62號機組4月8日啟動過程及油耗分析 廠部

2023-01-14 09:33:02 字數 4334 閱讀 9118

#62機組啟動分析

(2023年4月8日)

一、啟動過程

本次#62機組啟動是在3月13日23:47機組按排程要求停運備用後的再次啟動,備用時間達26天。機、爐均屬冷態啟動。啟動操作過程如下:

(1)啟動前準備工作

1、16:10 安排人員做#62機組啟動前檢查。

2、16:40 啟凝補水幫浦向凝結器上水。

3、17:30 發電機補氫,氫壓0.298mpa↗0.38mpa。

4、17:40 啟動鍋爐點火,19:00 切為大油槍執行,繼續公升溫公升壓。

22:03 啟動鍋爐壓力0.3mpa,溫度275℃,開啟動鍋爐主汽門,向輔聯供汽,輔聯開始暖體。

5、18:00-20:53 以下裝置停電測絕緣合格送電:#3、#4迴圈水幫浦、a、b凝結水幫浦、汽幫浦、空預器、開式、閉式冷卻水幫浦、爐水再迴圈幫浦。

6、21:25 啟凝輸幫浦b向鍋爐上水,開爐頂各空氣門,疏水門。

7、21:30 按熱工試驗卡要求,以下裝置送電至試驗位置:a、b引、送、一次風機、電動給水幫浦、a-f磨煤機。

8、21:40 化學通知凝結水硬度為「0」,化試班通知凝結水鐵離子119.7,除氧器鐵離子143.2。

9、21:47 配合熱工做#62爐mft系統試驗,22:40 試驗完畢,結論合格。

10、22:50 啟爐水迴圈幫浦執行,通知化試班爐水鐵離子取樣。

11、22:52 輔聯壓力公升至0.40mpa時,輔聯安全門動作,降低輔聯壓力,匯報生技萬茂、廠部餘華江主任,通知機務譚祥林派人處理。

12、23:05 軸封系統暖管,發電機測靜子絕緣1mω,轉子絕緣200mω

13、23:20 a、b引、送、電幫浦送電至工作位置。

14、23:45 啟b引、送風機,電動給水幫浦。

(2)鍋爐點火、公升溫公升壓

1、00:35 鍋爐點火成功,鍋爐公升溫公升壓逐支增投油槍,調整燃燒。油槍7-8只,大致耗油4噸/小時。

2、00:45 軸封供汽暖體。01:30 投入軸封供汽,抽真空。

3、03:16 開啟高、低旁路

4、03:45 啟動鍋爐爐牆(招待所側)有明顯汽流聲、爐膛壓力增加100pa,補水時間縮短。主汽壓力降低。懷疑水冷壁漏。

5、03:50 加強#62爐鍋爐燃燒,油槍由8只增加至14只,耗油達7-8噸/噸。

6、05:00 啟動e磨。油粉混燒,保持14只油槍,耗油達7-8噸/小時。

7、05:10 開啟再熱冷段至輔聯。投入汽機高壓缸倒暖。05:30 停運啟動鍋爐。

8、07:30 停止汽輪機高壓缸倒暖,開始閥殼預暖。

9、07:40 退出4支油槍。耗油達5-6噸/小時。

(三)汽輪機掛閘衝轉、暖機

1、8:30閥殼預暖結束。繼續進行高壓缸倒暖,9:

41高壓內缸溫度147℃,汽輪機衝轉,10:29轉速公升至1500r/min進行中速暖機。14:

24開始繼續公升速,14:40轉速公升至3000r/min暖機。14:

54 #2主變恢復熱備用。

2、13:28 a、b小機公升速至3000r/min暖機

3、14:50發現汽機高壓遮斷試驗ps4到位訊號發出,通知熱工徐建處理

(4)機組並網帶負荷

1、16:10 熱工檢查汽機高壓遮斷試驗ps4結束,交代不影響執行。16:24 機組併網,匯報省調何川,何川令機組負荷調頻。投入發電機及汽機相關保護。

2、16:50 機組切缸完成。在機組切缸過程中,發現#3、#4高調門不正常開完,負荷公升至120mw,立即手動將#3、#4高調門關至正常開度位置,通知熱工曾俊派人檢查原因。

3、19:04 轉態成功,負荷↗240mw;a汽幫浦並列執行,將給水旁路切為主給水執行,停運電動給水幫浦執行。操作b汽幫浦時發現出口電動門盤上、就地均開不起,通知機務處理,於19:

45處理好,將b汽幫浦投入執行

4、19:20 廠用電切換成功,投入重合閘保護。

5、19:40 全停油槍,通知脫硫投入其餘電場,投入脫硝系統執行,排放合格。

二、本次啟動過程耗時分析

三、啟動過程用油量分析

1、本次啟動時間19.1小時,啟動耗油140.4噸。

其中啟動鍋爐耗油19噸;熱工處理高壓遮斷試驗ps4到位訊號不正常發出,耗時間1.33小時,增加耗油8噸;#62機組啟動耗油113.4噸,#62機組啟動油耗控制較好。

2、耗油階段及原因分析:1)、機組啟動前,啟動鍋爐於4月7日17:40點火至4月8日5:

30停運,此階段耗油19噸。主要原因是啟動鍋爐風油比例調節閥不能正常使用,進行手動調整,燃燒效果較差;同時於4月8日3:45發現啟動鍋爐水冷壁漏也影響油的燃燒效率,造成油耗增加。

