煙氣膨脹輪機的應用與改造

2022-09-22 00:42:03 字數 4845 閱讀 8892

煙機安全執行與節能增效

摘要:通過對煙機的結構、歷年運**況以及煙機存在的問題的分析,對煙機節能的因素與途徑以及如何提高煙機壽命進行了**。

關鍵詞:煙氣輪機;三旋;節能增效;軸功率

1、前言

煙氣輪機是重油催化裂化裝置中的核心裝置。它是催化裂化裝置中能量**的關鍵裝置之一,也是節能增效最為顯著的大型機組。其主要作用是以催化劑再生燒焦過程中產生的高溫煙氣為介質,通過煙氣輪機對外做功,用於驅動催化裂化裝置中的主風機,達到能量**和降低裝置能耗的目的。

該機是否長週期、是否安全可靠的執行對裝置本身經濟效益是舉足輕重的。

2、機組概況

2.1、技術引數

(1)製造廠蘭煉機械廠

(2)型號ylⅱ-10000b

(3)進口流量1760-2006)nm3/min

(4)進口壓力0.3138mpa (絕)

(5)進口溫度700℃

(6)出口壓力0.1078mpa (絕)

(7)出口溫度539

(8)額定轉速5703

(9)臨界轉速7500

(10)總效率不少於85%

(11)功率8795kw

(12)葉輪級數兩極

(13)軸密封形式多階迷宮密封;蒸汽注入和淨化風注入隔離

(14)徑向軸承四油葉滑動軸承

(15)止推軸承金氏伯里軸承

2.2、主要結構

ylⅱ-10000型煙氣輪機為軸向進氣,徑向排氣,懸臂式轉子結構。它主要由轉子元件、進氣機殼、過渡機殼、排氣機殼、軸承箱及軸承、機座、軸封等部分組成。

(1) 轉子元件由

一、二級輪盤,一、二級動葉片和主軸等組成。一、二級輪盤為實心結構,採用gh864(waspaloy)材料模鍛並加工而成,輪緣開縱樹形葉根槽,一、二級動葉片縱樹形葉根裝入其中,二者精密配合,並用鎖緊片鎖緊定位,一、二級動葉片由高溫合金gh864(waspaloy)材料模鍛成型,葉型部位噴塗耐磨塗層。

(2) 進氣機殼由進氣機殼、進氣錐及靜葉元件組成,進氣機殼為不鏽鋼焊接件,進氣錐為不鏽鋼鑄件,靜葉元件由靜葉片和固定鑲套組成乙個組合件。

(3) 過渡機殼導向葉環固定套、導向葉環體和導向葉片等組成,為減少催化劑固體顆粒對通流部分的沖蝕磨損,導向葉環體上設定防沖蝕台階,並噴塗耐磨層。

(4) 排氣機殼為整體機殼,由不鏽鋼焊接而成。它由進、出口法蘭擴壓器及排氣通道組成。

(5) 軸承部件由兩個徑向軸承和乙個止推軸承組成,徑向

軸承為四油葉滑動軸承,止推軸承為八瓦塊的金氏伯里軸承。

(6) 軸密封由兩段迷宮密封組成,氣封片固定在氣封體上,蒸汽從靠進迷宮密封前端注入,使其沿著輪盤徑向流動進入機殼,與煙機排出煙氣混合後排出,密封空氣由中間軸封注入,密封空氣的壓力略高於蒸汽壓力,以防止蒸汽從軸端洩出。軸封空氣一部分流入抽氣空腔,與少量蒸汽一起由抽氣口排出機外,另一部分經迷宮密封洩入大氣。

(7) 輪盤蒸汽冷卻系統:煙機輪盤設有蒸汽冷卻,冷卻蒸汽分兩路進入機殼,一路進入一級輪盤中心,沿輪盤表面作徑向流動,其中一部分冷卻蒸汽通過平衡孔進入

一、二級輪盤之間的空腔,冷卻一級輪盤的後側面和二級輪盤的前側面,並經導向葉氣封進入流道;另一路是二級輪盤後的軸端密封蒸汽進入機殼後,沿二級輪盤的後側面,作徑向流動冷卻並流入流道。

