高爐第18次定修總結

2021-09-14 01:38:04 字數 3106 閱讀 1571

邯寶公司煉鐵廠1#高爐十八次定修工作總結

邯寶煉鐵廠1#高爐於2023年2月15日進行定修,7:00休風,8:15爐頂點火成功,8:

40置換完畢,檢修開始。主皮帶10點分停車,具備檢修條件。1#高爐於2月15日凌晨3:

50復風。本次定修高爐機械67項,電氣22項。高爐定修主要專案4項,專案全部完成,現就本次定修總體情況做匯報。

匯報內容:

一、前期準備工作

二、專案內容、專案起止時間、完成情況、未完成專案及原因,投入的人力物力

三、專案檢修備件資財消耗

四、高爐復風後裝置運**況

五、本次檢修的經驗、存在的不足。

一、前期準備工作

1、對每個檢修專案在工時和人員安排上做好準備工作,嚴格按照煉鐵廠點檢提出的委託單要求,明確檢修班組專案。

2、在進入檢修作業現場前,對檢修人員進行安全交底,確保檢修人員自身安全和「三不傷害「的安全意識貫穿整個現場用檢修過程。

3、檢修作業安全警戒帶做好安全隔離標誌,避免無關人員進入檢修區域,造成意外傷害事故的發生。

4、檢修現場掛好安全標語,給檢修人員創造乙個良好的檢修氛圍,時刻提醒檢修人員注意安全。

5、本次檢修的零部件、鋼材已準備到位,檢修所需的各種型號的備件確認無誤。

6、針對此次檢修專案的檢修標準準備完畢,並下發班組。

二、主要檢修專案、時間及完成情況

1、本次定修主要專案內容為:

1.1 高爐本體機械專案67項,臨時增加0項,共計67項。電氣專案22項,臨時增加0 項,共計22項。

1.2 高爐機械主要處理專案共計4項:

a. 爐頂布料溜槽更換

b返焦103皮帶更換

c..爐前二套吹管更換。

d.爐基補焊。

2、主要專案的施工方案

2.1 爐頂布料溜槽更換

2.1.1休風,放散,開啟點火孔及大方人孔包箱上方球閥放氣,用壓縮空氣置換箱體內的煤氣,割開點火孔處包箱,開啟點火孔點火趕煤氣。

2.1.2拆除大方人孔包箱,並割開法蘭面焊接部位。

2.1.3用兩把氣動扳手拆除42m平台處布料溜槽檢修孔方法蘭螺栓。

同時,起重工把吊具10t葫蘆、鋼絲繩調整掛好,栓在方孔吊耳位置,利用行車起吊受力後,用撬槓撥動,脫開連線後,吊起放到預先劃定位置。

2.1.4清理檢查大方人孔法蘭面,磨損部位進行補焊打磨。

2.1.5在拆除大方人孔的同時,開啟齒輪箱兩側檢修門,轉換到手動操作。

2.1.6手動操作,把溜槽調到拆卸口,溜槽傾斜與爐子垂線成75°-78°,使57°位置電氣鎖緊處於短路狀態,停電,卸下固定上限位銷軸的螺栓及壓板,拆下銷軸。

2.1.7用檢修行車吊起專用吊臂,利用10t導鏈(3臺,兩側各一台,配重端一台)調整吊具位置正確吊位,使專用吊臂上橫樑正好鑲嵌到溜槽凹槽,裝上銷定體。

2.1.8調整專用吊臂上鋼絲繩10t葫蘆一邊,使角度適合,試力,起吊受力(微動),再將布料溜槽兩個偏心銷緊軸拆除。

2.1.9將溜槽慢慢傾動,下降調整到與爐子垂線80°位置,調整吊臂位置,使溜槽脫位,取出。

2.1.10吊出舊溜槽並吊離作業平面放到劃定擺放位置。

2.1.11新換布料溜槽已提前與更換裝置組裝好,吊裝調整好吊裝位置,起吊新溜槽,使溜槽與爐垂線成75°,此時傾動軸在與爐垂線50°位置。

2.1.12起吊檢修行車,慢慢提公升溜槽的懸臂,使之嵌入溜槽的傾動軸懸臂中,再緩慢傾動齒輪旋轉,使之與爐子垂直線80°的位置,溜槽在傾動齒輪移動期間,溜槽懸臂偏心孔與傾動軸偏心孔正好吻合。

