L1標涵洞臺揹回填首件工程施工總結

2021-03-03 21:22:41 字數 3157 閱讀 1559

昌寧高速公路l1合同段專案經理部

涵洞臺揹回填首件工程

施工總結

編制:複核:江西省公路機械工程局

昌寧高速公路l1合同段專案經理部

二〇一四年九月十五日

目錄一、工程概況 1

二、施工準備 1

1、人員準備 1

2、施工機械準備 1

3、施工技術準備 2

4、管理準備 2

三、施工過程及質量控制 2

1、測量放樣 2

2、基坑開挖 2

3、台階的開挖 3

4、分層填築 3

5、含水量的檢測 3

6、碾壓工藝 3

7、確定壓實厚度及碾壓遍數 4

四、施工中存在的問題及整改措施 4

1、存在問題 4

2、原因分析 4

3、整改措施 4

五、施工總結 5

涵洞臺揹回填首件工程施工總結

為了確保我標段內的臺揹回填工程施工質量符合設計及規範要求,我部選擇lk0+960蓋板涵臺揹回填作為首件工程,按照經審批的臺揹回填施工方案組織施工,使人員熟悉施工工藝流程和各自分工,確定填料的松鋪係數和壓實厚度,碾壓機械組合和碾壓遍數,發現和解決施工中存在的問題,總結經驗。

本涵洞設計為鋼筋混凝土蓋板涵,中心里程樁號為lk0+960,蓋板涵中心線與道路設計中心線夾角為120°,結構形式為1-2.0m×2.0m(孔數-孔徑×淨高),涵洞長度24.

19m。臺揹回填填料選用翠微峰一號隧道洞渣。施工時間為2023年9月13日至2023年9月15日。

臺揹回填填料選用翠微峰一號隧道洞渣,經前期試驗檢測,此填料可以用於臺揹回填,天然含水量為14.3%,最佳含水量為11.2%,最大幹密度為2.

06g/cm。臺背壓實度按96%控制,每層壓實厚度不大於20cm。

(1)、準備臺揹回填管理卡,註明樁號、時間、層數及施工責任人及監理責任人。

(2)、建立臺揹回填管理臺帳,填寫各壓實層厚度、寬度、材料、壓實度及各方簽認的資訊。

(3)、在兩側牆身上分別按左中右標註各層壓實後位置。壓實厚度按照第一層的試驗成果確定。

臺揹回填區域為:基坑底部寬度距離台身2.5m,在基坑頂上距離牆身寬度為2.

5+2=4.5m,開挖深度至蓋板涵基礎頂面。測量人員按以上回填區域要求進行放樣,確定開挖的範圍。

據回填範圍進行開挖,開挖使用挖掘機配合人工進行,結構物50cm範圍內使用人工進行開挖,避免機械對結構物造成破壞。開挖後對基坑底進行清理、整平、並用小型衝擊夯配合y20震動壓路機碾壓密實,經過管理工程師、監理組長、施工單位質檢人員三方驗槽,結果證明基底填土密實平整,壓實度合格,可以進行臺揹回填。

台階按照高100cm,寬100cm,內傾2~4%設定,即坡度1:1。

台階開挖好後,並對坑底處理合格後,採用分層填築法進行臺揹回填,每層填土松鋪厚度依經驗定為20cm,壓實厚度按照第一層填築的壓實厚度確定。壓實機械採用小型衝擊夯配合y20震動壓路機。振動壓路機施工時,要保證壓路機離牆身距離不小於30cm,以避免損傷牆身。

填築範圍較窄處,採用小型衝擊夯夯實。填築過程中,涵洞兩側對稱填築,兩側台後填土高差不大於50cm。

每層上料後,及時檢測填料的含水量,當含水量達到最佳含水量±2%時開始碾壓,否則補水或翻曬後再進行含水量測試,合格後開始碾壓。

輾壓時,採用y20振動壓路機先靜壓一遍,然後再弱振一遍,再進行強振,壓至壓實度達到設計及規範要求止,最後靜壓收光。輾壓時先慢後快、先輕後重、由兩側至中間、輪跡重疊1/3、最大速度不超過4km/h,輾壓時應確保均勻,無漏壓、無死角、無明顯輪跡,壓路機盲區採用小型衝擊夯夯實。

