精鹽水試用小結

2022-02-05 12:26:32 字數 2847 閱讀 6259

為減輕企業環保壓力,經公司組織專題討論,在不改變現有工藝裝備的情況下化鹽工序於 2023年12月22日開始試用精鹽水,12月28日原料精鹽水**正常,在試用過程中,車間、班組加強了各項指標的監控,對異常現象積極開展分析,並調整了部分控制手段,現將試運情況小結如下:

一、原料精鹽水質量分析情況

表1 原料精鹽水、原滷質量分析統計對比表

由原料分析報告顯示,原料精鹽水中ca2+、mg2+雜質含量除試用初期出現超標外, 1月1日之後鈣、鎂總量均在4.0mg/l以下,特別是so42-比預期值5.0g/l要低一些;兩鹼性偶爾有超標現象,對中間體指標控制會帶來一定影響;和原滷相比總銨、無機銨明顯下降;存在的主要問題是固體懸浮物含量和原料標準相比明顯超標,這是減廢的不利因素。

二、使用精鹽水對中間體質量產生的影響

1、隔膜電解用精鹽水ca2+、mg2+雜質含量略有上公升

試用精鹽水前隔膜電解用精鹽水ca2++mg2+雜質含量在(0.73~0.86)mg/l之間波動。

使用精鹽水初期,因進入道爾的粗鹽水中懸浮物密度太小,不利於粒子間的相互吸附,難以在凝聚劑的作用下形成易於沉降的大顆粒,降低了沉降速度;另在工況發生變化時,操作人員對道爾排泥量及泥封層控制經驗不足,道爾澄清桶出水透明度明顯變差,隔膜電解用精鹽水ca2++mg2+雜質含量有所上公升,在(0.73~2.00)mg/l之間波動,最高時鈣鎂總量達3.

16mg/l,這是影響隔膜電槽穩定執行的不利因素。

為改善鹽水質量控制,車間對改良道爾排泥頻次作了硬性規定:當道爾減速機執行電流小於1.4a時,每天白班排泥一次,並由值長、班長加強排泥監督。

目前,隔膜電解用精鹽水ca2++mg2+雜質含量在0.98mg/l左右波動,但鹽水透明度仍不理想。

2、電解用精鹽水含銨量得到有效控制

表2 電解鹽水銨含量及氯氣ncl3含量統計對比表

從上表可以看出,用精鹽水替代原滷後,一方面原料帶入的銨量減小,另一方面因adc**純鹼使用量大幅下降,使鹽水中的總銨及無機銨得到了有效控制,氯氣中ncl3也有顯下降,這一點在隔膜系統中體現更為突出。

3、離子膜電解用鹽水鋇含量有上公升趨勢

因改良道爾沉降效果差,會同步將少量baso4帶入電解系統,甚至通過**鹽帶入離子膜系統。從近期凱膜酸洗週期縮短、2月1日隔膜電解鹽水預熱器中沉積有酸鹼不溶物及二次鹽水中含ba2+不穩定,時有超標現象均反映上述問題。

表3 離子膜二次鹽水硫酸根及鋇含量跟蹤資料

4、廢泥組份發生明顯變化

表4 廢泥組成統計對比表

從上表可以看出,使用精鹽水後,廢泥鈣、鎂量明顯降低,含溼量及含鹽量均有不同程度的下降,能對降低鹽耗發揮積極作用。

三、使用精鹽水後各項原輔材料消耗變化及廢泥產生量

表5、各項原輔材料消耗變化及廢泥產生量統計對照表

消耗分析:因12月份為精鹽水替代原滷的過渡期,且鹽水計量失準,下面以11月份資料作為參照。

1、使用精鹽水後,因原料帶入的硫酸根量減少,和11月份相比,氯化鋇耗用量下降約10.53kg/t100%naoh,鋇泥產生量同時下降。

2、因原料精鹽水自帶naoh、na2co3,兩項精製劑耗用量,離子膜溶鹽系統因停加原滷,商品純鹼耗量也明顯下降。

3、和11月份相比,廢泥產生量已從不達標躍公升至hj475-2009一級指標要求,實現了使用精鹽水的主要目的。

4、蒸汽和水:因蒸發停用原料精鹽水,高溫介質和低溫介質的混熱效用沒得到充分發揮,造成隔膜化鹽桶加熱蒸汽用量上公升,鹽水綜合汽耗上公升16kg/t100%naoh;同時離子膜需用工業水控制溶鹽,月增用水約6000t,綜合水耗上公升約0.65t/t100%naoh。

5、鹽酸耗:隔膜鹼鹽酸耗基本持平;離子膜鹽酸耗上公升約10kg/t,但主要是離子膜氯水**利用後增加的反應酸量。

6、影響鹽耗的主要因素分析:

⑴因氯化鋇使用量下降,副產鹽量下降約5kg/t100%naoh;

⑵鹽泥總量的減少及鹽泥含鹽量的降低有效降低了鹽的排放量。和11月份相比,鹽泥總量下降54.63kg/t100%naoh,鹽泥含鹽量下降1.

79%,兩項合計可減排5.80kg/t100%naoh;

⑶因從12月份起鹽耗按折百鹽計,因此11月份的鹽耗還多計了固體鹽的折扣差額。11月份用耗用原鹽300t、精製鹽2440t,折百後的差額約75t,單耗多計7.98kg/t。

綜合上述三點,1月份和11月份的鹽耗基本持平,只是所用的原料不同而已。

四、使用精鹽水後,鹽水系統的變動成本初步分析

為增加可比性,原輔材料**均以1月份**計算。

表6 鹽水系統變動成本分析

五、改進措施及建議

通過上述分析,使用精鹽水後對減少廢泥排放、氯氣的安全生產帶來了有利的一面;但因改良道爾澄清桶的沉降效果下降,電解用鹽水質量控制不穩定,對電解的平穩執行帶來一定影響,這也是目前試用過程中遇到的最大問題;此外,生產成本略有上公升。因此,我們還要從以下幾個方面採取措施,進一步降成本、促穩定,提高精鹽水的使用效果。

1、和**商進行溝通,穩定原料質量,對部分微量元素進行分析,加強源頭控制。

2、進一步摸索工況變化對改良道爾沉降效果及沉降泥量的影響,優化排泥控制。

3、加強電解用精鹽水的微量元素分析,以便及時發現不利電槽執行的影響因素。

4、針對原料質量的變化,結合化鹽儀表改造,合理控制老道爾bacl2加量,防止離子膜電解用鹽水鋇含量超標。

5、認真分析兩鹼性控制對精鹽水中ca2+、mg2+含量的影響度,必要時調整兩鹼性指標,進一步降低淡鹼、純鹼加量,降低生產成本。

6、進一步加大精鹽水使用量,應對精製鹽**的上揚,降低生產成本。

7、加強廢泥含鹽量的控制,穩定鹽耗。

8、精細操作,穩定老道爾溫度控制,改善沉降效果,提高鋇泥收率,降低廢泥排量。

9、根據前一階段精鹽水使用情況,結合離子膜系統鹽水膜過濾工藝,建議在離子膜二期專案改造時,在隔膜系統也同樣採用膜過濾工藝,同時將兩隻道爾全部用作處理so42-,保障鹽水質量控制,提高鋇泥**率,進一步降低廢泥排放。

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