CFG樁頂褥墊層試驗段砂礫石填料工藝總結

2021-12-25 06:27:39 字數 3581 閱讀 2543

cfg樁頂褥墊層試驗段

工藝示範總結

*******客專線xxtjⅱ標路基試驗段

cfg樁頂褥墊層施工總結

施工的**客運專線***標段鐵路路基cfg樁頂褥墊層厚度60cm,填料原設計採用級配碎石,經過變更設計現採用砂礫石,具體技術要求參見如下「砂礫石填料技術指標」。採用砂礫石作填料優點較多,既能減少對土工格柵的破壞,又能充分利用本地資源,減小對自然環境的破壞,少採石,降低工程施工成本,迅速形成大幹快上的局面,縮短工程施工工期。具體設定方法為由下而上為25cm砂礫石墊層+一層雙向經編土工格柵+35cm砂礫石墊層(如採用級配碎石,則設定方法為25cm碎石墊層+5cm中粗砂+一層雙向經編土工格柵+5cm中粗砂25cm碎石墊層)。

一、砂礫石填料的生產及技術指標

1、料源

本段地處長江平原,天然的砂礫石填料豐富,通過自卸汽車可運至現場。

2 生產工藝

褥墊層採用天然級配砂礫石類填料,且最大粒徑小於60mm。天然級配填料到現場後通過自卸汽車、裝載機等機械上料,人工拌和均勻與平整後進行壓實,然後鋪設雙向經編土工格柵,最後填築和壓實上層砂礫石。

3、砂礫石填料技術指標

為滿足***客運專線路基填料的要求,我專案部進行了粒徑小於60mm填料的粒徑、顆粒密度、最佳含水率和現場填築等試驗。經試驗表明,自卸汽車運至施工現場過程中,存在不同程度的離析現象。在填築過程中,出現大顆粒集中的現象,填築後的evd值不穩定。

綜合上述兩個方面,經與監理單位多次研究式配試驗後,確定在採取如下技術引數進行填築時,取得了較好的檢測效果。

技術引數:根據現場壓實情況,沙礫石最大粒徑小於60mm,最佳含水量為3~4%,級配良好,不均勻係數cu>5,曲率係數cc=1~3時,壓實效果最好。現場取樣檢測沙礫石最大粒徑小於60mm,顆粒密度為2.

60g/cm3,大於20mm顆粒含量佔29%,5~10mm顆粒含量佔14%,小於0.075mm的細顆粒含量為5%。不均勻係數cu=29.

41(>5),曲率係數cc=1.79(≠1~3),級配良好。詳情見《級配沙礫石試驗報告》。

二、砂礫石填料施工工藝

1、基底處理

該段為路堤地段,基底為cfg樁,cfg樁完成並經檢測(小應變和單樁承載力)合格後後,進行樁頭清除(有的設計還需施工擴大樁頭)以及場地平整,然後進行褥墊層施工。

2、砂礫石攤鋪施工

(1)放線:**路中樁和填築邊線,每20m釘出邊線。為保證路基邊緣的壓實度,邊線應比設計線每邊寬出30cm。

(2)畫網格:在有效的填築範圍內,按5m×6m用白灰畫網格,以便現場領工員指揮車輛進行按順序傾倒填料。每個標準的方格卸砂礫石9.3m3。

(3)控制松鋪厚度:按自卸汽車每車的方量和31cm松鋪厚度(底層砂礫石)、44cm松鋪厚度(頂層砂礫石)計算每個方格內的卸土車數,以控制填料的松鋪厚度。上料可用自卸汽車上料,也可先儲存後上料。

(4)攤鋪:採用裝載機或推土機攤鋪散料,同時人工配合機械對區域性進行找平和補料。

(5)控制填料含水量:按照填料室內試驗,填料施工含水量控制為wopt±1%。填料含水量較低時,採用灑水措施;填料含水量過大時,採用推土機鬆土器翻鬆晾曬。

3、機械整平

(1)粗平:填料上足後,採用推土機粗平。為保證每層的平整度及施工厚度的均勻,攤平過程中要不斷檢查施工標高。且每層填築時均須形成(2~4)%的人字形橫坡。

(2)精平:待粗平完成後,再用人工配合推土機精平作業。

(3)集窩處理:在攤鋪及整平過程中,容易出現骨料集窩現象,應採取以下措施進行處理:

第一步, 採用網格法卸料。在上料前,首先根據路基的寬度和長度,規劃出方格的大小和布局,一般按5×6m設計為宜。據此計算出各層的砂礫石的方量為第一層松鋪25cm厚,每個標準方格上料10m3;第二層松鋪41cm厚,每個標準方格上料12m3。

