Mushtaq 2井泥漿總結

2022-06-24 10:24:06 字數 3618 閱讀 7770

mushtaq-2#井鑽井液完井總結

mushtaq-2#井鑽井液服務隊

2023年6月

一、mushtaq-2#井概況

1、基礎資料

2、地質分層

3、井身結構

4. 鑽井液設計

二、鑽井液維護與處理

1、一開(0-215公尺)

於2023年9月25日5:00一開,至2023年9月28日22:00 一開完鑽。

一開採用膨潤土泥漿開鑽,並使用lime和膨潤土泥漿配製高粘泥漿對井眼進行清掃,以確保泥漿的優質、井壁的穩定和井下的安全。開鑽泥漿效能如下:密度1.

05g/cm3,馬氏漏斗粘度65秒。開鑽後我們全程對泥漿效能進行監測,並認真觀察地質岩性。地質岩性為:

大段的黃色泥岩夾細砂岩。泥岩輕微造漿,粘度切力上公升,比重也隨之上公升;砂岩較細,封堵篩布跑泥漿嚴重。針對這種情況,我們採取大量補充新泥漿,稀釋老舊泥漿,避免泥漿密度的上公升,二則採用合理孔徑的振動篩篩布,減緩振動篩跑泥漿的現象,其次開啟除砂器、除泥器和離心機,控制泥漿中的劣質固相,降低泥漿的比重,到井底215公尺時泥漿實際密度公升至1.

10g/cm3,粘度65秒,雖然對攜帶鑽屑有好處,同時也造成井壁泥餅較厚和相應的井下複雜的風險,我們採取高粘、低粘泥漿交替使用的方法,通過兩種流型的泥漿,對井壁進行沖刷和清掃,成功的解決了井壁的滯留層問題,清潔井眼,順利鑽到井底。完鑽後下鑽擴眼到底,拉刮井壁,徹底迴圈,並用20方高粘泥漿清掃井眼,並配置30方高粘泥漿坐底,使20」套管順利下至井底,並順利固井,水泥返出地面。一開泥漿材料總消耗30051750.

00 rials,平均每公尺成本139775.6 rials。

2、二開(215-2443公尺)

於2023年10月5日16:30二開,至2023年11月28日8:00 二開完鑽。

完鑽後迴圈,短起至於1000m,下鑽迴圈後打入27m3 高粘低失水(大於130s)泥漿封閉井底,起鑽順利,電測一次到底。電測完後,下擴眼器,擴眼使用18.5小時擴至井底,然後短起至表層套管,再下鑽至井底,迴圈後,打入配好的高粘泥漿32m3高粘低失水泥漿(130秒,81pcf)封閉井底,起鑽,下套管均很順利,固井順利。

整個二開泥漿不漏失。

二開井眼直徑大,鑽速快,迴圈泥漿量大,泥漿補充量高,相對排量小,環空返速低,鑽屑攜帶相對來說比較困難,對我們來說,是個挑戰。該井2300公尺以上為基本上為紅色泥岩夾雜少量砂岩,1400m後出現少量石膏,泥岩造漿嚴重。下部為紅色泥岩和石膏夾層,造漿相對較弱,對石膏為軟蠕動地層,必須控制好密度,泥漿濾失量也不能太高。

本井二開施工按設計分兩段,第一段,215-1198m使用膨潤土漿,不控制失水;第二段,1198-2443公尺轉換成飽和鹽水澱粉鑽井液體系,控制失水小於10ml。

(1)膨潤土漿

鑽塞前,現將一開地面泥漿調整到55s,鑽水泥塞時,用純鹼處理。鑽穿水泥塞至225m後,起鑽換鑽頭並且使用螺桿快速鑽進。每打一立柱,打20~30bbl 稠漿清掃井底,然後接立柱。

由於失水不控制,泥漿切力大、泥餅虛且厚,起鑽遇阻嚴重,下鑽也相當困難,起下鑽刮井壁;再次,排量不夠,致使攜帶岩屑不徹底,快速鑽進中所鑽的大顆粒岩屑在很難被帶到地面上,大量岩屑最終在井壁上粘附,而且伊朗鑽井不習慣短起下,起下鑽相當困難。

(2)飽和鹽水體系

1198m開始轉為鹽水體系,地面泥漿全部放掉,配飽和鹽水澱粉膠液,替出井內的泥漿。用此泥漿打鑽,起鑽和下鑽仍相當困難,最後提到80pcf,縮徑問題也沒有解決。即使提高澱粉含量,失水始終維持不住。

