南方公司泰來2井匯報材料 事故

2021-09-06 08:17:50 字數 5385 閱讀 5969

泰來2井ⅲ級井噴事故情況匯報

——勘探南方分公司

泰來2井是勘探南方分公司部署在重慶市忠縣拔山鎮朝陽村六組的一口預探井,由中原西南鑽井公司70735鑽井隊承鑽,勝利錄井202隊提供錄井服務。2023年2月22日鑽至三開中完井深5430m,在短起下鑽測後效的過程中發生溢流,關井套壓最高達到43.12mpa,造成了較大的井控風險。

在總部領導、分公司領導和相關部門的指導下,經過甲乙雙方共同努力,事故得到成功處置。現將情況簡要匯報如下:

一、基本情況

1.施工簡況

泰來2井設計井深5720m,主探上二疊統長興組,兼探下三疊統飛仙關組和下二疊統茅口組。

2023年9月23日15:00開鑽,井眼φ406.4mm,2023年9月27日一開完鑽,完鑽井深706m,φ339.7mm套管下深705m。

2023年10月7日21:00二開,井眼φ311.2mm,二開空氣鑽鑽至井深2841.

16m後轉換為鑽井液鑽進,2023年10月31日二開完鑽,完鑽井深2959m。套管下深2957.11m,井口段0-802m外加厚套管抗內壓強度為81.

3mpa,其餘套管抗內壓強度為67.66 mpa。

2023年11月14日23:00三開,先採用空氣鑽進,鑽至井深3560.84m(進入雷口坡組)轉漿。2023年2月22日鑽至井深5430m上二疊統吳家坪組三開中完。

2.主要油氣顯示

涼高山組4m/2層;大安寨-馬鞍山段1m/1層;東嶽廟段14.43m/4層;須家河組10m/3層;飛三段15.5m/7層;飛一段1m/1層;長興組7.47m/5層。

3.三開後鑽井液密度調整情況

泰來2井自流井組珍珠衝段-長興組壓力**為1.10-1.30,設計鑽井液密度為1.17-1.45 g/cm3 。

三開後共進行了2次重大的鑽井液密度調整,第一次:2023年1月31日鑽至井深5235.58m,鑽遇良好油氣顯示,鑽井液密度1.

50g/cm3提至1.65g/cm3;第二次:2023年2月4日長興組取心鑽進至井深5238.

47m,發現良好油氣顯示,現場立即割心,進行節流迴圈加重,將鑽井液密度由1.65g/cm3提至1.96g/cm3,經短起下後確認壓穩了氣層,油氣上竄速度12.

5m/h。

二、事故發生經過及處理過程

1.鑽開產層情況

2023年2月20日13:35,用密度1.96 g/cm3的泥漿鑽至井深5409.

00m,顯示井段: 5407.00-5409.

00m,厚度:2.00m,岩性:

灰色矽質灰岩(薄片見兩條裂縫和縫合線),層位:長興組,錄井現場解釋:氣層。

此氣層迴圈乙個遲到時間,全烴值恢復基值,鑽井液密度恢復至1.96 g/cm3繼續鑽井。

2.溢流發生經過

2023年2月22日21:00鑽進至井深5430.00m,進入吳家坪14m準備中完。

迴圈至23日2:00,其中2月22日14:30-24:

00進行鑽井液效能調整,進口鑽井液密度1.94g/cm3,出口密度由1.96 g/cm3降至1.

92g/cm3,全烴值維持在0.4-0.5%。

2:00至4:30短起下10柱(短起下井段5110.

00-5430.00m),耗時2.5h。

4:35-6:11迴圈,鑽頭位置5429.

00m,排量1.4 m3/min,幫浦壓16.5mpa。

其中5:30鑽井坐崗記錄顯示液面**1.1 m3, 5:

40出現後效顯示,6:11氣測全烴值70.78%,槽面無色公尺粒氣泡佔40%,緩衝罐槽面**30.

0cm, 鑽井液出口密度由1.93 g/cm3下降至1.60 g/cm3,粘度由98s上公升至103s,池體積增加1.

