一、引煤氣前準備工作
1、開機前檢查,現場\裝置\人員等,確認準備工作到位.
2、 各系統功能確認,保證其在正常狀態。
3、噴水降溫系統投入並確認正常。
4、冷卻系統投入並確認正常。
5、伴熱系統投入並確認正常。
6、確認乾法除塵系統荒煤氣管路蝶閥關閉, 布袋除塵器箱體各閥門關閉。
7、確認重力除塵器遮斷閥處於關閉狀態。
8、確認荒煤氣入口dn2200蝶閥處於「開」狀態
8、爐頂煤氣溫度提高到130℃以上,具備引氣條件。
二、 引煤氣操作
1、 荒煤氣管段引煤氣:
1) 確認dn700荒煤氣放散插板閥、蝶閥為「開」狀態;各箱體進、出口插板閥、蝶閥為「關」狀態。
2) 確認高爐爐頂溫度達到130℃,且穩定上公升,聯絡高爐漸開重力除塵器遮斷閥,引煤氣至荒煤氣管道末端,利用dn700放散管進行放散,關掉荒煤氣管道末端dn80的氮氣點.
3) 、引煤氣小組成員立即組織人員對荒煤氣管段進行檢查,包
括管道、閥門、裝置、支架及其它附屬設施有無變形、移位、異常。
、應急小組應做好現場煤氣的監測、監護工作,做好應急準備。
、電氣、儀表、自控專業人員注意觀察各監測點、各專業裝置設施有無異常。
4) 待荒煤氣入口溫度達到120℃,再進行一次全面檢查,無異常進入下一步。
2、箱體引煤氣: 倒引煤氣?
1) 開啟14#箱體頂部dn200放散,開啟淨煤氣管道dn2800插板閥前dn200放散,現場手動開啟14#箱體進、出口dn700插板閥,開啟14#箱體入口dn700氣動蝶閥,14#箱體引入煤氣,煤氣通過箱頂dn200放散處放散10分鐘後,關閉該放散閥門。
2) 按照相同的步驟依次對13#、12#、11#箱體進行引煤氣操作。
3) 順次開啟大灰倉頂部煤氣**管dn400眼鏡閥、蝶閥,關閉dn400止回閥後dn25的氮氣點;關閉大灰倉頂部dn300的放散。
4) 檢查氮氣脈衝反吹系統,排掉脈衝反吹氮氣分氣包中的冷凝水,並檢查確認脈衝氮氣壓力達到0.4mpa,主控室將氮氣脈衝反吹控制打到手動位置,對14#、12#箱體手動反吹約2-4分鐘。
5) 檢查確認氮氣輸灰系統,按照輸灰程式,分別對14#、12#箱體各輸灰一次。
6) 按照以上步驟對13#、11#箱體,各**反吹一次,輸灰一次,確認各系統工作正常。
3、淨煤氣管道引煤氣及並網:
1)開啟14#箱體出口氣動蝶閥,淨管道引入煤氣。關閉淨煤氣管道末端dn80氮氣點。開啟trt進口蝶閥前、出口蝶閥後兩隻dn150放散,10分鐘後關閉這兩隻放散。
檢查各部分設施無異常,放散約15分鐘後,在出口dn2800插板閥前dn200放散閥處做爆發性試驗至合格。
2)開啟淨管出口dn2800插板閥和dn2800蝶閥間dn200放散,開啟dn80聯通,放散煤氣約5分鐘,關閉dn200放散。煤氣均壓,開啟dn2800插板閥
3)再次確認噴水降溫設施是否正常,視高爐生產情況及減壓閥組前壓力(30kpa),開啟dn2800出口蝶閥。關閉出口dn2800插板閥前dn200放散閥。漸關dn700放散,3#高爐煤氣併網。
順次開啟13#、12#、11#箱體出口蝶閥。聯絡高爐值班人員漸關高爐爐頂放散及重力除塵器放散.
4)視高爐生產情況,依次投入其它箱體,引煤氣工作結束
注: 1、熱交換器待系統正常後,再引煤氣.
2、其它箱體待系統正常後,進行烘箱,後用氮氣保壓.
三、安全措施
1、參加作業人員勞保護品穿戴齊全
2、嚴格按作業程式進行施工
3、聽從指揮
4、按分工各就其位,認真負責做好各項工作。
5、按相關煤氣作業相關規定進行各項作業。
6、認真填寫非重複性作業卡
7、認真做好危害辨識工作。
8、引煤氣後所有工作人員要注意防止燙傷。
9、嚴禁任何煤氣裝置及管道閥門洩漏煤氣,如發現有煤氣洩漏立即匯報處理。
10、在煤氣區域巡檢和作業時必須攜帶可攜式煤氣報警器進行,防止煤氣中毒。
11、嚴禁在煤氣區域停留或休息。所有裝置的平台、走梯等經常進行檢查,清理廢物,保證走梯、平台整潔、完好。
12、值班人員應隨時注意觀察煤氣壓力及溫度情況,防止造成煤氣洩漏事故的發生。
13、停、引煤氣時,必須先注意周圍環境及風向,清理閒雜人員。
14、裝置停運檢修時,必須切斷煤氣**,未經防護人員檢測合格,任何人不准進入或伸頭進入停運的裝置內,如需要應戴呼吸器。
15、登高作業時,必須注意觀察周圍的環境風向,以便發生意外能迅速撤離現場。
3號高爐熱風爐換球方案
一 換球方案 一 卸球準備 1 提前焊好卸球溜槽並現場做卸球試驗 2 準備好卸球用的各種工器具,包括單棉手套 防塵口罩 8公尺長的捅杆2根,耙子 平頭鐵鏟若干把 手推車10輛 鋼釺3根等 3 視爐內耐火球結球情況,用風炮打碎。進入熱風爐要有專人負責。二 卸球方案 1 卸球時間 原則上白班進行,視進度...
鞍鋼3號高爐控制渣皮脫落措施的研究
範崇強,王飛,李永勝 鞍鋼股份公司煉鐵總廠,遼寧鞍山 114021 摘要 在高強度的生產下,渣皮脫落成為限制三高爐進一步提高強度的主要因素。通過對閉路冷卻能力 送風制度以及裝料制度等幾個方面進行調整,渣皮脫落的現象得到有效控制,高爐的各項指標有了進一步的提高。關鍵詞 渣皮脫落 冷卻能力 送風制度 裝...
3高爐開爐總結
一 事件經過 3 高爐烘爐時間12月1日10時58分開始。分別經歷了公升溫 300 保溫 再公升溫 600 保溫 降溫等幾個階段 於12月8日10時58分結束。整個過程按烘爐曲線執行。在高爐烘爐期間,進行了聯動試車和模擬上料。烘爐結束後休風,按照計畫進行爐體壓漿 高爐試壓 查漏等開爐前的各項準備工作...