熟料溫度較高的原因及解決措施

2022-12-17 10:51:05 字數 1776 閱讀 2180

作者:張振旺單位:晶華集團大壩****, [2007-1-4]

關鍵字:熟料

摘要:熟料溫度較高的原因及解決措施

我公司2500t/d熟料一號生產線,窯規格為:ф4m×60m,冷卻機為第三代空氣梁篦冷機,規格為:tc-1164。

篦冷機廢氣溫度經常超過250℃,熟料斜拉鍊機料斗裡經常出現紅料塊,這樣高的廢氣溫度對窯頭電除塵器的安全運轉和水泥製備工序的正常執行,都造成了很大的隱患。我公司在同規格的二號生產線的設計和管理上,對此進行了改進,有效地降低了熟料溫度。一、一線熟料溫度高的原因分析

從天津水泥工業設計研究院的標定結果看,窯系統煙室o2含量為0.28%,co的含量為0.7267%,說明窯尾存在還原氣氛;從實際操作看,窯內熱工制度不穩定,窯內長長厚窯皮和結圈嚴重,窯皮時長時消。

由於窯皮多並且塊較大,難冷卻,這是造成熟料溫度高的重要原因。原因分析:

1、原料**點較多,成分波動較大,特別是石灰石中c1的含量高達0.043%,mgo的含量經常達到3%。由於這些有害成分的存在,大大降低了物料的最低共熔溫度,使物料的液相產生的時間提前,造成黃心料、長厚窯皮及結圈。

2、當窯系統熟料的產量在2750t/d時,篦冷機冷卻用風量按2.0m3/kg(標態)計算為229 66m3/h(標態),而實際篦冷機風機所提供的最大風量為240 420m3/h,換算為標態風量224 009 m3/h.窯的產量有時達到2800t/d,冷卻風量更顯不足。

從標定的結果看,篦冷機的總鼓風量為1.7487m3/kg(標態),再加上窯內存在長厚窯皮和結圈,造成窯內阻力大,二次風量不足,窯頭煤粉燃燒不完全,這是造成窯內形成還原氣氛,熟料溫度高的另外乙個重要原因。二、二線採取的改進措施1、管理上

加強原材料的管理,採用原料搭配、加強石灰石破碎機及堆取料機作業管理等方法,提高原材料質量,減少成分波動;中控室、化驗室、現場及時聯絡,穩定生料磨產量,提高出磨生料質量。2、操作上

①窯煅燒嚴格執行薄料快轉制度,嚴禁頂火逼燒;穩定篦冷機料層的厚度,二室篦床壓力由一線的4200pa,提高到4800pa,減少冷卻風短路的可能,增大熟料接觸冷風的機會,嚴禁薄料快推;②各班統一操作方法,盡量避免窯況的大幅度波動,穩定窯的熱工制度,提高窯的快轉率;

③控制入窯生料的分解率在95%以下,防止由於分解率過高引起窯內長厚窯皮和結圈;

④高溫風機的液力耦合器轉速由880r/min提高到920r/min,增加高溫風機風量,加強窯內通風。3、設計上

①將分解帶的耐火磚由尖晶石磚換成小導熱係數的矽莫磚,降低分解帶結皮、結圈的機率.②將c5下料管澆注料改為抗結皮澆注料,減少下料管的結皮量,提高窯的運轉率.

③對菸室設計進行改進,將窯尾的通風面積由一線的1.55㎡增大至1.89㎡,增大窯尾截面的通風面積,加強窯內通風,降低窯內的還原氣氛。

④增大篦冷機的風量,提高熟料的冷卻效果。三、執行效果

1、一線針對二線的經驗,加強了入場原料的管理工作,對窯尾煙室進行了改造,窯況明顯好轉,熟料溫度有所降低。篦冷機廢氣溫度降至250℃以下,熟料結粒均勻,基本達到了目的。

2、二線窯況較穩定,窯內結圈、長厚窯皮的狀況明顯好轉;一線2023年7月和8月的運轉率在85%左右,9月和10月進行裝置檢修,11月份運轉率為95.02%;二線9-11月的運轉率分別為91.2%、95.

91%和95.76%,因為窯內結圈、長厚窯皮等問題造成窯止料的情況很少。

3、一線熟料標煤耗為108kg/kg,熟料28d強度為60mpa;二線熟料標煤耗為106kg/kg,熟料28d強度為62mpa;

4、降低了水泥磨入磨物料溫度。使用一線熟料時水泥出磨溫度為100℃,台時產量在85t/h左右;使用二線熟料時,水泥出磨溫度降至93℃,磨機的台時產量提高到90t/h左右,同時也保護了膠帶等裝置,降低了水泥成本。

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