52 m3。6:16停幫浦關防噴器,準備通過節流管匯、液氣分離器迴圈排汙。

6:25單凡爾開幫浦,排量8l/s,節流閥全開迴圈排汙,進口泥漿密度1.96g/cm3,出口泥漿密度1.

82g/cm3,點火成功,橘黃色火焰高6-8m,立壓0mpa,套壓由3.09mpa不斷上公升。7:

30套壓公升至9.69mpa,7:48套壓公升至19.

29mpa,7:55停幫浦關井,關井套壓34mpa。7:

55-9:45關井觀察,立壓0 mpa(鑽具內有止回閥),套壓41.2mpa。

3.應急匯報及響應情況

2月23日6:52-7:58,鑽井隊和現場監督分別向中原西南鑽井公司、勘探南方分公司川東南工作部進行了匯報,勘探南方分公司川東南工作部、中原西南鑽井公司主管領導帶領相關人員迅速趕往現場指揮壓井,並啟動應急預案。

2月23日9:00勘探南方分公司李真祥總工程師接到泰來2井情況匯報後,立即帶領井筒技術處副處長孫坤忠趕往井場,同時通知副總工程師雷鳴和井控辦副主任范文星到現場,在途中布置開幫浦節流控制井筒液柱壓力大於井底地層壓力壓井,並向勘探南方分公司郭旭昇總經理匯報了泰來2井情況,分公司啟動應急預案,立即進行應急安排,郭旭昇總經理立即帶領相關人員趕往現場。此後天然氣專案部副主任楊玉坤、副總工程師苗錫慶、安環處處長曹登泉接到匯報後陸續趕赴現場,中原石油勘探局首席鑽井專家胡群愛接到報告後也從川西趕往現場。

勘探南方分公司啟動應急預案後,分別與西南石油局生產管理處、西南應急中心、中原普光應急中心、勘探南方分公司元壩工作部、環境保護管理中心、物資**中心等**聯絡。要求川東南工作部緊急疏散井場周邊300m範圍內居民;通知西南元壩應急救援中心提供救護車1臺、氣防車1臺、消防車1台到泰來2井實施防護,派10臺罐車轉運泥漿到泰來2井;通知環境保護管理中心派人攜帶無線遙控監測系統到泰來2井,安排物資**中心送100套防毒面具、8只硫化氫檢測儀、8只可燃氣體檢測儀到現場;通知中原普光應急中心向泰來2井倒運壓井重漿。並給西南油氣分公司發《關於支援應急救援裝置的函》(勘探南方函[2012]函1號),請求應急支援。

給中原井下特種作業處發《關於盡快組織四台壓裂車到泰來2井進行壓井作業的函》(川東南工程[2012]09號),請求應急支援。

西南元壩應急中心蒼溪站領導立即帶領8人攜帶救護車1臺、氣防車1臺、消防車1臺趕到泰來2井井場,對井場周邊300m範圍疏散情況進行清查,對壓井施工實施氣防、消防保護,直至險情解除後回撤。

勘探南方分公司環境保護管理中心環保科立即派人攜帶2套無線遙控檢測系統(rdk 、24個探頭)趕到泰來2井,對井場周邊500m範圍進行布點24個,實時檢測壓井過程中井場周邊有毒有害氣體情況,直至井控險情得到控制。

西南元壩應急中心、中原普光應急中心先後共派20臺罐車從元壩、普光、川東南(興隆101井)應急倒運加重泥漿88車次,共計倒運泥漿1446 m3。組織車輛從達州、蒼溪、梁平向泰來2井倒運加重劑2034t、堵漏材料和鑽井液處理劑114t。2月25日至26日,中原西南鑽井公司組織機關後勤人員51人到井場參加配製加重泥漿,確保壓井順利進行。

4.溢流處理過程

勘探南方分公司、中原石油勘探局主管領導和專家接到匯報後,立即帶領相關人員迅速趕到現場指揮壓井,討論制定壓井方案,快速組織壓井。

(1)置換法壓井

2月23日9:45-10:51,關閉環空單凡爾幫浦入密度2.

