鍋爐大修施工方案

2021-10-22 07:39:18 字數 1952 閱讀 5516

編制:校核:

批准:一:工程概況

xx市xx食品飲料廠,dzl2-1-aⅱ 型上海產蒸汽鍋爐一台 ,***x年xx月投入執行,***x年xx月xx日經甲方提出要求,經路局安全部門及客運公司領導檢驗提出以下問題:

1:鍋爐右側前數第4.12.14、24根短水牆管,第25根長水牆管。

左側前數第3.4.根長水牆管,第5.15根長水牆管

2:煙管右側:二排右數第3根,4排右數第2根

左側:二排左數第5根,6排左數第2根

3:同時更換全部爐體砌築及爐體外護,更換出渣機一台、引風機一台、省煤器大修。

以上鍋爐管道經檢驗須全部更換,同時將水冷壁管原鍋爐廠固定外框架與水冷壁管焊接的部位,更改為水冷壁管加套管,在套管上進行焊接固定。

二:施工方案

(一)拆除

1:鍋爐外牆全部清理完畢後,開啟所有人孔,手孔進行自然通風,清除所有更換鋼管部位的重鏽。

2:用氣割在水牆管跟部,將更換的鋼管割斷,再用磨光機磨至集箱管,用扁鏟清理出在集箱內部的管頭,注意不能損傷原集箱上的開孔。

3:煙管的拆除:在拆除前將1根長於煙管長度2倍的dn40鋼管,內穿於被更換的煙管內,用磨光機清理磨平伸出管板外的煙管清理完備後,輕輕將煙管抽出。

(二)安裝

1:校管

a:校管的目地是為了調整受熱面管在製造、運輸過程中的誤差及變形。

b:在鋼平台上依據鍋爐總圖1:1比例放出鍋爐受熱面雙向大樣圖,並用油漆劃在平台上,在每根受熱面管雙線兩側每隔一定距離點焊定位卡板,做為校管平台牆板。

c:在調整過程中,如發現管子重皮、裂紋等質量鐵陷應及時與廠家更換。

2、管端退火(該工程在生產廠家進行)

a:退火加熱最高溫度不得超過700度。

b:管端退火長度控制在150—200公釐,經過15分鐘自動恆溫後從爐內取出,立即插入經過烘乾的石灰中,插入長度不小於750公釐,使管子慢慢冷卻至常溫。

3、管端打磨

a:退火端打磨長度應控制在100-150mm使管端全部呈現金屬光澤為止,表面不得有鏽蝕,斑痕和麻麵等缺。

b:管端打磨用打磨機進行,打磨厚度不得超過0.2mm。

c:距管口100mm內的管內口,要同時用柱形砂輪機清理乾淨。

d:打磨好的管端不得碰撞,用牛皮紙包好,防止生鏽。

4 脹接

a:清理鍋筒脹接孔,脹接孔先用針布打磨機打磨,再用細紗布打磨,打磨時應呈環行打磨,打磨完備後,用四氯化碳擦洗乾淨,並測量脹孔內徑平均值作好記錄。

b:根據管孔內測量記錄和管端外測量記錄,進行管孔與管端選配,以保證二者間隙均勻並在規定正常值以內,一般最大間隙應小於1.44mm,並作好脹管率的計算。

c:搬邊和復脹同時進行,應先搬邊後復脹,搬邊角度為12度到15度之內,復脹脹管率應嚴格控制在2.1%以內,控制脹管率的辦法是在脹管器前加限位板。

d:脹管過程中嚴禁油脂、水和灰塵進入脹接面間。初脹掛管完成後應盡快進行復脹,以防脹接面生鏽。

e:水壓試驗漏水的脹接管端,放水後應立即復脹,補脹量應嚴格控制,脹管率不超過2.1%,每根管補脹次數不超過2次。

f:補脹時應同時進行擴大和板邊。

5焊接a:從事受熱面焊接焊工必須有同施焊部位相適應的焊接合格專案。

b:焊口周圍應清理乾淨,焊前應將焊條進行烘乾。

c水冷壁管在焊接是應採用跳躍式由兩端向中間施焊以防止應力集中。

d:煙管、水冷壁管與鍋筒、集箱焊接時,伸出端長度應為6-9mm

f:焊接完畢後按水壓試驗要求進行水壓試驗。

鍋爐爐管安裝檢修**單

煙管直徑63*3.5 4根*500.00元合價2000.00元

水冷壁管直徑63*3.5 8根*400.00元合價320000.00元

拆除: 人工費1500.00元

安裝人工費3500.00元

爐體除鏽刷油1500.00元

合計12200.00元

管理費1220.00元

稅金420.00元

造價13840.00元

***x年xx月xx日

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