首件預製箱梁施工總結

2021-03-03 21:22:42 字數 3352 閱讀 7263

經過前期充分的施工準備,2#梁場首件在2023年9月13日18:15開始澆築至9月14日00:20結束,跨時6小時5分鐘,灑水養生到9月14日早11:

00拆出芯模,下午17:00拆出外模,灑水覆蓋養生至今。

施工過程概述:振搗工4人,放灰2人,操作龍門吊1人,平鍬2人,協助工1人,外圍看守模板1人。

50振搗棒3個,30振搗棒1個,附著式振搗器15個,10t龍門吊一台,罐車2輛。1.5m3灰鬥1個及其他輔助工具若干。

本片梁從鋼筋綁紮安裝到波紋管的定位安裝,芯模的吊裝、外模的安裝及頂板筋的綁紮安裝直到澆築等,工序較多,銜接較嚴密,通過首件梁各道工序施工,使我們看到了施工準備的不足,技術的欠缺以及需要改進的地方:現總結如下:

一、腹板鋼筋施工

本片梁鋼筋種類較多、縱橫排列較密、綁紮較多施焊處較少以及保護層較小,導致了,振搗不到位,區域性出現漏振現象。

改進方法:經研究決定波紋管梁長方向緊靠箍筋定位,樑高方向定位不變,新增一部30棒配合,解決了振搗不到位、漏振現象。

頂板鋼筋與負彎矩波紋管衝突的地方,負彎矩t2與3號鋼筋在同一位置幾乎疊加在一起。正好阻礙了振搗棒的插入。

改進方法:t2負彎矩波紋管待到腹板砼澆築上來後再安裝後澆築振搗。

二、技術力量的欠缺

底板砼澆築沒有設計壓板,導致區域性砼底板厚度加厚

改進方法:底板設計壓板,(竹膠板即可)澆築一段安裝壓板方可澆築腹板。增加底板工人人數,振搗工兩個、平鍬兩個,且底板操作工隨時和頂板工人保持聯絡保證砼順利澆築和振搗。

在澆築過程中未按澆築程式澆築,先中間後兩邊、先底板厚腹板,隨意倒料,倒料操作手,業務不熟悉,程式不懂,導致區域性砼腹板砼已滿底板砼沒有充盈,未嚴格控制其塌落度,砼時乾時稀,導致砼澆築不順暢,振搗不理想。

改進方法:加強技術力量。增加熟練的振搗手,倒料操作手。嚴格控制砼塌落度,不達標砼堅持返回重新攪拌。

三、外觀

1、冷縫

原因分析:

(1)梁澆築時分層、分段時間間隔過長,澆築上層時,下層已初凝,上層振動棒無法深入到下層砼中,在兩層交介面出現的色差現象。

(2)澆築時下層表層形成水泥稀漿,水泥含量大,上層澆築時振動棒插入深度不夠,使得兩層交介面出現的色差現象。

(3)氣溫較高,上層沒有來得及澆築,下層已初凝,在兩層交介面形成的色差現象。

改進方法:

(1)控制拌和能力及澆築時間,儘量減少砼的翻運次數,適當控制砼的澆築長度,在下層初凝前澆築上層。

(2)澆築時振動棒插入下層5~10cm。

(3)高溫時在砼中摻入緩凝劑,延長砼的初凝時間。

2、砂線、砂斑

原因分析:

砼離析或泌水、過振。

改進方法:

準確測定砂石料含水率,調整好施工配合比,控制砼和易性滿足要求。專人負責振搗 ,不得過振。

3、蜂窩現象;混凝土結構區域性出現酥鬆、砂漿少、石子多、石子之間形成空隙類似蜂窩狀的窟窿。

原因分析:

(1)混凝土配合比不當或砂、石子、水泥材料加水量計量不准,造成砂漿少、石子多;

(2)混凝土攪拌時間不夠,未拌合均勻,和易性差,振搗不密實;

(3)下料不當或下料過高,造成石子砂漿離析,

(4)混凝土未分階梯、分層不料,振搗不實,或漏振,或振搗時間不夠;

模板縫隙未堵嚴,水泥漿流失;

(4)鋼筋較密,使用的石子粒徑過大或坍落度過小;

改進方法:

(1)認真設計、嚴格控制混凝土配合比,經常檢查,做到計量準確,混凝土拌合均勻,坍落度適合,一般在14cm較好。

(2)混凝土下料高度控制在50cm之內較好。

(3)澆灌應分層下料,分層振搗,防止漏振;模板縫堵塞嚴密,澆灌中,應隨時檢查模板支撐情況防止漏漿。

4、麻麵現象;混凝土區域性表面出現缺漿和許多小凹坑、麻點,形成粗糙面,但無鋼筋外露現象。

原因分析:

(1)模板表面粗糙或粘附水泥漿渣雜物未清理乾淨,拆模時強度不到,混凝土表面粘壞。

(2)模板澆水濕潤不及時或濕潤不夠,構件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水過多出現麻麵;

(3)模板拼縫不嚴,區域性漏漿;

(4)模板隔離劑塗摸不勻,或區域性漏刷或失效,混凝土表面與模板粘結造成麻麵;

(5)混凝土振搗不實,氣泡未排出,停在模板表面形成麻點。

改進方法:模板表面清理乾淨,不得粘有幹硬水泥砂漿等雜物,澆灌混凝土前,模板水充分濕潤,模板縫隙,應用油氈紙、膩子等堵嚴,模板脫模劑應選用長效的,塗刷均勻,不得漏刷;混凝土應分層均勻振搗密實,至排除氣泡為止;

5、孔洞現象;混凝土結構內部有尺寸較大的空隙,區域性沒有混凝土或蜂窩特別大,鋼筋區域性或全部裸露。

原因分析:

(1)在鋼筋較密的部位或預留孔洞和埋件處,混凝土下料被擱住,未振搗就繼續澆築上層混凝土;

(2)混凝土離析,砂漿分離,石子成堆,嚴重跑漿,又未進行振搗;

(3)混凝土一次下料過多,過厚,下料過高,振搗器振不到,形成鬆散孔洞;

(4)未按順序振搗砼,產生漏振;

(5)混凝土內掉入工具、木塊、泥塊等雜物,混凝土被卡住;

改進方法

(1)在鋼筋密集處,可採用細石砼澆注,使砼充滿模板間隙,並認真振搗密實。機械振搗有困難時,可採用人工搗固配;

(2)採用正確的振搗方法,嚴防漏振,a.插入式振搗器採用垂直振搗的方法,即振搗棒與砼表面垂直或斜向振搗,即振搗棒與砼表面成一定的角度,約40°-45°。b.

振搗器插入點均勻排列,可採用行列式或交錯式順序移動,不混用,以免漏振。每次移動距離不大於振搗棒作用半徑的1.5倍,振搗器操作時快插慢拔;

(3)控制好下料。要保證砼灌注時不產生離析,砼自由傾落高度不超過50cm;

(4)防止砂、石中混有土塊等雜物,發現砼中有雜物,及時清除乾淨;

(5)加強施工技術管理和質量檢查工作;

6、缺稜掉拐現象:砼區域性掉落,稜角有缺陷。

原因分析:

(1)模板在澆注砼前未濕潤或脫模劑不夠,澆注後砼養護不好,稜角處砼的水分被模板打了吸收,致使砼水化不好,強度降低。

(2)施工時,過早拆除承重模板。

(3)拆模時受外力作用或重物撞擊,或保護不好,稜角被碰掉。

改進方法:

模板在灌注砼前充分濕潤,塗脫模劑,砼澆注完成後及時澆水養護。拆模時方法不當,用力過猛過急,注意保護稜角,吊運時,嚴禁模板撞擊稜角。加強成品的保護,對於處在人多、運料等通道處的砼稜角。

拆模後可用槽鋼等將稜角保護好,並貼有醒目的標語,提醒施工車輛小心碰撞。以免碰損。

7、砼構件缺陷修補粗糙,顏色不一致

原因分析:

出現缺陷不分析,修補水泥與構件品牌不同,責任心不強,處理不細緻,處理時間不及時。

改進方法:

拆模板是要有專人跟蹤,發現缺陷及時分析原因,徵得監理同意後採取正確的修補措施,處理要及時,處理過的地方應用水砂紙打磨,使其表面平整,色澤一致。

以上是箱梁預製的總結,我們吸取教訓,總結經驗。我們將不斷的總結不斷改進使之以後生產出來的箱梁成品,各個是精品,各個是優質品。

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