碾壓三遍後,進行壓實度的檢測,按每50m2檢測1個點,每層不小於4點的頻率進行壓實度的檢測,壓實度不足時繼續復壓,直至壓實度都不小於96%為止。

根據現場檢測結果,輾壓三遍壓實度不能滿足設計要求。輾壓四遍後,檢測點的壓實度基本都能滿足設計要求。碾壓第五遍,經現場試驗檢測,壓實度檢測結果均大於96%,滿足相關設計及檔案要求。

壓路機盲區在小型衝擊夯夯實六至八遍後方能到達設計要求。

壓實後進行標高測量,整理測量資料,結論為松鋪係數1.216,壓實厚度16.3cm,測量資料整理見附件。

(1)回填過程中,機械與牆背有輕微碰撞的現象。

(2)在離蓋板涵牆身0.3m範圍內的個別角隅夯實不到位。

(3)試驗檢測的速度比較慢,機械手在卸料和攤鋪整平工序耗費時間太長,導致現場臺揹回填時間過長。

(4)橫坡及平整度控制的不夠好。

(1)由於沒有嚴格執行方案中機械與牆背遠離距離,導致壓路機與牆體部分輕微碰撞。

(2)由於該處不能用壓路機碾壓壓實,所以需用衝擊夯和平板夯,在部分角隅部位人工夯擊不到位,需加強並多次夯擊。

(3)試驗檢測的速度比較慢,機械手在卸料和攤鋪整平工序上操作不熟練。

(4)松鋪填料厚度不均勻和區域性填料離析現象。

(1)壓路機碾壓時離蓋板涵牆身以距離不小於0.3m,對於該0.3m範圍內和壓路機碾壓不到的部位採用衝擊夯夯實,不可遺漏。對於角隅部位增加夯擊次數,以達到要求壓實度。

(2)每層攤鋪前,均要按攤鋪面積打方格,使填料松鋪厚度均勻,大粒徑填料均勻分散。對超粒徑的填料要人工清除。靜壓一遍後,對區域性坑窪人工補平。

(3)增加試驗檢測人員,加快試驗檢測速度。機械手通過實踐提高狹窄場地的操作技能,提高施工速度。

1.臺揹回填採用隧道洞渣,壓實度按96%控制,最佳含水量為11.2%,最大幹密度為2.

06g/cm,松鋪厚度控制在20cm以內,松鋪係數為1.216,壓實厚度為16.3cm。

2、壓實機械採用小型衝擊夯配合y20震動壓路機。回填過程中主要使用壓路機進行碾壓,壓路機碾壓時離牆身距離不小於30cm,對壓路機無法碾壓到的部位,由人工使用小型夯機進行夯實處理。

3、最佳經濟壓實遍數為光輪靜壓一遍後振壓四遍,然後光輪靜壓一遍收面,壓路機盲區在小型衝擊夯夯實六至八遍後方能到達設計要求。

4.回填時,必須兩側對稱回填碾壓,兩側台後填土高差不大於50cm。

通過本次蓋板涵臺揹回填首件施工,驗證了我標段所確定的臺揹回填施工方案能夠滿足施工要求,是合理可行的,可以用於後期全標段的涵洞臺揹回填施工。通過首件施工,使全體施工人員加深了對臺揹回填施工工藝的理解,增強了大家的質量意識。同時我們也發現了在施工過程中存在的問題,針對這些問題我們提出了改進措施。

在後續施工中我們將發揚首件工程的優點,繼續改進或優化施工工藝,杜絕在首件工程中存在的問題再次發生,優質、安全的完成我標段所有的臺揹回填施工。

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