柴油加氫事故預案

2022-09-19 16:54:06 字數 5931 閱讀 2113

柴油加氫事故預案.txt7溫暖是飄飄灑灑的春雨;溫暖是寫在臉上的笑影;溫暖是義無反顧的響應;溫暖是一絲不苟的配合。8尊重是一縷春風,一泓清泉,一顆給人溫暖的舒心丸,一劑催人奮進的強心劑120萬加氫壓縮機停運應急預案

1發現異常

1.1120萬加氫裝置新氫、迴圈氫流量回零,機203+204操作站、dcs出現報警。

2現場確認、報告

2.1班長或反應外操到現場確認後,向排程室、車間值班、車間領導報告。

3反應崗位處理

3.1若故障能立即排除,則盡快啟動原執行機組。

3.2若故障不能立即排除,則盡快啟動備用機組,聯絡相關單位處理原執行機組故障,盡快達到正常備用狀態。

3.4控制好v105、205壓力,防止超壓,重整氫適量排火炬。

3.5關120萬加氫串30萬加氫新氫閥門,30萬加氫按新氫中斷處理

3.6停120萬進料幫浦及注水幫浦,通知排程室及焦化投用焦化柴油冷卻器。

3.7爐201降溫,調整適當煙道檔板開度保持長明燈不熄滅。

3.8全開塔202跨線閥,切除迴圈氫脫硫單元。

3.9視容202液位情況停運幫浦200和幫浦102;容100液位高時,停收焦化汽油。

3.10若機組較長時間開不起來,則適量氫氣打入系統後放空(約1500標立/時),膜分離單元停工關好相關閥門。

3.11系統超壓或高壓換熱器洩漏時,投用容203緊急放空,現場用消防蒸汽掩護。

3.12機203+204執行正常後逐步恢復生產

2.1dcs故障應急處理預案

加氫製氫裝置重大事故應急預案

一、停電事故處理預案

事故現象:

1. 裝置部分機幫浦停運、壓縮機儀錶盤、操作站及dcs等出現大量報警。

2. 停電超過30分鐘時,dcs將停運,裝置處於無法監控狀態,生產大幅波動,容易導致催化劑和加熱爐爐管超溫結焦、高壓竄低壓、容器塔器空或滿、裝置洩漏著火等事故。

事故原因:

1. 電氣系統故障

2. 電工操作失誤

處理原則:

1. 班長崗位及時向車間值班及廠調匯報並作好各崗位協調工作。

2. 停電事故發生後,要求操作員根據事故現象,迅速準確地作出判斷並進行處理,避免事故擴大。

3. 處理過程中盡量不超溫、超壓、串壓,保護好催化劑;容器、塔器不空、不滿;流程改動要準確無誤,不發生跑、漏、串介質。

4. dcs的ups能維持30分鐘左右,在此期間應將關鍵步驟處理好,停電超過約30分鐘後,dcs將停運,應及時聯絡儀表現場監測重點部位關鍵工藝引數(主要是溫度),其它壓力、液位、界位等引數現場監測。

處理程式:

1 加氫機崗位

1.1 緊急啟動聯合機組原執行機, 啟動不起來則啟動備用機。

1.2 緊急啟動透平機。

2 機幫浦崗位

2.1 緊急啟動j402原執行機,啟動不起來則啟動備用機。

2.2 機幫浦停運後未能自啟動時,依重要性依次啟動各崗位停運機幫浦。各幫浦啟動順序如下:

製氫: 幫浦302、幫浦403、幫浦404、

幫浦304、幫浦307、幫浦305、幫浦303、幫浦306

120萬加氫:幫浦202、幫浦200、幫浦102、幫浦203、幫浦206

幫浦106、幫浦204、幫浦105、幫浦205

蠟油加氫:幫浦103、幫浦104、幫浦111

幫浦110、幫浦109、幫浦108、幫浦107

(注:帶下劃線的幫浦有自啟動裝置)

