燒成系統大修工作總結

2021-03-04 04:46:02 字數 4029 閱讀 9403

大修工作總結

****年燒成車間的大修工作,按照年初公司工作規劃和《**車間**年大中修計畫》,在公司領導的正確指揮和各職能部門的組織協調下,全體員工的齊心協力、努力拼搏下,這次大修工作取得了圓滿的成功。結合車間生產線裝置當前實際運**況,採用「檢修大協作」執行模式,堅持「安全、優質、高效、文明、節約」的檢修十字方針,從提高檢修質量入手,加強領導、不斷完善大協作制度,強化管理,細緻制定檢修專案。通過車間領導班子和每一位員工的共同努力,使得燒三車間的檢修任務能夠按照計畫目標,較為圓滿順利地完成各項檢修任務。

此次大修從3月21日10時18分大窯止料開始,到4月11日16時40分迴轉窯投料為止,共計檢修時間為510小時22分鐘 。涉及工藝、機械、電氣、自動化等專業領域,其中機械裝置大修專案計畫28大項,297小項,全部按計畫完成。按照總部春季檢修要求,計畫檢修結束時間為4月9日,但在檢修時發現滑履瓦瓦面燒損嚴重,需要外委掛瓦,影響了工期。

一、大修任務的完成情況

裝置檢修:

(1)外委維修檢修情況:此次大修外委維修專案共計9大項,分別為原料磨滑履瓦重新刮研、增濕塔殼體補焊、生料磨排風機、窯頭排風機葉輪修補、三颱電收塵包保、迴圈水管清洗除垢、選粉機及管道貼耐磨陶瓷、滾筒掛膠等,全部按計畫完成。

(2)廠內協作檢修情況:本次檢修機電裝置大修專案計畫28大項,累計297小項,分別為原料磨磨內端蓋板、階梯襯板、波紋襯板全部更換,端襯板、蓖板部分更換,出磨鬥提鏈條全部更換、斗子部分更換,選粉機籠型轉子葉片檢查更換、導向葉片部分更換;煤磨襯板、蓖板部分更換,k6風機葉輪檢查更換;窯頭胴體裂紋補焊、鐵磚全部更換、窯三次風管挖補並橫焊槽鋼做筋板;篦冷機曲拐銅套、鋼套、外託輥銅套、鋼套檢查更換,弧形閥更換2個,篦冷機篦板、盲板檢查更換調整間隙,斜車軌道、斗子、行走輪部分更換、液力耦合器更換,預熱器**掛板改造更換、膠帶鬥提斗子、螺栓檢查更換;高溫風機重新做平衡;取料機鏈條全部更換、刮板部分更換,行走輪更換等,全部按計畫完成。

(3)車間裝置檢修情況:車間檢修本次除承擔裝置加油、地腳緊固、收塵易損件更換、皮帶託輥更換、裝置密封治理和裝置常規檢修專案外,還承擔近90項裝置維修更換任務。其中包括篦冷機更換篦板、盲板,斜槽更換透氣層,風機更換軸承,上料皮帶更換等專案,經過車間全體工人共同努力,車間承擔專案也全部完成。

(4)跑冒滴漏問題治理情況:本次大修中治理各種跑冒滴漏問題共計20餘項,分別為窯主減速機輸出軸、窯頭電收塵下絞刀減速機、預熱器分格輪、粘土吊車軸承、q1皮帶減速機處理漏油、q2皮帶減速機漏油、篦冷機篦下拉鍊機減速機、高溫風機軸承座、原料磨、煤磨滑履軸承、主軸承及稀油站管路漏油處理;窯、篦冷機頂棚、預熱器dd爐頂蓋、下料管焊接修補,各下料溜子修補等均按計畫完成,裝置漏風治理四處:生料磨入料端和中卸倉漏風治理,高溫風機和小高溫風機軸端漏風治理。

電氣及自動化檢修情況:

(1)、對大型裝置如原料磨主排風機、高溫風機等進行振動檢查,對振動較大的裝置重新做動平衡。

(2)、關鍵部位電機全部解體檢查,電機軸承逐一檢查遊隙、滾動體、滾道,對超差軸承堅決更換。

(3)、對高壓電機進行引出線檢查,更換碳刷對電機進行清灰處理。

(4)、對裝置電氣控制櫃進行清灰、接線端子重新檢查。

(5)、車間與電工聯合校對裝置硬連鎖,做好記錄。

(6)、計控人員對熱偶及數顯表進行檢驗,與車間溝通重新確認裝置跳停軟連鎖值。

二、大修資金的使用情況

裝置檢修計畫費用為 390萬元。其中,修理費計畫350萬元(備件費用290萬元,外委施工、人工費用60萬元),實際發生費用:備件費247.

61萬元,外委人工費用102.9543萬元(其中工藝外委費用73.3398萬元,機械外委費用29.

6145萬元),比計畫超支42.9543萬元,原因是**車間大修之前煤耗一直偏高,為了降低煤耗,對噴塗較薄的地方(主要是平管道、三次風管)剷除並重新噴塗,所以噴塗量比較大。機物料計畫40萬元,實際發生41.

