三次風管高溫調節閥存在的問題和改進方案

2021-07-26 13:59:02 字數 2840 閱讀 1777

0 前言

在新型乾法水泥生產線上,窯和分解爐用風量的分配是通過窯尾縮口和三次風管高溫調節閥(下面簡稱「高溫閥」)開度控制來實現的。高溫閥是窯系統操作控制的乙個重要部件,閥門燒壞了,系統用風就不能實現有效調整,將直接影響窯系統工況的正常與穩定,並影響熟料產質量,因此高溫閥必須要有很高的可靠性。但目前此閥的調節效果不好、使用壽命很短,一直是困擾各水泥企業正常生產的難題。

本文就高溫閥存在的問題和改進方案做一分析介紹,僅供參考。

1、高溫閥使用中的問題

高溫閥通常採用的是蝶閥或閘板閥,其常見故障有:一是閥板變形卡死,二是澆注料剝落磨損,三是閥板斷裂損壞。從三次風管的特殊工況和高溫閥的工作環境分析,蝶閥由於整個閥板都處在三次風的沖刷,使用壽命相對比較短;閘板閥的使用壽命長於蝶閥,但其閥板變形卡死斷裂損壞的機率比較大,就是採用陶瓷閥板,使用中也會經常產生斷裂。

目前大部分廠家都採用閘板閥形式,如果沒有出現卡死現象,一般使用壽命在6個月左右。

2、高溫閥的調節對窯爐系統生產執行的影響

三次風作用是用來平衡窯、爐用風;給分解爐燃料提供氧;給分解爐提供流化介質。當操作中任一不合適,就要考慮調整三次風閥。因此三次風量和風溫控制得是否合適,將會直接影響系統的熱工制度和熟料的產質量。

(1)當閥板卡死在80~90°左右,或者閥板燒壞磨損特別嚴重的時候,由於三次風過大,在進入高溫風機風量一定的情況下,二次風就小了。二次風小,相應的窯內燃燒需要的空氣量就不足,在餵料量不變和窯頭噴煤量不變的情況下,窯內熱力強度不夠,煤燃燒不完全,,燒成溫度下降會直接影響熟料質量;另外窯頭煤粉燃燒不完全,將出現煤粉後燃燒現象而造成窯尾煙室溫度高而增加結皮機遇,同樣有造成三次風過大的惡性迴圈。此外,三次風過大二次風過小,熟料是在缺氧的過程中進行反應,勢必會引起礦物反應的不正常,熟料容易造成黃心料;在一次風量不變的情況下還會引起短焰煅燒,容易沖刷窯皮,對耐火材料造成不利的影響。

這種情況下,大部分廠家採用向三次風管裡面扔磚頭、減小其截面積的措施;但這樣的做法又使三次風管裡容易積料,隨著積料的增多,窯爐用風比例失調,三次風小,窯內風較大使火焰拉的較長,造成二擋輪帶後溫度較高。由於火焰拉的較長造成窯尾結皮嚴重。由於三次風小造成爐內燃燒較差,引起溫度倒掛。

造成預熱器系統阻力增大,實際拉風量減少。由於系統阻力增大,篦冷機余風增加帶來窯頭負壓難控制,本該入窯系統的風只好當廢氣抽走造成廢氣溫度過高,餘風機負荷較大,篦冷機風機閥門開度較小難發揮其冷卻作用。最終導致窯熱工不穩定,熟料質量也會變差,有時會出現夾心料。

(2)相反,如果閥板在開度比較小的時候卡死,三次風就變小,造成二次風過多,二次風變小不變的情況下,降低燒成溫度的同時拉長燒成帶;同時二次風加大會造成最後一級旋風筒入窯物料被窯尾上來的熱氣流帶入分解爐,在分解爐和旋風筒內造成物料內迴圈,形成小股塌料。此外,開度較小閥板卡死,風速的增加,加快了閥板的磨損,並導致閥門後面的澆注料和磚牆磨損加快。

