1皮帶機頭除塵系統方案

2021-12-21 13:23:22 字數 2237 閱讀 6700

1#皮帶機頭除塵設計初步方案

一、 現狀:

在上料過程中1#皮帶機頭位置石灰粉揚塵嚴重,崗位環境惡劣,對職工身心健康造成較大的傷害,不利於環境治理。另外,這些石灰粉末在下料過程中不能入爐,而進入轉爐一次除塵和除塵水處理系統,加大除塵水處理系統負擔,同時增加廢渣的處理難度,也增加了原料的消耗。

因此,為有效解決以上問題,為轉爐生產提供良好的生產環境,在皮帶機頭處採取一定的措施,將機頭下料細粉進行分離,並由收塵系統(即除塵系統)收走。可以有效**石灰粉末,增加可觀效益。

二、方案:

1、皮帶機機頭礦末分離捕集:

在1#皮帶機頭處設定鼓風機,將轉運落下的石灰料中的粉末揚起,在機頭上方設計密閉捕集罩捕集粉塵,使含塵氣體在除塵風機的引力作用下,經除塵管路進入除塵器進行淨化處理。

2、系統風量:

根據條件將粒徑小於5mm的粉末分離,按照粉塵的懸浮速度計算,5mm粉塵的懸浮速度為21m/s, 取捕集罩口面積為800×750mm,按照23m/s速度計算所需風量為50000m3/h,留20000m3/h風量防止煙塵外逸,鼓風量為30000m3/h,取風口截面為350×650,敞口截面風速為37m/s,通過風機進口閥門開度調節,實現鼓風量的大小。皮帶機頭捕集罩採用固定密閉罩形式。

3、在設計過程中考慮的要點:

(1)鼓風機應與輸料系統連鎖,只有當輸送石灰料時,鼓風機才開始工作。

(2)鼓風機入口設調節閥門,可調節風量滿足粉塵擾動需要;在出口處設定擋板,正常工作時向吸風方向揚起,可起到一定的導流作用,防止落下的物料進入鼓風機;風機停止工作時,擋板落下,將出風口封住。

(3)為防止中、大顆粒被揚起**集管路帶走,上部捕集罩盡量布置向上大空間,使被揚起的大顆粒有足夠的沉降空間。

(4)因主要分離的顆粒粒徑達到5mm的顆粒,捕集罩口的速度達到23m/s,為降低介質對管路的磨損,故在捕集罩後設定初級沉降室,使稍大顆粒在這裡沉降,後續管路設計風速為18m/s,主管道管徑為d1160管道。

4、除塵器本體:

(1)採用過濾面積為980㎡的袋式除塵器。

(2)輸排灰系統採用無塵卸灰方式,直接用吸排罐車輸灰,流程為:灰鬥→星型卸灰閥→一級刮板輸灰機→二極刮板輸灰機→斗式提公升機→集中儲灰倉→星型卸灰閥→吸排罐車。

(3)噴吹系統氣源採用氮氣。

5、除塵器及管路抗板結措施

粉塵中的石灰易於吸水結塊,為防止粉塵粘附在管壁上,本專案採用18m/s的管道風速;為防止彎頭處磨損,壁厚加大,並增加耐磨襯套;除塵器採用覆膜、耐酸鹼濾袋;除塵器灰鬥加保溫,加大卸灰頻率防止板結篷料。考慮進入除塵器的粉塵濃度較大,本方案除塵器過濾風速選擇在1.2m/min。

三、主要裝置及投資:

裝置執行費用測算

1、除塵器投入執行後,日常維護及維修工作由機修車間負責。

2、年增加75kw y4-73№11d型引風機和45kwg6-51 №9d型鼓風機執行和5m3/min氮氣使用費用:

(75+45)kw*0.8*24*365*0.7+0.2*5*60*24*365=110.7萬元。

3、其它日常消耗件年維修費用按8萬元計算。

除塵器整體年執行費用約為:118.7萬元。

四、改造效果及效益分析:

1、**的石灰粉末實現廢物利用,1-4#轉爐冶煉消耗石灰約52kg/t,2023年老區計畫產鋼385萬噸,根據檢測現上料石灰的粉末率為20%左右(實際粉末率按10%取值),收得率按照80%、**按照內部轉移價150元/噸計算,每年**石灰粉麵量產生經濟效益為:

52×385萬噸×10%×80%÷1000*150=240.24萬元

2、80%石灰粉末得到有效收集後,一次除塵風機除塵負擔明顯減輕。在保持現有除塵效果的前提下,預計可降低風機功率2hz,4座轉爐年節電創造效益為:

-*0.7*350*4=28萬元。

3、改造完成後可穩定石灰成分,減少質量波動,噸鋼可降低石灰入爐量1kg,年創造效益為:

1kg*380萬噸/1000*400=152萬元

4、 大大降低汙水處理系統石灰粉末含量,減少藥品加入量,進一步提高汙水水質。減輕板框壓濾機工作負擔,延長執行使用壽命。

5、除塵器投入執行後,日常維護及維修工作由機修車間負責。年增加75kw y4-73№11d型引風機和45kwg6-51 №9d型鼓風機執行和5m3/min氮氣使用費用:

(75+45)kw*0.8*24*365*0.7+0.2*5*60*24*365=110.7萬元。

3、其它日常消耗件年維修費用按8萬元計算。

除塵器整體年執行費用約為:118.7萬元。

除塵器投用後年可產生直接經濟效益約為:420.24萬元。

股份煉鋼廠

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