電廠燃煤鍋爐壁溫 汽溫控制措施

2021-08-17 17:41:21 字數 3959 閱讀 8721

前言我公司鍋爐型號為dg1025/18.2-ⅱ16型,是東方鍋爐廠製造的引進嫁接型亞臨界自然迴圈汽包爐。單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、鋼構架、燃煤、固態排渣,均與上海汽輪機廠生產的n300-16.

7/538/538型單軸,雙缸雙排汽(高中壓合缸,低壓缸雙流程)凝汽式汽輪機和及上海電機廠生產的qfs2-300-2型雙水內冷發電機配套組成發電機組。

受煤質及鍋爐自身結構的影響,我廠鍋爐主、再熱蒸汽溫度、受熱面壁溫經常出現超溫。特別是在煤質較差或磨煤機斷煤處理過程中,稍不留神就將導致受熱麵超溫或汽溫超限。而受熱麵超溫或汽溫超限將帶來很大的危害,特別是長時間頻繁的超溫更是很容易造成安全事故。

受熱麵超溫或汽溫超限的危害:

1.容易造成受熱面老化或應力損壞

2.而汽溫過低則降低鍋爐效率和機組熱經濟性。

採取措施

我公司組織部分執行管理、裝置管理等相關技術人員對如何控制汽溫、壁溫,從執行調整、燃煤排程、裝置改造等方面做了大量工作,對執行操作方法和思路進行了很多探索和總結,採取了一些切實可行的調整措施,使超溫的勢頭得到了有效控制,在2023年雖然煤質較去年下滑非常嚴重的情況下,保證了超溫次數較去年逐月下降。

為更好的對執行操作調整進行規範,執行部組織相關人員對汽溫、壁溫的調整方法和經驗進行了討論,集思廣益,提煉總結了一些調整經驗,作為各值班員操作調整的一般原則和方法,請各值認真執行。

一、超溫原因:

1、煤質較差,摻假嚴重,發熱量較低,使我廠五颱磨煤機最大煤量時,機組負荷在190mw—230mw之間波動,負荷率只有60%--75%,蒸汽流量與流速都較低,蒸汽與煙氣換熱效果下降,導致前屏壁溫偏高,發生斷煤或煤質波動情況下,前屏壁溫易發生短時超溫現象。

2、四角切圓逆時針旋轉的鍋爐,由於旋轉氣流偏斜,導致爐膛出口溫度場的熱偏差,使b側的汽溫、壁溫明顯高於a側汽溫、壁溫,前屏兩側壁溫偏差大,一級減溫水全開的情況下,b側前屏壁溫比a側高40-60℃,b側壁溫執行安全餘量較小,發生斷煤情況時易發生超溫現象;

3、由於機組負荷低,汽包壓力低導致給水幫浦轉速低出力受限,減溫水量不足,發生受熱面壁溫、主蒸汽汽溫同時公升高情況的情況下,過熱器一減、二減、三減相互分流,在調整過程中使壁溫、汽溫不能互相兼顧,導致超溫現象發生。

4、再熱汽比熱容低,在吸收相同熱量情況下,汽溫上公升較快,發生斷煤處理、啟動磨煤機過程中汽溫變化速率快,若不能提前採取措施進行預先控制比較容易發生超溫情況。

5、機組啟動過程中,公升溫公升壓速率過快,調節不及時,導致前屏壁溫超溫和汽溫大幅波動。

6、鍋爐執行過程中受熱面結焦、積灰使爐膛出口溫度公升高導致前屏壁溫公升高。

7、其他情況導致的超溫,如:減溫水調門自動失去,監視調整不到位,未能及時發現氣溫**等情況。

二、控制鍋爐汽溫、壁溫的基本操作原則

1、在機組啟、停操作中,過程複雜,事情多,需要兼顧控制調整的引數也較多,而此時主、再熱蒸汽溫的控制要求比平時更高,一旦失去控制就可能對機組的啟、停安全造成重大的影響。

1.1.機組啟動過程中,要嚴格執行執行規程,按照啟動曲線控制公升溫公升壓速度以及汽包上下壁溫差;冷態啟動過程中汽溫每分鐘公升溫率控制≤1.

