脫硫提效改造培訓手冊

2021-03-04 09:43:19 字數 4402 閱讀 5703

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審核: *****

發電執行部

2023年3月20日

目錄序言 1

第一章概述 2

1 脫硫提效改造背景及基本方案 2

1.1 改造專案背景 2

1.2 提效改造的基本方案 2

2 提效改造後效能保證值 2

2.1 設計煤種 2

2.2 校核煤種 2

第二章脫硫改造方案描述 2

1 漿液迴圈及噴淋系統 2

2 氧化空氣系統 3

3 石膏一級脫水系統 3

4 石灰石供漿系統 3

5 煙氣系統 3

5.1 煙道 3

5.2 增壓風機 3

第三章主要改造的裝置介紹 4

1 吸收塔 4

2 迴圈漿幫浦 4

3 氧化氣幫浦 5

4 石灰石供漿系統 7

5 石膏漿液排出系統 8

6 煙氣系統 8

6.1 煙道 8

6.2 增壓風機 8

6.3 增壓風機效能引數 9

第四章改造後執行注意事項 9

1 吸收塔部分 9

2 煙氣系統 9

3 氧化風系統 10

附圖:#7爐增壓風機效能曲線圖 11

序言gb13223-2011《火電廠大氣汙染物排放標準》中so2特別排放限值為50mg/nm3,自2023年7月1日起執行,為滿足此排放標準,在2023年2~4月機組檢修過程中對#7爐脫硫系統進行了提效改造,新增了2層噴淋層,氧化氣幫浦擬改型,執行方式發生了一定的變化,在參考已有裝置資料的基礎上編寫了本培訓手冊,使執行人員盡快熟悉系統和裝置特性。由於系統相關裝置還在安裝階段,還未拿到除錯大綱及執行維護手冊,手頭資料不全,加上編制人員水平有限,培訓手冊中疏漏與不足之處在所難免,懇請大家批評指正,待後續除錯及執行後逐步完善。

第一章概述

1 脫硫提效改造背景及基本方案

1.1 改造專案背景

隨著國家環保政策的日益嚴格和對環保要求的不斷提高,火電廠面臨著越來越嚴格的汙染治理和減排要求,按照2023年9月頒布的《火電廠大氣汙染物排放標準》(gb13223-2011),重點地區對so2的排放要求為低於50mg/nm3。現有的#7爐脫硫系統難以滿足此標準,必須要進行提效改造。

1.2 提效改造的基本方案

#7爐脫硫系統新增兩台迴圈漿幫浦,設定在#7和#8爐吸收塔之間的空地上,將原吸收塔上部最上層噴淋層和除霧器之間的塔體切開,上部的塔體整體向上移動4公尺,在原最上層噴淋層和除霧器之間的空間增設二層噴淋層。新噴淋層的布置高度為+31.790m和+33.

790m。吸收塔漿池部分進行擴容,在原塔漿池的池分離器和脈衝懸浮管道之間切開抬高,漿池抬高了3.0m。

對原石膏排漿、石膏旋流站及石灰石供漿系統進行了改造,更換原石膏排漿系統裝置和管道,更換原石膏旋流站裝置和管道,更換原石灰石供漿幫浦和管道。因吸收塔進出口煙道介面中心均整體抬高,相應的進出口煙道需進行改動。

2 提效改造後效能保證值

2.1 設計煤種

鍋爐bmcr工況,設計煤種按含硫量st.ar=1.0%考慮,入口so2濃度為2500 mg/nm3(6%o2,乾基)時,脫硫效率不低於98.

0%,出口淨煙so2排放濃度折算值小於50mg/nm3。新增噴淋層的煙氣阻力小於500 pa。

2.2 校核煤種

鍋爐bmcr工況,校核煤種按含硫量st.ar=1.2%考慮,入口so2濃度為3000 mg/nm3(6%o2,乾基)時脫硫效率不低於98.

0%,出口淨煙so2排放濃度折算值小於60mg/nm3。

第二章脫硫改造方案描述

1 漿液迴圈及噴淋系統

#7爐新增兩台迴圈幫浦設定在#7和#8吸收塔之間的空地,其中揚程最高的一台為迴圈漿幫浦e、次之的為迴圈漿幫浦d。原吸收塔上部最上層噴淋層和除霧器之間的塔體切開,上部的塔體整體向上移動了4公尺,在原最上層噴淋層和除霧器之間的空間為增設二層噴淋層布置位置。迴圈漿幫浦d噴淋層的布置高度為+31.

790m,迴圈漿幫浦e噴淋層的布置高度為+33.790m,吸收塔漿池部分進行擴容,在原塔漿池的池分離器和脈衝懸浮管道之間切一刀,漿池抬高了3.0m,改造後吸收塔總高達到了43.