起下鑽困難的原因是因為泥漿切力大,泥餅厚,井壁由於過多的虛泥餅,在泥漿攜帶岩屑上行的過程中,井壁粘附太多的岩屑。

使用鹽水澱粉的新漿,失水在6ml左右,但是2-3個迴圈週後,失水就往**,最高時失水接近35ml。由於失水始終維持不住,1300m開始使用pac-lv,失水得到控制,小於4ml。由於使用石灰,此時泥漿的粘度和切力提不上去,起鑽稍微困難,經過與甲方溝通,改用燒鹼控制ph值,且用pac-rv和xc提高粘度和切力,粘度控制在45以上。

同時啟動離心機,控制有害固相。密度保持在80-81pcf,之後的起下鑽非常順利。

二開主要複雜情況是:前期215-1198m井段,起下鑽困難,從套管鞋處到井底,縮徑非常嚴重,造成長段劃眼。分析原因:

①失水不控制,泥漿切力大、泥餅虛且厚;

②由於井壁泥餅虛厚,大量岩屑最終在井壁上粘附;

③泥岩軟,易縮徑。

二開總成本1,835,832,850rials,成本823982.4rials / m。其中膨潤土漿成本30,348,000rials,平均每公尺成本30872.

8rials。飽和鹽水體系成本1,805,484,850rials,單位成本1450188.6rials/m。

3、三開(2443-3312公尺)

於2023年12月11 日2:00 用12"鑽頭第三次開鑽,開鑽前,鑽台上所有的5寸鑽桿換成5.5英吋鑽桿,於2023年1月22日10:

30順利鑽至井深3312公尺三開完,電測一次到底,下9 5/8』』套管順利,套管下入石膏層內,封住鹽層。

三開採用飽和鹽水聚合物體系,2443-2732公尺為大段泥岩摻雜少量石膏;2732-3312公尺為大段的鹽層和石膏巖夾少量細砂岩和灰岩。該段施工難點是如何有效解決高密度(最高密度2.14g/cm3)與流動性的問題;鑽遇高壓鹽水層,控制鹽水溢流造成的泥漿汙染;脆弱泥岩的井壁的穩定性;石膏層的蠕動縮徑現象;井漏的預防等。

(1)三開高比重新漿室內實驗

配方:400ml 水+35.7%鹽(飽和)+13.7g低粘澱粉+加重到2.0。

效能:(2)替漿處理

將二開地面泥漿留一小罐,其他全部放掉並清罐。用二開老漿鑽塞,並鑽入新地層0.5m,泥漿不做處理,鑽完後迴圈,將井內二開的泥漿全部替換成比重110pcf的飽和鹽水泥漿,然後恢復鑽進。

(3)鑽井液的維護和處理

泥漿全部替完後恢復鑽進,打鑽過程中比重降至108pcf,pv33,yp9。當鑽至2350m後,比重又降至105-106pcf,粘度由60s降低至50s左右。因此提高比重,按監督指令提高到117pcf,此時雖說固相增加不少,但是實際粘度還是50s。

由於地面泥漿少,一直開不了除砂器,隨著進尺的增加,泥漿的切力越來越大。鑽至2480m時,地面泥漿量已經配足,啟動除砂器和除泥器。伊朗甲方堅持使用大量澱粉和石灰,造成鑽進過程中鑽井液抑制性較差,失水難以有效控制。

鑽至2587m時,粘度90s,泥漿流動性變差,失水增大到最高9.6ml。繼續鑽至2679m,粘度一直**,切力公升高,流動性非常差,幾乎失去流動性,甲方對此束手無策,只好停鑽待命。

為了改善泥漿流動性,降低切力,我方在室內多次試驗基礎上,確定配方:井漿+1% pan-2+2% spf-2。甲方最終接受我們的方案,先加pan-2,泥漿返出後66s,比重119pcf,流動性變的非常好,現場處理成功。

隨後即恢復鑽進。然後再加入spf-2,改善高溫高壓失水。高溫高壓110℃ 5ml。

泥漿效能得到大幅改善,失水得到較好控制,流動性變好。

泥漿自2719m流型處理完後,由於擔心高壓鹽水層,立即加重至126pcf,泥漿粘度逐漸穩住在85-90s左右。由於原先甲方強調高ph值,大量使用石灰,至石灰泥漿石灰過量,造成泥漿難於處理。經過雙方協調,改用燒鹼控制ph值,合理控制在7.

5左右。

從2826m開始提比重,鑽至2849m時,由126提高至129pcf,粘度80s;至3006m時,提至131pcf,粘度90-95s。

(4)複雜情況

①起鑽超拉

2760-2800m 多次起下鑽時超拉,該段為灰色和棕紅色泥頁岩,新揭開該段地層時掉快比較嚴重,後經提密度壓穩該段地層。

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