關於仁創科技QIP質量改進分析報告

2021-04-08 19:11:52 字數 4884 閱讀 3342

徐2008/08/06

深圳仁創科技是一家從事機械電子消費品生產的企業,主要的產品是高檔的led手電筒,以出口為主,員工在1000人左右。由於產品的定位準確,產品銷路很好,企業發展很快。隨著公司的發展,期管理上的弊端也越來越多的體現出來。

該公司是家族企業,重要的崗位被家族中的成員佔據,部分成員的背景和經驗與崗位不符,相互之間有一些矛盾;企業管理還是人治的方式進行,而不是以制度來管理,彈性比較大。另外,在企業內部有一大批服務7年以上的員工,跟隨老闆創業,深受老闆眷顧,但是相當多數量的老員工不思進取,對嘗試革新的行為非常牴觸;由於缺乏可考評的專案和方法,企業的管理混亂,浪費嚴重,一些問題被掩蓋和忽略了。

近兩年來,行業內的競爭加劇,客戶流失現象時有發生,客戶越來越挑剔,投訴越來越多。最高管理層意識到必須改革。

由於近期該企業收到的客戶投訴比較多,相當一部分問題是重**生的,導致客戶極為不滿,該公司管理層試請中立的第三方顧問公司來協調各方資源,提公升品質管理。

qip的輔導步驟

初步調查

1. 與領導層的會晤

李先生是公司老闆介紹了公司情況:公司自2023年進入高檔手電筒生產行業以來,由於能把握市場發展趨勢,設計開發能力強,業務發展非常迅速,一直處於行業領先地位,公司開發的產品一直是對手模仿的物件,在很長時間裡沒有真正意義上的對手。由於發展快,質量不是很穩定,公司也因此流失了一些客戶。

近來,競爭對手發展很快,競爭逐漸激烈,客戶對質量的要求也越快越高。最近公司連連接到客戶投訴,一位日本的大客戶退了兩批貨回來,還威脅說如果質量再不改善就取消訂單,

李先生明白,如果產品質量再不改進,公司很快會被趕上。因為高檔手電筒市場不是很大,一旦被超過,企業馬上面對生存問題。他提出,必須滿足客戶的要求,提供優質產品;保持領先,再創高峰。

公司一直試圖改善產品質量,但始終沒有什麼進展。所以希望借助第三方來推動公司的改革。

李先生希望qip專家組能幫助改良生產技術、培訓各級品管人員以及提公升品管系統。

下表1是李先生提供的關於客戶退貨情況:

客戶退貨

產品型號不良現象退貨數量退貨日期

開關裝配不良898

裝配不良 1275

燈不亮 110

敲擊是等響 83

燈不亮 95

2. 與部門經理會晤

李經理,李老闆的女兒,負責銷售工作,從澳洲留學回來不久。很了解客戶對產品的要求與公司在質量管理的不足,可惜進展不太理想。認為公司的管理比較薄弱,部門的協調性不強,改進阻力較多,**商管理不足導致來料控制有困難。

李老闆弟弟負責物料採購與生產計畫安排,他認為質量問題主要是品質部門沒控制好。

劉先生是生產部主管,向張先生負責。由於客戶對產品質量的投訴備受很大壓力。認為發現了問題而公司沒有追查原因,沒有從源頭處改善,品質工作很難搞上去。

通過與各部門的各部門的協調不順暢,質量管理部門的力量較弱。

3. 工廠審核

4. 通過部門的審核,我們發現以下問題:

》生產線安排不太合理,物料管理比較亂;

》工人沒有按要求操作;

》質量系統不完善,沒有不良品分析跟進,沒有統一檢驗標準;

》倉庫管理混亂;

》部門間流程不完善,部門協調存在問題。

5. 初步改進計畫方案

經過初步調查後,我們提出了一下方案:

》質量改進計畫的目標定位:qc的通過率為94%,qa的通過率為99%

》質量改進計畫的策略:

以客戶問題為突破口,由點開始,順序漸進;

將品質問題的解決引入到製成控制,繼而推行到來料控制;

治標與治本結合:運用top3的概念,對排在前3位的問題進行分析,針對主要問題原因作出改進措施,以此測試工廠的執行力,從而暴露出更深層的問題。這是在調查階段的策略,到所有關鍵問題及其關鍵問題找到後,應當出台系統的改進方案與措施。

質量改進計畫的初步行動方案如圖所示:

時間工作內容具體說明

第一周 qip匯入 1.成立質量委員會及其專案工作組,確定溝通協調的渠道和方法【聯絡人,每週例會】。

2.評估目前生產系統和檢驗系統的流程和人員操作;

3.每週例會,制定對策,落實到人。

第二週完善生產流程 1.評估目前生產線重點工序的監控,生產線的品質控制流程,進

行適當調整。

2.每週例會,回顧car的落實情況,發布最新的car報告,糾正行動落實到人。

第三週人員培訓, 1.對檢驗人員、基層管理人員、操作人員進行培訓。

制定控制目標 2.對生產線上採集到的資料進行分析,找出關鍵因素。

3.每週例會,回顧car的落實情況,發布最新的car報告,糾正行動落實到人。

第四周設立專案與 1.設立專案並組成工作小組;

