高爐布料溜槽預案

2022-04-28 10:24:03 字數 1075 閱讀 8535

高爐溜槽脫落處理預案

2高爐2011-9-14日檢修發現布料溜槽吊掛軸已存在較多的裂痕,且裂紋較大;右側吊耳(掛臂)也有明顯地開裂,溜槽上端吊掛處也存在多處開裂。有鑑於此,特制訂以下預案。

一、 溜槽脫落表現

1. β角電流下降1-2a,且電流曲線呈直線;

2. 爐頂成像沒有中心火,爐頂成像看不到溜槽;

3. 十字測溫邊緣第

一、二點公升高明顯,第七和中心點急劇下降。

二、 日常操作

1. 打水噴頭優先使用第二組霧化噴頭,設定溫度為240°;

2. 操作控制好氣流,避免出現管道;

3. 出現管道,及時減風,斷開爐頂打水與加料連鎖,並按尺加料。

三、 溜槽脫落處理預案

1. 停氧,減風,風量至5000m3/min,煤粉視情況,綜合負荷從輕掌握,做足爐溫;

2. 加料:

1) 發現溜槽脫落後,停加金屬料。先附加6批焦,料線逐步控制到4.0m;

2) 節流開度30°。

3. 出鐵:立即組織雙場出鐵,並通知爐前更換70mm鑽頭;

4. 頂溫控制:滿足乾法生產工藝(乾法入口溫度<220℃,瞬時≯260℃)控制加料節奏,通過加料、打水控制爐頂溫度;

5. 值班作業長邊組織生產邊匯報鐵部排程、鐵廠領導,管控中心、通知裝置管理人員及相關崗位大班長;

6. 如附加焦炭加完後還未停風則加入原篩好金屬料;

1) 在原篩好的礦批基礎上附加螢石和矽石,焦炭乾基改40.0噸。爐渣鹼度校核:爐溫按2.0%,鹼度1.00校正;

2) 加金屬料不用等料線;

3) 節流角度30°。

7. 原礦批加完後改料如下:焦炭乾基40噸,礦批80噸。

礦批組成:結礦52噸、氧球20噸、澳礦5噸、錳礦3噸、矽石1.0噸、螢石0.

5噸,負荷2.0。爐溫按2.

0%,鹼度0.96;

8. 氣密箱溫度控制:氣密箱溫度≯70℃,增加氣密箱水量、增加氣密箱氮氣量;

9. 出淨渣鐵後值班作業長立即按大停氣組織停風;

10. 停風後料線控制≮4.0 m,爭取控制在4.5m-5.5m;

11. 停風後作業長立即組織密封所有風口、更換壞風口、捅小坑。20

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