焙燒爐返灰系統的改造

2022-06-19 19:09:05 字數 865 閱讀 5445

[摘要]分析現有返灰流程存在的問題,提出用lfb型料封幫浦代替氣動螺桿幫浦的技術可行性和經濟合理性。

[關鍵詞]電收塵器返灰螺桿幫浦 lfb料封幫浦

中圖分類號:tf806.13 文獻標識碼:a 文章編號:1009-914x(2013)23-0025-01

1、改造前背景

氧化鋁廠目前有三颱氣體懸浮焙燒爐,三颱爐設計產能一樣,為1900t/臺,都是丹麥引進,於2023年5月份投產。三颱爐流程結構相同,在此,對焙燒爐的整體流程不再描述,重點將電收塵返灰部分進行討論。

焙燒爐電收塵由三個區組成,每個收塵區有兩個集灰倉,其返灰部分由六台星形給料器p21、p22、p23、p24、p25、p26、五颱輸送螺旋p27、p28、p29、p30、p31、一台氣動螺桿幫浦p42、兩台返灰風機k11、k12組成,流程圖如圖1。

圖1流程的描述為:電收塵(electric staticprecipitator簡稱esp)收採的灰塵由振打系統振打後掉入集灰倉中,p21~p26星形給料器在流程中起到鎖氣送灰的作用,防止來自返灰風機的氣流通過粉塵輸送管路竄入電收塵內,由星形給料器卸出的粉塵(俗稱窯灰)掉到對應輸送螺旋p27~p30,再由雙向輸送螺旋p31將粉塵送到氣動螺桿幫浦p42上的小料倉中,再由p42氣動螺桿幫浦的螺旋卸到p42氣動螺桿幫浦的吹灰室中,由返灰風機提供的風送回系統主流程。

由於氧化鋁具有很強的磨損性,在使用中,對返灰系統的裝置容易造成磨損,流程中的氧化鋁流動速度高的部位磨損最為嚴重,特別是氣動螺桿幫浦的螺旋及螺旋套,使用不到兩個月就得更換一次,且備件的**又極其昂貴。在目前公司200萬噸產能的情況下,光三颱焙燒爐返灰系統的螺桿幫浦每年就得消耗至少100萬元的備件費,在焙燒爐的備件費中,螺桿幫浦的備件費用消耗是最高的,另外,由於螺桿幫浦的有效使用周期短,使整個系統的穩定執行受到影響,且返灰系統的裝置較多,維護量大,執行費用高。

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