「雙重接替」順層鑽孔全孔深護孔技術研究

2022-11-11 15:51:04 字數 5270 閱讀 6786

2014年第9期中州煤炭總第225期

程洪亮,劉松,任大偉,程旗生

(鄭煤集團公司超化煤礦,河南新密

452370)

摘要:鄭州礦區三軟煤層透氣性差,順層鑽孔護孔困難,加之受封孔材料和封孔工藝限制,封孔深度較淺,不

能有效對煤層瓦斯進行均勻抽採。通過對鄭州礦區三軟煤層開展鑽孔封孔技術及工藝的調查與分析,探索試驗「雙重接替」順層鑽孔深孔封孔工藝技術,對提高瓦斯抽放濃度及效率具有重要意義。關鍵詞:

雙重接替;封孔工藝;瓦斯抽採中圖分類號:td712.6

文獻標誌碼:b

文章編號

鬆軟煤層在地應力及瓦斯壓力共同作用下,抽

放鑽孔容易塌孔,嚴重制約著鑽進深度和護孑l深度

採難度較高,順層鑽孔靠近工作面中部的煤體預抽

效果差。以前對工作面消突主要採用單一的將 50mm雙抗管下入煤層進行瓦斯抽放。由於煤層鬆軟,鑽孔拔桿後塌孔現象較多,造成下管深度一般不超過60 m;同時,由於下管過程隨時都會因為孔內浮煤阻擋而停止,很容易出現因沒有下夠設計長度,

的提高。煤層瓦斯抽放鑽孔的封孔長短和質量,直接影響著瓦斯抽放效果的好壞。因此,在實際操作

過程中,封孔工藝應滿足封深孔的要求,且密封性

好,操作方便,速度快,材料省。

1「雙重接替」順層鑽孔全孔深護孔工藝

超化煤礦主採的二煤層屬三軟不穩定煤層,順層鑽孑l在施工過程中極易出現塌孔,從而嚴重影

造成無法注漿封孔,致使整個鑽孔報廢。

為了解決這個問題,採用「雙重接替」封孔工藝,即:先將6根 50 mm雙抗實管下入孔內,在這

50 mm雙抗實管間下注漿管和返漿管,在 50

mm雙抗實管兩端各用馬麗散封孑l劑封堵;接下來用 32 mm雙抗花管(帶堵頭)順 50 mm雙抗實管下至孔底(雙抗管中間用接頭連好),最後用注漿幫浦注漿封孔。這樣選擇既保證了下管過程中花管與實管的接替,又保證了抽放過程中護孔與封孔的接

響鑽孑l使用效率。因此,高效護孑l、保證鑽孔完好時間是保證抽放效果的必備條件。傳統封孔採用 50

mm雙抗管封孔,而「雙重接替」封孔工藝採取(2j50

mm雙抗管和 32 mm雙抗管聯合封孔,因封孔管

直徑小18 mm,可保證鑽孔封孔長度更長。1.1護孔工藝選擇

替,使各項工藝達到了完美結合,大大提高鑽孑l利用率的同時,也使得鑽孔抽放效果得到了提高。

1.2鑽孔直徑的選擇

順層長鑽孔抽放瓦斯作為工作面煤層治理瓦斯的措施,對於防治採煤工作面煤與瓦斯突出、降低回採過程中的瓦斯湧出量,大幅度減少回採中的區域性

防突工作量以及加快回採速度是非常必要的 。順層鑽孔的護孑l長度是保證鑽孑l有效抽放的先決條件,如果鑽孔長度不足,鑽孔塌孔後就將失去抽放作

對於鬆軟突出煤層,由於受煤層起伏、地質構

造、煤層瓦斯、煤層厚度的影響,在鑽孔施工過程中

往往不能保證鑽孔的封孔深度。因此,鑽頭的合理

選型對提高鑽進速度、封孑l長度,保證封孔效果起著

用,進而使整個區域防突抽放措施失效。

採用合適的順層長鑽孑l護孑l工藝,使順層鑽孔護孔長度達到預定要求,是解決高瓦斯煤層開採過程中瓦斯湧出的主要技術途徑 。超化煤礦開採的二煤屬三軟不穩定地質條件下的煤層,瓦斯抽

收稿日期

作者簡介:程洪亮(1972一),男,河南漯河人,助理工程師,1994年

重要作用。順層鑽孑l施工所使用的鑽頭一般有

和(2j75 mm四種型

號,採用(2j113 mm以上鑽頭形成的鑽孔塌孔時間在45 min左右,(2j94 mm鑽頭形成的鑽孔塌孔時間在90 min左右,(2j75 mm鑽頭形成的鑽孔塌孔時間在