3、近年煙機運**況

2023年 3月,風機部位突然發生異常響動,風機與煙機振動超程,實施緊急停機。檢查發現風機一級動葉片從根部斷裂,煙機轉子與

一、二級靜葉環都有不同程度的磨損,一級輪盤上的固定螺栓止動墊片少了三片,二級靜葉葉片之間夾有兩片不名**的小鋼塊。經分析,風機葉片斷裂屬於疲勞斷裂,其根部產生疲勞源後,由於煙機先引起的異常振動,導致葉片的徹底斷裂。而煙機的異常振動是有不名**的異物引起,異物可能來自煙機本身,也極可能來自煙機入口蝶閥閥板表面的護板。

2023年6月,四機組停機,重新開機時,煙機尚未併入系統,振動就突然增大,用聽針檢查,輪盤內部有摩擦響聲。停機檢查發現,二級靜葉環發生變形,一級動葉葉頂與靜葉環間隙區域性過小,甚至接觸,造成旋轉時動靜部分摩擦。經分析,二級靜葉環的導向葉環與固定套上下固定,導向葉環四周由螺栓拉緊,由於導向葉環的固定套是兩個半環結構,上下剛度大,兩側剛度不夠,所以在溫度發生較大變化時引起變形,造成較大的橢圓度。

所以,在以後的製造中進行了改造,對固定套內側沿軸向銑出凹槽,使其在溫度變化較大時,由一定的裕度減小環的整體變形,從根本上減小了溫度變化引起的靜葉環變形。

2023年4月,四機組開機,轉速剛公升至1250rpm時,煙機軸承振動就明顯增大至80μm,停機拆開煙機檢查發現:(1)、一級動葉迎氣流側輕度磨損;(2)、一級動葉鎖緊片大部分已經沖掉;(3)、一級輪盤輪轂整圈有大量沖刷凹坑,凹坑部位有金屬光澤;(4)、二級靜葉迎氣流側磨損嚴重,葉根部位大量沖刷;(5)、二級靜葉後有大量硬塊垢物,分析主要為催化劑形成。

2023年7月5日,煙機振動達到75μm,停機拆檢發現煙機

一、二級動葉片磨損嚴重,尤其根部更甚,靜葉片尾部也有輕微磨損。

經分析,2023年煙機的磨損主要是因為2023年更換的三旋的工作效果不好以及後來再生料腿磨損,致使較多催化劑顆粒帶入煙機,造成了較大磨損,使轉子不平衡,減短煙機的使用壽命;其中有一部分在靜葉環葉根處逐漸堆積,也導致了不平衡度的增加。

5、煙機入口蝶閥和閘閥的問題

5.1煙機入口蝶閥的問題

當機組出現緊急情況,例如停電,需要迅速全關煙機入口蝶閥時,入口蝶閥能不能夠迅速全關是保證機組能否安全執行的關鍵。如果停電或飛車,煙機做的功不能夠通過電動/發電機以電的形式輸出就只有供給機組來加速,如果入口蝶閥不能夠迅速全關,機組就會超速跳閘停機或造成事故。所以要求煙機入口蝶閥全關時間要小於2秒。

而實際上,我們裝置的adams入口蝶閥存在諸多問題。(1)自動不能投用,只能靠現場手搖來操作蝶閥開度,導致三分程自動控制也不能投用。靠現場手搖來操作蝶閥開度,動作太慢,蝶閥全關需要時間太長,起不到保護機組的目的。

(2)在正常執行的過程中,蝶閥開度會自動漂移,導致反應崗位控制再生壓力困難。(3)控制機構停電或閃電時,閥位不能自動鎖位,全開→全關乙個來回再回到原閥位,對安全生產極為不利。2023年裝置對此執行機構進行了改造,基本上克服了上述問題。

5.2煙機入口閘閥的問題

煙機入口的煙氣切斷閥門為氣動高溫平板閘閥。這種閘閥動作過慢,易卡澀,達不到設計要求,煙機入口閘閥設計全開或全關時間為3-5秒,但實際根本達不到,甚至經常發生卡澀,無法全開或全關,手搖機構一直不敢取消。手搖機構因高溫也會發生變形,造成難以切換。

隨著重油催化裂化的發展,操作溫度的公升高、處理能力的增大,氣動高溫平板閘閥越來越難以滿足生產的需要,主要有以下幾個問題:

(1) 由於結構上的問題以及加工上的限制,閥體形狀採用了中間小(¢800),兩頭大(¢1000)類似文氏管的形狀,介質通過該閥時有一定的壓降,減少了煙氣輪機對能量的**。

