編號:qb-tsfa-**10
密級華能沁北電廠一期工程2×600mw汽輪發電機組
一號機組除錯方案
汽機專業
發電機定子冷卻水系統除錯
東北電力科學研究院
2023年4月10日
目錄1. 編制依據
2. 概述
3. 試運步驟
4. 注意事項
5. 附表
1. 編制依據
1.1 《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程(2023年版)》電力部電建[1996]159號
1.2 《火電工程啟動除錯工作規定》電力部建設協調司建質[1996]40號
1.3 《火電工程調整試運質量檢驗及評定標準》電力部建設協調司建質[1996]111號
1.4 《電力建設施工及驗收技術規範(汽輪機機組篇)》dl 5011-92
1.5 《火電機組達標投產考核標準(2023年版)》電力工業部
1.6 《火電機組達標投產動態考核辦法(試行)》 [1998]國家電力公司
1.7 《電力建設安全工作規程(火力發電廠部分)》dl 5009.1-92能源部能源基[1992]129號
1.8 遼寧電力科學研究院質量管理標準
1.9 華能沁北電廠一期工程#1機組除錯合同
1.10 西北電力設計院f1831s-j2303-01圖紙
1.11 哈爾濱電機廠有限責任公司《定子冷卻水控制系統使用說明書》
2. 概述
2.1 系統簡介
發電機採用水氫氫冷卻方式,即定子繞組為水冷卻。發電機所需冷卻水水質、水量、水壓、水溫等均由本系統來保證。
定子冷卻水系統是採用閉式迴圈方式,水質為從凝結水補水幫浦來的合格化學除鹽水,另有一路凝結水精處理後來的凝結水補水。定子水箱的補水是通過補水電磁閥、水處理離子交換器、過濾器進入水箱。
水箱內的化學除鹽水經過耐酸水幫浦(即定子水幫浦)公升壓後送入管式冷卻器、過濾器,而後進入發電機定子線圈的匯流管,將發電機定子線圈的熱量帶出來再回到水箱,完成乙個閉式迴圈。
為改善進入發電機定子線圈的水質,將進入發電機總水量的3~5%水不斷經過離子交換器進行處理,然後返回水箱,使系統保持良好的水質,確保發電機組安全執行。
2.2 定子冷卻水系統的主要技術規範
發電機入口水壓: 0.25~0.35 mpa
發電機入口水溫: 45~50 ℃
發電機出口水溫: ≤90
定子冷卻水流量: 903m3/h
水導電率0.5~1.5 μs/cm
二次冷卻水壓: 0.3mpa
二次冷卻水量: 400t/h
二次冷卻水溫: ≤33
2.3 主要裝置技術規範:
2.3.1 定子冷卻水幫浦(二台)
2.3.2 定冷水幫浦電機
2.3.3 定子水冷卻器(二台)
型號:h--0005
工作壓力:0.8 mpa
冷卻面積:40 m2
2.3.4 水箱(一台)
容積:2 m3
工作壓力:1.6 mpa
3. 試運步驟
3.1 試運程式
系統試運條件檢查→電機試轉→水箱上水→定子冷卻水幫浦試轉→系統水沖洗→聯鎖保護試驗→系統投入
3.2 定子冷卻水幫浦單體試轉前的條件檢查
3.2.1 定子冷卻水系統所有裝置、管道安裝工作結束,沖洗用的臨時管路連線完畢,定子水箱已清理乾淨;
3.2.2 幫浦和電機軸承已注入合格的潤滑劑,電機試轉合格;
3.2.3 幫浦與電機對輪聯接完畢,手盤轉子輕鬆靈活;
3.2.4 所有熱工儀表及電氣裝置安裝、校驗、調整完畢,並提供有校驗清單;
3.2.5 各種保護測量元件,控制裝置安裝、除錯完畢,可投入使用;
3.2.6 各閥門開、關動作正常,定子水箱上水至高水位;
3.2.7 試運現場已清理乾淨,安全、照明和通訊設施完備;
3.3 定子冷卻水幫浦試轉及系統水沖洗
3.3.1 分別啟動定子冷卻水幫浦,檢查幫浦執行狀態:
a) 啟動/空載/滿載電流;
b) 出口壓力/母管壓力;
c) 電機和幫浦的振動/噪音;
d) 軸承和電機溫度。
3.3.2 定子冷卻水幫浦啟動後,通過臨時管路對系統進行水沖洗,同時應進行系統的洩漏檢查。
3.3.3 水沖洗原則
系統水沖洗應先沖洗外部管路,水質合格後再沖洗發電機內部,安裝臨時濾網,沖洗後期進行熱工取樣管的沖洗,沖洗期間要定期換水以保證沖洗質量。
3.3.4 水質標準
定子冷卻水系統沖洗合格標準:
導電率0.5~1.5μs/cm,硬度<2μg/kg,ph為6.8~7.3,無機械雜質。
3.4 聯鎖保護及報警試驗內容見附表;
3.5 定子冷卻水系統正常投入
3.5.1 開啟水幫浦a/b入口門,冷卻器出入口門,濾網a或b出入口門,定子線圈冷卻水出入口門及裝置放空氣門;
3.5.2 關閉再迴圈門及發電機定子水旁路門;
3.5.3 啟動一台定子冷卻水幫浦,手調再迴圈門,調整定子繞組入口水壓力為0.35mpa;
3.5.4定子水系統排空氣後,關閉放空氣門;
3.5.5 水過濾器進出口差壓>(正常壓差+0.021mpa)時,投入備用過濾器,並進行清掃;
3.5.6 備用定子冷卻水幫浦投入聯鎖備用狀態;
3.5.7 投入電導率儀、離子交換器,調整離子交換器流量25-40l/min;
3.5.8 當定子線圈出口水溫度達到40℃時,投入冷卻器,控制定子水溫;
3.5.9 調整補水壓力減壓閥出口壓力為0.5mpa;
3.5.10 水箱充氮
通過充氮管向水箱內部充氮,調整壓力調節器出口壓力為0.014mpa。
3.6 定子冷卻水系統停運
3.6.1 發電機解列以後,定子冷卻水系統執行大於30分鐘;
3.6.2 解除備用幫浦聯鎖,停止執行幫浦;
3.6.3 關閉定子水冷卻器冷卻水進水門。
4. 注意事項
4.1 向系統充水時,進行水質化驗,不合格放水,重新注水;
4.2 注意監視水幫浦及電機的工作情況,做好執行記錄;
4.3 轉幫浦前,向軸承內注油;
4.4 定子冷卻水系統沖洗過程中應注意監視水箱水位;
4.5 注意監視水電導率,使通過離子交換器的水量為總進水量的3~5%;
4.6 離子交換器陰陽樹脂失效,應切除離子交換器,更新樹脂,再投入使用;
4.7 投入再迴圈時,注意監視發電機的定子水壓力與流量;
4.8 系統投入後,二次水壓應低於定子水壓,定子水壓力應低於氫壓;
4.9 本措施僅供除錯過程中使用,不作為電廠正常執行時的規範,凡是措施未盡之處,請參見電廠執行規程執行。
附表:定子冷卻水系統聯鎖保護及報警試驗
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