2 h左右 。當鑽孑l拔桿後到下管一般需30 min左右,因此以上鑽頭無法滿足下管的需要,而採用(2j75 mm的鑽頭,因鑽孑l直徑較小,鑽孔形成

畢業於焦作礦業學院,現從事瓦斯治理工作。

592014年第9期中州煤炭總第225期

的煤層縫隙相對較小,不利於鑽孔的瓦斯抽放 。。

接替」封孔工藝(外段18 m下(2j50 mm雙抗實管+裡段62 m下 32 mm雙抗花管)如圖2所示。

採用 94 mm鑽頭形成乙個較大煤孔,當 32

mm雙抗管下入孔內時,隨著鑽孔逐漸塌孑l,在雙抗管周圍形成了1個較大的卸壓帶,有效對鑽孔周邊積聚的瓦斯進行抽放 。因此,順層鑽孑l選擇 94

mm鑽頭為宜。

1.3護孔管的選擇

在採用 94 mm鑽頭形成的鑽孔中下f2j50 mm和 32 mm雙抗管,可在鑽孔和雙抗管之間形成一

個直徑為44 mm和62 mm的煤孔間隙,當煤層周邊來壓時,周邊煤體可在鑽孔和雙抗管之間形成1個

裂隙帶,而(2j32 mm雙抗管對鑽孑l塌孔形成的卸壓區域比 50 mm雙抗管塌孔形成的卸壓區域大,鑽孔壁周圍煤體鬆動裂隙發展程度較高,鑽孔瓦斯補給量更加平穩,用 94 mm鑽頭形成的鑽孔,孔內下32 mm雙抗花管比下 50 mm雙抗花管與鑽孔形

成空隙直徑大18 mm,能使抽放管周邊孔隙率增加23.1%,隨著孔內孔隙率的增加,有效地對鑽孑l周邊

積聚瓦斯的進行抽放(圖1)。 。

(8)直徑50mm(b)直徑32toni

圖1 雙抗花管鑽孔孔隙率示意

2 全孔深護孔和傳統封孔工藝對比分析

2.1試驗地點瓦斯地質情況

31041工作面位於礦井突出危險區內,終採線

向里157 m範圍內主要施工層位為二煤層,煤層

走向75。~82。,傾向平均煤層傾角

18。,煤厚最大絕對瓦斯湧出量煤層原始瓦斯含量最大為試驗引數設計

31採區抽放半徑為3 m,為防止鑽孑l距離較近鑽孔抽放期間抽放效果互相影響],在31041回風巷上7點外9 m處開始布置14個鑽孔,間距設計為5m,其中鑽孔設計孔深60 m,採用傳統封孑l工藝(全孔段下 50 mm雙抗管鑽孔設計80 m,採用「雙重

60圖2鑽孔布置平面

2.3試驗效果分析

堡蟶蕻舊

鑽孔抽放期間,每天安排專職抽放測量人員對

每個鑽孔的抽放資料進行測量,連續觀察120 d以

上,並做好記錄,試驗效果如圖3、圖4所示。

抽採時間/d

圖3兩種封孔工藝條件下鑽孔瓦斯抽採濃度衰減曲線咖1眯

黴糠皿抽採時間,d

圖4兩種封孔工藝條件下鑽孔瓦斯抽採量衰減曲線

(1)單孔抽採瓦斯濃度的比較。在抽採負壓相同條件下,單孔瓦斯抽採濃度降到5%時,鑽孔抽採時間較傳統封孑l工藝延長48 d,使順層鑽孑l有效預

抽期由原來的2.5個月提高到4個月。

(2)單孔抽採瓦斯量的比較。在抽採負壓相同條件下對2種護孔工藝鑽孔瓦斯抽採量進行比較,當採用 50 mm管護孔60 m,50 d單孔平均瓦斯抽採量為824 m ,採用(2j32 mm管封孑單

2014年第9期程洪亮,等:「雙重接替」順層鑽孔全孔深護孔技術研究總第225期

孔平均瓦斯抽採量為1107 m 。在有效抽採期內(單孔濃度降到5%以下),採用全孔深護孑l封孔技術的鑽孔單孔瓦斯抽放量增加了480 m ,相對增加

了58%。

標s小於小於效檢指標不

超標,保障了礦井安全生產,工作面的原煤產量也達

到了預期要求,取得了良好的經濟和社會效益。

4 結語

有效增加護孔深度是提高鑽孔瓦斯抽放量的關

鍵。但在試驗過程中發現,採用 32 mm雙抗管護孔過程中,鑽孔塌孔形成的卸壓區域較大,鑽孔壁周

3 「雙重接替」封孔工藝推廣及應用效果

31041工作面自上7點裡15 m至終採線的157m範圍內主要施工層位為二。煤層,因工作面前方煤層較厚、瓦斯含量較高,為了有效降低回採期間工

作面瓦斯湧出量,在31041回風巷和膠帶運輸巷此區域內施工順層鑽孔,鑽孔間距3 m,設計孔深80m,布置鑽孔106組共106個鑽孔,並採用「雙重接

圍煤體鬆動裂隙發展程度較高,鑽孑l瓦斯補給量比較平穩,使得鑽孔瓦斯流量及濃度在相同負壓條件

下,鑽孔抽放階段的流量衰減曲線比較平緩。所以,

採用 32 mm聚氯乙烯管護孑l不但增加了護孔深

度,同時也增大了鑽孔的卸壓空間,兩者均對瓦斯抽

替」封孔工藝對前方煤層區域瓦斯進行抽放。鑽孔

實際平面布置如圖5所示。

採起到十分重要的作用。

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