3 反應崗位

3.1 迴圈機停運時

3.1.1 控制好v105、205壓力,防止超壓,重整氫適量排火炬。

3.1.2 立即停運進料幫浦及注水幫浦,關好出口閥門。

3.1.3 爐101、201降溫,保持長明燈不熄滅。

3.1.4 全開t103、202跨線閥。

3.1.5 視容202液位情況停運幫浦200和幫浦102;容100液位高時,停收焦化汽油;容102液位高時,停收焦化蠟油。

3.1.6 若機組較長時間開不起來,則開增壓機將適量氫氣打入系統後放空(約1500標立/時)。

3.1.7 系統超壓或高壓換熱器洩漏時,可投用容103、203緊急放空。

3.1.8 機102、203+204執行正常後逐步恢復生產。

3.2 迴圈機未停時

3.2.1 根據各幫浦重要程式依次啟動各停運機幫浦,逐步恢復生產。

4 分餾崗位

4.1 120萬加氫產品改走不合格油線回七壠。

4.2 維持各塔、容器液位正常,不能維持時120萬加氫改分餾塔底迴圈,蠟油加氫裝置停幫浦-110。

4.3 長時間停電則按正常停工處理。

5 製氫崗位

5.1 立即啟運風機及各水幫浦。

5.2 適當降低f301、f302瓦斯,防止爐子超溫。

5.3 控制好v501壓力。

5.4 壓縮機執行正常後立即進料,恢復正常操作。

5.5 短時間不能恢復供電,風機及各水幫浦暫時無法啟動,應作緊急停工處理:

5.6 關死爐302/1進料閥,迅速關掉v-306,v-307等排汙。

5.7 根據爐膛溫度情況先滅部分火嘴,迅速降低f302/1瓦斯流量,造氣爐降溫,f301熄火降溫。

5.8 全開煙道擋板,保持爐膛負壓。

5.9 保證控制爐302/1配汽流量8t/h,配汽壓力不夠時可用3.5mpa蒸汽補入2.5mpa蒸汽系統。

5.10 關容318返氫閥,容302入口閥。

5.11 關容501去甲醇閥門,用容501排火炬閥門,維持容501壓力0.8-1.0mpa,壓力低時充氮氣。

5.12 爐302/1入口溫度降至300℃-350℃,爐302/1出口溫度降至400℃-500℃時,停配汽,從爐入口充入氮氣繼續降溫至常溫熄火,注意控制好v501壓力,嚴防超壓。

6 吸收崗位

6.1 立即啟動p302和p403等幫浦,維持溶劑迴圈和鹼液迴圈

6.2 如全廠停電,焦化富氣也會停,此時只需將各調節閥改付線操作,盡量保持各塔器液面、壓力既可,e302降溫至重沸器出口90℃待命。

二、j102與j203+204同時停機事故預案

事故現象:

1. 兩套加氫裝置迴圈氫流量回零,壓縮機儀錶盤、操作站及dcs出現報警。

2. 催化劑和加熱爐爐管超溫時易結焦;高壓換熱器容易洩漏導致火災**事故。

事故原因:

1. 電網故障

2. 執行機組本身故障停機

處理原則:

1. 班長崗位及時向車間值班及廠調匯報並作好各崗位協調工作。

2. 事故發生時,要求崗位操作員根據事故現象,迅速準確地作出判斷,並進行處理,避免事故擴大。

3. 處理過程中應不超溫、超壓、串壓,盡量保護好催化劑;容器、塔器不空、不滿;流程改動要準確無誤,不發生跑、漏、串介質。

4. 在崗位人員充足時,應盡量同時開停運機組,無法保證同時開機時,先開聯合機組,再開透平機。

處理程式

1 縮機崗位

1.1 瞬時停電引起同時停機:

1.1.1 開聯合機組原執行機。

1.1.2 開透平機。

1.2 其它原因引起同時停機:

