2023年降本增效匯報材料1

2021-03-04 02:28:08 字數 4534 閱讀 5037

2023年1月動力部降本增效落實

一、發電工段鍋爐主體裝置利用率達100%。(完成)

動力部發電工段1月份各裝置執行正常,平均發電負荷保證在5.57萬kwh左右,1月上旬自用電率達92%,下旬達87%。上、中旬外購電量均控制在1月外購電指標之內。

亮點:為提高自用電效率完成聯合幫浦站高配室負荷全部由10kv二段帶,完成燒結高配室互感器跟換將燒結所有負荷全部使用自發電。

存在問題:

1、碎煤機

2、引風機振動較大,存在裝置隱患

3、下一步計畫及保障措施:

1、2、

二、噸鋼動力費降低25元/噸。(未完成)

原因分析:

1、12月限產以來動力費基本在250元/噸左右,主要是各單位單耗電增加。如下表:(單位:kwh/t)

煉鋼在節電方面做的好比指標(指標40 kwh/t)節省5.45 kwh/t,軋鋼限產前後有多變化,但是電單耗超指標(指標67.5 kwh/t)3.

5 kwh/t,整體電單耗動力費增加17.45元/噸。

2、球團氮氣超指標15.02m/t,煉鋼超指標15.19m/t,燒結超5.65 m/t,氮氣單耗超動力費4.35元/噸。

3、下一步計畫及保障措施:

1、每週對各實業部門的用電情況進行簡單分析,每月進行電量總結分析會,針對用電量進行分析,並做出相應措施。

2、組織相關人員每月至少一次對各實業部門用電走訪,並對現場所發現的問題進行彙總上報要求及時整改。

3、鼓勵各用電部門實施避峰就谷的用電方式,降低電力費用。

4、合理平衡各單位氮氣與空壓風用量。

5、結合能源供管管理制度動力部全員參與開展嚴考核,出實效的工作作風,徹底治理能源浪費現象發生。

三、高爐煤氣放散率控制在10%以內(未完成)

原因分析:

1、球團迴轉窯、烘乾機1月10號停機檢修影響中旬放散率4.5%。

2、受白灰窯檢修24小時,軋鋼棒材檢崗、換槽、飛鋼、軋機故障待料保溫35小時,停機檢修等影響25.5小時影響放散率2.3%。

3、為保證高熱值轉爐煤氣全部**使用,夜間高爐煤氣放散增加(高爐煤氣打入轉爐煤氣已73萬m)。

下一步計畫及保證措施:

1、對高爐煤氣各使用者的用量進行不定期的統計分析,確定重點使用者,使高爐煤氣的平衡具有針對性。

2、對生產情況做好提前**,提前對高爐煤氣系統合理平衡,針對具體使用者,制定具體調整措施。

3、及時解決因大型裝置出現突發狀況,而引起高爐煤氣放散,對此制定緊急預案,優化煤氣平衡措施,提高煤氣利用率。

4、做好煤氣混燒方案確保白天零放散。

四、天然氣月消耗量控制在30萬m3以內

1月預算天然氣外購量30萬m3,實際1月上旬消耗14.79萬m3,中旬消耗11.42萬m3,旬耗量超出預算指標。

原因分析:

1、環保系統檢查球團白灰窯、燒結使用天然氣以及白灰窯高爐煤氣眼鏡閥問題天然氣用量增加,共計用量在9500m。

2、受煉鐵爐況不順影響混燒專案受制約,為保證燒結生產煉鋼烤包無煤氣使用,烤包天然氣用量增加。

3、轉爐煤氣櫃至煉鋼間的轉爐煤氣管道因凍堵原因,導致煉鋼無法正常使用轉爐煤氣,自12月31日--2023年1月11日期間,純天然氣生產11天,天然氣用量比正常情況下增加3.5萬m。

4、煉鐵爐況不順,計畫外使用天燃氣烤出鐵口溜槽,增加天然氣用量4000m左右。

下一步計畫及保障措施:

1、制定儀表點校驗制度,定期對儀表進行校驗,若發現儀表異常情況,及時聯絡相關負責人,在最有效的時間裡及時處理。

2、不定期的及時收集使用者的動態資料,若有檢修專案,需提前了解,對天然氣的使用做乙個全面的平衡,針對使用者因工藝需求而控制用量的現象,因及時協調各使用者,了解其用量的大小。

3、充分利用煤氣混燒,聯動燒結提高高爐煤氣的配燒量,合理控制煉鋼烤包天然氣使用量,盡可能利用轉爐煤氣烤包。

4、建議煉鋼對烤包器進行技術改造,提高助燃風或轉爐煤氣溫度,達到各類包種的使用溫度。

五、發電工段日新水耗量控制在5000m3以內(完成)

1月上、中旬發電工段平均日新水耗量4470m3,迴圈水濃縮倍率、冷卻水等控制較好。

增效:(5000-4470)*21*2.5=2.78萬元

下一步計畫及保障措施:

1、要求化水工每兩小時化驗一次迴圈水水質,根據化驗結果聯絡外協加藥方調整加藥量,將迴圈水濃縮倍率控制在2.8之內,減少補水量。

2、鍋爐工、汽機工、配電工定時定點對各冷卻裝置進行檢查,並根據裝置引數對冷卻水進行調整,即保證冷卻裝置軸承溫度在正常範圍內控制最低冷卻水用量,杜絕浪費。

3、化水車間定期清洗反滲透膜,將反滲透膜的脫鹽率控制在75%左右、減少製水過程中的濃水排放,從而降低化水用水量。

4、計畫利用檢修時間對鍋爐疏水箱進行改造,將鍋爐每次啟機前打壓試驗的排放水**至除鹽水箱或除氧器進行二次利用。

六、發電工段自耗電控制在10%以內(未完成)

