鍋爐檢修施工方案

2021-10-14 02:33:19 字數 2803 閱讀 7072

一、裝置概況

鍋爐製粉系統裝設有一台鋼球磨煤機,磨煤機型號:dtm380/560,西安電力修造廠製造,自2023年7月投產以來,由於傳動部分的製造、安裝質量問題而引起的缺陷不斷。小齒輪軸承振動值一直在0.

18mm左右擺動,有時甚至達0.3mm而被迫停用。長期的超限振動,引起大齒輪中分面螺栓多次斷裂、齒輪連線螺栓斷裂,甚至引起電機損壞事故、小齒輪軸承、軸及軸頸、齒損壞事故。

振動超限不但加速了齒輪嚙合面的磨損,而且還影響到該機組的製粉投用率,給鍋爐安全執行帶來了很大的隱患。

現檢查鍋爐乙磨大小牙輪在執行中發出有規則性的撞擊聲,且裝置發出週期性的異響。大牙輪齒面檢查正常,未發現嚴重磨損和崩齒,小牙輪齒面經檢查有2個齒從根部齊根斷裂。大、小牙輪齒面潤滑情況均良好。

針對以上問題,雖經增強螺栓強度處理措施,但依然未能完全處理好此問題。為能很好的解決長期存在的裝置缺陷問題,特編制此方案。

二、編制依據

1、《火力發電廠鍋爐機組檢修導則》(第4部分:製粉系統檢修)

dl/t748.4 ——2001

2、《石油化工裝置維護檢修規程》(第八冊電站裝置) shs 08004—2004

3、《dtm320/560型筒式鋼球磨煤機說明書》 西安電力機械廠

4、《大齒圈找正修復方案》 西安電力機械廠

三、修前檢查準備

1、經現場會同廠家技術人員檢查確認:

1)、之前認為的大牙輪結合面內側連線是螺栓孔,實際為絞制定位銷孔,認識和檢修產生誤差。

2)、大牙輪結合面已發生上下位移錯位,約1mm。整個大牙輪存在瓢偏現象。

3)、大牙輪進行調麵使用,大小牙輪嚙合情況需重新檢查。

2、檢查小牙輪備件情況,晃動量不超過0.25 mm。

3、檢查小牙輪新軸,軸承處軸頸無表面缺陷、無磨損,過盈間隙在0.02~0.05mm。

4、廠家要求需重新對大牙輪結合面銷孔進行絞孔,重新配製相應的定位銷。

5、球磨機檢修時,需廠家技術人員在現場參與技術指導。

四、施工過程及質量要求:

1、大牙輪拆卸施工過程及要求

1)拆除進口料斗,扒出筒體鋼球

2)對球磨機筒體隔音罩進行拆除。

3)拆除大牙輪防護罩,對大牙輪表面進行全部清理檢查。去除牙輪邊緣、頂部毛刺及異常突起的磨損處。

4)測量大牙輪的徑向、軸向跳動值,檢查得到廠家的認可,資料予以廠家人員進行複核檢查確認。

5)拆下兩半大牙輪,在地面進行復圓檢查,檢查結合面狀況和定位銷、螺栓安裝配合情況。在拆卸大牙輪連線螺栓過程中,嚴禁鬆動拆卸封頭與筒體的連線螺栓。(掉面後已在筒體上覆圓,原結合面產生的間隙消除。

)6)若大牙輪銷孔配合不好,需對大牙輪結合面的銷孔進行重新絞孔,重新訂做4個定位銷(45#鋼調直料)。(11.3日檢查定位銷孔無錯位,不需重新絞製,但備件定位銷已上磨床重新加工,原備件留有加工餘量。

