新型乾法熟料線燒成系統負荷試車方案

2021-12-23 15:40:59 字數 4234 閱讀 6149

新型乾法熟料線

燒成系統負荷試車方案

一、 負荷試車範圍:

生料入窯系統、喂煤系統、熟料燒成系統、廢氣處理系統

二、 負荷試車管理:

1、 燒成系統負荷試車由指揮部統一指揮、安排,車間負責試車現場的管理,重大問題由指揮部研究決定。

2、 各專業處室配齊有關專業人員,各負其責,隨叫隨到。

3、 成立機修、電修、搶修、保駕隊伍,日夜堅守崗位。

4、 操作員按指揮部要求開、停車,按試車方案要求進行試車操作。

5、 加強中控室管理工作,無關人員不得進入操作室干擾試車。

6、 配齊試車所需對講機、**等通訊工具。

三、 試車前的準備:

1、 裝置各潤滑點按規定加油,油量和牌號正確、油路暢通,油壓、油溫正常。

2、 系統裝置經單機試車、聯動試車三次以上合格,系統經過全面檢查,確認正常。

3、 確認裝置冷卻水管路暢通。

4、 裝置內部清掃乾淨,檢查孔門密封完好。

5、 各種閥門開關位置正確,動作靈活。

6、 現場、中控儀表指示正確。

7、 耐火材料砌築合格、完好,預熱器內各測量孔通暢。

8、 各級預熱器灰鬥負壓、吹堵管暢通,各閘閥開關位置正確。

9、 清堵工具、安全防護用品齊備。

10、生料均化庫檢查,確認充氣箱完好、牢固,管道焊接嚴密,庫內無雜物。

11、準備點火用柴油30~40噸和油罐車一輛,在點火期間保證燃油**,不得中斷。

12、蓖冷機一段篦床先鋪一層300mm冷熟料或爐渣。

四、試車程式

1、12月28日到1月3日,用木材對熱風爐進行小火烘乾。

2、12月30日大窯點火,因耐火材料施工時氣溫較低,所以此次確定烘乾時間較長,操作時應嚴格按公升溫曲線執行,現場加強檢查。

3、1月2日,煤磨系統加球,先磨石灰石用以填充系統內部積灰部位,防止煤粉堆積自燃。3日投煤運轉煤磨,同時窯系統加煤。

4、1月7日生料磨系統帶料生產(kh=0.90±0.01、sm=2.

5±0.1、im=1.5±0.

1),生料均化庫生料存量達5000噸,生料磨具備90%以上負荷能力。

五、點火公升溫期間操作

1、通知預熱器崗位吊起翻板閥,把煙筒帽提到適當高度。

2、通知窯頭開啟一次風機,並調速至合適值,並關閉燃燒器外風,全部開啟內流風。

3、通知開啟油幫浦,調節供油量,並點火。

4、點火後公升溫時控制好油量,調節好溫度,嚴格按技術中心下達的公升溫曲線公升溫,做到公升溫平穩,準確、嚴禁公升溫波動和公升溫回頭。

5、點火後觀察火焰形狀,調整好風量,最終使火焰不落油滴,不冒黑煙、不掃窯皮、燃燒穩定,溫度分布均勻。

6、點火失敗時,立即切斷油路,使窯內可燃氣體排除乾淨後再重新點火。

7、用煙筒帽及時調整好窯頭負壓、保持在30—50pa。

8、通知窯頭崗位及時翻窯,檢查窯襯公升溫變化情況,通知預熱器崗位檢查,各級預熱器襯料情況。

9、當窯尾溫度達到300°с時,起動窯頭喂煤輸送裝置。

(1)起動前準備

a、選擇好啟動的蘿茨風機;

b、確認相應的閥位已開啟;

c、確認現場已準確完畢;

d、確認倉下手動閥已開啟;

e、設定喂煤量為零。

(2)起動順序

啟動羅茨風機--啟動轉子稱

10、開始油煤混燃,逐漸加煤過程中,調節好風量,保持窯頭負壓50pa,觀察火焰形狀,不偏火、不燒窯皮、不發生煤粉沉落、燃燒穩定、溫度分布均勻、按公升溫曲線要求,準確公升溫。

11、用煙筒帽調節燃燒空氣量,已經不能滿足公升溫要求時,通知篦冷機崗位檢查後逐漸開啟一室、二室風機。

注:開機前必須確認閥門位置在零位。

六、開機

1、接到本崗位開機指令後,開始開機。

2、當窯尾溫度達到800°с時,開始啟動系統裝置,做投料準備工作。

3、開機順序:窯中稀油站組—主傳動—均化庫組—廢氣處理組—窯尾高溫風機組—餵料組—熟料輸送組—篦冷機組—窯頭窯尾密封組—分解爐喂煤組

4、檢查好窯內燃燒狀況,掌握耐火材料和窯體狀況。

5、通知預熱器最後一次全面清掃預熱器內部,以便投料順利。

七、投料操作

1、當窯尾溫度700°с以上時,啟動高溫風機

①啟動前準備a、確認崗位人員檢查完畢b、確認風機入口閥門關閉c、確認增濕塔出口閥已全開啟d、確認煤磨、原料磨熱風總閥關閉。

②啟動高溫風機主電動機,給定適當轉數

③啟動後調節

a、調節好廢氣處理壓力,保證風量平衡。

b、調節好高溫風機入口閥開度和煙筒帽開度,保證窯內燃燒充分和入高溫風機氣體溫度小於350°с。

2、確認分解爐喂煤輸送系統執行正常後,分解爐700°с以上。開始向分解爐內給煤,觀察窯內燃燒狀況,逐漸公升溫。

3、通知預熱器放下翻板閥,關嚴點火煙筒。

4、公升溫過程中,防止正壓現象,調節廢氣處理風量平衡。

5、具備下列條件,可以投料:

①窯內燃燒正常②分解爐燃燒充分,並達到850°с以上③預熱器一級筒出口在-4400pa以上負壓。

6、 投料:a啟動餵料稱並設定電動閥開度

根據系統狀況,設定投料量b嚴格監視預熱器的溫度和壓力變化,及時調節分解爐給煤量,保證燃燒充分、穩定,嚴防堵預熱器事故發生c通知預熱器崗位人員,密切監視各級物料流動情況d調節好窯內風、煤量,嚴防溫度過高火磚燒溜事故。

7、 熟料入篦冷機時,當料堆積400cm厚度時,開始推動畢床使物料分布均勻,最終保證物料層穩定。

8、 加料操作,投料2h 後,觀察各引數穩定,燃燒狀況良好。開始增加餵料量,加料量要根據系統狀況而定,一般控制一次加料10t以下。

9、 根據廢氣溫度,及時啟動增濕塔水幫浦,調節好噴水量確保增濕塔出口溫度﹤150℃。

10、當加料到135t/h時,穩定24 h,掛好窯皮,這期間注意入窯生料化學成分和窯內火焰狀況變化,觀察胴體溫度變化。

11、觀察窯皮已正常形成,胴體溫度正常後,開始繼續加料,加料每次少於5t。

12、在增加料量過程中,窯速與產量的關係。

餵料量(t/h)80 90 100 110 120 130 140 150 160  170 180 190 200

窯速rpm 1.8 2.0 2.

2 2.4 2.6 2.

8 2.9 3.1 3.

2  3.3 3.5 3.

7 3.8

八、運轉中檢查及調整

1、密切監視各個引數變化,保證風、煤、料平衡、防止堵預熱器和跑生料。防止正壓操作;操作中確保燃燒穩定,特別是電收塵入口co濃度小於800ppm。

2、根據物料變化,及時調整操作、保證安全運轉,防止大波動,發現窯胴體溫度超過370℃時,要時採取降溫措施 ,雨天操作時,密切注意胴體溫度變化,防止掉窯皮、掉磚事故發生。

3、注意裝置訊號變化和反應引數變化,高溫風機入口溫度小於350℃,窯尾電收塵入口溫度小於150℃,發現異常及時通知有關人員處理。

4、檢查各控制迴路是否正常工作,確認調解準確、可靠。

5、觀察窯內火焰形狀和熟料結粒狀況保證優質、高產。

6、清理預熱器時,中控及時通知窯頭、篦冷機崗位,以免塌料傷人。

九、止料操作

1、 停餵料裝置、待系統內物料排盡、分解爐止煤、減少窯內用煤量。

2、 預熱器開啟點火煙筒、清掃預熱器。

3、通知增濕塔調解好噴水量,控制好廢氣溫度、嚴防「溼底」事故發生。

4、降低高溫風機轉數、減少窯內風量、降低窯轉數。

5、通知原料磨操作員和有關崗位,採取相應的措施處理存在的問題。

6、控制好窯內溫度,防止驟然降溫和溫度過高而損傷窯襯。

7、調節好篦冷機各閥門開度和篦床速度,防止出現壓料事故發生。

8、調節窯頭電收塵風機入口閥門開度,保證窯頭負壓為50pa。

十、停窯操作

1、把煤粉倉和餵料稱重倉內料倒空;

2、控制好風、煤、料和窯轉數;倒空窯內物料。

3、及時通知窯尾電收塵崗位,控制好噴水量和及時停水幫浦「防止溼底」

4、停止窯頭喂煤系統,開啟點火煙筒。

5、停止窯主電機,開啟慢轉電機、驅動窯體慢轉。

6、關閉高溫風機閥,停止高溫風機、驅動慢轉電機使高溫風機進行慢轉。

7、停止廢氣處理電收塵風機、關閉廢氣處理各閥門。

8、當物料從篦冷機輸送乾淨後,停止各室風機,關閉各閥門。

9、確認系統內物料輸送乾淨後,通知各崗位,準備停機,其它部分停機順序與相應的開機順序相反。

10、窯止火後,必須把窯體間隔慢轉動,遵守的慢轉制度見除錯操作說明書中窯慢轉制度規定,燃燒器沒拉到窯門外時,必須8小時後,方可停一次風機,冷窯時,應遵守冷窯曲線,防止急冷。

11、系統裝置、停車完後,要進行全面檢查,以防事故發生。

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