7月至9月份工作報告

2022-06-28 06:54:04 字數 3303 閱讀 4169

一、 圧封機的整理、改進和維修

1) 氣路

1、以前壓封機裡面的氣管、電磁閥任意擺放,**漏氣也難以查詢。現已將電磁閥固定在面板上,氣管也得到了整理,漏氣也好查詢了。

2、將氣壓表(減壓調節閥裝置)都移出固定在壓封機外面的板上,使得壓封機裡面的維修空間增大,又可在外面直接觀察和調整氣壓,特別是停氣報警的調整。六台壓封機只有三颱(4、5、6號機)有停氣報警裝置,而且有兩台(4、5號機) 失靈了,通過調整,現在已經修好。

3、以前三颱(1、2、3號)成都壓封機截放閥直接接氣管,不受電控制。截放閥的作用是:關機或停電後將空氣充入機械幫浦管道不產生負壓,防止機械幫浦油吸入管道進入擴散幫浦裡,使擴散幫浦油變質、真空抽得慢,且擴散幫浦油價錢很貴,換油也很麻煩(拆下來用砂紙打磨幫浦體、清洗等,很花時間),即增加維修工作量,又影響生產,經濟也受到損失。

現對其截放閥進行了恢復,裝上電磁閥,接上線路。

2)、電路

:1、現已將每台壓封機裡面多餘沒用的烘烤變壓器拆出放到倉庫裡,使維修空間增大,線路減少。

2、以前三颱(4、5、6號)北儀壓封機裡面的烘烤電熱管是採用plc時間控制的,要按啟動鍵才能加熱,若壓封機等晶體模具壓,則鐘罩裡面的溫度會下降,不穩定,現在已重新程式設計,其它功能不變,改用溫控儀控制,使溫度恆定

3、以前三颱(1、2、3號)成都壓封機烘烤電熱管採用外部電路(如時間繼電器、接觸器等)控制,元器件和線路又多,壞了找故障花時間,又麻煩,現在已全部拆出,改用plc程式控制,即節省了元器件,又減少了線路,使維修簡便。

4、現已將以前每台壓封機烘烤電熱管多餘裝的交流接觸器拆出,改回壓封機本身的烘烤繼電器,好處是:減少元器件和線路,使維修更簡便。

5、以前壓封機鐘罩裡面的四個烘烤電熱管採用併聯電路,現已改用兩個併聯,再兩個串聯電路,烘烤溫度不變,但每根電熱管的電壓減少了一半,電流也減少了四分之一,即省電又延長了電熱管的使用壽命。

6、以前每台壓封機擴散幫浦冷卻水溫控儀在壓封機裡面任意擺放,現已安裝在面板上,就可以隨時觀察擴散幫浦冷卻水的情況。

7、現已將三颱(4、5、6號)北儀壓封機閥上的感測器拆出,重新程式設計序,跟成都壓封機一樣(因為感測器經常出毛病,要麼接觸不好,要麼就壞)。這樣一來,壓封機工作更可靠,又省了感測器。

8、現已將每台壓封機上公升、下降光電感測器拆出,改用plc程式控制,確保壓封可靠、正常。以前存在的問題是:(1)、壓下去公升不起來,需手動上公升放氣;(2)、真空抽到了不壓而放氣(員工以為壓了,開啟模具蓋時,外殼都跑出來了,調好的諧振件因碰外殼而會變,員工顧不了那麼多,套上外殼又重新壓,不拿去微調重調)。

即影響生產又影響諧振件的品質,員工心裡也煩。

9、以前三颱(1、2、3號)成都壓封機在壓的過程中遇到問題(如拿出模具)等,按停止鍵不能放氣,需手動操作。現已程式設計序,跟北儀壓封機一樣,按停止鍵就能自動放氣,方便多了。

10、以前六台壓封機的高真空規管插頭如果脫落或接觸不好,高真空表針就不會走動,不論是擴散幫浦工不工作,真空有沒有,都是按時間(四分半) 壓, 這樣壓出來的晶體不是按實際真空壓的(沒有高真空也能壓), 對晶體的品質有著嚴重的影響。現在我對這個嚴重問題加以解決,通過程式的程式設計, 確保壓封機在高真空狀態下壓。

