機爐大修工作總結

2021-12-23 10:51:15 字數 4283 閱讀 6426

根據安排,我廠自4月8日開始,對3#機爐進行大修,期間結合大修對3#機爐進行了dcs改造、3#機進行了deh改造,截止6月8日,此項工作基本完成,目前執行穩定,現就此次大修工作從鍋爐、汽機、電氣、熱化、燃料幾個方面所做的工作及本次大修工作存在的不足總結如下:

● 鍋爐部分:

一、大修工作內容

1)汽包

更換了汽包內的

一、二級汽水分離器;清理了汽包底部的積垢;清理了加藥孔、水位計管孔及壓力表管孔;配合晉中鍋檢所對環縱焊縫進行檢測。

2)埋管、水冷壁和聯箱及定排

內蒙古電力修造****根據圖紙更換了所有的埋管、水冷壁、水冷壁下聯箱、下降管及連線管和定排管。

3)過熱器

根據圖紙,更換了高低過熱器,並清理過熱器聯箱

4)省煤器

根據圖紙,更換了省煤器,並清理省煤器聯箱

5)空氣預熱器

檢查了空氣預熱器,未發現漏風現象,清理了積灰

6)汽水閥門、管道

按dcs改造要求更換了主給水門、事故放水門、對空排氣門、減溫水門、主蒸汽隔絕門、3#爐主蒸汽聯絡門及其旁路門為電動門;活動並研磨所有的安全門,更換過熱器排氣管;更換了主蒸汽集汽集箱電動門出口至3#爐隔絕門、聯絡門的主蒸汽管道、流量孔板;配合晉中鍋檢所對集箱、管座焊縫進行檢測。

7)風帽及布風板

按圖紙要求安裝了水冷布風板及風帽

8)一、二次風系統

由於本次改造,一、二次風圖紙明顯與現場不符,根據現場實際安裝

一、二次風道

9) 返料系統

更換了分離器進爐膛的管道;清理了返料器內的雜物;更換了返料器風門;補焊了旋風分離器

10) 尾部煙道

更換了空氣預熱器出口煙道,檢查了未更換的部分磨損、漏風現象

11) 爐牆保溫

拆除並修復了爐膛爐牆;根據施工要求拆除並修復爐頂澆注料;根據施工要求拆除並修復水冷壁保溫;澆注水冷壁的衛燃帶;澆注了水冷布風板;對更換的空氣預熱器出口煙道進行防磨處理;對新安的風道進行了保溫防腐刷漆。

12) 輔機部分及脫硫塔

檢查並處理送風機軸承及油質、對輪螺栓及鼓型墊、地腳螺栓、轉子、調節擋板及傳動裝置缺陷;對給煤皮帶所有託輥加油並更換給煤皮帶;檢查處理冷渣機漏灰、漏水缺陷;更換了引風機轉子、軸承箱、調節擋板銷子。更換了脫硫塔噴嘴並對其內壁進行防腐處理;修復1#、2#脫硫內迴圈幫浦。

● 汽機部分:

一、本體部分(汽缸、轉子、隔板、軸瓦、汽封等):

1、檢查推力瓦塊、平衡盤、葉片、軸封套的磨損和結垢情況,回裝汽封塊及彈簧片。刮

一、二瓦。打磨並組裝汽封塊及彈簧片。

2、找窪窩中心,組裝汽封塊及彈簧片,打磨上隔板。

3、測推力間隙,測靠背輪和推力盤瓢偏,回裝發電機轉子。

4、檢查

三、四瓦磨損情況,必要時進行更換,進行刮瓦。

5、對輪找中心,修刮油檔並調整,檢查盤車裝置(軸承)。

6、回裝上下隔板,翻缸。

7、檢查、清洗調速系統、自動主汽門、調速汽門、危急保安器的磨損情況。

8、清理油箱,檢查濾油網並更換,檢查汽輪油幫浦。扣大蓋,修刮高低壓汽封。

9、測1、2、3、4瓦緊力並回裝汽缸保溫。裝化妝板,連線油動機連桿,裝遮蔽罩。

2、附屬裝置(水幫浦):

1、更換5#給水幫浦進口側盤根壓蘭。

2、更換4#給水幫浦出口逆止門。

3、更換4#給水幫浦出口門為dcs門。

4、更換4#給水幫浦給水再迴圈門為dcs門。

5、更換3#機1#、2#覆水幫浦出口門為dcs門。

6、解體檢查3#機1#、2#射水幫浦。

7、更換3#機1#、2#射水幫浦進口門。

8、檢查3#機1#、2#迴圈幫浦前後軸承,必要時更換。

3、管網系統(管道與閥門):