鍋爐點火至汽機衝轉,此階段耗油約為62噸。主要原因是啟動鍋爐出力不足,高壓缸倒暖及閥殼預暖延遲,同時因輔聯壓力低

一、二次暖風器未及時投運,造成風溫低,製粉系統啟動後油粉混燒不良,只有增加油槍數量來保證煤粉燃燒,增加耗油。汽機衝轉至並列,此階段耗油約為44.9噸。

主要原因是啟機過程中熱工處理高壓遮斷試驗ps4到位訊號不正常發出影響了機組啟動時間和多增耗油,增加時間約為1小時20分鐘,增加耗油約為8噸。汽機並列至帶負荷,此階段油耗約為14.5噸。

主要原因是汽機公升負荷切缸時#3、4高調門異常全開,高壓缸進汽量過大,切缸後高壓缸內壁上、下溫差達125℃,高中壓脹差較大,暖機時間增長,延長了啟動時間。因此加強裝置治理,確保裝置的可靠性也是縮短啟機時間減少耗油的重要因素。3、執行從以下幾方面進行了節油:

1)、機組啟動前,對燃運上煤要求a、b、e煤倉上高熱值煤,為提前進行油粉混燒創造了條件,在滿足公升溫公升壓的條件下減少了耗油。2)、製粉系統啟動採用了多磨少火咀的方式,提前啟動製粉系統建立料位,減少了耗油。3)、機組啟動過程進行了合理安排,各個環節連線緊湊,為進一步縮短機組啟動時間創造了條件。

如:提前進行暖磨、廠用電切換檢查到位且提前。這些都縮短了燃油消耗時間。

4)、執行人員嚴格按照機組啟動公升溫公升壓曲線進行,引數控制合理,操作有序。

四、啟動過程節能分析

汽機專業:

1、在再熱冷段起壓後,及時投入#2高加汽側,提高給水溫度,縮短了鍋爐公升溫公升壓時間,減少耗油。

鍋爐專業:

1、製粉系統啟動採用了多磨少火咀的方式,節約了啟動磨煤機、建料位的時間,減少了耗油。

2、啟動過程中嚴格控制好儲水罐水位,減少合格熱質的排放,降低了燃油消耗及機組啟動中的補水率。

3、每一階段均做好製粉系統暖磨工作,保證製粉系統隨時具備啟動條件,啟動後能正常進行煤粉摻燒。

電氣專業:

1、啟機過程無異常

五、機組啟動過程中主要缺陷及處理情況分析

汽機專業:1、汽機高壓遮斷試驗ps4到位訊號發出,原因未查明,待處理。

2、汽機公升負荷切缸時,#3、4高調異常全開,原因尚未查明。

鍋爐專業:

1、啟動鍋爐點火後執行中發現爐牆(招待所側)有明顯汽流聲、爐膛壓力增加100pa。主汽壓力降低。懷疑水冷壁漏,聯絡爐檢楊臻經理檢視。缺陷已登入。

2、主機鍋爐裝置正常投運。

電氣專業:

1、b引風機、一次風機、c磨煤機開關櫃門卡澀,及時處理。

六、啟動過程中存在問題原因分析及防範措施

鍋爐專業問題

(1)由於啟動鍋爐出力不足,輔聯壓力長期維持在0.2-0.4mpa。軸封供汽壓力嚴重不足。主機軸封無法形成,抽真空速度明顯降低;輔聯壓力過低,無法進行

一、二次風暖風加熱。造成熱

一、二次風溫度較低,製粉效果差。啟動e磨後粉管出口溫度在50-70℃,煤粉著火困難燃燒不穩定,被迫大量投油穩燃;輔聯壓力過低,無法進行除氧器加熱。給水溫度低。

無法進行高壓缸倒暖,延長了啟動時間。

(2)4月8日03:45懷疑啟動鍋爐水冷壁洩漏後,被迫投油加強燃燒,盡快建立再熱冷段壓力,滿足鍋爐向本機輔聯供汽的要求。

汽機專業問題

問題:1、04:30鍋爐再熱蒸汽滿足倒輔聯條件後,開啟再熱冷端至輔聯電動門顯示故障,立即檢查。手動將該門搖開,耗時半小時。建立輔聯壓力。使高壓缸倒暖時間滯後半小時。

2、05:10 開始高壓缸預暖中,發現開啟倒暖

一、二次門後,vv閥未聯動關閉。聯絡熱工強制關閉,使高壓缸倒暖時間滯後15分鐘。

3、熱工處理高壓遮斷試驗ps4到位訊號不正常發出,熱工檢查處理,並列時間推遲1.3小時。

4、汽機公升負荷切缸時#3、4高調門異常全開,高壓缸進汽量過大,切缸後高壓缸內壁上、下溫差達125℃,高中壓脹差較大,暖機時間增長,延長了啟動時間。

電氣專業問題

無問題防範措施

1、進一步加強管理和學習,把握啟動過程中的關鍵點,進行合理的安排。如以下工作有待改進:點火後具備條件未立即進行軸封供汽工作。

導致建立真空和開啟高、低旁路的時間滯後;燃燒逐步穩定後,未及時嘗試退出油槍。節油意識尚待增強;把握啟動關鍵環節的意識不夠,被發電機氫壓降低、a側引風機油站油壓調整、a磨密封風門和冷風調節門等非關鍵因素,干擾了對關鍵環節的掌控。

2、機組備用期間,嚴格執行定期工作,發現問題及時聯絡檢修處理。避免啟動過程中消缺延長啟動時間,增加耗油。

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