截止中旬發電工段自耗電比例累計10.6%,超出增效指標。

原因分析:

1、上煤長、放渣時間

下一步計畫及保證措施:

1、時時監控各專業負荷變化情況,在裝置各引數正常的情況下,減少裝置的空轉率和啟停率。

2、在滿足鍋爐煤倉煤位的情況下減少燃運皮帶機的空轉率和啟停率。

3、要求汽機冷卻水控制在33攝氏度以下,冬季在迴圈水進水溫度保證汽機正常執行的情況下,根據檢測資料停冷卻風機,降低廠用電。

4、各專業保證輔助裝置正常執行,降低汽輪機負荷波動次數。

5、加強員工節約用電意識,加強檢查,杜絕長明燈,結合公司「學台塑,降成本」活動,內部挖潛,從小處著手,點點滴滴降成本。

七、氧氣成本0.42元/m3(未完成)

原因分析:

1、本旬由於煉鋼限產,白天不生產,停煉時間較長,啟停氧壓機的次數較多,產出氧氣未得到最大限度的利用,從而導致本旬放散率未完成預算指標。

2、煉鋼停煉期間,通過生產排程和與煉鐵生產崗位及時進行生產資訊溝通,要求煉鐵將富氧量調整至最大,但煉鐵由於工藝要求富氧量也就維持在6000m/h左右,未達到最大用量,造成氧氣較大量的放散。

3、製氧執行班組根據使用者用氧趨勢的變化,及時調整空壓機負荷,在煉鋼停煉時,降低氧氣產量,減少氧氣了氧氣的放散量。

二、存在的問題

1、氮氣用量大,空壓風使用不平衡。

2、煉鋼停煉時間長,造成氧氣放散率高。氧氣使用不平衡,煉鋼用氧節奏較快時,煉鐵富氧量得不到有效控制,往往造成氧氣球罐壓力持續走低,影響煉鋼生產。

下一步計畫及保障措施:

1、煉鋼正常生產且吹煉節奏較快時,要保證氧氣產量17500m/h,同時根據煉鋼氧氣情況及時調整煉鐵富氧量(煉鋼正常吹煉時,煉鐵富氧量一般控制在≈4500/h)。

2、當煉鋼停煉時,氧氣產量控制在16000m/h,及時聯絡生產排程使煉鐵富氧用量達到最大,減少氧氣的無效放散。同時在保證氧氣使用的前提下,減少氧壓機開機台數(煉鋼停煉時一般情況下開兩台氧壓機),降低電能的消耗。

3、煉鋼、煉鐵同時停煉且停煉時間較長時,在空壓機允許範圍內降低空壓機負荷(空壓機進口導葉最低關至28度),在保證球罐壓力的前提下將氧壓機開機台數降至最低,以減少電能消耗。

八、氧氣放散率控制在5%以內(未完成)

上旬、中旬累計放散率24.6%,煉鐵氧氣單耗50m/噸、煉鋼氧氣單耗52m/噸

原因分析:

1、本月12月26日受檢修影響當日氧氣放散率高達99%影響全月指標。

2、受限產影響,白天煉鋼一般停吹8—10小時,製氧產氣量14500左右,煉鐵富氧用量在6000—6500m/h左右,富氧率較低平均3.1%左右。

3、煉鋼吹煉後因受鐵水不足影響,吹煉節奏慢、煉鐵富氧低造成氧氣放散。

4、上旬、中旬煉鐵休風、低風壓執行停用富氧17小時,少用氧氣110500m,上旬、中旬氧氣產量7361499,煉鐵影響放散率1.5%。如果煉鐵富氧每小時用量在7500m,上旬、中旬累計放散率為:

15%。

下一步計畫及保證措施:

1、及時掌握生產資訊,合理分配各能源介質,做好生產資料統計核算工作,分析原因,制定整改措施。

2、要求各崗位每半個小時巡點檢一次,巡檢必須按時到位,巡檢中發現的一些異常資料及狀況必須及時上報及時處理,處理完後必須有相應的資訊反饋。

3、當班人員必須隨時掌握各使用者的用氧情況,及時同各使用者單位和動力排程聯絡,合理分配氧氣量,保證各使用者的用氧量,從而有效降低氧氣放散率。

4、當煉鋼停煉或生產不穩地時氧氣用量較少的情況下,操作工在保持氧氣球罐壓力不低於2.0mpa的前提下,盡可能的減少氧壓機的開機台數,氧氣盡量從空分系統低壓側放散,減少氧氣高壓放散對電能的消耗。

5、排程室對煉鐵富氧用量進行每小時跟蹤,加強與煉鐵排程、高爐工長溝通工作提高富氧用量降低放散率。

6、製氧執行班組根據使用者用氧趨勢的變化,及時調整空壓機負荷,在煉鋼停煉時,降低氧氣產量,減少氧氣了氧氣的放散量。

九、月中水**置換新水量達1.5萬m3(完成)

1月上、中旬中水**量累計3.72t,完成旬預算指標。

增效:(3.72-1.5)*2.04=4.53萬元

下一步計畫及保障措施:

1、及時與發電工段進行協調溝通,保證全天24小時啟幫浦外排。

2、通過**監控,統計實時資料,確保中水用量。

3、加強與使用者之間溝通,及時調整中水壓力,確保使用者正常使用。

4、通過走訪使用者,了解生產工藝,開發中水新使用者(燒結脫硫、球團造球等),進一步降低單耗。

十、轉爐煤氣**量達120萬m3/噸(完成)

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