制定方案 2.與工作小組一起制定方案。

3.對小組成員進行必要培訓

4.每週例會,回顧car的落實情況,發布最新的car報告,糾正行動落實到人。

第五周專案實施 1.回顧控制目標的落實情況,分析主要的困難,協調相關的人

第九周推動解決。

2. 每週例會,回顧car的落實情況,發布最新的car報告,糾正行動落實到人。

第十周1.整理資料,評估控制目標的實現情況。

2.qip工作小組人員整理專案總結報告,總結得失,對廠方專案組繼續跟進專案提出建議。

3.專案轉接。

成立質量改進計畫的組織結構

1.成立質量委員會

在qip匯入的第一天成立質量委員會。會議由李先生主持,各部門負責人參加,介紹質量改進計畫的背景,質量成本現狀,提出質量目標與質量戰略,要求各部門負責人建立『以客為先,質量至上,持續改進』的質量意識。會議的目的是為qip做動員,並建立每週一次的質量會議制度。

2.成立向質量委員會負責的qip工作小組

qip工作小組是由我公司qip專家和一位工廠代表組成,起顧問的角色,發展查詢關鍵問題,調查關鍵因素,與有關負責人一起制定解決方案,監督專案的進展情況,向質量委員會匯報有關情況。提供相關的幫助推動qip的培訓,設計並策劃宣傳與動員的活動。

3.成立質量改進專案團隊

qip工作小組識別了關鍵問題後及其關鍵因素後,會向質量委員會提出具體的哦質量改進專案。經質量委員會討論,確立質量改進專案,對各個質量改進專案成立團隊,委任專案負責人,並為專案設立目標也期限。在專案團隊中,qip專家組承擔教練的角色,提供指導、培訓,並負責監督改進團隊的工作的進度,向質量委員會匯報。

調查與分析

1. 現狀的掌握:

2. 下圖是客戶的不良品情況。從圖中可知,主要問題是外觀花/燈不亮也燈長亮三種。

圖2是生產線的不良情況,圖1與圖2基本吻合,可見客戶投訴的不良品是在生產線上產生的,不是在運輸儲存過程中產生。通過兩圖的比較,我們還發現生產線外觀的不良率低於客戶投訴的不良率,說明了可能工廠的檢驗對外觀的判定標準與客戶不同。

我們以燈不亮為例,說明如何尋找關鍵問題因素。通過工廠分析,燈不亮是由於pcba不良引起的。進一步分析發現,pcba上貼片的元器件正常,排除與原材料關聯的可能。

是什麼原因造成的不良?通過**的考察,我們發現了以下情況,經與生產部有關人員研究,對於可以快速改進的小專案制定出相應的改進措施。詳細如下表:

問題與對策

發現問題 1

.2-2線在做fx880產品的pcb時,生產線編排有問題,生產線存在瓶頸,在焊接變壓器的工位上【2人】有較多待加工品,工人沒有足夠的時間完成工序動作,不能保證加工質量,而在後工位中共有5人負責檢查和補焊,這種現象影響製成質量,浪費了後續的補救工序。

改善對策: 1.生產二部應該有專門的ie工程師負責生產線的排線問題,目前沒有ie工程師,qip專家組可以提供ie方面的培訓配製給負責排拉的線組長。

2在培訓完成後。qip專家組會在生產二部的現場觀察生產線的平衡情況,對相關人員進行現場指導達到培訓目的。

3.對二部ie工程師界定工作內容和流程,確保其在現場對二部的生產線及時指導。

發現問題2:

2-2線,生產線的焊接工位上有較多未經培訓上崗的焊接工;電絡鐵的溫度不符合要求。

改善對策:統計目前焊接工位上的新員工和需要儲備的人員數量在50人左右,qip專家組對工人進行焊接工藝的培訓。

發現問題3:

2-2線,fx880pcb,焊接開關的工序是有工裝製具的,但是在後面的檢查工位上還有不少開關焊歪的pcb,經檢查發現製具並不能保證開關在焊接過程中的平整度,浪費補焊工時。生產組長發現過這一問題,但沒有將問題及時反映出來,

公改善對策:1.將fx880型號的製具送me改進。生產線的班長已經知道製具改進後的操作方法。

2.pe/ie協作監督制具是否符合生產要求。

3.生產二部主管與下屬各線拉長溝通,告知關於製具的維護和改進的存在流程。

發現問題4:

2-5線,在加工cy031pcb時,負責在pcb板的電感上塗黑膠的員工不帶防靜電手帶操作,所以的pcb板件都要經過該員工的手。

巡檢的工位未落實,現場主管未能及時監控到這個現象。

改進措施:

1.統一規定生產二部的所有員工必須帶防靜電手帶作業,並且統一更換為有地線連線型的。

2.對於防靜電手段的接地連線進行改進。維修工位也不例外,不能有死角。

3.對防靜電手帶進行每日的點檢操作,每個工人上班是都有一次到指定檢防點檢驗。由拉長監控。儀器配製不夠要盡快採購。

4.對不按規定操作的員工制定處罰措施。

發現問題5:

pcb生產線【2-2】上的半成品堆疊放置,工人將在pcb母板分離子版時是將幾塊疊加在一起掰斷,這種操作要害是影響邊緣焊接元件的可靠性。

改進措施:

1.短期解決:生產部向工人講解pcb板的搬運,規範操作規程中的注意事項。杜絕違規操作。

長期措施:製作轉眼剪板機分離子板和母板。

3. pcb線配備相應的容器,不允許將pcb之間疊放和散放在生產線上;

4. pe負責對此操作進行監控。

發現問題6:

2-5線的個人在做剪腳工序是剪的過短,影響焊點可靠性。

改進措施:

1. 短期措施;將目前工程部對剪腳高度有特別要求的型號,列出要求【如尺寸標註】。

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