9月份工作總結

2021-03-05 17:35:50 字數 4087 閱讀 7969

7月份做完了兩套沖孔模,這是第一次做衝模,開始感覺有點無從下手,好在上科室後又到金工、鉚焊、天頤等車間實習,現場接觸了板料的衝形沖孔過程,有了乙個感性認識。在這個基礎上,我有找到相關模具設計書籍,學習了模具設計方面的基礎知識、基礎理論。在有了一些設計理論知識以後,我便開始初步設計沖孔模,遇到不懂的問題,我會先查資料,然後跟同事討論,結合設計資料理論和我們廠模具設計經驗,逐漸的找到一些設計思路和設計技巧。

對模具的認識從模糊到清晰。我們科室的同事在模具設計方面比較有經驗,有一些事半功倍的方法。在他們的幫助下,我在設計過程中思路清晰,設計速度也比較快。

讓我非常高興的是,自己在模具設計方面有了零的突破,填補了自己在這方面的知識空缺,自己在技術工作方面又有了新進展,提公升了自信心。做完之後,心裡面高興了好長一段時間。他們都說是我的「**模」,感覺挺好玩的。

在做模具的同時,**車間的事情也需要處理。在7月初,機油加油管路出現了一點小問題,後來加裝了乙個電磁截止閥,解決了管路過長引起的流量不穩定問題,該工程可以算是圓滿完成了。這個工程過程比較「坎坷」,前後經歷了好幾次的改進,有幾次都覺得思路都沒有了。

1、最開始的方案是把齒輪幫浦放到發動機分裝處,連線好管路以後,直接從儲油箱裡面抽油。這個方案第一次試驗便證明是行不通的。抽的油斷斷續續,還夾雜著許多氣泡。

不僅計量不准,而且抽油速度慢,效果比沒有改進還要差。第一方案宣告失敗。2、第二方案是在發動機分裝處齒輪幫浦前面加裝乙個緩衝油箱,該油箱有100公升的容積,抽油時,該緩衝油箱可以提供一定的油,以彌補管路流量不足問題。

在加油間隔期,緩衝油箱形成的真空可以從儲油箱裡面吸油,形成自動補充油功能。這個方案,初看起來應該是沒有問題的。我當時也是挺有把握的。

但是,用一用,問題馬上出來了。齒輪幫浦抽油時,轉速比較快,抽油速度較快,在緩衝油箱內快速形成真空,在形成真空過程中,極低的壓力使得齒輪油蒸發形成油氣,真空立馬消失了。沒有了真空,緩衝油箱便失去了它應有的作用。

第二方案也宣告失敗。3、緩衝油箱會產生油氣,那麼想辦法把油氣抽掉應該可以了。第三方案便是抽掉緩衝油箱上部的油氣。

於是,便和維修工段的師傅,改進了緩衝油箱結構,增加一條抽氣管和幾個閥。抽氣也是用齒輪幫浦。即抽油抽氣用同一臺幫浦。

齒輪幫浦抽油速度快,又增加了回油管。開始用的時候還行,沒有什麼大問題。但是要隔一段時間抽一次氣,勉強可以用。

用了大概乙個月,可能是閥經常開開關關的,工人反映這個裝置越來越不好用。隔十幾二十分鐘又要抽氣,抽氣時有會抽出一些油,不僅麻煩,而且也造成了計量不准問題。眼看第三方案又要失敗,得想辦法挽救阿。

經過研究,我決定關掉回油管。關掉回油管以後,效果馬上出來了。抽一次氣可以用兩個小時。

我想,終於可以鬆口氣了。哈哈。還在洋洋自得時,問題又出現了。

大概是用了幾天吧,車間師傅說,回油管爆了。爆得到處都是油。我去車間一看,嚇了一跳。

怎麼搞成這個樣子了。叫師傅換一根回油管暫時頂著。第三方案最終還是宣告破產。

4、修修改改不行,得換大動作了。第四方案便是把齒輪幫浦移到儲油箱一邊,把油壓過來。開始的三個方案都是用吸油的方式。

壓油方式不會產生氣體,受氣密性影響小,但是,幫浦和油機相隔二十多公尺,要同時控制才行。又得叫維修工段的師傅幫忙了。讓他們把一根控制線從這邊拉到那邊,而且要從屋頂上面過,搞了兩個中午才搞好。

然後便叫他們改,重新布置管路和電路。一切準備就緒,開機加油,抽了一下沒有見放應,沒有油出來。怎麼回事?

忽然間,我看到緩衝油箱壁往外鼓,看起來馬上就要**了,但是油機就是不出油。我馬上關掉開關,再抽一下,緩衝油箱可能會**。緩衝油箱**承受得了那麼高的壓力阿。

我就納悶了,這麼高壓力,怎麼不出油?還好,我在大學學過流體力學,想了一下便明白是怎麼回事了。 管路的動能轉化為緩衝油箱內油的壓力能,壓力能要再轉化成緩衝油箱出口接頭處的動能才能產生速度。

但是在這些轉化過程中,能量損失很多,效率不高。所以,油機就是不出油。拆掉緩衝油箱,重新布置管路,開機試驗,嘿,可以了,油出來了。

高興得要死。但是沒有過幾天,問題又來了----計量不准!!難道這個方案又要失敗?

5、我該怎麼辦?這個時候思路都不明朗了,感覺無計可施了。是油機問題嗎?

