機組A級檢修髮變組的整套啟動方案

2022-04-01 03:39:58 字數 5084 閱讀 8495

a級檢修髮變組啟動試驗方案

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審核:編寫:

#2髮變組啟動試驗方案

1、廠用電切換試驗(主變倒送電後)

2、動態交流阻抗試驗(衝轉期間)

3、轉子接地保護測試(3000轉期間)

4、空載公升壓試驗(3000轉)

5、勵磁調節器空載試驗(3000轉,機端電壓額定)

6、同期假並試驗(3000轉,機端電壓額定)

7、向量檢查試驗(並網後帶小負荷)

8、帶小負荷時勵磁系統試驗(並網後帶小負荷)

9、帶70%負荷時勵磁系統試驗(並網後帶450mw)

1.1檢查髮變組

一、二次電流迴路及電壓迴路的正確性。

1.2 檢查髮變組保護裝置的可靠性及正確性,並對主要保護做投入前的定值檢查。

1.3 錄製發電機空載曲線。

1.4 微機同期裝置及同期迴路系統檢查(假同期試驗)。

1.5 差動保護的差流檢查及及發電機軸電壓的測量。

1.6主廠房13.7公尺快切裝置做低負荷切換試驗。

1.7 發電機轉子動態交流阻抗試驗(不同轉速下)。

1.8 勵磁系統裝置動態特性檢查。

1.9 勵磁系統滅磁電阻特性檢查。

1.10 pss功能校核。

2.1啟動前所有裝置的分部試運工作應全部結束。

2.2裝置檢修除錯驗收確認合格且資料齊全。

2.3全廠通訊、消防及照明設施完善齊全,現場各通道暢通。

2.4機組整套啟動前必須具備的條件:

2.4.1 發電機、變壓器組有關的

一、二次裝置檢修工作全部結束,並經驗收除錯合格。

2.4.2發電機、主變壓器、高廠變及勵磁變等一次裝置及其有關的二次裝置各項常規試驗已完成且資料齊全經驗收確認,主要包括:

2.4.2.1 發電機定子交流、直流耐壓試驗完成資料合格。

2.4.2.2 22kv封閉母線交流耐壓試驗資料合格。

2.4.2.3 主變、高廠變、勵磁變等裝置的常規高壓試驗資料合格。

2.4.2.4 與主變220kv系統、髮變組22kv系統、高廠變6kv系統有關的ct、pt及高壓電纜的絕緣試驗及有關特性試驗完成並合格。

2.4.3所有電氣裝置名稱、編號標誌牌清晰準確外殼接地良好,室內外高壓裝置的門、窗、柵欄均應關閉好。掛上相應的標誌警告牌並加鎖。

2.4.4發電機密封油系統沖洗合格,發電機冷卻系統經檢查合格,各項指標應符合啟動要求。

2.4.5髮變組所有保護應按電廠定值通知單的要求整定完畢並經電廠驗收合格。所有的控制迴路、訊號迴路、測量迴路及指示儀表除錯完畢且經驗收合格。

2.4.6發電機勵磁調節器的靜態除錯完畢。

2.4.7發電機同期裝置的靜態除錯及同期迴路與汽機調速系統及勵磁調節系統的相互動作試驗正確。

2.4.8集控樓13.7公尺廠用快切裝置的各項試驗合格。

2.4.9低壓備用電源的切換經實際切換檢查完好可靠

2.4.10直流系統絕緣良好,執行正常。

2.4.11柴油機系統執行正常,並實際做過帶負荷試驗。

2.4.12 ups系統工作可靠。

2.4.13保安電源經仔細檢查,可靠性試驗完好。

2.4.14 ct二次迴路通流檢查工作已完成。

2.4.15主變、高廠變冷卻系統已具備投運條件,消防裝置完好,事故排油坑通暢可用。

2.4.16發電機、主變、高廠變的測溫元件經過檢查確認合格。

2.4.17 機、爐、電聯鎖經過實際試驗,動作可靠,訊號正確。

2.4.18 dcs、遠動及遙測系統正常執行。

2.4.19 準備好啟動試驗用的儀器、儀表。

2.4.20 #2機組整套啟動試驗方案已經審批完畢,發電部已按試驗方案寫好操作票。

2.5 機組整套啟動前再次檢查專案。

2.5.1 測量發電機22kv系統、主變220kv系統、廠用6kv系統的絕緣電阻。電阻值應符合要求。

2.5.2 測量發電機轉子的絕緣電阻,電阻值應符合要求。在**測量?

2.5.3 啟動前用主變瓦斯、高廠變瓦斯、發電機差動、主變差動、定子接地等主保護做跳閘試驗,應正確無誤。

2.5.4 主變壓器冷卻系統投入。

2.5.5 2a、2b高廠變冷卻系統投入。

2.5.6 發電機側電壓互感器在工作位置,並投入一次保險和二次開關。

2.5.7 6kv廠用電已由#1機轉為#1啟備變帶。

2.5.8 6kv廠用電互聯用的快切裝置切換已退出。

2.5.9 發電機氫壓及定冷水系統正常,引數正常,切記!

3.1 #2主變倒送電後進行該項試驗。

3.2 6kv 2a 2b 2c段倒至起備變帶。

3.3 6kv 2a 2b 2c段試驗時,該段所有負荷開關在試驗位合閘(聯絡熱控強制邏輯,在工作狀態的開關,保持原執行狀態)。

3.4臨時退出2a、2b高廠變差動保護(防止勵磁湧流引起誤動)。

3.5 6kv 2a段切換試驗:

3.5.1 將62a工作電源進線開關推至工作位置。

3.5.2投入62a開關操作電源。

3.5.3通知執行做好6kv2a段電源切換試驗失壓事故預想。

3.5.4 用遠方(dcs)手動切換方式啟動6kv2a段快切裝置將備用電源切換至工作電源。

3.5.5手動斷開工作電源進線開關62a後,備用電源自投應自動合上備用電源進線開關62a0開關。

3.6 6kv 2b段切換試驗:

3.6.1 將62b工作電源進線開關推至工作位置。

3.6.2投入62b開關操作電源。

3.6.3通知執行做好6kv2b段電源切換試驗失壓事故預想。

3.6.4 用遠方(dcs)手動切換方式啟動6kv2b段快切裝置將備用電源切換至工作電源。

3.6.5檢查高廠變2a差動保護相位正確後投入高廠變2a差動保護。

3.6.6手動斷開工作電源進線開關62b後,備用電源自投應自動合上備用電源進線開關62b0開關。

3.7 6kv 2c段切換試驗:

3.7.1 將62c工作電源進線開關推至工作位置。

3.7.2投入62c開關操作電源。

3.7.3通知執行做好6kv2c段電源切換試驗失壓事故預想。

3.7.4 用遠方(dcs)手動切換方式啟動6kv2c段快切裝置將備用電源切換至工作電源。

3.7.5檢查高廠變2c差動保護相位正確後投入高廠變2c差動保護。

3.7.6手動斷開工作電源進線開關62c後,備用電源自投應自動合上備用電源進線開關62c0開關。

3.8 試驗結束後,將所有試驗位合閘開關跳開,並聯絡熱控恢復所有邏輯。

3.9此項試驗時間預計1.5個小時。

4.1在各種轉速下(盤車,500,1000,1500,2000,2500,3000r/m,超速後),分別測量轉子交流阻抗及功耗(交流電壓不超過220v)。同時監測滑環溫度應符合規定。

4.2 此項試驗時間預計4個小時。

動態交流阻抗記錄表

5.1發電機保持3000轉,在#2機組勵磁系統出線側接入阻抗模擬裝置,調整阻抗值,令接地保護告警(2000ω),接地保護動作(500ω)。

5.2 此項試驗時間預計1.5個小時。

6.1 試驗前應具備的條件:

6.1.1斷開#2發電機出口斷路器q0,並斷開其操作電源。

6.1.2斷開#2發電機出口刀閘q9,並斷開其操作電源。

6.1.3檢查髮變組所有保護均投入。

6.1.4檢查高廠變2a、高廠變2b所有保護均投入。

6.1.5檢查勵磁變所有保護均投入。

6.1.6在發電機本體、主變本體、高廠變2a本體、高廠變2b本體、發電機pt櫃、6kv進線pt櫃等處應派人看守,並配備對講機,如有異常情況應及時匯報試運指揮部。

6.2 發電機空載特性試驗及空載特性曲線錄製:

6.2.1確認上述條件滿足後,通知值長準備做發電機空載試驗。

6.2.2在勵磁調節器處合滅磁開關。

6.2.3用a通道恆電流調節(fcr)方式緩慢公升發電機電壓至30%ue(6600v)。6.2.4檢查發電機出口三組電壓互感器(pt)二次電壓值正常。

6.2.5公升壓至50%ue(11000v),檢查pt二次電壓值正常。

6.2.6繼續公升壓至發電機額定電壓值100%ue(22000v),檢查發電機有無異常。

6.2.7檢查、測量及記錄保護屏、變送器屏、勵磁調節器屏、同期屏測量電壓幅值和相序,檢查結果應正確。

6.3 上述試驗完成後,將發電機電壓降至最小,通知值長準備錄製發電機空載特性曲線,上公升、下降各做一次,最高電壓公升至1.05倍ue(23100v) ,將錄製的空載特性曲線與廠家出廠試驗曲線對照,結果應無較大差異。

6.4 在空載額定電壓下測量發電機軸電壓。

6.5上述工作結束後斷開發電機滅磁開關,確認滅磁開關在斷位後,測量發電機殘壓及相序。

6.6 此項試驗時間預計2.5個小時。

7.1發電機零起公升壓試驗。

7.2初勵電源與勵磁變電源的切換。

7.3勵磁調節器控制模式及通道切換試驗。

7.4兩套微機勵磁調節器的雙通道切換試驗。

7.5檢查勵磁變保護差動ct的相位及數值。

7.6 逆變滅磁試驗。

7.7 分滅磁開關滅磁試驗。同時使用錄波器進行發電機滅磁時間常數的測量。

7.8 pt斷線試驗。

7.9 勵磁系統均流檢查,均流係數不小於85%。

7.10 勵磁系統v/hz限制器功能測試,臨時改變v/hz定值,觀察其動作後,恢復原定值。

7.11 勵磁系統5%及10%的空載階躍試驗,做上階躍時須將機端電壓降低10%。

7.12 此項試驗時間預計3個小時。

8.1試驗前聯絡熱控,強制發電並網後deh加初負荷邏輯,防止發電機超速。

8.2確認隔離刀閘47323及斷路器4702在合位,主變倒送電狀態。

8.3檢查同期裝置系統側(主變低壓側)一、二次電壓幅值正常。

8.4確認#2發電機出口斷路器q0在分位。

8.5確認#2發電機出口刀閘q9在分位。

8.6斷開#2發電機出口刀閘q9的操作電源。

8.7投入#2發電機出口斷路器q0的操作電源。

8.8合滅磁開關並起勵,公升發電機電壓至額定(22000v)。

8.9在dcs畫面上投入自動準同期裝置,增加或降低汽輪機轉速,觀察準同期裝置調速脈衝方向應正確。

8.10增加或降低發電機電壓,觀察準同期裝置調壓脈衝應正確動作。

8.11投入啟動準同期裝置同期併網按鈕,觀察#2發電機出口斷路器q0應在自動準同期裝置同期點處(同期位置指示為12點)成功合閘。

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