火力發電廠鍋爐等離子點火改造除錯

2022-05-30 04:57:03 字數 3087 閱讀 2353

摘要:火力發電廠越來越多的使用等離子點火方式。詳細介紹了等離子點火基本原理及系統組成。並闡述了鍋爐等離子點火改造靜態除錯和動態除錯過程,總結等離子點火系統改造除錯經驗。

關鍵詞:火力發電廠等離子點火除錯

近年來,由於全球能源緊張導致**的**不斷**,使火力發電燃油越來越受限制,同時使等離子點火得到了飛速發展,且在國內成功應用於多個電廠,節油效果明顯。本文對發電廠鍋爐等離子點火改造試驗與除錯進行了詳細介紹。

1 系統工作機理

火力發電廠採用鍋爐等離子點火裝置進行煤粉引燃的機理是:等離子點火裝置在一定介質氣壓的條件下通過直流電流接觸引弧,並在很強磁場的控制下得到穩定的功率定向流動空氣等離子體。在點火燃燒器中該等離子體形成了4000k以上的溫度梯度極大的區域性高溫火核,當煤粉顆粒通過這個等離子體火核時,在極短的時間內快速釋放出揮發物,並使煤粉顆粒破裂粉碎,再造揮發分,從而使煤粉迅速燃燒。

這個過程是在氣固兩相流中進行的,高溫等離子體使混合物發生了一系列物理和化學變化,使煤粉的燃燒速度進一步加快,起到了煤粉點火並加快燃燒的作用,最終實現了無油點火和達到穩燃的目的。

2 統組成

2.1 等離子發生器

這部分主要包括電磁線圈和陰和陽極板,用於產生電功率為50kw~150kw的空氣等離子體。

2.2 供電系統

這系統將三相380v交流動力電源經過可控全波整流變為可調電弧電壓為250v~400v的直流電源,負載工作電流可在200a~375a範圍內調節。在系統改造中分別從本廠4個400v工作段中取一路電源變送至相應的整流櫃,達到合格的直流電送給等離子發生器產出等離子電弧。

2.3 點火燃燒器

點火燃燒器分一級燃燒室及二級燃燒室。等離子引弧裝置的陰陽極板裝在一級燃燒室內產生高溫電弧,通過內建濃淡相將煤粉分離,使濃相煤粉與高溫電弧發生強烈的電化學反應,致煤粉裂解,產生大量的揮發分並在高溫電弧中被點燃。二級燃燒室放在一級燃燒室之後用於燃燒煤與粉揮發分,並通以二次風,使二級燃燒室冷卻,補充爐膛內燃燒所需要的空氣。

2.4 控制系統

系統由crt、plc、角影象火檢、通訊介面及資料匯流排構成,遠端協調控制主機dcs控制系統。西門子s7-300可程式設計控制器是該系統的主機核心,與各電源櫃之間為資料通訊。集控室的作業系統控制介面採用獨立的工業液晶顯示屏,配有觸控式面板實時顯示操作功能,為操作人員提供了簡捷的操作方式。

2.5 輔助系統

輔助系統由包括冷卻水和壓縮空氣系統。冷卻水系統提供合格的冷卻水,用於冷卻等離子裝置的陰極、陽極及勵磁線圈。為保證冷卻水質的需要,採用了擴容機組閉式冷卻水系統來提供冷卻用水。

壓縮空氣系統提供了合格的空氣。採用壓縮空氣和專用油水過濾裝置來提供等離子體的載體空氣,保證了等離子載體(空氣)的穩壓、潔淨及乾燥。

3 靜態除錯

3.1 等離子點火器與整流櫃控制介面的除錯

整流櫃控制採用西門子s7-200系列可程式設計控制器,等離子上位機採用了西門子s7-300系列可程式設計控制器,兩者為同一系列並通過介面模組實現網路連線。設計滿足了生產過程控制的需求,除錯比較順利。在網路中進行位址碼賦值對調檢測,資料交換都正常。

3.2 等離子點火系統與主機熱控系統介面的除錯

等離子上位機和鍋爐bms系統之間原設計的介面訊號有6對,其中bms系統送給上位機的只有mft訊號。在具體除錯中擴充了邏輯功能和通訊介面,進一步確保了鍋爐安全穩定執行和方式靈活切換。在機組dcs控制系統中,製粉系統「正常執行模式」和「等離子執行模式」進行邏輯切換,實現了等離子點火穩燃的快捷切換,達到了安全穩燃與高效節能的目的。

4 動態除錯

4.1 等離子體的空載動態除錯

使用冷卻水和壓縮空氣等輔助系統,引數調節到引弧條件,上電發啟弧指令,就地觀察等離子體陰陽極板間拉弧情況。首次空載試驗成功,得到空載引弧引數值為:電流300a,直流電壓300v。

4.2 離子體帶製粉系統的空載除錯

放入等離子體,除錯製粉系統一次配風,發現即使最大限度投入暖風器系統,入口最高風溫也只能達到104℃,達不到設計要求180℃。且暖風器阻力過大,差壓達到5.8kpa,設計要求要小於1.