2m,吸收塔正常液位13m左右,漿液迴圈停留時間為3.5min。

2 氧化空氣系統

原有的三颱氧化氣幫浦保留不變,新增一組高速離心式氧化風機,該風機由2台同流量的高速離心風機整合在乙個櫃內,安裝在四期旋流器層,由變頻器控制風機轉速,執行中可調流量。通過出口氣動門與原有的三颱氧化氣幫浦切換互為備用,新增的氧化氣幫浦命名為#7爐氧化氣幫浦a/b。

3 石膏一級脫水系統

新的煙氣條件下石膏原漿幫浦的流量為145m3/h,原排漿管支管及母管均不能滿足要求,對整個系統進行更換,更換了2台大流量的石膏原漿幫浦、石膏旋流站以及原漿幫浦和旋流站間的管道。石膏旋流器也進行了擴容,旋流子個數由6各擴充為8個。

4 石灰石供漿系統

新的煙氣條件下,原有的石灰石漿幫浦和管道均不能滿足要求,更換石灰石漿幫浦和管道閥門。

5 煙氣系統

5.1 煙道

因吸收塔進出口煙道介面中心均整體抬高,相應的進出口煙道均進行了改動,入口煙道抬高3.0m,出口煙道抬高7.0m。

5.2 增壓風機

因增加2層噴淋層,系統阻力增加約500pa,原有增壓風機的壓頭無法滿足,對增壓風機更換葉輪以滿足系統阻力的增加。電機冷卻方式改為強迫風冷加水冷的方式進行了擴容,功率提公升至2500kw。

6 電氣系統部分

6.1 #7爐迴圈漿幫浦d電機電源取自#7機6kv二段07-kc-jb-223x間隔;電機加熱器電源取自機組側(此次機組側新增一加熱器盤,具體間隔待定);迴圈漿幫浦d進漿門電動頭電源取自脫硫380v七段58-ke-jm-678j間隔。

6.2 #7爐迴圈漿幫浦e電機電源取自#7爐6kv脫硫盤07-kd-jb-106x間隔;電機加熱器電源取自6kv電機開關本間隔內;迴圈漿幫浦e進漿門電動頭電源取自脫硫380v七段58-ke-jm-678d間隔。

6.3 配合#7爐吸收塔氧化風改造(異動2014054),新增一套氧化風機(兩台),兩台氧化風機電源分別取自脫硫380v七段58-ke-jm-672a(原#7爐擋板密封風電加熱器拆除)、58-ke-jm-673b間隔;此次新增氧化風機電機容量較大,由於低硫變容量限制,脫硫380v

七、八段聯絡執行期間,新增氧化氣幫浦需停運(使用原6kv的氧化氣幫浦)。

6.4 #41除霧水幫浦改回工頻執行,電機電纜由變頻器櫃改回至開關。

6.5 配合石膏原漿幫浦增容,原漿幫浦電機由30kw改為37kw,開關不變。

6.6 配合石灰石供漿系統改造,石灰石漿幫浦電機由45kw改為37kw,開關不變。

6.7 #7爐增壓風機電機增容高速至2500kw,電機在原有水冷的基礎上每台增加4臺強迫冷卻風機(異動2014016);增壓風機電機#1、3冷卻風機電源取自機組側爐專用盤,#2、4冷卻風機電機電源取自脫硫380v七段;每個增壓風機電機就地設一冷卻風機電機電控箱,箱內設各冷卻風機啟停電控迴路(具體見異**紙);正常冷卻風機啟停在dcs上進行,增壓風機主電機啟動前需先啟動全部電機冷卻風機,電機冷卻風機跳閘至報警,對增壓風機電機執行無直接影響(會導致增壓風機電機定子溫度公升高,進而影響增壓風機執行,影響程度待執行後試驗確定)。

6.8 #7爐增壓風機a靜葉電動頭電源由脫硫380v七段移至機組側#7爐380v熱控盤07-kf-jm-251q間隔。

第三章主要改造的裝置介紹

1 吸收塔

吸收塔採用液壓頂公升裝置整體進行了抬高,上部最上層噴淋層和除霧器之間的塔體切開,上部的塔體整體向上移動了4公尺,在原最上層噴淋層和除霧器之間的空間為增設二層噴淋層布置位置。吸收塔漿池部分進行了擴容,在原塔漿池的池分離器和脈衝懸浮管道之間切一刀,漿池抬高了3.0m。

2 迴圈漿幫浦

在塔頂抬高4m後,新增了2臺國產的迴圈漿幫浦,布置在#7爐吸收塔西側空地上,其中揚程最高的一台為迴圈漿幫浦e,次之的一台為迴圈漿幫浦d,新噴淋層的布置高度為+31.790m和+33.790m,迴圈漿幫浦的引數如下表。

3 氧化氣幫浦

本次脫硫提效改造,氧化氣幫浦擬由原羅茨式鼓風機改為turbomax公司生產的懸浮離心鼓風機(裝置目前未到),該風機不需要齒輪箱增速器及聯軸器,由高速電機直接驅動,而電機採用變頻器來調速。鼓風機葉輪直接與電機結合,而軸被懸浮於主動式空氣軸承控制器上。

3.1 主要特點:

(1). 節能高效:turbomax懸浮離心鼓風機使用了永磁鐵磁性軸承,直聯技術,高效葉輪,永磁無刷同步電機,無額外的摩擦。

風機根據輸出的(風量可調範圍40-100%)自動調整電機功率的消耗,保持裝置執行的高效率。

(2). 無振動,低噪音:採用永磁懸浮軸承及直聯技術,無振動產生,風機不需要另外設定隔音裝置;裝置重量輕,不需設定特別基礎,安裝布置簡單靈活。

(3). 無潤滑油:風機採用了永磁懸浮軸承技術,系統不需要潤滑油系統。

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