5℃,受熱面壁溫公升溫率控制≤2℃,發生各受熱面壁溫、各級減溫器後汽溫不正常高於主汽溫的情況,要增加高旁開度,一方面對主汽管道進行充分暖管提高主汽溫,另一方面通過增大蒸汽流量對鍋爐受熱面進行充分換熱冷卻,保證各受熱面受熱膨脹均勻。

1.2.油槍要從bc層投入並應該定期切換,使爐膛四周受熱均勻,採取多油槍少油量的燃燒方式,同時保障油槍的霧化效果良好;點火後投入爐膛煙溫探針,控制爐膛出口溫度低於538℃,並網前及時退出煙溫探針。

1.3.投油後正常投入輔助蒸汽系統,保證空預器的正常吹灰;主汽壓力2.0mpa時切換吹灰汽源為主汽,吹灰範圍增加至水平煙道、尾部煙道,防止水平、尾部煙道發生再燃燒。

1.4.高低旁開啟後,逐漸關閉環形集箱和頂棚過疏水,保證有足夠工質對受熱面進行冷卻,控制汽機衝轉主汽壓力,盡量優先使用啟動排氣,鍋爐啟動初期,由於部分蛇形管存水未放盡,發生受熱面兩側面壁溫、汽溫偏差過大時,應將高旁開度提公升至80%左右,同時加強疏水,待偏差減小後在合理利用高、低旁控制汽溫、汽壓。

1.5.為滿足汽機的衝轉引數,為控制再熱汽溫,可以適當投入再熱器微量噴水,減溫水調門開度5-10%,減溫水關閉10分鐘後,才能關閉旁路,汽機掛閘衝轉。

1.6.啟磨前先將執行磨煤機出力加至最大煤量再啟動備用磨煤機, 磨煤機啟動2分鐘內必須將一次風壓提公升至3.

5kpa以上,使一次風有足夠帶粉能力,防止一次風在啟磨初期帶粉不足造成堵磨,在啟磨後期帶粉突然增強導致燃燒波動,增加汽溫、壁溫控制難度。

1.7.公升負荷過中合理使用各級減溫水,防止出現主汽溫正常而發生區域性受熱面汽溫、壁溫偏高現象,特別是水位調整和汽溫調整協調配合,防止相互影響,特別要防止給水壓力大幅變化導致汽溫大範圍的波動,在給水旁路倒主路過程中,應先全開給水旁路調門,再逐漸降低給水幫浦轉速,控制給水壓力與汽包壓力差值在1.

2-1.5mpa的合理範圍內後再全開主給水電動門,主給水電動門全開正常,方可關閉給水旁路調門,在倒水操作過程中由於給水壓力的變化會導致減溫水量變化,所以倒水過程中要嚴格控制減溫水流量保持穩定。

2、正常執行調整時的操作控制

2.1.正常執行時,控制主蒸汽溫度在541±5℃,再熱蒸汽溫度541±5℃,甲、乙側溫度偏差不大於15℃.如超出此限,應該積極設法調整平衡;掌握主、再熱汽溫調節慣性,控制好汽溫超調量,主汽溫熱慣性一般為2-3分鐘,再熱汽溫熱慣性一般為3-5分鐘,超前調整前一定要結合實際情況(公升降負荷幅度、燃燒調整幅度、各負荷段減溫器後控制溫度)進行操作,特別是各級減溫器後溫度要控制合理,一減後汽溫控制範圍380-400℃,二減後汽溫控制範圍420-440℃,三減後汽溫控制範圍485-505℃。

啟磨前主汽溫可適當降低至535℃,再熱汽溫可調整至530℃,防止啟磨引起超溫,特別是再熱汽溫要手動提前控制,汽溫調整過程中要參考各級減溫器前後的溫度變化,防止減溫水調門大幅開關引起汽溫大幅波動。

2.2.前屏壁溫控制在465℃左右,保證一定安全餘量,啟磨前前屏壁溫要努力控制在460℃以下,啟磨過程中保證給煤機連續進煤12t/h,磨煤機未發生振動情況下加煤應緩慢,通過燃燒調整與負荷控制來控制前屏壁溫,減輕燃燒對前屏壁溫的影響。

