旋挖鑽試樁總結14

2021-03-03 21:32:53 字數 4304 閱讀 7659

新建九景衢鐵路浙江段站前工程

jqzjzq-ⅱ標段

江山江特大橋鑽孔樁

試樁總結報告

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有效狀態:

中鐵四局集團****九景衢鐵路浙江段工程指揮部

二〇一四年五月二十六日

目錄1.試樁的目的 3

2.編制依據 3

3.試驗段概況 4

4.人員和機械配置情況 4

4.1人員配置 4

4.2主要機械配置 5

5.試驗段施工過程 5

5.1準備工作 5

5.2鑽孔 6

5.3護筒的製作和埋設 6

5.4鑽機就位及鑽孔 7

5.5 成孔檢測 8

5.6 清孔 8

5.7加工及安裝鋼筋籠 8

5.8灌注混凝土 9

6.旋挖樁試樁總結 11

6.1旋挖鑽在各種土層的鑽進速度 11

6.2鋼筋籠加工及安裝工藝 11

6.3 機械、勞動力配置 11

6.4混凝土拌制及灌注工藝 12

為全面展開江山江特大橋鑽孔樁施工,本分部將10-1#鑽孔樁作為試樁。根據江山江特大橋鑽孔樁試樁方案,我部已完成該試樁工作,為指導下一步大面積的鑽孔樁施工,特編制本試樁總結。

1.試樁的目的

通過試樁以複核地質資料,確定採用旋挖鑽機施工的可行性,並確定樁機型別,確定混凝土灌注工藝、混凝土配合比、坍落度、攪拌時間等各項工藝引數,確定施工人員、裝置配置情況,以指導、規範鑽孔樁施工。

2.編制依據

(1)新建鐵路九景衢鐵路施工圖jqzjzq-2標江山江特大橋,圖號九景衢施(橋)-199

(2)《鐵路橋涵工程施工質量驗收標準》(tb 10415-2003、j286-2004)

(3)《新建時速200公里客貨共線鐵路工程施工質量驗收暫行標準》(鐵建設[2004]8號)

(4)《鐵路混凝土工程施工技術指南》(鐵建設[2010]241號)

(5)《鐵路混凝土工程施工質量驗收標準》(tb 10424-2010 j1155-2011)

(6)《鐵路橋涵工程施工安全技術規程》(tb 10303-2009 j946-2009)

(7)《客貨共線鐵路橋涵工程施工技術指南》(tz203-2008)

(8)工地調查、採集、諮詢所獲取的資料。

3.試驗段概況

根據現場實際情況及設計圖紙到位情況,選擇10-1#樁作為試樁。10-1#樁樁徑為1m,設計樁長23m,設計樁底標高41.022m,實測原地面標高66.

216m,設計孔深為25.194m。10#墩橋跨為32公尺,10#墩位4φ1m,承臺厚2m,墩柱高度5.

85m,設計為實體墩。設計院鑽探資料顯示樁底為弱風化泥質粉砂岩,本橋地表及地下水化學環境作用等級為h1。

鑽孔灌注樁承載力特徵值:

jz-iv610-補江10:單樁承載力4416.8kn;單樁容許承載力4685.9kn(主力+附加力)。

設計地質情況具體如下:

(1)0-2.2m為粉質粘土;

(2)2.2-6.35m為細圓礫土;

(3)6.35-19.95m為強風化泥質粉砂岩;

(4)19,95至孔底為弱風化泥質粉砂岩。

4.人員和機械配置情況

4.1人員配置

(1)配置操作手一名,操作工5名。負責現場機械操作、混凝土灌注等作業。

(2)現場技術員3名、安質員2名、試驗員2名。負責監控每道工序按標準化作業,並做好每項工序的記錄。

(3)現場生產負責人1名。負責指揮現場生產。

4.2主要機械配置

主要機械裝置表

5.試驗段施工過程

5.1準備工作

⑴分部總工組織技術人員進行施工圖紙會審,對施工現場進行深入的調查和研究,收集與施工相關資料,編制合理的施工組織設計,使樁基施工保持連續、均衡、有節奏地進行,報請監理工程師審批後實施。

⑵對試樁的墩位進行精確技術交底,確定其在施工時的具體操作方法和注意事項。

⑶對10#-1樁基測量放樣後,進行施工場地平整,做好施工準備工作。

⑷旋挖鑽機、裝載機、吊車等裝置進場後進行安裝、除錯。

⑸鑽孔樁鋼筋經檢驗合格後進行加工,用於混凝土拌合的裝置及材料經驗收合格後方可開工。

⑹完善質量自控體系,做好文明施工,規範現場管理,做到標識清楚。

5.2鑽孔

旋挖樁鑽進時間從2023年5月9日10:00時開始至9日16:00時結束,總時間6h,有效鑽孔時間為6小時。

鑽進時間統計如下:

5.3護筒的製作和埋設

⑴10號墩位於十五里村胡柚林內,埋設護筒前,我分部對施工場地進行了平整處理,確保鑽機底座水平、密實,以避免在鑽進過程中鑽機產生沉陷、傾斜現象。

⑵進行測量放樣,經監理現場複核無誤後,利用十字線放出四個護樁,並以四個護樁為基準進行護筒埋設。

⑶護筒由厚度8 mm鋼板製成,護筒直徑比樁基孔徑大500mm,為1500mm.經檢查護筒焊縫牢固、密封不漏水。先由旋挖鑽頭將孔位處護筒埋設深度範圍的土挖除,再利用旋挖鑽將護筒吊裝到位後直接壓入土中,夯填粘土至護筒底0.

