫旁路電廠調研,結合我廠實際情況,主要收穫和建議如下:

1、 脫硫系統對主機的影響

1 取消脫硫旁路後,脫硫系統和機組就融為一體,機組可靠性降低。脫硫漿液迴圈幫浦全停或吸收塔入口煙溫超溫將聯動鍋爐mft。

2 機組啟停順序發生根本變化。無旁路機組啟動順序為:首先啟動脫硫系統、再啟動電除塵和機組。

3 一般無脫硫旁路煙道機組都採取增壓風機和引風機合二為一,我廠保留了增壓風機。當取消脫硫旁路後,增壓風機和引風機成串聯關係,增壓風機的故障停運勢必引起鍋爐mft動作,同時還存在主機和脫硫如何更好相互配合穩定爐膛負壓的問題。

4 因為粉塵和油汙對脫硫系統影響較大,為儘量減少機組啟動期間對脫硫系統的影響,對機組啟動提出更高要求,要求鍋爐的點火用油要盡量少或改變點火方式,同時盡量縮短機組啟動時間。

5 主機對脫硫系統的影響主要是油汙和粉塵。現在通常解決辦法都是對吸收塔漿液進行置換。

2、 增壓風機

針對無脫硫旁路煙道機組,在機組正常執行期間停運增壓風機後就無法再重新啟動增壓風機,原因是增壓風機啟動時應關閉入口煙氣擋板和動葉開度最小(防止增壓風機電機過載損壞),煙道將被阻斷。因此增壓風機應增加旁路煙道或進行變頻改造,甚至取消增壓風機,否則增壓風機執行好壞就決定了機組能否正常執行。

3、 建議將ph計位置更改

原因:我廠ph計安裝在石膏漿液排出幫浦後,意為著一級脫水系統將連續執行,石膏漿液排出幫浦和石膏旋流站連續執行,不但增加電耗,而且增加旋流子、ph計和管道閥門的磨損。

建議方案:從吸收塔壁上引一根管線排漿至地溝,ph計安裝在引出的管線上。因排漿量流速低對ph計沖刷磨損小,ph計使用壽命延長,同時一級脫水系統不必長期連續執行,其節能效果明顯。

東北郊電廠及相關電廠採用此方案。

4、 提高脫硫系統可靠性

原因:主機和脫硫融為一體後,對脫硫系統可靠性提出了很高要求,同時宜賓地區燃煤中含硫量居全國之首,對脫硫系統的正常執行造成很大壓力。

建議:在脫硫系統中的關鍵部件如脫硫漿液迴圈幫浦、吸收塔攪拌器、ph計、密度計和關鍵閥門都採用進口裝置,提高系統可靠性,確保系統能長期穩定經濟執行。

5、 建議對電除塵進行高頻電源改造

電除塵進行高頻電源改造後節電在60%以上,從降低電除塵器電耗率的角度出發,可以對高頻電源改造的可行性進行一次評估。東北郊電廠和華能南京電廠對電除塵進行了高頻電源改造。

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