輥壓機跳停原因分析及對策

2022-09-25 23:27:03 字數 2621 閱讀 9161

作者:範延超 … 出處:水泥商情網更新時間:2012-1-31 10:11:43

我公司一條5000t/d新型乾法水泥生產線,水泥粉磨採用兩套1.7×1.1m輥壓機與4.

2×13m球磨機組成的聯合粉磨系統,p·o42.5設計能力為165t/h,p·c32.5設計能力為175t/h。

自2023年9月水泥粉磨系統除錯試生產以來,輥壓機一度頻繁跳停,最多一班跳停數十次,導致系統運轉率不高,台時產量偏低,電耗偏高。統計資料顯示,因輥壓機跳停造成水泥磨停機達到70%~80%。

下面就我公司輥壓機的保護值設定、裝置自身故障、工藝要求、電氣自動化等幾個方面,分析總結我公司輥壓機跳停的諸多原因及處理對策。

1 主電機電流過大

1.1 動定輥之間有較大鐵塊或其它異物的處理

(1)卸掉液壓系統高壓,使用液壓系統將移動輥退回來,檢查確認是否有異物存在。

(2)若因鐵塊進入而造成過電流,則應仔細檢查鐵塊混入的原因,檢查除鐵器工作效能。

1.2 進料系統調節插板過高的處理方法

(1)檢查調節插板調節的位置,重新調整好插板,並用鎖緊螺母固定。

(2)拆卸檢修調節插板。

1.3 主傳動系統零、部件損壞的查詢方法

(1)檢查傳動系統各零、部件的工作溫度,確定損壞的零部件;

(2)根據停車前裝置發出的異常聲音,確定損壞的零部件;

(3)將各部分拆開,分別用手盤動,確定損壞的部位。

1.4 物料堵塞住輥壓機出料口的解決方法

(1)排除出料裝置故障;

(2)清理被堵塞的出料口。

1.5 主電機的主迴路或控制迴路短路、斷路的解決方法

(1)檢查主迴路的接線情況及發熱情況;

(2)檢查主迴路元件的工作情況及發熱情況;

(3)檢查控制迴路各主要元、器件的工作點;

(4)更換損壞的元、器件和導線,重新調整控制迴路主要元、器件的工作點。

2 液壓系統工作不正常

2.1 液壓系統壓力難以達到或保持,造成油幫浦頻繁工作

(1)閥門未關到位或未開到位,應重新檢查;

(2)電磁方向閥因堵塞或其它原因,其閥芯沒到位,應數次按動電磁閥的按鈕;

(3)主溢流閥閥芯沒完全閉合,可數次啟動閉合電磁閥;

(4)液壓幫浦站溢流閥失靈或未調好,應檢修或更換;

(5)系統中有外洩漏,應停機修復;

(6)系統中油缸密封圈過度磨損或電磁方向閥、主溢流閥的閥芯過度磨損造成內洩漏,此時應更換過度磨損的零部件。

2.2 液壓系統發生振盪

(1)壓力控制閥,主要是組合閥中的電磁換向閥和錐閥中有雜質堵塞,使其不能動作到位。可啟動幾次電磁閥,若仍不能解除,則應拆除清洗這些閥,特別是主溢流閥。

(2)由於液壓系統工作壓力與蓄能器充氣壓力相近,造成蓄能器頻繁起閉,產生振動。

3 潤滑系統不能正常供油

3.1 潤滑幫浦站溢流口溢流

(1)潤滑幫浦站限壓閥壓力調得過低,適當增大所限壓力;

(2)安全片破裂,更換安全片;

(3)在潤滑油中,有油路被堵塞。應從分油器檢查被堵塞的油路,清洗被阻塞的分油器、管路或進油口,發生此情況一般是因對所用油品管理不善,在給潤滑幫浦充油時,未按要求使用充填幫浦充油,或者油幫浦出口的過濾網已經損壞;

(4)無論因何種原因發生溢流口溢流,都必須處理完,對限壓閥重新進行調節,檢查安全片和清洗過濾網。

3.2 潤滑幫浦正常工作,但分油器不動作

(1)由於潤滑油幫浦貯油筒空油,且空油報警裝置失靈造成,重新充填潤滑脂,檢修報警系統;

(2)因潤滑幫浦活塞桿或活塞套過度磨損,失去功能。此時應更換潤滑幫浦;

(3)在機器內部的輸送油管或接頭漏油。此時應仔細檢查各油路和管接頭,更換已損壞部分。

4 入輥壓機物料粒度超標

按照操作手冊要求,入輥壓機物料平均粒度要小於30mm,最大不能超過50mm。我公司水泥生產配料選用熟料、粉煤灰、水渣、硫磺渣、天然石膏和脫硫石膏,其中粉煤灰、水渣、硫磺渣和石膏粒度都能達到要求,唯獨熟料有時候粒度不穩定。在熟料破碎機新換鎚頭時,熟料粒度比較均勻,能滿足輥壓機的粒度要求。

當鎚頭磨損一段時間後,尤其是後期,出破碎機熟料粒度嚴重超標,平均粒度達60mm,最大的直徑超過120mm,從而造成輥壓機振動,系統跳停。此時應該及時更換鎚頭。

5 輥面磨損

當輥壓機輥面磨損後,表面凹凸不平,對物料不能形成有效的擠壓,出輥壓機物料中顆粒料多,料餅少,磨機產量下降,輥壓機系統內的迴圈量大大增加,粉料越來越多,造成稱重倉頻繁「衝料」,回料皮帶及入稱重倉鬥提壓死,系統跳停。此時應及時修補輥面或更換備用輥。

6 系統工藝裝置連鎖跳停

系統工藝裝置處於連鎖狀態時,由計算機控制順序停機。可能有如下原因造成:

(1)系統工藝裝置中有某一裝置過負荷,檢查各系統工藝裝置的工作狀況,排除故障。

(2)系統控制櫃元、器件接觸不良,應仔細檢查系統控制櫃的各元、器件,尤其是接觸器的接點。

(3)計算機本身出現故障,應請專業人員對其進行檢修和更換。

7 總結

經過長時間不斷摸索和總結,在每次跳停及重新開啟後,對原因都進行仔細的分析並建立事故處理預案下發,從而採取積極的預防、解決措施,防患於未然,將某些事故消滅於萌芽狀態。現我廠輥壓機運轉已基本正常,磨機運轉率超過了90%。磨機的p·o42.

5台時產量達到175t/h ,p·c32.5台時產量達到195t/h,大大超出了設計能力,電耗維持在國內較低水平,為企業創造了更大的經濟效益。

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