MTBE裝置擴能改造 蘭化

2022-06-20 07:36:04 字數 1620 閱讀 5445

(3)t-303、t-304塔器改造:

在擴能改造後所處理的物料中,1-丁烯精餾塔t-303、t-304的氣相處理量增加,原塔板已無法滿足正常操作的要求,本次改造選用高效浮閥塔板取代原普通塔板,在不改變原塔筒體及操作條件的條件下,保證了所需的分離要求。

(4)增加分子篩乾燥系統:

每年裝置輪修後,該裝置均會因系統水含量偏高導致產品1-丁烯水含量偏高,影響產品質量和產出時間,而且大量返料造成裝置能耗上公升。在日常生產過程中,也會出現因原料抽餘碳四中水含量高影響1-丁烯成品質量。1.

2萬噸/年1-丁烯裝置擴能改造中,為降低1-丁烯產品水含量,將原碳三分離裝置兩台脫硫反應器脫硫劑更換為分子篩,投用後效果顯著。

(5)更換了原料預熱器e201:

該預熱器一般在開車初期使用,因開車初期醚化放出的熱量不足以將物料預熱至反應溫度。因該換熱器換熱面積偏小,不能滿足生產要求,故此次將原料預熱器更換。

(6)更換了21臺調節閥,24臺流量表,18臺幫浦(大部分為遮蔽幫浦),完善了裝置的計量和控制手段,減少了裝置的洩漏損失。

3 改造後效果

改造後,經過一段時間的執行表明,生產工藝穩定,產品質量合格,機電儀裝置、自控系統基本完善,生產負荷達到設計能力,操作彈性大,加料負荷最高可達到4.54t/h,達到設計負荷的115%。

3.1 生產能力

經過改造,裝置最大進料量負荷遠遠超過了改造設計負荷3.95t/h,達到4.54t/h,比改造設計負荷高15%。

3.2 工藝條件

異丁烯的轉化率約為99.9%,1-丁烯收率約89%。n(醇)/ n(烯)為1.

02,反應溫度62℃左右,反應器r202a/b、c的空速分別為3.224h-1、0.967h-1,比改造前提高,且原料淨化部分甲醇含量較高,有利於抑制1-丁烯異構化,脫異丁烷塔釜溫約69.

5℃, 1-丁烯精製塔的釜溫約62.5℃,估計1-丁烯在脫異丁烷塔內異構化可能性較大。設計水洗塔t-203 1的料水比為1:

1,實際操作約為3:1,醚後碳四中甲醇含量可控制到10-6級,在於本次改造選用新型高效不鏽鋼散堆填料替代水洗塔t-203中原來的老式瓷環填料,提高了處理能力和萃取效果。

3.3 裝置消耗

裝置實際綜合能耗比改造前的 252.713萬大卡/t下降了49.307萬大卡/t。

4 經濟效益

原料抽餘碳四**充足的情況下,生產負荷由2.76t/h提高到4.54t/h,每年累計開工時間按8000小時計算,可增產mtbe產品0.

897萬噸,可增產1-丁烯0.504萬噸,年增加經濟效益 1456.5萬元。

按1-丁烯1噸贏利2000元,mtbe 1噸贏利500元計算效益如下:

8970×500+5040×2000=1456.5萬元

5 結論

a、經過改造,mtbe/丁烯-1裝置的生產能力由1.5萬噸/年和0.8萬噸/年提高到2.

0萬噸/年和1.2萬噸/年;裝置綜合能耗比改造前49.307萬大卡/t;年增加經濟效益1456.

5萬元。

b、經過改造後,裝置生產能力達到設計要求,工藝穩定,產品質量合格,滿足生產要求。

c、改造後裝置的操作彈性較大,在50%~115%的生產負荷下能穩定生產,產品1-丁烯,聯產品mtbe質量等各項指標都達到較高的合格率。

[參考文獻]

蘭化工程公司[mtbe/1-丁烯裝置擴能改造初步設計]

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