3號1750高爐乾法除塵引煤氣方案

2022-05-07 08:12:03 字數 2190 閱讀 8740

一、引煤氣前準備工作

1、開機前檢查,現場\裝置\人員等,確認準備工作到位.

2、 各系統功能確認,保證其在正常狀態。

3、噴水降溫系統投入並確認正常。

4、冷卻系統投入並確認正常。

5、伴熱系統投入並確認正常。

6、確認乾法除塵系統荒煤氣管路蝶閥關閉, 布袋除塵器箱體各閥門關閉。

7、確認重力除塵器遮斷閥處於關閉狀態。

8、確認荒煤氣入口dn2200蝶閥處於「開」狀態

8、爐頂煤氣溫度提高到130℃以上,具備引氣條件。

二、 引煤氣操作

1、 荒煤氣管段引煤氣:

1) 確認dn700荒煤氣放散插板閥、蝶閥為「開」狀態;各箱體進、出口插板閥、蝶閥為「關」狀態。

2) 確認高爐爐頂溫度達到130℃,且穩定上公升,聯絡高爐漸開重力除塵器遮斷閥,引煤氣至荒煤氣管道末端,利用dn700放散管進行放散,關掉荒煤氣管道末端dn80的氮氣點.

3) 、引煤氣小組成員立即組織人員對荒煤氣管段進行檢查,包

括管道、閥門、裝置、支架及其它附屬設施有無變形、移位、異常。

、應急小組應做好現場煤氣的監測、監護工作,做好應急準備。

、電氣、儀表、自控專業人員注意觀察各監測點、各專業裝置設施有無異常。

4) 待荒煤氣入口溫度達到120℃,再進行一次全面檢查,無異常進入下一步。

2、箱體引煤氣: 倒引煤氣?

1) 開啟14#箱體頂部dn200放散,開啟淨煤氣管道dn2800插板閥前dn200放散,現場手動開啟14#箱體進、出口dn700插板閥,開啟14#箱體入口dn700氣動蝶閥,14#箱體引入煤氣,煤氣通過箱頂dn200放散處放散10分鐘後,關閉該放散閥門。

2) 按照相同的步驟依次對13#、12#、11#箱體進行引煤氣操作。

3) 順次開啟大灰倉頂部煤氣**管dn400眼鏡閥、蝶閥,關閉dn400止回閥後dn25的氮氣點;關閉大灰倉頂部dn300的放散。

4) 檢查氮氣脈衝反吹系統,排掉脈衝反吹氮氣分氣包中的冷凝水,並檢查確認脈衝氮氣壓力達到0.4mpa,主控室將氮氣脈衝反吹控制打到手動位置,對14#、12#箱體手動反吹約2-4分鐘。

5) 檢查確認氮氣輸灰系統,按照輸灰程式,分別對14#、12#箱體各輸灰一次。

6) 按照以上步驟對13#、11#箱體,各**反吹一次,輸灰一次,確認各系統工作正常。

3、淨煤氣管道引煤氣及並網:

1)開啟14#箱體出口氣動蝶閥,淨管道引入煤氣。關閉淨煤氣管道末端dn80氮氣點。開啟trt進口蝶閥前、出口蝶閥後兩隻dn150放散,10分鐘後關閉這兩隻放散。

檢查各部分設施無異常,放散約15分鐘後,在出口dn2800插板閥前dn200放散閥處做爆發性試驗至合格。

2)開啟淨管出口dn2800插板閥和dn2800蝶閥間dn200放散,開啟dn80聯通,放散煤氣約5分鐘,關閉dn200放散。煤氣均壓,開啟dn2800插板閥

3)再次確認噴水降溫設施是否正常,視高爐生產情況及減壓閥組前壓力(30kpa),開啟dn2800出口蝶閥。關閉出口dn2800插板閥前dn200放散閥。漸關dn700放散,3#高爐煤氣併網。

順次開啟13#、12#、11#箱體出口蝶閥。聯絡高爐值班人員漸關高爐爐頂放散及重力除塵器放散.

4)視高爐生產情況,依次投入其它箱體,引煤氣工作結束

注: 1、熱交換器待系統正常後,再引煤氣.

2、其它箱體待系統正常後,進行烘箱,後用氮氣保壓.

三、安全措施

1、參加作業人員勞保護品穿戴齊全

2、嚴格按作業程式進行施工

3、聽從指揮

4、按分工各就其位,認真負責做好各項工作。

5、按相關煤氣作業相關規定進行各項作業。

6、認真填寫非重複性作業卡

7、認真做好危害辨識工作。

8、引煤氣後所有工作人員要注意防止燙傷。

9、嚴禁任何煤氣裝置及管道閥門洩漏煤氣,如發現有煤氣洩漏立即匯報處理。

10、在煤氣區域巡檢和作業時必須攜帶可攜式煤氣報警器進行,防止煤氣中毒。

11、嚴禁在煤氣區域停留或休息。所有裝置的平台、走梯等經常進行檢查,清理廢物,保證走梯、平台整潔、完好。

12、值班人員應隨時注意觀察煤氣壓力及溫度情況,防止造成煤氣洩漏事故的發生。

13、停、引煤氣時,必須先注意周圍環境及風向,清理閒雜人員。

14、裝置停運檢修時,必須切斷煤氣**,未經防護人員檢測合格,任何人不准進入或伸頭進入停運的裝置內,如需要應戴呼吸器。

15、登高作業時,必須注意觀察周圍的環境風向,以便發生意外能迅速撤離現場。

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