11、有兩台(3、4號) 壓封機的機械幫浦壞,抽不了真空,現已修好(換密封圈)。

12、有一台(1號)成都壓封機機械幫浦運轉中有跳動揺擺,噪音也特別大,現已拆出,將軸和鍵拿去加工(配合),已修好。

13、以前壓封機裡面的電線很亂,現已將電線都整理到線槽中,差蓋的已配上蓋。

3)、液壓

1、以前有一台(6號)北儀壓封機液壓表的液壓管沒有,現已配上。

2、以前有兩台(2、5號)壓封機液壓表的管道用堵頭塞住,現已拆出堵頭,接通了管道。

3、現已將液壓表裝置恢復正常,就可以隨時觀察和調整壓力。

4 )、現在的壓封機通過以上的整理、改進、程式的程式設計,基本穩定,可靠的工作。

5) 、現在六台壓封機擴散幫浦的冷卻迴圈水沒有裝停電轉換管道,只要停電或水幫浦壞就沒水冷卻(要用溼抺布放在每一台擴散幫浦上面進行冷卻,冷卻效果也不好,地面上也到處都是水),因而擴散幫浦瑥度公升高,擴散幫浦油就會變質,壓封機也就不能正常工作而影響生產。我建議春節放假期間解決這個問題(裝上轉換閥門)。

二、 被銀機的維修

1、 有一台(2號)北儀被銀機的旋轉調速板燒壞,我同司機去涵江買到調速控制箱,重新配線,替換用上去了。

2、 以前兩台(1、2號)北儀被銀機擴散幫浦維修時抬上抬下,又重又燙手,而且不好拿出來(有耳子擋住),現已焊上把手,割去耳子,抬上抬下方便多了。

3、 現在的兩台(1、2號)北儀被銀機的預抽閥方位裝錯了,在空壓機正常供氣的前提下沒問題,若放長假(如春節),空壓機不工作,被銀機的真空室門就會開啟,空氣而會進去,時間一長,裡面的金屬部件會生鏽,春節後回廠上班時被銀機就不能正常工作。我建議預抽閥改個方位(很快),就能保證春節放假期間被銀機真空室一直保持真空而門不會開啟,這樣一來金屬部件就不會生鏽,春節放假回來上班時被銀機就能正常的工作。

三、 隧道爐的維修

1. 以前有一台隧道爐裡面的線路被人拆的亂七八糟,還原不上,修復不了,扔在一邊,我得知後,查詢線路已修好。

2. 有一台隧道爐的調速線路板燒壞,現用買來的調速箱稍改電路已替換用上了。

四、 自動粗調機砂輪裝置的設計

1. 以前,自動粗調機新砂輪裝置為直徑21mm,磨片時磨去約3mm左右,即直徑為18mm左右,也就是說兩砂輪的外圓間距為6mm左右就當做報廢處理。如此一來,浪費很大,生產成本太高。

2. 為了降低生產成本,使公司能獲得更多的利潤,增加企業在市場的競爭能力,我設計了兩種砂輪裝置(每種加工費200元),乙個是將兩砂輪軸的間距改小為19mm。可以將直徑為18mm左右的報廢砂輪當作新的砂輪去磨片;另乙個是將兩砂輪軸的間距改為17mm,又可以把16mm左右的報廢砂輪當新的砂輪去用。

只有磨到14mm以下的砂輪才真正作為報廢(砂輪上的砂基本磨完),也就是說,技術改進後乙個砂輪能多磨4(18-14)mm。經過近2個多月的試用,效果很好。如果能將改進後的成果運用到生產實踐中,就能使砂輪的有效使用率提高57.

14%{(18-14)/【(21-18)+(18-14)】=0.5714}。按187臺自動粗調機計算,以前,每月要消耗約300個砂輪,按每月消耗300個砂輪計算,大約可節約171{0.

5714*300=171}個砂輪。按每個砂輪42元計算(171×42元=7182元),這樣,不僅砂輪能得到充分的利用,同時大大降低了材料費用。

3. 經過技術改進後,建議兩種直徑的砂輪裝置各加工數量按機器的比例分配(三等份),好處是:(1).

節約成本,減少不必要的浪費;(2).備用:因為換軸承或者是換o型圈皮帶得耗費約30多分鐘,時間上造成了浪費。

如有備用品,則在幾分鐘內就可以完成更換工作。

4. 據我在倉庫員陳秋敏那裡統計,毎月自動粗調機車間領出新砂輪300個左右,毎個42元,即每月要用12600元去買新砂輪。如果按我設計的兩種砂輪裝置去磨片,則可以毎月節省171個新砂輪(即能每月節省7182元)。

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