第二步,根據存放的砂礫石進行人工剔除,然後均勻攤鋪到每個網格內,有效的防止大顆粒過於集中的現象。如果砂礫石的顆粒過大,或目測級配嚴重超標的,必須取樣檢測再使用。檢測不合格的材料嚴禁禁使用在工程中,並堅決嚴令退場。

第三步,第一層砂礫石的攤鋪。經過人工剔除的砂礫石已經基本比較均勻,不易出現集窩現象。然後使用小型裝載機進行攤鋪或者自卸式汽車進行上料。

上料的數量必須嚴格按計算值施行,第一層5×6m的方格按9.3m3控制。嚴禁隨意卸料,然後再進行平整。

在攤鋪過程中,如發現仍有大顆粒骨料過於集中的現象,可以安排小型挖機對區域性級配較差的填料進行現場拌和,改良級配。

4、機械碾壓

精平完成後,現場技術人員進行檢測,確認填築層標高及平整度符合要求後才能進行碾壓。

按配合比要求,用自卸車填料運至現場卸料,將填料現場進行拌和均勻,推土機進行填料初平,人工配合精平,壓路機靜壓5遍,底層砂礫石施工壓實厚度為25cm。並完成n值、evd值的檢測。

5 土工格柵施工

在第一層砂礫墊層上鋪設土工格柵,採用極限抗拉強度大於110kn的雙向經編土工格柵。鋪設時沿路基橫向鋪設,搭接寬度不小於50cm,鋪設時路基坡腳兩側預留2m回折長度。

土工格柵鋪設完成並經監理工程師驗收合格,土工格柵不計厚度。

6 上層砂礫石施工:

上層砂礫石填築方法與底層砂礫石填築方法相同。先用石灰撒出5×6m的方格,然後卸料。每個標準的方格卸13m3,然後人工整平。

填築完成後先用振動壓路機靜壓2遍、然後弱振壓實2遍,最後靜壓2遍,上層砂礫石壓實厚度為35cm。並完成n值、evd值的檢測。

壓實順序應按先兩側後中間,先靜壓後弱振、再強振的操作程式進行碾壓。壓路機的行走速度為2.5km/h。

各區段交接處,應互相重疊壓實,縱向搭接長度不應小於2m,沿線路縱向行與行之間壓實重疊不應小於40cm,上、下兩層填築接頭應錯開不小於3.0m。以保證無死角、無漏壓,確保碾壓的均勻性。

三、填料檢測成果

1、檢測點布置

壓實後進行evd、n等壓實指標檢測。檢測頻率:沿線路縱向每100m每壓實層抽樣檢驗孔隙n、具體布置距路肩邊緣1m處各2點,左距路肩邊緣1m處各2點。

動態變形模量evd沿線路縱向每100m檢測4點,具體布置為路基中間距路基邊緣1m處2 點,路基中部2點。

2、檢測順序

檢測按以上順序進行:在同一位置附近進行evd、孔隙率n檢測。檢測中,嚴格按照程式標準作業,保證檢測質量。

3、施工檢測結果

根據試驗段三次砂礫石墊層的施工工藝試驗結果,並參考相關規程規範要求,監理單位、施工單位共同確定砂礫石墊層檢測指標如下:

(1)褥墊層位於路基基床底層: n≤28,evd≥40mpa。

(2)褥墊層位於路基基床底層以下:n≤31%、evd≥35mpa;

dik1587+500~dik1587+600段褥墊層位於基床底層以下,其檢測的n、evd兩項指標的檢測結果均滿足設計要求。該段褥墊層檢測結果統計如下:

evd 值檢測 4點,檢測結果在35.3 mpa~40.8 mpa 之間,最小值為35.3mpa。

n 值檢測6點,檢測結果在16.2~18.5之間,最大值為18.5。

四、路基試驗段褥墊層施工總結

本試驗段褥墊層檢測採用自檢及試驗監理見證的方式檢測,經檢測該砂礫石褥墊層能夠滿足**客專線路基施工壓實標準的要求。現場鋪設時採取人工配合推土機精平作業,壓路振動機壓實,壓實後進行evd、n等壓實指標檢測,現場evd和n兩項指標的檢測結果均滿足設計要求。

根據以上試驗結果本試驗段施工工藝及操作方法可以在管段內推廣。

附件1 evd動態平板試驗報告

附件2 路基試驗檢測報告

路基試驗段檢測資料表

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