3、高溫閥故障原因分析和針對性改進方案

(1)高溫閥閥板一般採用在0cr25ni20高溫鋼板焊上鉤釘,再打上澆注料製成。因考慮節省成本,鋼板大部分都比較薄。在除錯期間和執行時,三次風會出現瞬間高溫(≥1200℃),0cr25ni20高溫鋼在超過極限溫度後機械效能降低到極點而導致閥板出現變形並產生卡死,使閥門無法進行正常調節;同時由於閥板的變形,引起閥板上的澆鑄料開始產生剝落,從而又加快了閥板的磨損速度。

為了克服此現象,可考慮用0cr25ni20高溫鋼製作成網格狀閥板結構,然後加上澆鑄料,使閥板澆鑄料前後成為一體,增加了閥板的機械強度。

(2) 在窯系統正常執行時,三次風速度達20~30 m/s3,在三次風的作用下閥板會出現不斷的激烈的來回晃動,導致澆注料容易鬆動掉落,嚴重時使閥板產生變形斷裂。這可採取在主閥板受力背面設定副閥板支撐,使主閥板在高速三次風氣流的衝擊下不會產生激烈震動和澆鑄料的鬆動掉落;其次副閥板的設定減小了主閥板被沖刷的面積,可以增加閥板的開啟度,閥板伸入風管的長度降低,減少了煙氣的沖刷磨損,也有利於閥板使用週期的延長。副閥板可採用剛玉或碳化矽為骨料和粉料,用純鋁酸鈣水泥為結合劑,加入適量耐熱不鏽鋼釺維,外摻新增劑配製澆注而成,具有高強耐磨效能。

(3)剛開窯時,高溫閥開度一般為40%—50%;窯正常執行後閥板的開度一般在70%左右,即有30%的閥板要長期受到高含塵(且多為具高磨蝕性的顆粒熟料粉塵)三次風的高速沖刷,磨損速度很快的,加上高溫引起的氧化作用,更加速了閥板的磨損速度。設定副閥板,可以在檢修高溫閥前,根據記錄的正常使用的閥板開度和閥板的實際磨損狀況等相關資料,計算並調整副閥板的高度,使主閥板開度提高到最大的幅度,以減少閥板的磨損,達到延長閥板的使用壽命。

(4)閥板的使用壽命,與澆注料的選擇和澆注方法有著很密切的關係。因為三次風的風速過大且含塵量大,對閥板沖刷磨損作用大,加上三次風內含有的氯、鹼等有害成分的侵蝕作用,因此容易引起閥板澆注料的疏鬆和剝落。因此高溫閥應該採用密實度高、強度大、有足夠耐腐蝕和耐磨效能的澆注料,才能使閥板在800—1200℃高溫下承受嚴重的鹼腐蝕和大量細顆粒熟料的高速沖刷作用。

目前選擇以剛玉、碳化矽為基體,新增鋼纖維、防爆纖維的低水泥澆注是最合適的。因剛玉硬度大、熔點高、化學性質穩定,對酸、鹼都有良好的抵抗性;碳化矽同樣具有硬度大、熔點高的特點;再加上正確的澆注養護烘烤方法,就可確保澆注料的質量,從而大大提高了閥板的使用壽命。

(5)解決澆注料剝落的問題,是延長閥板使用壽命的關鍵。平時一般都是在閥板上打上鉤釘,然後直接打上澆注料,可是澆注料與閥板之間存在著熱膨脹係數的差異,使得在澆注料出現裂痕、剝落,因此,除了以上所提到的改變閥板結構,還必須在閥板上做特殊處理,消除閥板上熱膨脹所產生的應力。在閥板上包上一層特殊材料,它在1500℃內是不會炭化,它可以有效吸收閥板在高溫中產生的應力,這樣閥板和澆注料就不會產生裂痕和剝落,有效延長閥板的使用壽命。

4結語一條5000t/d生產線的國產高溫閥的**都在50萬左右,加上損壞後還要往三次風管投耐火磚,綜合成本損失很大。採用上述措施對高溫閥進行技術處理和改進,可成倍地提高該閥的使用週期,降低故障率,既提高了窯系統的生產效率和熟料產質,還對降低能源消耗、降低成本有著重要作用,從而能確保生產線的長週期穩定高效執行。

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