73kpa。為了解決通風阻力問題,決定拆除暖風器。

4.3 第一次投粉引弧試驗除錯

投入等離子體引弧,鍋爐投油點火提高風溫至150℃,啟動b層製粉系統,磨入口風量定為45t/h,給煤量由14t/h逐漸加到20t/h。磨出口溫度由63℃降到53℃,煤熱值為5000k,揮發分為20%,除錯25min後煤粉仍沒有點著。停運系統並檢查,發現磨石子煤滿,乾燥出力不夠。

4.4 第二次投粉引弧試驗除錯

維持一次風溫150℃,投入等離子體引弧,啟動b層製粉系統,風量先控制在50t/h,煤量為20t/h。幾分鐘後爐膛出口煙溫上公升,調整風量到55t/h,再公升至65t/h,爐膛出口煙溫從328℃公升到520℃。由於爐膛出口煙溫過高,汽輪機暖機蒸汽引數適應不了,試投了20min後退出等離子裝置和製粉系統執行。

4.5 第三次投粉引弧試驗除錯

投入等離子體引弧後啟動b層製粉系統,控制煤量26t/h,風量55t/h,一次風溫200℃以上,磨出口溫度達70℃。檢查等離子裝置點著煤粉,控制輸出電流為320a,執行較穩定。後因汽機解列做試驗而退出該系統。

第二天機組啟動,重投該系統,除錯煤粉著火正常,測四角一次風速為:24.8/23.

2/20.4/23.1m/s,基本均衡。

隨著加負荷投入相鄰製粉系統後,鍋爐燃燒也穩定。在機組220mw高負荷狀態下,試投了該系統,引弧著火也正常,退出該系統後發現爐膛燃燒穩定無擾動。

5 結語

通過對火力發電廠鍋爐等離子點火現場試驗及除錯發現,等離子點火體在現場安裝時,要選擇在噴燃器煤粉濃相側安裝,為煤粉引燃創造條件。在除錯過程中,火焰檢測保護,爐膛差壓保護等相應保護系統一定要投入工作狀態,以起到異常自動保護作用。在除錯期間要分析確定每次試投的連續時間,嚴格分階段進行並保持爐膛正常吹掃通風,以確保裝置安全穩定的執行。

總之要實現原設計中的無油點火啟動功能,還需進一步模擬試驗和完善系統。

參考文獻

[1] 郭賚佳.四角切圓超臨界直流鍋爐等離子點火技術應用[j].華東電力,2008,36(2).

[2] 葛偉峰,史珂.鍋爐等離子點火燃燒器的應用及效果分析[j].華中電力,2010,23(1).

[3] 朱軍.火力發電廠除錯衝管階段汽水管道與支吊架安全性分析[j].科技資訊,2007,31(5).

[4] 彭木生.火力發電廠除錯過程中熱控的幾個安全隱患[j].江西電力職業技術學院學報,2004,17(3).

火力發電廠鍋爐幾點知識

幾點鍋爐知識鍋爐汽溫的調節方法。過熱汽溫的調節,一般多採用噴水減溫器來進行調節 再熱汽溫的調節一般使用煙氣側調節方式,只有在再熱器嚴重超溫時才採用事故噴水。位 虛假水位 就是暫時不真實的水位。當汽包壓力突然降低時,由於爐水飽和溫度下降到相對應壓力下的飽和溫度而放出大量熱量來自行蒸發,於是爐水內氣泡增...

火力發電廠安全預評價

安全性評價是對被評價單位的裝置設施 勞動安全和作業環境 安全生產管理三個方面安全狀況做出全面的 量化的分析和評估。安全性評價分為安全預評價 安全驗收評價 安全現狀綜合評價和專項安全評價,其基本原則是具備國家規定資質的安全評價機構科學 公正和合法地自主開展安全性評價。安全性評價工作是傳統安全管理模式的...

火力發電廠認知實習報告

迴圈水幫浦將冷卻水 又稱迴圈水 送往凝結器,吸收乏氣熱量後返回江河,這就形成開式迴圈冷卻水系統。在缺水的地區或離河道較遠的電廠。則需要高效能冷卻水塔或噴水池等迴圈水冷裝置,從而實現閉式迴圈冷卻水系統。經過以上流程,就完成了蒸汽的熱能轉換為機械能,電能,以及鍋爐給水 的過程。因此火力發電廠是由爐,機,...