2.1.13插入偏心鎖緊軸銷,用緊固的各需件緊固偏心鎖緊銷,裝上保險各需件。

2.1.14檢查溜槽鵝頭,兩個傾動軸的懸臂和鎖定偏心軸的位置正確與否。

2.1.15降下天車大鉤,操作葫蘆,使專用吊臂與溜槽呈無負載狀態,移開專用吊臂。

2.1.16傾動溜槽傾動到0°位置,把限位銷裝好,並裝好安全銷固定件。

2.1.17試運轉溜槽旋轉、傾動無誤後,把金屬墊放置到方人孔法蘭面並塗抹密封膠,合檢修方人孔蓋板,緊固螺栓,壓死。

2.1.18檢查齒輪箱各種銷軸及銷緊裝置,塗黃油,檢查無誤後,封兩側檢修門。

2.1.19清理現場工具及雜物,打掃作業平台,清退撤離現場。

2.2返焦103皮帶更換檢修方案。

2.2.1負責人領取檢修委託單,與槽下點檢修方和崗位取得聯絡,皮帶停下之後,確認掛檢修牌,然後由檢修人員託動新皮帶到返礦皮帶機尾,確認皮帶正反面後,用長鋼釘將新皮帶與舊皮帶釘在一起。

2.22、新皮帶支架處2人,摘牌,由操作工點動起皮帶讓皮帶點動慢慢行駛,跟隨皮帶2人拿撬棒,當接頭每過皮帶滾筒時,點動行駛以免新皮帶與舊皮帶處有卡阻使新皮帶脫落。

2.23、使皮帶轉動一圈時,計算好皮帶長度後,切斷皮帶另一端與舊皮帶用鋼釘釘在一起,轉動到硫化位置後,停止轉動。停電掛牌。

2.24、用皮帶夾子夾住新皮帶接頭的兩端,拆除鋼釘,拔皮帶,清洗,對正皮帶接頭硫化。

2.25、待皮帶硫化完後拆除硫化機,拆除皮帶夾子,找合適位置割除舊皮帶,將舊皮帶的一端拉出皮帶支架,摘牌送電,點動轉動皮帶,依次拆除舊皮帶。

2.26、新皮帶試轉,檢視有無跑偏現象。

2.27、三清撤離現場。

2.4爐基補焊

2.31休風前,派專人每日跟蹤檢查,使用噴壺噴洗潔精水檢查是否有新漏點,並對漏點做好標記和記錄。

2.32工機具準備充分,人員到位。

2.33確認休風,點火穩定後經安全科,生產方,點檢方確認之後,檢修人員方可開始進行爐基補焊。

2.34對日常跟蹤檢查,漏煤氣部位開始進行補焊。

2.35對有發現新漏點,進行漏點補漏。

2.36完工後,噴洗潔精水全面檢查爐基和爐體,確保萬無一失。

2.37安全員和現場監護人員做好現場監護,確認現場人員的安全。

2.38作好6s工作、清退撤離現場。

3、主要專案人工工時情況

本次定修共投入檢修人員194人,其中寶冶15人,我方179人,其中鉗工30人,普工45人,電氣焊45人,起重工5人,天車工3人,電工31人,液壓工9人,安全員6人,現場負責人5人。

主要專案人員分配及工時安排如下:

3.1專案名稱:布料溜槽更換

3.2、專案名稱:槽下返焦103皮帶更換

3.3專案名稱:爐基補焊。

三、專案檢修備件消耗

四、試車、整改情況,效果分析

主攻項與其他專案全部處理完畢,復風投產試執行後,裝置運轉良好。

五、休風情況總結

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