應該不是。我便去現場看,邊看邊想。又從流體力學的角度去想,又從加油機的結構上去思考。

終於找出問題的所在。管路過長,幫浦停了之後,油還在流動,而加油機上沒有裝截止閥。我便買了電磁截止閥裝上,與幫浦及加油機同步控制,油機一停,截止閥馬上關閉,不會多流出油。

到此為止,整個工程便告一段落。

每做完一件事,都能感覺到有很大的收穫,很有成就感,信心更加充足。

七月末到八月初,到長春出差,去yq總部考察學習。他們在很多方面比我們有優勢,大致有以下幾點:

1、現場管理井然有序。走進yq**車間,第一感覺就是乾淨、整齊。零部件擺放整齊劃一,工位器具布置井井有條。

地面也非常乾淨,有專門的保潔公司幫他們做保潔工作。相比之下,我們廠就顯得太亂了。雖然說我們廠有我們廠的廠情,但是我覺得,最主要的原因還是我們自己沒有重視這一塊。

我們場地有限,人員有限,但是把零部件擺放整齊是不難的,保持工作場地的整潔也不難。有時候見到經銷商過來參觀,我都有點擔心,他們看到如此混亂不堪的場地,肯定會對我們廠產品質量提出質疑。生產場地現場質量,跟產品質量有著直接的聯絡。

我們廠的清潔衛生是由工人搞的。像金工、鉚焊車間,工人自己搞問題不是很大,因為他們基本正常上下班,下班前搞一下衛生無可厚非。**車間,有時候停線都七八點了,累得不行了,再搞一下衛生,肯定是隨便搞一下就算了。

久而久之,現場髒亂不堪。還有很多任務人下班還要配料,忙的時候,晚上**點才下班,工人過於疲勞,疲勞的工人,能裝出什麼好車;疲勞的工人,髒亂的現場,更加裝不出好車。

2、產品設計嚴謹。看他們的各種車型,每個設計環節,都力求做到最好。當然這樣會提高成本,但是,嚴謹的設計是整車質量穩定的必要條件。

我們廠的產品,設計過於匆忙,沒有時間去精雕細琢,以至於我們廠的產品比yq總部車型粗糙不少。現在的使用者,他們的思維方式已經在變化,我們必須要跟上這種變化。

3、裝置先進。這點我們沒有辦法比,我們也沒有必要比,我們立足廠情就行了。

4、工藝檔案齊全。他們在這方面比我們做得好。我們要向他們學習。完整、有指導意義的工藝檔案,能幫助工人提高裝配質量。我們要逐步完善我們的裝配工藝,盡快編好作業指導書。

5、獎罰措施合理。他們比較合理的獎罰制度。有獎有罰,才能充分調動工人的積極性,增強工作責任心。

不管是工藝過程改進或者是零件結構改進,哪怕是很小的方面,都能得到應有的獎勵。因為已經形成了一種制度,工人在工藝改進方面做得比設計人員還要多,充分的利用了人力資源,提高了效率和效益。

6、零部件輸送方便快捷。

7、工裝、工位器具與零件配套,且通用性較好。像駕駛室吊具、方向機分裝工裝等,都是很好的工裝,通用性強,能有效的保證生產節奏的平穩性。

7、8、9這幾個月,車間生產不忙了,我們科室的工作相對也沒有那麼忙了。在這期間,除了做工藝工作之外,還學習了ug,感覺ug比pre要好用,功能齊全且強大。如果能夠非常熟練的掌握ug,能使我們的工藝及設計工作效率提高不少。

在工作的間隙,我會開啟ug,弄一弄,一點一點地提高。積跬步以至千里。

從yq回來以後,做了一些工裝和工位器具。設計並安排做了駕駛室吊具;設計並完成了打氣工裝,現在設計了另外一種打氣工具,更加好用。同時,還做了液壓油筒架子、擋泥板架子、工作台等。

此外,編寫了多軸車調整作業指導書,歐三機裝配工藝工序卡。增加了每個車型整車上檢測線工藝並加入資料庫。9月下旬處理長頭駕駛室前照燈除錯問題。

在**實習將近一年,上到科室主要也是負責**車間,可以說,對**車間感情是最深的。但是,不可否認,**車間是幾個車間中最差的。為什麼差,就是大家都明白的乙個問題:

思想上不夠重視,思想不端正,心態沒有擺正。裝車隨隨便便,質量意識極差。正式工這樣,臨時工就更加不用說了。

現在的卡車廠,都是僱傭大量臨時工,不單我們廠;幾乎所有卡車廠家都是訂單制生產模式,規模大的廠家是訂單加計畫制。他們能處理好這樣的矛盾,我們也一定可以找到解決我們廠問題的方法。

9月份的這段時間,一直在準備**車間工人技能培訓方面的工作。這是一項非常重要但也非常有挑戰性的工作。雖然說做好這項工作不容易,但是,我們還是會盡最大的努力去做,盡量做到最好。

我們的工藝工作,也要轉變方法。我們要更加實際的放映問題,及時解決車間問題,並且要多與車間師傅交流,了解他們有什麼需要,從他們的實際需要入手,乙個乙個的解決問題。跟他們交流,要更加虛心,他們工作這麼多年,在很多方面有他們獨到的見解,他們的意見,往往會使我們的工作事半功倍。

我相信,只要我們努力,我們的工藝工作一定能跨上乙個新台階。

科員:***xx

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