(2) 該閥聯接法蘭多,由於高溫下長週期執行及煙機開停工過程中巨大溫差,閥體易變形,致使這些法蘭聯結處容易產生洩露,在使用中因無法解決洩露而被迫「包盒子」,給生產帶來極大不便。

(3) 檢修量大,密封調整要求高。由於該閥的密封付為柔性石墨,雖然它有耐高溫及具有一定的彈性,但強度及耐沖刷能力差。另外,該閥的密封是通過調整柔性石墨密封付的預壓量來實現的,預壓量小,洩露量大;預壓量大使磨擦力大,開關困難,容易損壞閥板。

而調整預壓量的大小在裝置現場檢修時是很難做好的。

(4) 該閥閥體由於採用的是奧氏體鋼鍛鑄而成, 閥長期在高溫下執行時,鑄造體內鐵素體組織增多,閥體易產生裂紋或砂眼。

6、如何提高煙機壽命

目前,新鮮催化劑中細粉含量較大,又由於加工**性質較差,催化活性失效塊,導致加、卸劑比較頻繁,因此煙機入口催化劑濃度一直維持在較高水平。

(1) 降低煙機人口催化劑濃度,減少二次流沖蝕。

據有關資料分析認為當催化劑粒度基本上小於10μm,而濃度不大於150mg/m3時,催化劑顆粒對煙機的

一、二次流磨損十分輕微,可以用上數個週期。當催化劑粒度基本上小於10μm,而濃度大於250mg/m3時,催化劑顆粒對煙機的一次流磨損不大,但二次流磨損嚴重。因此要嚴格進行操作,發現入口介質超標時要及時處理,必要時切出煙機。

(2)嚴格工藝操作,避免超溫和超速公升溫及降溫。

在開停機操作上,嚴格控制公升降溫速度不大於100℃/h,防止熱部件驟熱驟冷,發生變形。同時減少意外停機事件也是提高執行時間的乙個關鍵因素,這也是煙機能長時間執行的乙個原因。

(3)控制好輪盤冷卻蒸汽

開停機時嚴格控制輪盤冷卻蒸汽,開機前輪盤冷卻蒸汽一定要脫完水。當機組開起,煙機未投用時,煙機處於鼓風狀態,給予適當的輪盤冷卻蒸汽進行冷卻,投用煙機後加大蒸汽,並嚴格控制輪盤冷卻蒸汽量。

(4)嚴格控制蒸汽品質,根據實際執行經驗,適當加大輪盤冷卻蒸汽,能較好的防止催化劑在一二級輪盤間堆積。

(5)煙機入口管線是否合格,對煙機的安全執行極為重要。因此,要求每次大、小修都要對煙機入口管線進行調整,使其在設計範圍內。

(6)煙氣管道聯接法蘭密封墊片應採用高溫橡膠石棉墊,可避免因採用金屬墊片鬆脫進入煙道,以致損壞煙機。

7節能增效的途徑

7.1影響機組效率的主要因素

(1)主風的供、需失調,機組功耗增加。

機組執行過程中,裝置的生產用風量一般不是常量,但是在調整裝置處理量時,往往忽視風機風量的調整,使主風機始終處於最大風量狀態下運轉,出現供大於求的現象,造成主風過剩,使電能無效消耗。

(2)若已知煙氣出、入口壓力,可由下式計算煙機的軸功率:

式中:n—軸功率,kw;

p1—入口壓力,mpa;

p2—出口壓力,mpa;

v1—煙氣入口流量,m3/min;

k—絕熱係數,一般取1.3;

n—總效率,% 。

從上式可知,煙機的**功率與煙氣的入口壓力、出口壓力、煙氣量、煙氣出、入口溫度有關。一般來說煙氣出入口溫度變化不大,但煙氣壓力、煙氣量受多種因素制約,對機組影響較大。

(3)由於煙機通流面積過大,而煙氣實際流量遠離設計值時,煙機出口壓力受到很大影響。

(4)通常,再生壓力由大小旁路和煙機入口蝶閥分程控制。煙氣從再生器頂部出來,一路進入煙機做功後經餘熱鍋爐排入煙囪,另外兩路通過大小旁路蝶閥直接進入餘熱鍋爐後,排入煙囪。

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