2023年瀋陽客車廠質量工作總結

2021-03-04 03:10:19 字數 3699 閱讀 2665

強化基礎管理,提高客車廠修質量

2023年在車輛處的具體指導下,瀋陽客車廠充分發揮幹部職能作用,狠抓客車廠修質量管理,通過完善技術工藝標準、開展質量對規和qc質量攻關活動,嚴控材料配件採購質量和中間工序質量,注重職工技能培訓,實施行車危要部位幹部卡控制度,全面強化了客車廠修質量基礎管理,使客車廠修質量穩步提高,截至2023年12月末,工廠實現無行車安全2196天,全年修後服務接到各類資訊反饋質量問題74件,比2023年下降10%。具體做法有以下幾方面:

一.落實工裝保工藝、工藝質量的原則,強化客車廠修基礎工藝。

1.建立工藝標準動態修改制度,每年修訂工藝規程、崗位作業指導書,確保工藝標準適用。

從年初開始,技術部門根據部、局下達的關於加強客車廠修技術要求和工廠制定的工藝改進措施,組織各車間全面修改工藝規程及作業指導書。經補充和修訂的194份工藝規程和367份作業指導書,涵蓋了生產現場所有的崗位,確保工藝標準逐步完善、適用和完整。

2.實施技術交底到班組,確保加改設計方案有效落實。

對於新車型和新加改專案,由技術部門制定改造工藝方案,並負責組織進行層層技術交底,質量部門負責制定質量控制計畫,確定質量控制點,明確檢驗標準、檢驗方法和具體負責人,將各項技術要求明確給每個檢查員,及時反饋、修正設計偏差。各車間對改造方案、計量計畫細化分解後向班組技術交底,確保工藝方案得到有效落實。

3.大修、更新改造計畫重點投入,提高工藝裝備水平。受全球金融危機影響,09年生產任務缺口1/3,造成資金短缺。

儘管如此,工廠還是拿出一部分資金,大修、更新改造計畫重點投入,對跑丸除鏽機、全部濕法探傷機、輪軸加工工具機等關鍵裝置安排了大修,對車電端子壓接機、軸承打標機及705微控試驗台等進行了更新,整體提高工藝裝備水平,確保工藝落實。

二、定期開展關鍵部位工藝質量對規活動和質量評估活動,促進質量管理水平提高。

1.每月技術、質量部門聯合開展工藝質量對規活動,對制動鉤緩、鍋茶爐防火、轉向架、輪軸、車電及空調等關鍵部位職工作業過程依據廠修規程、作業指導書、技術通知中的內容對規檢查,重點規範茶爐煙囪防火改造、制動管路連線、小間配線及端子壓接、配件裂紋焊修、探傷、緊韌體選用以及車體鋼結構調平等作業,對嚴重違章現象予以考核。

2.結合路局春秋兩季客車質量鑑定和全國質量月活動,工廠制定了《25g型客車廠修質量評估辦法》,每半年進行一次質量評估,並將各車間實際得分折合成百分制進行排名,對得分前三名的車間分別給予獎勵。

3. 開展qc質量攻關活動,根據上一年售後服務反饋比較集中的故障,年初下達質量攻關課題,每月對攻關措施和攻關效果進行檢查,9月份召開了qc成果發表會,通過評委會的認真評選,最終技術科的「繪製車電配線圖」成果獲得一等獎。通過qc成果發表激勵了全廠職工積極參與全面質量管理活動的熱情,同時為持續提高客車廠修質量打下了良好的基礎。

三.狠抓中間工序質量控制,提公升整車質量水平

1.中間工序質量實行指標管理。

年初質量部門在統計分析2023年各工序交檢、交驗故障件數結果基礎上,結合09年車型的變化,制定了2023年一次交檢交驗質量指標,並將質量指標分劈到6個車間39個班組75個廠修作業工序及整車落成故障指標,明確了不合格標準,每月對工序質量進行監控、分析,對超標工序和一次交檢合格率較低的班組進行通報考核,9月份對質量指標完成情況進行了評比,評選出8個「質量信得過班組」,提高各車間班組的質量自控能力。

2.抓質量問題分析,對重點質量問題進行整治

①大力解決空調軟臥車間壁響動有異音的問題。針對修後反饋軟臥車間壁響動問題,經現場調研後制定整改措施,要求木件車間檢修完間壁板後對間壁板及穿條進行車下配台並打號;對間壁板安裝使用的專用連線鐵進行改進,加大連線鐵強度,保證牆板安裝牢固程度;通過將間壁板和工字型材間注膠以減少間隙和板材振動;加強中間工序的質量檢查,車間技術人員對現場施修進行指導。目前軟臥車間壁響動問題得到了有效解決。

②對車窗漏風進行課題攻關。通過車間、技術科、物資科、供方等多方面的共同努力,對車窗漏風原因進行了分析,採取改變原車膠條結構即將膠條加寬的形式,試製了新型膠條,並試裝成功,徹底解決車窗漏風的問題,達到了使用者滿意。

