餘熱發電AQC管道改造方案

2021-11-05 07:09:05 字數 1383 閱讀 4935

1、目前生產情況

擋風牆加設後,對餘熱發電的風量及窯二次風溫的穩定有一定作用,目前擋風牆高為800mm,位於篦冷機二室與三室之間(如圖一)。從目前調整情況來看,餘熱發電入口風量能達到-1300pa左右,因高於-1400pa對管道及殼體磨損較大,故目前只能控制在-1400pa以內,在保證二次風溫的情況下,同過調整616、617、618閥門及篦冷機2609、2610、2611風機的風量,窯頭排風機2628的風量來保證餘熱發電的發電量。

圖一2、操作中調整引數

在窯投料量穩定在200t/h時,窯頭煤使用量為6.6t/h左右,尾煤使用量為10.2t/h左右,窯二次風溫保證在1050℃以上時,將616閥門開度調整為10%,617閥門開度調整為100%,618閥門開度調整為0%,將2609、2610風機風門開度加大,適當降低2611風機風門,窯頭排風機為變頻電機,為保證aqc鍋爐的風量,轉速控制在680至710轉左右。

當2628風機控制在700轉時,窯頭袋收塵出口壓力-3400pa,入口壓力-2200pa,脈衝壓力0.3mpa,壓損1200pa,aqc出口壓力-1400pa,入口壓力-1000pa。(附表一,裝置參數列)

3、存在的問題

為保證餘熱發電aqc鍋爐風量,窯頭排風機2628轉速控制較高在680至700轉左右,已基本接近滿負荷740轉,節電效果較差,並且aqc拉風量不夠。由於使用的是袋收塵,壓損較大,一般根據壓差控制脈衝壓力,壓差小,適當降低脈衝壓力,壓差大適當增加脈衝壓力,能有效減少系統阻力及壓縮空氣使用量,並能降低系統阻力,當風量較大時,風速較高,窯頭飛砂對布袋磨損也較大,為滿足收塵效果,袋收塵脈衝壓力加大,用氣量增加,對布袋磨損相應加大。aqc鍋爐出口管道與篦冷機廢氣管道為90°直角連線(如圖二),使整個系統阻力增大,為保證風量,而強制增加2628風機轉速,電耗增加,對其電機危害也相應增加。

沉降室出口至aqc鍋爐入口管道為90°直角連線,使整個系統阻力增大(如圖三)。

圖二圖二

4、改造方案

1、增加擋風牆高度200mm,使擋風牆高度調整為1000mm,並根據使用情況,再做調整。

2、將aqc出口管道與廢氣管道順向連線,減少介面阻力。

3、沉降室出口至aqc鍋爐入口管道為90°直角連線,阻力較大,改為彎頭連線。

5、改造效果

在保證aqc出口負壓為-1400pa以內時,適當降低2628風機轉速,達到節電的目的,相應減小袋收塵風速,減少袋收塵布袋的磨損,降低袋收塵脈衝壓力在0.2mpa,節約壓縮空氣使用量,並減少袋收塵布袋的磨損,增加布袋的使用壽命。並能有效調節餘熱發電風量,提高發電量。

6、經濟效益

若按每年熟料產量為75萬噸,每天熟料產量為2800噸計算,共計需生產268天,2628風機功率為560kw/h,額定轉速為740r/min,每降低10r/min,節電理論計算如下:

每降低10r/min,每年理論節電48675kw/h。

附表一,裝置表

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