1.2.1 開聯合機組備用機

1.2.2 開透平機。

1.2.3 處理原執行機問題,盡快達到正常備用狀態。

2 反應崗位

2.1 控制好v105、205壓力,防止超壓,重整氫適量排火炬。

2.2 立即停運進料幫浦及注水幫浦,關好出口閥門。

2.3 爐101、201降溫,保持長明燈不熄滅。

2.4 全開t103、202跨線閥。

2.5 視容202液位情況停運幫浦200和幫浦102;容100液位高時,停收焦化汽油;容102液位高時,停收焦化蠟油。

2.6 若機組較長時間開不起來,則開增壓機將適量氫氣打入系統後放空(約1500標立/時)。

2.7 系統超壓或高壓換熱器洩漏時,可投用容103、203緊急放空。

2.8 機102、203+204執行正常後逐步恢復生產。

3 分餾崗位

3.1 120萬加氫產品改走不合格油線回七壠。

3.2 維持各塔、容器液位正常,不能維持時120萬加氫改分餾塔底迴圈,蠟油加氫裝置停幫浦-110。長時間停機則按正常停工處理。

三、dcs操作站(或控制站)出現故障應急預案

事故現象:

1. 過程引數顯示時間無變化或出現異常變化(如跳躍性變化)

2. 過程引數沒有顯示值

3. 有關控制迴路面板失靈,不能進行自動切換或無法進行控制

事故原因:

1. dcs操作站故障

2. dcs控制站故障

3. dcs工程師工作站故障

4. dcs通訊網路故障

處理程式:

1. 及時聯絡儀表查詢和處理dcs操作站(或控制站)出現的問題

2. 在儀表人員維修處理dcs操作站故障時,各崗位操作做如下調整

2.1. 各加熱爐煙道檔板開度適宜,注意保持爐膛負壓穩定,瓦斯流控副線適度開啟,防止dcs操作故障引起爐子熄火,發生爐子**事故。

2.2. 相關控制迴路改副線操作;

2.3. 各容器、塔的液位、界位現場專人監視;

2.4. 重要溫度、流量引數聯絡儀表人員現場監測;

2.5. 在處理過程中,注意保持與儀表維修人員的聯絡,各崗位操作員應對各控制迴路的閥門開度做到心中有數;

2.6. dcs操作站故障嚴重時導致無法維持正常生產時,匯報車間、排程室,裝置按停工處理。

2.7. dcs操作站故障處理完畢後,各崗位盡快恢復正常狀態,同時加強與dcs操作站維修人員的聯絡,注意觀察操作站恢復後的執行狀態,確認各部位是否正常執行。

四、停迴圈水

事故現象:

1. 迴圈水流量、壓力下降

2. 各冷卻器冷卻效果變差,塔的壓力公升高,壓縮機及部分機幫浦會因停水導致溫度公升高而停車。

事故原因:

1. 迴圈水廠故障

處理程式:

1. 加熱爐全部熄火,產品改迴圈,按正常步驟停工。

2. 了解停水原因及來水時間,如係長時間停水,各單元按停工步驟進一步處理,來水後按開工步驟開工。

五、停除鹽水

事故現象:

1. 除鹽水壓力下降,注水幫浦抽空。

2. 加氫裝置注水流量回零,dcs操作站出現聲光報警。

事故原因:

1. 動力廠故障

處理程式:

1. 短時間內停除鹽水,可從製氫邊界補新鮮水維持生產。

2. 長時間停除鹽水,裝置按停工處理。

六、停0.6mpa蒸汽

事故現象:

1. 1.0mpa蒸汽壓力下降。

2. 換-107、302出口溫度下降。

事故原因:

1. 動力廠故障

處理程式:

1. 從1.0mpa蒸汽管網補充蒸汽維持生產。

2. 0.6mpa蒸汽系統恢復正常後改為原流程。

七、停1.0mpa蒸汽

事故現象:

1. 1.0mpa蒸汽壓力下降

2. t201吹汽流量下降

事故原因:

1. 動力廠故障

處理程式:

1. 我裝置自產1.0mpa蒸汽量大於消耗量,當全廠熱力管網停1.0mpa蒸汽,可用邊界閥控制裝置1.0mpa蒸汽壓力以保證正常生產需要。

八、停3.5mpa蒸汽

事故現象:

1. 透平機停機

2. 迴圈氫流量指示回零, dcs出現聲光報警。

事故原因:

1. 動力廠故障

處理程式:

1. 各裝置按緊急停工處理。

2. 待3.5mpa蒸汽系統恢復正常後,逐步恢復生產。

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