1萬元。

****車間2023年大修費用統計表

單位:萬元

三、大修備件採購及使用情況

本次大修備件計畫採購共計84項,實際採購84,車間出庫83項,出庫率為98.81%。採購進廠未出庫備件只有2塊撒料板,由於目前預熱器撒料板還能使用一段時間,所以暫時存放在備件庫,打算下次檢修時視情況更換,不會造成庫存增加。

本次大修使用了庫存積壓備件,原料磨滑履凸球體一件,金額3.4712萬元,凹球體一件,金額3.6264萬元,生料磨滑履瓦兩件,金額6.

9578萬元,鬥提環鏈767條,11.9652萬元,本次大修降低原庫存共計26.0206萬元。

四、大修質量驗收情況

1、檢修前裝置驗收指定專人負責,具體專案安排固定人員全程跟蹤,規定問題匯報程式。專業性較強的專案如軸承檢查、間隙調整、對輪找正驗收由車間安排專業人員驗收。

2、完工的專案立即填寫驗收報告,指定驗收人員要簽字,開機試車出現問題要追究驗收人員責任。

3、裝置試車通知裝置處、動力部進行聯合驗收,當場填寫試車驗收記錄。

4、外委施工專案實行崗位跟蹤,工段把關,車間監督形式,全力將檢修質量看緊抓牢。檢修完成後通知裝置處、動力部進行聯合驗收。

五、積累的經驗

大修工作能夠取得圓滿完成關鍵在於公司領導的高度重視,在於車間制訂計畫的翔實,在於物資準備充分,在於人員安排得當,在於各兄弟車間的通力合作,按計畫實施檢修,提高檢修質量,徹底排除裝置存在的隱患。為了確保檢修徹底,達到不漏項,**車間從年初就開始緊緊圍繞大修計畫去布置大修工作。同時在檢修過程中車間對平時不易檢查的部位,進行了徹底檢查,排除一切制約生產的裝置隱患。

此次檢修過程中,我們及時發現並處理了一些裝置隱患,如檢查原料磨滑履瓦時發現瓦面嚴重燒毀溫度較高,粘土破碎機電機軸承位置磨損嚴重等問題,並及時與有關部門聯絡協商解決,徹底消除了隱患。

檢修強化安全意識,狠抓安全文明檢修,實行現場規範化管理、爭創優質工程。今年大修安全文明檢修工作較好於歷次大修,本次檢修前我們就把安全放到檢修的第一位,為了把安全工作落到實處,不空喊口號,檢修前各施工單位針對與施工專案都填寫了《檢修危險度**表》,編制了《安全施工方案》,明確了施工中的危險因素、並制定了科學的安全防範措施。

在檢修過程中,現場檢修設專人負責,專人跟蹤,並嚴格貫穿「安全、優質、高效、文明、節約」的十六字檢修方針。使得每一項作業都實行了安全預想並作好防範措施,每一項作業達到了保質保量保進度,每一項作業做到了團結協作不怠工,每一項作業實現了工程結束場地清,每一項作業未出現丟失和物資浪費,真正做到全方位文明施工。

六、檢修過程中發現的隱患

1、生料磨滑履瓦檢查發現瓦面鎢金出現剝落,有部分凹陷,發現後及時進行了外委掛麵及刮研,徹底解決了存在的隱患。

2、窯頭收塵大管道腐蝕比較嚴重,有部分漏料現象,現場進行了挖補,管道內部重新進行了噴塗,此專案車間做為下一次的檢修更換專案。

3、檢查高溫風機電機負荷側軸承內圈磨損,深度達到0.5mm,及時進行了軸承更換。

4、煤磨選粉機立軸軸承位置磨損嚴重,與鼠籠配合相對運動,軸上鍵槽磨損嚴重,更換了新的立軸。

5、生料磨排風機主電機滑環內孔與軸裝配位置出現間隙配合,軸上鍵槽磨損,更換了新的電機。

6、窯尾下料舌頭高溫腐蝕比較嚴重,現場用耐熱鋼板進行了補焊加固,此專案作為下次檢修的更換專案。

7、電機檢查加油過程中發現有四個電機端蓋出現磨損,現場進行了加套處理。

七、此次大修工作的不足之處

此次大修也暴露出了一些問題,我們要把他剖析出來,以利於車間吸取教訓進行整改,在今後的工作中避免再犯類似的錯誤。

(1)今年由於大修專案多,各車間協作專案負擔重,檢修持續時間較長,在外委維修上,車間沒有做好質量監督,如原料磨滑履瓦刮研以後沒有做好質量檢查,導致滑履瓦執行時溫度過高,進行了二次刮研,影響了工期,今後檢修計畫需要不斷完善,尤其是在檢修時機上,使計畫更符合實際,避免以後再發生此類問題;

(2)我們對一些內部裝置的使用情況不是很了解,所以對有些物資的計畫還不是很準確,與實際檢修情況有差距;

2023年*月大修已經結束,此次檢修具有鮮明的特色,體現了亞泰水泥人的拼搏、苦幹的工作作風,我們在檢修過程中積累了很多寶貴的經驗,值得我們去總結、發揚,用以指導我們今後的工作,同時在檢修中也暴露出了一些不足,在今後的工作中我們要逐步進行改進。在檢修中充分的貫徹了「安全、優質、高效、文明、節約」的檢修方針,完善了大協作制度,取得了較好的效果,在各個方面基本上都已達到了公司及車間檢修前的既定目標,為車間全年乃至明年大半年生產任務的順利完成提供了有力的保障,力爭盡善盡美的完成全年工作計畫,打造乙個全新的**車間!

車間2023年4月15日

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