1、更換3#機給水總門為dcs門。

2、更換3#機側給水聯絡門為dcs門。

3、更換3#機覆水再迴圈門為dcs門。

4、更換3#機側凝汽器補水門為dcs門。

5、更換3#高加進汽門為dcs門。

6、更換3#除氧器除鹽水調節門。

7、更換4#、5#給水幫浦出口聯絡門。

8、更換3#高加緊急放水門為dcs門。

9、更換3#除氧器加熱蒸汽dcs門。

10、更換疏水箱dcs門。

11、改造冷油器進水管。

12、更換冷油器工業水管。

13、大修ⅱ期疏水箱。

四、調速系統

配合太原鷺海公司完成了3#機deh改造工作。

五、大修中問題及打算

1、第七級上隔板仍未取出。

2、汽輪機動、靜葉片結垢嚴重(2、3、4、5級)。靜葉片已處理乾淨,動葉片做了部分打磨處理,待執行中進行加藥**除垢處理。

3、汽輪機靠背輪側鍵向外位移1.41㎜、1.15㎜,已做回位處理。

4、主汽門濾網完好,外部阻有不少金屬小物件,疑為鍋爐蒸汽帶來。

5、四瓦上挖有鎢金脫落,經研究決定,已做補焊修刮處理。

6、1瓦、2瓦頂隙已達上限,待下次更換。

● 電氣部分

一、檢查清掃了3#發電機主系統,對3#機爐所屬裝置的電機、開關等進行了全面的檢查維護,利用二期全部停運機會,對二期公共部分的電氣裝置和母線進行檢查清掃。

二、 結合dcs和deh改造,電氣車間配合完成了主輔電機裝置實現dcs啟動的開關改造工作,配合deh完成了聯絡訊號、聯跳保護的安裝工作。

三、存在問題:

1、3#機空氣冷卻器端蓋沒有開啟(需要大解體,存在較大困難),導致只能通過進水側進行清洗。

2、二期冷渣機機控制櫃沒有移至七公尺,影響今後的執行穩定性。

● 熱化部分

一、配合進行了dcs,deh改造,實現機爐的集散控制和電液控制,提高了工作效率,減少了勞動強度,具體工作如下;

1、改造了引送風執行系統,使用新的執行器。

2、配合改造了主汽流量和溫度系統。

3、轉速系統由原來的12齒改造為60齒。

4、改造了二次風執行系統。

5、對2期濾油機改造為真空濾油機,同時對2期油進行脫水除塵處理,檢修了取樣加藥系統。

6、對部分儀表進行了校驗。

7、氧量和皮帶秤接入dcs系統。

8、維修汽輪機電磁閥等。

9、所有壓力和流量接入dcs系統。

二、存在問題

部分裝置未正常投入,如3#爐一次風系統,推力瓦部分溫度無訊號。

● 燃料部分

一、 所做工作

1、 徹底清理了3#爐煤庫

2、 更換了7#輸煤皮帶

3、 檢查更換了電袋除塵器中破損的布袋。

4、 安裝了除塵器下落灰鬥的手動閘板。

5、 補焊了除塵器下部灰鬥。

● 大修工作中存在的問題不足:

1、本次大修原計畫時間為1個月,但實際完成時間為2個月,工期延誤是本次大修中存的主要問題,原因主要有以下幾個方面:

鍋爐方面:計畫2023年4月8日到2023年5月8日共計30天

實際2023年4月8日到2023年5月30日共計51天,原因:

1、準備不足,本體施工與築爐保溫進度脫節(築爐本應是水壓試驗完成後進行,但進度編排不合理)。

2、本次改造範圍較大,現場缺乏鍋爐廠家工地代表,設計與實際現場有較大的出入,(如

一、二次風道、播煤風道、後水冷壁管尺寸長、過熱器頂棚管尺寸不符、水冷風室未全部密封、螺旋給煤系統與皮帶給煤切換擋板不合理),給施工進度造成一定影響。

3、相關部門與施工單位未能認真審圖及時發現問題,造成部分工作返工,給施工進度也造成影響。

3、由於現場焊接問題,鍋檢所檢測延誤四天。

4、dcs的改造滯後。

5、包頭安裝公司施工人員不足(出現過停工12小時)未能嚴格執行24小時不間斷工作。

6、現場交叉作業協調工作組織不力,工序不合理。

7、責任心不強,深入施工現場督促力度不夠。

汽機方面:

3#機deh改造工作嚴重滯後是本次工期延誤的主要問題,原因有如下幾個方面:

1、各方面準備不足,前期的相關工作不到位。

2、施工方技術力量薄弱,現場施工人員少。

3、協調工作不到位,相關車間部門配合不力。

4、改造期間相關部門重視不夠,不能積極參與,現場監督不到位。

其他方面:

1、現場協調力度差,工作過程中推諉扯皮時有發生。

2、車間、部門盯現場力度不夠。

3、檢修內容不全面,有漏項,如3#機電磁閥等。

4、檢修質量方面還存在一定的問題:如3#爐有漏灰現象、3#機零公尺裝置跑冒滴漏現象嚴重、保溫效果非常差等。

5、施工現場文明卫生差。

針對以上存在的不足,在2#爐大修,2#機deh改造及dcs改造過程中,吸取3#機爐大修中的教訓,組織協調好各車間、部門及施工單位,想盡一切辦法往前趕進度,現場加強對施工質量和進度的監督,及時處理大修過程的各種問題,保證按期保質保量完成好2#機爐大修改造工作。

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