0g/cm3鑽井液壓井,立壓為0 mpa,套壓41.2mpa,幫浦入泥漿51.97 m3。

10:51懸重由172t下降至10.17t(判斷是鑽具斷),立壓突然上公升至21.

25mpa,套壓43.12mpa,立即停幫浦。

10:51-18:52,間斷正幫浦入密度2.

0g/cm3鑽井液88.91 m3置換壓井,立壓下降至18.01mpa,套壓下降至29.

01mpa,懸重上公升至17t。期間節流放噴點火,火焰高度6-8m,火焰呈橘紅色(部分火焰發藍)。

19:09-23:29連續正幫浦入2.

0g/cm3鑽井液43.16 m3置換壓井,立壓下降至9.96mpa,套壓下降至11.

2mpa,懸重上公升至26.66t,焰高2-3m。23:

25井口開始返出鑽井液,23:29-23:36停幫浦,立壓9.

96 mpa下降至9.37mpa,套壓11.2 mpa下降至9.

77mpa。

(2)節流迴圈法壓井

2月24日0:00-16:50節流迴圈排氣。

控制立壓10.00-11.00mpa,進口密度2.

02g/cm3,出口密度1.93-1.95g/cm3,火焰高0-3m,火焰呈橘紅色(部分火焰發藍),套壓維持在8.

75-10.13mpa。

(3)採用平推法壓井

第一次平推法壓井:

2月24日17:05-20:50共計注入2.

10-2.20g/cm3的鑽井液280 m3,立壓由14.37mpa降至11.

29mpa,套壓由10.59mpa降至9.24mpa。

其中採用壓裂車反推鑽井液50m3,排量1.10-1.30 m3/min, 壓力13.

75 mpa下降至11.51mpa;使用鑽井幫浦正注鑽井液230m3(含6%堵漏泥漿30 m3)。至25日15:

52關井觀察,立壓6.15 mpa-6.65mpa,套壓8.

51 mpa-8.97mpa。

2月25日15:52-17:11節流迴圈,進口密度2.

30g/cm3,出口密度1.94-1.97g/cm3。

-17:29關井觀察,立壓由7.02mpa上公升至8.

95mpa,套壓由9.43mpa上公升至10.96mpa。

-26日6:59間斷正注或反推擠入密度2.30g/cm3泥漿30.

13 m3 。 -16:45關井觀察, 立壓由5.

17mpa下降至4.74mpa,套壓由7.66mpa下降至7.

1mpa。

第二次平推法壓井:

2月26日17:00--19:32正注、反推2.

30-2.40g/cm3泥漿200 m3(其中2.30g/cm3的堵漏漿80m3),停幫浦後,立壓0mpa,套壓1.

84mpa逐漸下降0.56mpa。後開井觀察,無溢流,決定起鑽。

在起鑽第4柱時,發現異常,灌漿多返出1.63 m3。關井求壓,立壓2.

51mpa,套壓1.65mpa。至28日8:

21進行2次節流迴圈、1次反推,節流迴圈時進口密度2.29-2.39g/cm3,出口密度2.

04-2.31g/cm3,立壓5.86-3.

44mpa,套壓2.03-0.3mpa,點火火焰高度1-2m。

節流迴圈期間共計漏失鑽井液29.83 m3,反推密度2.25g/cm3的泥漿10.

27 m3。

第三次平推法堵漏壓井:

2月28日9:03-10:06共計幫浦入2.

20-2.50g/c m3泥漿110 m3。其中正注密度2.

20g/c m3濃度為21%堵漏鑽井液60 m3、正注2.50g/cm3鑽井液40 m3、間歇性擠堵幫浦入2.50g/cm3鑽井液10 m3。

10:06-10:57節流迴圈觀察,排量1 m3/min,進口密度2.

50g/cm3,出口密度1.90-2.23g/cm3,立壓4.

07 mpa -3.86mpa,套壓2.65-0.

03mpa,迴圈共計漏失20.43 m3。-11:

03開井迴圈觀察,排量1 m3/min,立壓3.49mpa,井口失返,共計漏失泥漿5.8 m3。

現場判斷油氣層基本壓穩,決定吊灌泥漿起鑽。

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