)7)上述工作完成後,進行大牙輪的重新安裝工作。施工前做好裝置拆卸、安裝標識工作。

2、大牙輪調面施工過程及要求

1)對檢查完畢的大牙輪進行分別調麵回裝工作。

2)大牙輪迴裝就位後,安裝結合面定位絞製螺栓和連線螺栓,緊固完好。用塞尺檢查大牙輪與筒體結合面的安裝間隙,共測量圓周分步均勻的8處間隙,做好記錄。

3)對測量的8處間隙資料總和再除以8,得出的平均值再加0.12mm,所得數值即為大牙輪與筒體的8處間隙值(稱為綜合值)。

4)對以上測量得到綜合值需轉化加工成墊片,通過磨床製作成相應的鋼製墊片(8塊),每塊長度在160~180mm、寬度在25mm、厚度即為測量後綜合值。

5)用千斤頂頂起大牙輪,在對應的8處依次加入製作好的墊片。

6)在大牙輪迴裝就位,安裝結合面定位絞製螺栓和連線螺栓後。重新絞製安裝大牙輪與筒體的3只定位銷。(安裝前通知廠家指導和進行現場絞孔工作)(11.

3檢查定位銷孔全部錯位,需全部重新絞製)

(原備件留有加工餘量,備件定位銷已上磨床重新加工。)

7)均勻緊固大牙輪與筒體的連線螺栓,邊緊固需邊檢查測量大牙輪的徑向、軸向跳動情況。

8)螺栓緊固完全後,重新測量大牙輪的徑向、軸向跳動值,符合廠家給定技術要求。

9)檢查大小牙輪的嚙合情況及齒輪的嚙合、齒頂間隙情況。

3、施工質量要求:

1)軸承徑向間隙為軸徑的1‰,軸承保持架完好,滾柱無裂紋、重皮、斑點、溝槽等缺陷,內圈與軸的緊力在0.02—0.05 mm。

軸承外圈與外殼之間的上部間隙取0.05~0.10 mm。

2) 聯軸器找正,徑向擺動不應大於0.10 mm,軸向擺動不應大於0.10 mm,兩半聯軸器安裝間隙取2~8mm。棒銷應能自由裝配入軸套。

3) 檢查大牙輪結合面螺栓狀況,無鬆動缺損,連線牢固無鬆動。結合麵用0.05mm塞尺檢查間隙,塞入深度小於20mm,長度小於30mm。

4)檢查大牙輪與筒體連線螺栓狀況,無鬆動、斷裂,缺失補齊,對連線螺栓進行全面檢查復緊。

5)大小牙輪的齒面接觸率,在輕微制動下,其斑點沿齒高不少於40%,沿齒長不少於50%。

6)大小牙輪嚙合時齒側間隙應保持在1.4—2.65mm。

7)大小牙輪嚙合時的齒頂間隙為5~8mm,兩端測出的齒頂間隙差不應大於0.15mm。

8)裝配後的大牙輪徑向跳動,在每1000 mm節圓直徑上不應不大於0.25mm。端麵跳動在每1000 mm節圓直徑上不應不大於0.35m。

五、施工安全措施:

1、嚴格執行揚子公司相關作業安全要求。

2、仔細檢查起重工器具、鎖具、吊具的狀況,確保安全可靠性。

3、在施工中,起重作業有專人指揮,訊號明確,聯絡可靠。

4、作業範圍應設明顯的警示帶,進行一定的操作隔離範圍。

5、起吊作業過程中,注意零部件的保護措施,防止碰撞。

6、現場臨時用電、動火應辦理相關票證,符合相關安全管理規定。

7、檢修完畢應做到工完料盡現場清。

鍋爐檢修施工方案

一 工作內容 該鍋爐是唐山巴高克鍋爐 生產的,為硫化床鍋爐,型號 bt 75 5.3 m 此鍋爐投入使用執行已3年,爐膛受熱面元件在煙氣沖刷下,管壁減薄,部分管子發生洩漏。本次檢修部位是蒸發器管子,經過檢查發現,蒸發器管子只在爐膛下部迎風面部位減薄較多,管組其他部位沒有缺陷,甲方研究確定,僅對下部迎...

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目錄一 工程概述 2 二 編制依據 2 三 施工方法 2 四 質量保證措施 4 五 hse措施及文明施工 4 六 人力資源計畫 6 七 施工機具及手段用料 6 八 施工組織機構 7 中石化安慶分公司煉油一部催化裂化裝置在2011年大檢修中對餘熱鍋爐 h701 進行檢修,其中更換低溫省煤器1臺 拆裝人...