煤氣中脫硫工段硫膏收率低的原因分析

2023-02-04 00:27:03 字數 2112 閱讀 5702

根據公司近期(約兩個月)脫硫工段硫膏收率降低的情況,進行了化驗資料收集,原因分析。查詢了煉焦、化產工藝情況,找出影響焦炭含硫的規律,同時對脫硫執行也進行了定性、定量的分析,得出結論,用以指導焦化生產和焦炭產品質量控制。

因近幾個月,公司原料洗精煤的**單位,有部分更換,或是洗煤廠的入洗原煤**也發生過明顯變化。所以,對煤種的變化因素,進行了詳細的分析。

一、煤中硫的賦存形態

煤中硫的存在賦存形態,通常可分為有機硫和無機硫兩大類,通稱全硫。無機硫又可分為硫鐵礦硫和硫酸鹽硫,還有微量的元素硫。有機硫的組分較為複雜,可分為硫醇、硫醚、噻唑、及硫化物等多種組分。

煤中全硫和各種形態硫之間有一定的關係。全硫低於0.5%時,往往以有機硫為主(一般代蕨類植物的硫含量為0.

17%、裸子植物為0.23%、水生被子植物為0.37%);硫含量高時(1.

5%以上),則大部分是硫鐵礦硫。但也有極個別高硫礦區有成份以有機體硫為主,如林東蔡衝、郭家衝等。同一礦區、礦井,全硫有有機硫之間具有一定的關係,可以根據礦點化驗找到一定的分布規律,確定其相關的方程式。

用以指導配煤和校核化驗結果的準確性。

無機硫中以黃鐵礦為主,還有白鐵礦和磁鐵礦、石膏、綠礬和閃鋅礦、方鉛礦等,但後者的含量都很少,有的煤中還含有少量的單質硫(也稱元素硫)。

以硫鐵礦硫為主的煤,通過洗選、浮選,原煤中的硫會有不同程度的降低。能否洗選脫除,決定於其存在狀態。一般黃鐵礦呈團塊狀或結核狀,易於洗選脫除;但呈浸染狀的,則很難用洗選方法除去。

煤中的石膏礦物不僅含量極少,而且也較易洗選脫除。至於綠礬,易溶於水,因此極易洗脫。

有機硫則不然,與煤的有機質結為一體,分布均勻,很難清除,選煤過程中,幾乎沒有降低或微量降低。因此,洗精煤中,有機硫的佔比超過65%。

硫酸鹽硫含量較少,一般在0.1%左右。只有個別含黃鐵礦高的煤中的煤風化、氧化後的最高可能達到0.5%。分布沒有特點,較難分解和清除。

二、煉焦過程煤中硫的轉化

煉焦過程煤中硫的轉化,跟不同的斌存方式,有直接的關係。因此,過對單種煤中有機硫、無機硫、硫酸鹽硫含量的測定,就顯得尤為重要。

煉焦過程中,煤中無機硫幾乎全部轉移到焦炭和灰分中。所以焦炭中的硫**於無機硫和部分有機硫。

硫酸鹽硫的分解溫度最高,在800℃以上,所以,硫酸鹽硫的分解可以認為全部進入了焦炭和灰中

煤中的有機硫在400℃前,幾乎全部以氣體(h2s)的形式釋放。從290℃開始,310~370℃達到峰值。進入焦爐煤氣中,少量冷凝在煤焦油中。

成焦速度對煤中硫的轉化也有一定的影響,但現有焦爐成焦速度相差不大,在此,成焦速度對硫的轉化可以不予考慮。

原料煤的硫轉化率參考

三、分析結論:

1、各單種煤,硫的轉化情況相差較大,一般規律為:肥煤》瘦煤》焦煤》1/3焦煤》弱粘煤。

2、配合煤中硫的轉化,符合單種煤的轉化加權平均值,並具有一定的線性關係。如果是特高硫和特低硫,不可用加權平均考慮,需要進一步的實驗資料。

3、對於外購洗精煤,需要及時掌握單種煤的配比變化,並做出相應的調整。必須時,取單種煤樣品進行化驗分析,確保入爐配合煤和焦炭的質量。

4、我公司這部分的化驗工作沒有開展。根據市場情況,必要時可進行此項工作,特別是洗煤前的單種煤。可作為原料市場的原始資料,供洗煤、配煤參考。

公司近期煤氣中h2s含量變化情況:

注:由於採用的是色譜化驗法,個別資料偏差較大,波動大。僅供參考。

通過以上資料分析,近期煤氣中h2s含量,較9~11月份,有降低,粗略估算。造成硫膏(按含硫80%)收率降低約0.6~0.8噸/日。

四、其它影響因素

1、排富鹽因素:雙塔執行後,近期排富鹽量為5~10車/日,平均約7車/日,計105噸/日,超設計排75噸/日,富鹽含硫平均約1%,相當於每天富鹽帶走硫膏近一噸(硫膏含硫按80%計)。

2、計量因素:硫膏當日統計,一般按袋數計,袋分為大小兩種,裝袋量偏差很大,建議統一為一種袋,並用小磅秤稱重,保證每袋重量相當,達到每日準確計量。便於統計和及時發現問題並解決。

3、水分因素:硫泡沫質量、離心機工況、冬季因素等,對硫膏有水分都有一定的影響。有條件時,要逐日進行硫膏的水分化驗、純度化驗,以達到精細化管理。

4、其它雜質:硫膏中有相當一部分雜質,脫硫催化劑殘留不溶物、還有少量的焦油霧滂。數量明顯的是,煤氣中還來的固體不溶物(焦爐產生的碳粉、灰分、顆粒物等),這部分雜質,隨焦爐的工況,波動很大,不易確定。

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