5m以下,護筒口頂端高出地面約30cm,好防止雜物、泥水流入孔內。

⑷鑽機就位並使鑽頭居於孔位中心,並嚴格保證護筒的豎直度,經監理工程師確認後實施鑽進。鑽機鑽頭中心與鋼護筒中心位置偏差不得大於5cm。

5.4鑽機就位及鑽孔

1)鑽機就位前,對鑽孔各項準備工作進行檢查。鑽機就位後,現場負責人對鑽機就位通過護樁恢復的中心進行了自檢,筒鑽鑽頭中心與孔位中心偏差1.2cm。

2)鑽孔前,按施工設計圖紙準備好鑽進記錄**,鑽進技術交底、護筒頂高程66.216m樁底標高為41.022m,設計孔深25.194m。

3)鑽進過程中對各土層進行了渣樣取樣和記錄,具體如下:

(1)0-2.1m為粉質粘土;

(2)2.1-7m為細圓礫土;

(3)7-19.8m為強風化泥質粉砂岩;

(4)19.8m至孔底為弱風化泥質粉砂岩。

與設計地質柱狀圖對照,實際地層地質基本符合設計情況。

4)鑽孔作業連續鑽孔未間斷,鑽孔施工記錄均據實填寫,(詳見附表),並註明了地質變化,在地層變化處撈取渣樣進行儲存。在鑽機鑽進過程中未發生鑽桿搖晃,現場一台挖掘機配合隨時將孔口鑽渣清理至距離孔口10m以外的空地,避免了因孔口堆載導致踏孔現象。根據地質和水位情況,該孔採用了泥漿護壁成孔的方法,其中未出現塌孔。

5.5 成孔檢測

1)孔深及孔底沉渣檢測:孔深及孔底沉渣採用標準測錘檢測。測錘採用錐形錘,上繫測繩並附刻度標示,實際孔深為25.4m。

2)孔徑、孔形垂直度測量:探孔器按照鐵路客專線的標準加工,探孔器總長度5m,主筋、支撐筋均採用25螺紋鋼製作,外徑與設計孔徑(1m)相等。檢測時,將探孔器吊起,使籠的中心,孔的中心與起吊鋼絲繩保持一致,慢慢放入孔內,探孔器從孔頂下到孔底過程中暢通無阻。

5.6 清孔

1)只有成孔檢測合格後才可清孔。清孔方法一般有換漿、抽漿、掏渣、空壓機噴射等,本試樁方案實施過程中採取換漿法進行淸孔。

2)清孔指標有孔內泥漿效能指標及沉澱厚度,實際工作中通常只測泥漿比重,沉澱厚度摩擦樁不大於20cm,即滿足清孔標準。

3)鋼筋籠安放至設計標高後,如泥漿指標及沉澱厚度超出標準,應進行第二次清孔,直至達到標準。不能用加深鑽孔深度的方法代替清孔。

5.7加工及安裝鋼筋籠

10-1#樁長23m,鋼筋籠為2節籠,鋼筋籠主筋為16圓鋼,加強箍筋16圓鋼,一般箍筋10圓鋼.鋼筋籠在加工廠下料,分兩節製作,頂節長度為12.75m,底節長度為11.

3m,總長為24.05m(設計總長為23.85m,搭接長度為20cm)。

每節內主筋採用雙面搭接焊,兩節鋼筋籠主筋接頭採用單面搭接焊,加強箍筋與主筋連線全部焊接,加強箍筋也採用雙面搭接焊。鋼筋籠的材料、加工、接頭和安裝,符合要求。兩節鋼筋籠對接時,每個斷面接頭數量未大於50%,相鄰接頭斷面間距1.

8m。採用拖車運輸,安裝鋼筋籠採用25t吊車,對準孔位,平衡垂直緩慢放入孔內,鋼筋籠入孔順利,未碰撞孔壁。加工鋼筋籠採用定型模具,吊裝時鋼筋籠體綁上圓木加固。

鋼筋籠入孔位置固定採用φ10mm的鋼筋。

共計10人加工鋼筋籠,加工乙個鋼筋籠有效時間約4h。運輸鋼筋籠時間約0.5h。安裝鋼筋籠共計2人,安裝乙個鋼筋籠時間約1.5h。

5.8灌注混凝土

1)在吊入鋼筋骨架之後,馬上進行安裝導管,然後進行泥漿迴圈,以防止出現塌孔或縮徑現象。

2)導管使用前試拼,並做水密試驗,15分鐘不漏水為宜。仔細檢查導管的焊縫。在連線導管時,用橡皮密封圈,並打緊導管接頭,以防止灌注混凝土時發生導管漏水現象。

10#-1樁導管直徑30cm,設計孔深25.194m,導管內最大壓力為275kpa,實際水密試驗導管加壓至400kpa,符合規範要求。

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