③加強外皮塗裝質量,對外皮塗裝工藝過程進行寫實。通過對5輛車塗裝過程寫實,提出了塗裝操作過程、工藝檔案、作業指導書等方面存在的問題,撰寫了調研報告,提出了整改建議,為提高車體塗裝質量,防止油漆膩子脫落反饋故障提供了質量改進方案。質量部門每月對客車質量進行總結,利用安委會對重點問題按照「四不放過」進行剖析,採取得力措施進行整改,杜絕慣性質量發生。

如一,針對車電n線與地線經常接錯問題,採取了使用絕緣層為藍顏色的導線作為n線和各用電裝置n線打號兩項改進措施,徹底杜絕了n、地線混接的問題。如二,針對防寒安裝後,後工序作業拆下沒有及時恢復問題,制定了《防寒安裝強化措施》,增設了二次防寒合格證,規定牆板安裝前對防寒安裝質量進行檢查,無合格證禁止安裝牆板,對違規作業行為進行處罰。如三,針對鋁合金車窗返工多問題,工廠調整鋁合金車窗檢修工藝分工,從工藝布局、工藝裝備和現場作業進行了全面整治,徹底杜絕了車窗作用不良的質量問題。

3.嚴格考核,狠抓質量責任追究

09年重點抓了跨車間質量問題、責任心問題、售後問題的分析和考核。對工序的較大質量問題和售後反饋的質量問題召開質量分析會,分析原因、落實責任,制定整改措施。到09年10月末質量保證科年累計考核112次11440元,其中考核幹部41人共計3700元,工人110人共計6340元,供貨廠家1400元。

4.針對特殊車型的檢修,以及針對特定時期質量波動情況,質量部門有針對制定糾正預防措施,下發質量通知,重點解決了防寒材安裝、油漆膩子塗裝、內部裝飾件劃傷、地板布刻痕及車電配線防護等問題。

5. 進一步規範幹部包保卡控規定,建立長效機制

為進一步提高行車安全關鍵部位卡控措施的有效性,重新修訂了廠領導危險源卡控專案表,並逐一發放到相關廠領導,同時根據生產需要,對各專職人員的包保卡控範圍也進行了修訂。新的包保卡控範圍做到了卡控範圍清晰、職責明確、可落實性強,可有效的達到包保卡控的目的。

四.健全管理制度,加強材料配件採購管理

1.重新修訂了材料配件採購管理辦法。為落實運裝客車〔2009〕475號關於印發《鐵路客車零部件生產條件管理辦法》的通知精神,確保鐵路客車的造修質量和執行安全,加強並規範鐵路客車零部件管理,物質科、質量保證科分別編制了《客車零部件採購使用管理辦法》、《客車零部件檢驗管理辦法》。

在《管理辦法》中對客車零部件的採購程式、渠道,生產條件的審核確認、入庫複檢複驗、裝車前質量確認、裝車去向登記等環節做出明確規定。特別是編制了《物質檢驗措施表(a、b類)》,將a類物質及重要的b類物質入庫需審核的資質檔案、合格證件、檢驗報告等以**的形式分別作出了明確的規定。為了落實各環節具體責任,《管理辦法》在原有質量體系檔案基礎上增加了一些具體管理條文,如物資科自檢程式;物資出入庫逐一登記,保證物資的可追溯性等。

2. 抓修車材料配件入庫質量檢驗,確保源頭質量。

對《修車用原材料及配件質量檢查管理辦法》進行了修訂補充,進一步明確了材料配件入庫檢驗範圍、專案、方法,編制了65份《材料、配件檢驗作業指導書》,規範了物資入庫的檢驗程式和標準,對出現嚴重質量問題的廠家予以責任追究,確保從源頭上控制好廠修客車質量。如停止不符合標準的制動管接頭採購,規範了廠家臥鋪安裝用套釘製造,等等 。

五.明確責任,切實有效落實鐵道部有關加強客車檢修質量的要求。

1.針對鐵道部下發的廠修客車車電配線不再更換低煙無滷導線後,工廠加強了技術力量,組織技術人員開展技術攻關,對入廠檢修的每一輛客車佈線結構進行測繪,對原設計缺陷進行修正,繪製配線圖,現場對照圖紙施工,保證了車電配線的準確性。

2.組織實施制動管系過球試驗,落實制動配件防護要求。根據運裝客車(2009)1925號檔案《關於對制動關係進行過球試驗的通知》檔案要求,技術部門組織制定了過球試驗工藝要求、作業指導書及試驗用球管理辦法,廠領導組織過球試驗,針對出現的三通、彎管卡滯現象,制定了檢修時用直徑22mm的鋼球對三通 、彎管逐一過球試驗的措施,徹底杜絕因過球試驗卡滯返工。

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