煤氣發生爐改造參考

2022-06-15 09:18:03 字數 1414 閱讀 5822

煤氣爐夾套的腐蝕及預防

造氣煤氣爐在執行過程中,存在明顯的腐蝕和洩漏現象,煤氣爐使用尿素解析廢液蒸發後的殘液。在日常裝置執行中發現,水夾套使用壽命明顯偏短,達不到規定夾套使用年限。多台煤氣爐水夾套出現洩漏現象,嚴重影響安全生產。

經過對每台爐水夾套進行檢查,並對更換後的水夾套進行測厚,經檢查後發現,主要磨損部位為下部封頭和內壁破渣條處,封頭最薄處為5.0mm,上封頭及出氣彎頭無明顯磨損,破渣條磨損、彎曲、變形嚴重,經過分析,水夾套使用壽命變短的原因主要有以下幾個方面,

1、解析液對夾套有腐蝕作用。解析廢液蒸發裝置執行不佳,解析後的廢液進入水夾套內部,造成底部封頭、內部及內壁下部形成腐蝕,其所產的入爐蒸汽也對爐膛造成腐蝕。

2、造氣爐灰盤轉動時,灰渣對水夾套內壁有磨損作用。煤氣爐執行時,爐箅和灰盤不斷的帶動灰渣對煤氣爐夾套逆時針磨損,灰渣不斷的向下運動落入灰渣箱內對夾套垂上下磨損,長時間作用夾套內壁變薄,影響其使用壽命。

3、煤氣爐正常工作時,氣化層溫度約為1000℃左右,而夾套內壁水溫在110℃左右,內外壁形成溫差,夾套內壁材料由於溫度不同,材料物理和化學效能相差較大,材料硬度降低,磨損量增大,影響夾套使用壽命。

4、對夾套底部為橢圓封頭,由於安裝時,夾套坐落在灰倉外殼上,與灰倉外殼底部水平鋼板相連,形成定位作用,夾套封頭外沿與灰倉通過弧板與灰倉焊接,形成外側密閉環形空間,內側由於灰渣堆積,形成死區,因此當上下吹蒸汽形成冷凝後,冷凝水在封頭內外側聚集,形成外腐蝕,這是造成封頭腐蝕的主要原因。

為了減少煤氣爐檢修次數,應採取一定措施形成預防:

1、對尿素解析液進行有效處理,提高入夾套迴圈水水質;或採用水汽軟化水等可以減輕對夾套內腐蝕。

2、將破渣條之間增加12mm高度800mm的防護板,三面焊接保證不密封,作為水夾套的腐蝕磨損保護層,每年中修造氣爐時對其進行測厚並更換,可以延長夾套使用壽命。

3、對水夾套進行改造,增加夾套下部和封頭的厚度,可以再訂貨時訂購底部厚度為22或24mm厚的夾套,或者對夾套實施改造,對下部更換為24mm的中板或對以報廢的夾套進行改造,夾套下半部內側更換為22或24mm厚的中板和封頭,然後進行使用。

4、減小破渣條之間的間距,增加破渣條密度,減小破渣條與灰渣的有效解除面積,可以有效減輕灰盤轉動時橫向摩擦力。

5、嘗試採用新型雙層夾套,可以減少由於溫差問題對材料的影響,延長使用壽命。

6、對夾套封頭進行密閉,增加環形護板,上部與夾套進行焊接,下部與灰倉外殼進行焊接,將封頭密封起來,並焊加強筋,可以減少封頭的外腐蝕

改造後的不利影響:

1、增加投資,開始成本較大,效果有待驗證。

2、增加防護層影響夾套換熱效果,減小蒸汽產量。

3、檢修工程量增加,檢修週期延長,增加檢修費用。

4、防護層增加,夾套發生問題後,維修難度變大,切割不當,容易對夾套造成損傷,減小夾套使用壽命。

5、破渣條增加太多,減小破渣條的破渣能力,密度增加更容易形成「死區」(含水含酸性的灰渣長時間停留某點對夾套腐蝕更快)。

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