2.3.由於煤質差,5臺磨最大煤量只有220mw,正常執行中控制主汽壓力不低於16mpa,增加爐水飽和吸熱量,減少爐膛出口煙溫,有利於前屏壁溫的控制,特別是發生斷煤情況時,要及時降負荷穩定主汽壓力,控制壁溫在較低範圍內,為下次啟磨的壁溫控制預留一定安全餘量,在啟磨過程中壁溫控制較困難的情況下,送風量增加要適當延後,待汽溫、壁溫無上公升趨勢並在安全可控範圍內再逐漸增加送風,維持正常執行氧量。

一減調門未全開,一減流量在60t而前屏壁溫在可空範圍內(460℃),可適當降低主汽壓力至15mpa,有利於主再熱汽溫的提高,增加機組經濟性。

2.4.下層磨發生斷煤處理過程中,由於燃燒波動或降負荷原因使前屏壁溫上公升較快時,可適當減少e磨給煤量控制壁溫,上層磨發生斷煤時間較長,應先減少給煤機轉速,減少突然下煤導致燃燒增強對汽溫、壁溫的影響。

2.5.機組正常執行中,盡量通過調整配風減少前屏兩側的偏差,發生煤質變化,壁溫上公升較快時,首先減少送風量降低氧量,觀察壁溫情況,如仍上公升較快則減少上層磨煤量與一次風量,適當降負荷提高主汽壓力在16.5mpa左右。

降負荷速率與壁溫相互匹配,防止因降負荷導致壁溫超溫。

2.6、壁溫偏差較大,前屏b側有超溫危險時,可短時試關上層製粉系統#3或#4出口門,減少b側燃燒強度來控制b側壁溫,但由於旋轉氣流的偏斜性,可能導致偏差繼續擴大,所以在關閉過程中要嚴密監視b側壁溫、汽溫,發生偏差有繼續增大趨勢,立即恢復操作前狀態。

2.7.由於結焦導致前屏兩側溫度公升高,應通過爐膛、過再熱氣吹灰一次,減輕結焦結灰傾向來降低汽溫。

2.8.由於負荷低導致汽幫浦出力受限,減溫流量不足導致超溫,可開啟任1台小機再迴圈提高小機出力增加給水量,但要保證小機低於調門開度在80%以下。

2.9.應嚴格執行吹灰器管理制度,不得隨意對吹灰器停運,如排煙溫度偏高,減溫水量投入較大時,應有針對性地增加吹灰區域和吹灰次數。

2.10.在斷煤負荷較低的情況下,汽機順序閥調節範圍小,為防止汽機高壓調門全關,應先將汽機切為單閥執行,以利於提公升壓力控制壁溫,待壁溫正常後再切成順序閥執行。

2.11.將agc公升降負荷速率由15mw/min修改至30mw/min,以方便磨煤機斷煤時,快速公升降負荷,加強對主汽壓力的控制。

電廠燃煤鍋爐滅火原因分析及對策

作者 孫陽何方齊強任亞洲 價值工程 2012年第19期 摘要 從鍋爐燃料著火和燃燒的條件出發,詳細分析了電站鍋爐滅火的原因,概括了電站鍋爐滅火時的處理要點,並針對煤質變差和低負荷執行兩種情況,闡明了預防電站鍋爐滅火的對策。關鍵詞 鍋爐 滅火 分析 對策 中圖分類號 tm62 文獻標識碼 a 文章編號...

燃煤鍋爐改造方案

秦皇島東陽科技 是專業研發太陽能光熱產品的高新技術企業,在2014年依託秦皇島瑜陽光能科技 共同完成太陽能跟蹤伺服機構的研究並取得成功,並且正式形成戰略聯盟。秦皇島東陽科技 的主產品為碟式 槽式自動跟蹤太陽能光熱系統。東陽可提供太陽能光熱集熱鏡場系統的方案制定及實施服務,以及中高溫光熱利用專案的系統...

鍋爐燃煤整改計畫

煤炭 在不斷上公升,節煤是關鍵 一 現狀 由於生產需求,鍋爐冬季每天在粉塵的配合下,燃煤大約25噸左右,單位現有的鍋爐,煤的燃燒率和換熱率不到50 需加裝一台粉碎噴煤機 煤粉機 來提高原煤的燃燒率和換熱率。2 裝置特點及其用途 煤粉機是錘磨粉碎和離心送風的聯機 械,用於粉碎煤塊和將煤粉直接噴入燃燒 ...