試生產情況報告

2022-03-27 17:56:54 字數 4820 閱讀 7790

貴州省大方潤豐化工****

3×160kt/a硫精砂制硫酸裝置(第一期1×160kt/a)建設專案

2023年11月30日

貴州省大方潤豐化工****

3×160kt/a硫精砂制硫酸裝置(第一期1*160tk/a)專案試生產情況報告

貴州省大方潤豐化工****3×160萬噸/年硫鐵礦制酸裝置一期生產線從2023年3月1日開始破土動工,進行場平,2023年7月30日場平工程完工,09年8月1日開始,土建施工,2023年12月,制酸專案主要裝置廠房、基礎土建工程完工。從2023年7月起系統的非標裝置沸騰爐、乾吸塔、酸迴圈槽、轉化器、換熱器等進入製作;2023年10月各工段裝置進入安裝,2023年10月2日餘熱鍋爐安裝施工,2023年1月安裝完畢。2023年10月10日,發電及高低壓配電裝置及其安全設施的施工,2臺型號為qz10t-16.

5m a6電動雙梁抓斗橋式起重機2023年11月2開工,其他裝置也基本同步進行安裝施工。2023年12月底土建,裝置安裝進入尾聲。到2023年2月底所有工程基本完工。

2023年3月,請貴州省南方電網公司畢節地區大方縣供電分局生產技術所,對我公司的電氣裝置設施進行檢測後,出具了電氣安全設施檢測報告。2023年 3月23日開始試車執行。試車時間為:

2023年3月23日到2023年6月20日。我公司在試執行期間,因所用原料硫精砂嚴重短缺而中途發生兩次逼迫停產,到9月26日又恢復正常的試生產。全廠主要裝置試車除錯情況如下:

2023年2月1日10kv總降站帶電。

2023年2月20日河邊抽水站水幫浦進入試車,之後各車間裝置相繼進行單體、聯動試車。

2023年2月27日沸騰爐點火烘爐開始。至3月10日硫酸轉化器烘爐結束,整個硫酸裝置安裝工程基本結束,進入單機試車程式,同時轉化進入裝填觸媒,沸騰爐進入裝填固定層。

2023年3月5日餘熱鍋爐煮爐,對鍋爐的本體水壓試驗、經過72小時整體試驗檢查後,無異常。

2023年3月4日6:48球磨機開始單機試車,先是球磨機:空車試車,電流135a,電壓436v,幫浦壓力135mpa。

磨機尾端做護罩。電機和減速器間隙低於5公釐,間隙做調整。到9:

42時,配電表計顯示電機電流:a相120安培,相160安培,c相158安培。電壓分別為430v、436v、存在三相不平衡。

原因是過橋軸振動偏大,到10:58停車。在進行一系列的調整後,達到正常值。

2023年3月5日上午8:00時,中間水池開始單機試車.8:

08分開車,水幫浦電機電流a相158安培,b相157安培,c相158安培。三相基本平衡。電壓410v、380v、385v,軸承溫度正常、振動正常。

9:00時,高位水池打滿停幫浦。

2023年3月6日上午8:00時,選礦原料工段開始單機試車。試圓盤給料機、破碎機、皮帶輸送等電機與配套裝置,方向不對,調圓盤給料機、破碎機、皮帶輸送電機的接線方向後,處理圓盤給料機抱閘。

9:10分裝置正常。

2023年3月7日上午8:00時,選礦原料工段繼續單機試車。試球磨機、電磁給料機、分級機等電機與配套裝置,電磁給料機給料不正常,分級機電機方向反了,9:

30分,調整電磁給料機給料的緊固螺栓、抱閘等,調分級機電機接線方向後,一起正常。

2023年3月8日上午8:00時,選礦原料工段繼續單機試車。試浮選機,1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#方向全反了,調整浮選機方向後正常,試製礦,一其正常。

2023年3月9日上午8:00時,對選礦原料工段繼續單機試車

試濃密池,精礦池電機與尾礦池電機均反向需除錯後,10:05時一其正常。

2023年3月10日、陶瓷過濾機皮帶試車:1#2#皮帶尾端做接料槽(精礦、尾礦一樣)其餘一切正常。

2023年3月10 日上午 11:00時電除霧單體試車,保溫箱溫度130℃、131℃、128℃、129℃,一級電霧保溫箱溫度131℃、130℃、136℃131℃,一級電霧一次電壓200v、電流25a,二次電壓40kv、電流80ma,二級電霧一次電壓160v、電流23a,二次電壓38kv、電流90ma。

2023年3月10 日下午2:00時, 迴圈幫浦,浮選槽:2#皮帶輸送機尾端跑偏,需調整檔輪。浮選機架強度不夠需加強,球磨機螺栓不穩,漏漿調整電磁給料機。

2023年3月11日上午8:00時,轉化公升溫風機試車,電機空載22a,2:10分啟風機達不到運轉要求,改風機電機接法由「y」型改為「」型。

2:40分啟風機達不到運轉要求,整定啟動電流。

2023年3.月11日下午3:00時,1#、2#電爐試車,1#電爐1#150a、2#150a(表缺)、3#150a、4#150a 150a 90a、5#150a、6#150a、7#150a、8#150a 150a 0a、9#150a、10#150a 150a 0a、11#150a、12#150a、13#150a20、14#150a。

2#電爐1#200a、2#200a、3#200a、4#200a、5#200a、6#200a。20:35分投1#電爐第一組。

2023年3月12日上午7:00時, 文氏管迴圈幫浦試車,1#幫浦電機電流60a,2#電流60a,均屬正常。

2023年3月12日 ,填料塔迴圈幫浦試車,1#電流65a,2#電流65a。均屬正常

2023年月3月13日上午8:05時,乾燥酸幫浦、一吸酸幫浦

二、吸酸幫浦也相繼試車,乾燥酸幫浦:電流136a, 一吸酸幫浦:電流127a,二吸酸幫浦:電流135a

2023年3月14日上午7:30時, 陶瓷過濾機(精礦)試車,3月12日到3月17日早八點,共計產料35噸。存在問題:

(1)水質差(2)濃度、密度不夠(3)各個管口介面鬆動,需加固(4)酸罐需另配耐腐蝕性材質(5)配酸管需另配耐腐蝕性材質(6)皮帶機執行不正常。經過一系列處理後,3月17日早八點到達正常。

2023年3月15日上8:00時, 爐底風機試車:電機電流6a,電壓10.7kv,風機不能正常啟動。然後經過調整,12:08時到達正常。

2023年3月19 日上午9:00時, 二氧化硫風機電機試車,電機定子u溫度15.6℃,電機定子v溫度15.

7℃,電機前軸承溫度29.1℃,電機後軸承溫度38.3℃,油站供油壓力0.

312mpa,油潤油壓力0.186mpa。16:

35,二氧化硫風機空載17a,風機前軸承溫度24℃,風機後軸承溫度21.5℃。

2023年3月19日中午轉化進入公升溫,標誌一期工程進入試執行。

2023年3月20日上午8:09分,涼水塔試車,酸迴圈幫浦方向返,電流18.4a,電機80a,轉速不正常,乾吸塔2#風機涼水塔頂旋葉方向返,需加油,汽輪機迴圈幫浦方向返。

經過調整達到正常。

2023年3月20日上午8:00時 ,二氧化硫風機試車,到下午15:23降轉速,風機前軸承溫度31.

4℃,風機後軸承溫度24.3℃,潤滑油溫度24.3℃(壞)。

電機前軸承溫度51.8℃,電機後軸承溫度53.5℃,臨界轉速2000轉/分

2023年3月22 日上午6:50時間,工藝裝置管道聯機試車, 除錯記錄:一吸酸幫浦揚量45℃、285mm/min,乾燥酸幫浦揚量45℃、260mm/min,二吸酸幫浦揚量45℃、270mm/min,一吸酸幫浦揚量45℃、223mm/min,文氏管幫浦,共11圈,進口管閥門開6圈半,85mm/30s,一吸酸幫浦揚量34℃、275mm/min,乾燥酸幫浦揚量23℃、270mm/min。

一吸酸幫浦揚量290mm/min+160mm/min 15℃,二吸酸幫浦揚量295mm/min+160mm/min,2#填料塔實測220mm/mi吸收槽φ5.5*2000,318m3/h—330m3/h,h=223-232mm/min.填料塔迴圈槽φ5000*2000、277m3/h-290m3/h、320m3/h、h=235-246mm/min,文氏管槽φ4000*2000、90m3/h-100m3/h,h=120-132mm/min

2023年3月24日上午8:30時, 尾礦陶瓷過濾機試車,出現(1)水質差(2)管料鬆動(3)含水量15%左右(4)濃度在25%左右。

2023年3月23日23:00轉化溫度達到沸騰爐公升溫條件,沸騰爐點火公升溫;3月23日14點沸騰爐投料,30分鐘後,由於裝置原因系統被迫停產;3月26日轉化重新公升溫,28日沸騰爐投料,系統進入生產;4月7日系統配套餘熱發電併網發電。

2023年4月29日,全系統停車降溫,主要原因:

1) 由於大方當地硫精砂廠大部份處於停產狀態,無法保證系統原料**;

2) 淨化工段填料塔迴圈槽、文氏管氣液分離槽由於供貨方原因須更換;

3) 排渣冷卻滾筒設計時冷卻面積偏小須改造。

4) 增加一組水箱解決沸騰爐在執行過程中溫度高的問題。

2023年6月5日在對以上改造完成之後,系統重新生產,通過對裝置的除錯,穩定操作人員操作,到8月底系統產量基本達到設計能力,各項指標基本達到設計要求。通過6、7、8三個月的除錯,系統已經可以長週期執行,但還是存在一些問題須解決:

1)通過第一次對冷卻滾筒改造起到了一定的作用,但通過執行發現:鍋爐、旋風、電除塵器收集的粉塵進入冷卻滾筒後,通過增濕會在滾筒內部粘結,從而冷卻效果逐步變差,導致廠區粉塵重,影響環境。方案確定採取水排和幹排兩種方式。

2)系統執行4個月後,通過長時間對排空指標跟蹤,確定排空指標達不到設計要求,經過對轉化系統的全面查定,初步確定採用增加觸媒裝填量和提高系統阻力兩方案,但最終方案還得經過設計單位和觸媒廠家共同制定乙個可行方案。

今年夏天貴州、四川遭遇乾旱,礦山缺水,無法組織生產。8月30日,系統被迫停車。利用此次停產進行一次小修,對系統存在的問題進行處理,特別是影響安全環保的專案是本次檢修的重點。

在檢修期間,對沸騰爐、餘熱鍋爐、電除塵器、填料塔、電除霧器、乾燥塔、轉化器進行了認真檢查處理。尤其是針對轉化率不達標問題,加強了對轉化器內部隔氣板、內部焊縫以及各換熱器進行全面檢查,結果沒有發現漏氣。根據檢查結果初步確定為觸媒裝填量和分氣問題,待系統大修時處理,目前採用尾氣吸收方式確保排空達標。

2023年9月26日,系統重新公升溫,28日沸騰爐點火投料執行。從4月28日——11月25日,系統試執行6個月左右,生產硫酸50000多噸,發電779萬度,達到設計能力,指標達標。未發生任何人身**、裝置、工藝、環保事故,確保了安全「零」字目標實現。

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